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ER70S-6钢盘条质量分析与工艺优化 被引量:5
1
作者 高海 《炼钢》 CAS 北大核心 2012年第4期32-35,共4页
针对河北钢铁股份有限公司承德分公司生产的ER70S-6钢盘条拉拔过程断丝、强度及硬度偏高、费模具等而影响拉拔性能的问题,对盘条进行分析,并与其他厂家盘条进行对比,认为钢中残余元素含量高、铸坯表面和低倍质量差、轧制缺陷是造成盘条... 针对河北钢铁股份有限公司承德分公司生产的ER70S-6钢盘条拉拔过程断丝、强度及硬度偏高、费模具等而影响拉拔性能的问题,对盘条进行分析,并与其他厂家盘条进行对比,认为钢中残余元素含量高、铸坯表面和低倍质量差、轧制缺陷是造成盘条质量差的主要原因。对ER70S-6钢残余元素成分、冶炼和轧制工艺进行了优化研究,使盘条抗拉强度和硬度降低,表面质量得到提高,拉拔性能得到改善。 展开更多
关键词 er70s-6钢盘条 工艺优化 拉拔性能
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高速拉拔ER70S-6焊丝钢生产工艺优化
2
作者 赵晓敏 罗海炯 +2 位作者 王刚 李学东 白彬亨 《包钢科技》 2024年第1期65-69,共5页
通过总结分析ER70S-6焊丝钢存在的质量问题,提出了有针对性的优化改进措施,重点对ER70S-6焊丝钢的化学成分范围、气体氮含量、尺寸精度、显微组织等关键指标严格控制,攻关后C、Si、Mn、N含量内控达标率提高,尺寸偏差C级精度得到改善,而... 通过总结分析ER70S-6焊丝钢存在的质量问题,提出了有针对性的优化改进措施,重点对ER70S-6焊丝钢的化学成分范围、气体氮含量、尺寸精度、显微组织等关键指标严格控制,攻关后C、Si、Mn、N含量内控达标率提高,尺寸偏差C级精度得到改善,而且消除了混晶异常组织。用户拉拔使用结果表明,优化后的焊丝钢质量得到进一步的提高,可满足用户拉拔速度28 m/s以上高速拉拔的要求。 展开更多
关键词 er70s-6焊丝 氮含量 尺寸精度 高速拉拔
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ER70S-6钢盘条冷拔断裂原因分析及工艺优化措施
3
作者 范振霞 张育明 +3 位作者 董庆 赵昊乾 李亚硕 魏巧灵 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期272-275,共4页
ER70S-6钢ϕ6.5 mm热轧盘条在冷拔中断裂,采用化学成分、力学性能以及显微组织检验测试了该批次盘条。结果表明,盘条中心存在马氏体组织、边部存在贝氏体组织是造成拉拔断裂的原因。通过进精轧温度由960℃降至920℃以及保温罩长度增加5 m... ER70S-6钢ϕ6.5 mm热轧盘条在冷拔中断裂,采用化学成分、力学性能以及显微组织检验测试了该批次盘条。结果表明,盘条中心存在马氏体组织、边部存在贝氏体组织是造成拉拔断裂的原因。通过进精轧温度由960℃降至920℃以及保温罩长度增加5 m,可有效减少心部马氏体的产生,避免边部贝氏体的产生,从而消除冷拔断裂现象。 展开更多
关键词 er70s-6钢盘条 冷拔断裂 马氏体 贝氏体
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ER70S-6合金焊丝钢工艺技术分析及应用
4
作者 段开会 陈伟 +2 位作者 邹应春 李艳萍 赵亮 《昆钢科技》 2024年第1期34-39,共6页
为更好地满足市场需求及社会各行业的高质量发展,对国内某厂ER70S-6合金焊丝用钢的化学元素控制、冶炼工艺(转炉冶炼、LF精炼、连铸)控制、轧制工艺控制等工艺技术分析、参数设计及应用。结果表明:通过生产控制合适的高速线材开轧温度(9... 为更好地满足市场需求及社会各行业的高质量发展,对国内某厂ER70S-6合金焊丝用钢的化学元素控制、冶炼工艺(转炉冶炼、LF精炼、连铸)控制、轧制工艺控制等工艺技术分析、参数设计及应用。结果表明:通过生产控制合适的高速线材开轧温度(960~1050℃)、吐丝温度(880~950℃)、辊道速度(0.30–0.60 m/s),实现了盘条显微组织–工艺力学性能的最优匹配,盘条显微组织为铁素体+珠光体(5~7%)+极少量粒状贝氏体(<1%);抗拉强度≤530 MPa,断面收缩率≥80%,可满足Φ1.2 mm规格焊丝产品拉拔性能,产品质量达到国内先进水平。 展开更多
关键词 焊丝 er70s-6 工艺技术 金相组织
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气保焊丝用钢ER70S-6热轧盘条的研制与开发
5
作者 尹雨群 黄一新 林国强 《南钢科技》 2002年第1期21-22,共2页
介绍了南钢气保焊丝用钢ER70S-6热轧盘条的整个研究过程。通过工业化试验,分析了钢的化学成分、力学性能对钢材后续工艺及成品焊丝性能的影响,指出了钢的纯净度、微合金化处理是进一步提高气保焊丝焊接工艺性能的关键。
关键词 气保焊丝 er70s-6 热轧盘条 研制 开发
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ER70S-6焊丝钢拉拔断裂原因分析 被引量:5
6
作者 涛雅 赵晓敏 +2 位作者 周乐育 谭晓东 吕刚 《热加工工艺》 北大核心 2019年第1期259-262,共4页
在拉拔ER70S-6焊丝钢的过程中,出现拉拔断裂现象,对ER70S-6焊丝钢的化学成分、气体含量,母材和拉拔断裂试样热酸低倍形貌进行了检验,并利用金相显微镜和扫描电镜对拉拔断裂试样进行分析。结果表明:断裂试样组织出现粒状贝氏体异常组织,... 在拉拔ER70S-6焊丝钢的过程中,出现拉拔断裂现象,对ER70S-6焊丝钢的化学成分、气体含量,母材和拉拔断裂试样热酸低倍形貌进行了检验,并利用金相显微镜和扫描电镜对拉拔断裂试样进行分析。结果表明:断裂试样组织出现粒状贝氏体异常组织,同时断口附近表面存在结疤缺陷。在拉拔过程中,异常粒状贝氏体组织和表面结疤缺陷共同作用导致ER70S-6焊丝钢拉拔断裂。 展开更多
关键词 er70s-6 焊丝 拉拔 结疤 粒状贝氏体
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无需退火工艺的ER70S-6焊丝用盘条的研制 被引量:4
7
作者 王秉喜 耿继双 +3 位作者 郭大勇 曹亚丹 韩立涛 白喜峰 《鞍钢技术》 CAS 2007年第5期30-32,共3页
通过采取降低钢中碳、锰含量,控制磷、硫含量,优化延迟型Stelmor冷却工艺等措施,研制出ER70S-6焊丝钢,并在拉拔过程中取消了中间退火工艺,直接生产出成品焊丝,满足了用户要求。
关键词 er70s-6焊丝 盘条 退火 拉拔
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控冷工艺对ER70S-6钢相变和组织的影响 被引量:11
8
作者 丁华 刘雅政 张立芬 《轧钢》 2002年第1期15-17,共3页
通过热模拟机Gleeble - 15 0 0对控制冷却过程的模拟 ,研究了终轧温度、吐丝温度和相变区冷速对ER70S - 6焊丝钢相变点的影响规律 ,测定了该钢种的动态连续冷却转变 (CCT)曲线 ,研究了控冷工艺参数对组织结构、铁素体量和铁素体平均晶... 通过热模拟机Gleeble - 15 0 0对控制冷却过程的模拟 ,研究了终轧温度、吐丝温度和相变区冷速对ER70S - 6焊丝钢相变点的影响规律 ,测定了该钢种的动态连续冷却转变 (CCT)曲线 ,研究了控冷工艺参数对组织结构、铁素体量和铁素体平均晶粒尺寸的影响 ,得出其影响规律性的结论。 展开更多
关键词 er70s-6线材 控制冷却 相变 组织 性能 气体保护焊丝
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ER70S-6M高锰气保焊丝钢盘条生产工艺优化 被引量:1
9
作者 卢伟永 《金属制品》 CAS 2023年第4期17-19,共3页
通过分析影响焊丝钢盘条组织和性能的因素,按照增大原始奥氏体晶粒尺寸、提高盘条吐丝后缓冷效果的控制思路优化生产工艺,高锰焊丝钢盘条抗拉强度平均降低15 MPa,铁素体晶粒度由8.5级降至7级,且未出现贝氏体等异常组织,较好满足了用户... 通过分析影响焊丝钢盘条组织和性能的因素,按照增大原始奥氏体晶粒尺寸、提高盘条吐丝后缓冷效果的控制思路优化生产工艺,高锰焊丝钢盘条抗拉强度平均降低15 MPa,铁素体晶粒度由8.5级降至7级,且未出现贝氏体等异常组织,较好满足了用户使用需求。 展开更多
关键词 er70s-6M 气保焊丝 晶粒度 辊道速度 贝氏体 抗拉强度
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宣钢ER70S-6盘条拉拔断裂原因分析 被引量:2
10
作者 沈俊杰 《河北冶金》 2017年第7期10-12,共3页
针对宣钢ER70S-6盘条在拉拔至Φ0.8~1.2 mm时发生断裂问题,对断口进行了宏观形貌、化学成分、夹杂物及显微组织的分析。结果显示,盘条心部形成的马氏体组织经强烈变形后产生严重的加工硬化是导致拉拔断裂的主要原因。同时提出了相应的... 针对宣钢ER70S-6盘条在拉拔至Φ0.8~1.2 mm时发生断裂问题,对断口进行了宏观形貌、化学成分、夹杂物及显微组织的分析。结果显示,盘条心部形成的马氏体组织经强烈变形后产生严重的加工硬化是导致拉拔断裂的主要原因。同时提出了相应的盘条生产工艺的控制措施。 展开更多
关键词 er70s-6盘条 杯锥状断口 马氏体组织
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ER70S-6盘条质量分析与生产工艺改进 被引量:13
11
作者 张春燕 陈兴伟 +2 位作者 张晓香 张晓光 李毅平 《金属制品》 2011年第2期53-56,59,共5页
分析ER70S-6盘条的金相组织、夹杂物和气体元素含量,找出原生产工艺存在的问题,提出工艺改进措施:采用硅铝钡复合脱氧剂脱氧,低碳、低磷硅锰合金代替低碳锰铁合金化;准确控制成分,尽量避免LF炉大范围调整成分,提高钢水洁净度,w(S)控... 分析ER70S-6盘条的金相组织、夹杂物和气体元素含量,找出原生产工艺存在的问题,提出工艺改进措施:采用硅铝钡复合脱氧剂脱氧,低碳、低磷硅锰合金代替低碳锰铁合金化;准确控制成分,尽量避免LF炉大范围调整成分,提高钢水洁净度,w(S)控制在0.010%~0.020%;严格控制开轧温度(1 020~1 060℃)和吐丝温度(840~860℃),采用斯太尔摩缓慢冷却控制技术(冷速小于1℃/s)。使用该工艺生产的盘条制成焊丝后,焊丝送丝性能好,焊接飞溅小,焊缝平整、强度高,可以满足用户的要求。 展开更多
关键词 er70s-6盘条 轧制 质量分析 工艺改进
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ER70S-6合金焊丝钢盘条的控轧控冷工艺分析 被引量:1
12
作者 邓嘉木 《昆钢科技》 2005年第3期18-22,共5页
总结昆钢试制∮6.5mmH08Mn2Si合金焊丝钢的情况,分析ER70S-6焊丝用盘条的质量要求以及在拉拔过程中产生脆断的原因;提出昆钢开发∮5.5mmER70S-6牌号合金焊丝钢盘条的控轧控冷工艺,说明采用适当的控轧控冷工艺是有效控制焊丝钢盘条... 总结昆钢试制∮6.5mmH08Mn2Si合金焊丝钢的情况,分析ER70S-6焊丝用盘条的质量要求以及在拉拔过程中产生脆断的原因;提出昆钢开发∮5.5mmER70S-6牌号合金焊丝钢盘条的控轧控冷工艺,说明采用适当的控轧控冷工艺是有效控制焊丝钢盘条质量的关键措施之一。 展开更多
关键词 焊丝 盘条 控轧控冷 er70s-6 控轧控冷工艺 盘条 工艺分析 合金 质量要求 拉拔过程
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ER70S-6合金焊丝钢质量优化 被引量:12
13
作者 魏福龙 刘永林 +1 位作者 李正嵩 孙诚 《金属制品》 2010年第4期59-63,共5页
针对ER70S-6盘条强度偏高,拉拔过程中加工硬化严重,部分盘条出现断裂问题,水钢对产品进行检验并与其他厂家盘条进行对比,经分析残余元素、夹杂物含量高,铁素体晶粒细是造成盘条质量差的原因.通过优化冶炼工艺,降低钢中残余元素含量;采... 针对ER70S-6盘条强度偏高,拉拔过程中加工硬化严重,部分盘条出现断裂问题,水钢对产品进行检验并与其他厂家盘条进行对比,经分析残余元素、夹杂物含量高,铁素体晶粒细是造成盘条质量差的原因.通过优化冶炼工艺,降低钢中残余元素含量;采取控轧控冷工艺,将吐丝温度设为820~880 ℃,辊道速度由0.3 m/s改为0.2 m/s,冷却速度由1.3~1.5 ℃/s改为1.0~1.2 ℃/s.生产工艺优化后,盘条抗拉强度得到改善,小于570 MPa的比例由优化前的19.23%提高到72.41%,钢中夹杂物含量得到控制,晶粒度下降1级左右,产品质量得到提高. 展开更多
关键词 er70s-6盘条 夹杂物 晶粒度 抗拉强度
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ER70S-6焊丝用钢盘条的试制与开发 被引量:1
14
作者 李西德 黄开乐 黄振国 《柳钢科技》 2018年第3期20-23,共4页
介绍柳钢试制ER70S-6焊丝用热轧盘条的化学成分控制、炉外精炼处理、全程保护浇铸和控轧控冷等工艺措施及其性能。
关键词 er70s-6 盘条 成分控制 控轧控冷
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ER70S-6焊丝用盘条试制 被引量:1
15
作者 吕刚 卜向东 董捷 《包钢科技》 2012年第5期26-28,共3页
文章介绍了包钢ER70S-6焊丝用钢生产情况,为进一步提高钢材的拉拔加工性能,文章分析了钢坯的加热温度、开轧温度、吐丝温度、冷却速度对焊丝用钢拉拔性能的影响。实践证明,在包钢现有装备及工艺条件下开发ER70S-6焊丝用盘条是可行的,各... 文章介绍了包钢ER70S-6焊丝用钢生产情况,为进一步提高钢材的拉拔加工性能,文章分析了钢坯的加热温度、开轧温度、吐丝温度、冷却速度对焊丝用钢拉拔性能的影响。实践证明,在包钢现有装备及工艺条件下开发ER70S-6焊丝用盘条是可行的,各项指标均满足用户要求。 展开更多
关键词 er70s-6焊丝 吐丝温度 拉拔性能
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ER70S-6焊接用热轧盘条的生产实践 被引量:4
16
作者 赵虎 张素萍 《河北冶金》 2007年第2期53-55,共3页
介绍了邢钢ER70S-6热轧盘条的调试生产情况,通过采取控制化学成分、炉外处理、全程保护浇注和缓冷等措施,使盘条的化学成分达到了国标要求,拉拔性能和焊接性能满足了客户要求。
关键词 er70s-6 焊接 盘条
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气保焊丝用钢ER70S-6热轧盘条的研制与开发
17
作者 柳东徽 《江苏冶金》 2002年第1期14-15,19,共3页
介绍了南钢气保焊丝用钢ER70S-6热轧盘条的整个研究过程。通过工业化试验,分析了钢的化学成分、力学性能对钢材后续工艺及成品焊丝性能的影响,指出了钢的纯净度、微合金化处理,是进一步提高气保焊丝焊接工艺性能的关键。
关键词 气保焊丝 er70s-6 热轧盘条 研制 开发
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酒钢研制生产ER70S-6CO2气体保护焊丝用盘条
18
《金属制品》 2003年第5期53-53,共1页
关键词 er70S一6 C02气体保护焊丝 盘条 拉拔性能 焊丝化学成分 熔敷金属力学性能
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ER70S-6焊丝弯折脆断原因
19
作者 田伟 王兴 +2 位作者 雷洋 李娜 林生秀 《理化检验(物理分册)》 CAS 2024年第2期60-63,共4页
对冷拉成形后的ER70S-6焊丝进行弯折试验,结果为焊丝发生脆断现象。采用宏观观察、化学成分分析、金相检验和不同热处理工艺后微观分析等方法对焊丝弯折脆断的原因进行分析。结果表明:ER70S-6焊丝弯折脆断的主要原因是其存在淡黄色马氏... 对冷拉成形后的ER70S-6焊丝进行弯折试验,结果为焊丝发生脆断现象。采用宏观观察、化学成分分析、金相检验和不同热处理工艺后微观分析等方法对焊丝弯折脆断的原因进行分析。结果表明:ER70S-6焊丝弯折脆断的主要原因是其存在淡黄色马氏体与贝氏体复合组织(MB),同时冷变形过程中的加工硬化也促进了弯折脆断的发生;淡黄色M-B非平衡组织是钢盘条在精轧后控冷工艺不满足条件产生的;在控冷阶段,保温罩内盘条温度冷却到A1点(700℃)时,控制调节部分风机开口率以提升过冷度,减小珠光体片层间距,并保证盘条出罩温度不大于600℃,可以提高材料的塑性,并防止产生M-B组织。 展开更多
关键词 er70s-6焊丝 弯折脆断 M-B复合组织 控冷工艺 显微组织
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优化工艺降低ER70S-6钢水结瘤事故
20
作者 江金东 赵秀芳 +1 位作者 刘立德 何猛 《冶金标准化与质量》 2012年第6期42-45,共4页
通过对水钢ER70S-6浇注过程中发生套眼的现象进行分析,发现钢水套眼结瘤物主要是夹杂物,主要来源于钢液中二次氧化和未上浮的Al2O3,通过优化各工艺环节,解决了铜水套眼结瘤事故,提高了铸坯质量。
关键词 er70s-6 结瘤物 Al2O3夹杂物 优化工艺
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