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Designing Evolutionary Wavelet Neural Network for Estimating Foaming Slag Quality in Electric Arc Furnace Using Power Quality Indices 被引量:2
1
作者 Hamzeh Rezvani Hamed Khodadadi 《CSEE Journal of Power and Energy Systems》 SCIE EI CSCD 2022年第4期1165-1174,共10页
In the present study,a novel approach based on an evolutionary wavelet neural network(EWNN)is proposed to estimate the slag quality in an electric arc furnace(EAF)employing power quality indices.In the EWNN,an evoluti... In the present study,a novel approach based on an evolutionary wavelet neural network(EWNN)is proposed to estimate the slag quality in an electric arc furnace(EAF)employing power quality indices.In the EWNN,an evolutionary method is applied to train the parameters for a combination of neural networks and wavelets.I For this purpose,all of the electrical parameters for six melting processes are measured with a power quality analyzer,attached to the secondary component of an EAF transformer at a Saba steel complex,to estimate the foaming slag quality.Experimental results on various combinations of measured electrical parameters,applying the designed EWNN estimator,demonstrate that utilizing five leading indicators leads to the highest precision.The obtained 99%accuracy for estimating the foaming slag quality by EWNN compared to the other methods illustrates the proposed method's efficiency. 展开更多
关键词 Electric arc furnace(EAF) evolutionary wavelet neural network(EWNN) foaming slag quality power quality analyzer
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Slag foaming experiments in EAF for stainless steel production
2
作者 XU Yingtie CHEN Zhaoping LIU Tao 《Baosteel Technical Research》 CAS 2012年第3期32-36,共5页
The foaming slag practice can effectively solve the problems existing in EAF smelting of stainless steel, such as high electrical consumption ,high refractory consumption and long tap to tap time. In this paper, theor... The foaming slag practice can effectively solve the problems existing in EAF smelting of stainless steel, such as high electrical consumption ,high refractory consumption and long tap to tap time. In this paper, theoretical analyses were made on the technical difficulties and development feasibility of the technology. Slag foaming experiments were performed in a 10t EAF where crude stainless steel with a Cr content of 13% - 15% and a carbon content of 1.5% - 2.5% was smelted and special foaming pellets were added to release additional gas for better foaming. Good foaming slag was observed with the electric arc fully covered by the foam when the content of Cr2O3 is between 7% - 12%. The industrial scale experiments were performed in a 110 t EAF by the use of the same foaming pellets. Compared with the traditional operation, these experiments resulted in better foaming effects. 展开更多
关键词 stainless steel electric arc furnace foaming slag
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Influence of refining process and utilization of different slags on inclusions, titanium yield and total oxygen content of Ti-stabilized 321 stainless steel 被引量:3
3
作者 Xing-run Chen Guo-guang Cheng +2 位作者 Yu-yang Hou Jing-yu Li Ji-xiang Pan 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第8期913-921,共9页
Ti-stabilized 321 stainless steel was prepared using an electric arc furnace, argon oxygen decarburization (AOD) furnace, ladle furnace (LF), and continuous casting processes. In addition, the effect of refining proce... Ti-stabilized 321 stainless steel was prepared using an electric arc furnace, argon oxygen decarburization (AOD) furnace, ladle furnace (LF), and continuous casting processes. In addition, the effect of refining process and utilization of different slags on the evolution of inclusions, titanium yield, and oxygen content was systematically investigated by experimental and thermodynamic analysis. The results reveal that the total oxygen content (TO) and inclusion density decreased during the refining process. The spherical CaO–SiO2–Al2O3–MgO inclusions existed in the 321 stainless steel after the AOD process. Moreover, prior to the Ti addition, the spherical CaO–Al2O3–MgO–SiO2 inclusions were observed during LF refining pro-cess. However, Ti addition resulted in multilayer CaO–Al2O3–MgO–TiOx inclusions. Two different samples were prepared by conventional CaO–Al2O3-based slag (Heat-1) and -TiO2-rich CaO–Al2O3-based slag (Heat-2). The statistical analysis revealed that the density of inclusions and the -TiOx content in CaO–Al2O3–MgO–TiOx inclusions found in Heat-2 sample are much lower than those in the Heat-1 sample. Furthermore, the TO content and Ti yield during the LF refining process were controlled by using -TiO2-rich calcium aluminate synthetic slag. These results were consistent with the ion–molecule coexist-ence theory and FactSage?7.2 software calculations. When -TiO2-rich CaO–Al2O3-based slag was used, the -TiO2 activity of the slag increased, and the equilibrium oxygen content significantly decreased from the AOD to LF processes. Therefore, the higher -TiO2 activity of slag and lower equilibrium oxygen content suppressed the undesirable reactions between Ti and O. 展开更多
关键词 321 Austenitic stainless steel Oxygen content Inclusion TiO2-rich CaO–Al2O3-based slag ladle furnace(LF)refining process Ion–molecule coexistence theory
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EAF steelmaking process with increasing hot metal charging ratio and improving slagging regime 被引量:8
4
作者 Jian-ping Duan Yong-liang Zhang Xue-min Yang 《International Journal of Minerals,Metallurgy and Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第4期375-382,共8页
A new electric arc furnace (EAF) steelmaking process with increasing hot metal charging ratio and improving slagging regime simultaneously was developed and applied in a 50 t electric arc furnace for more than a yea... A new electric arc furnace (EAF) steelmaking process with increasing hot metal charging ratio and improving slagging regime simultaneously was developed and applied in a 50 t electric arc furnace for more than a year at No. 1 Steelmaking Plant of Shanxi Taigang Stainless Corporation Limited. The essential fact of the new EAF steelmaking process was to charge hot metal in two portions or steps: firstly, 35wt%-40wt% hot metal was pretreated by blowing oxygen in a specially designed reactor for decar burization and improving hot metal temperature and melting premelted slag; secondly, 30wt% hot metal was charged into EAF with high basicity refining slags from ladle furnace (LF)-vacuum degassing furnace (VD) refining process. The results show that the hot metal charging ratio can reach to about 65wt%-70wt% for the new EAF steelrnaking process; meanwhile, the tap-to-tap time of a 50 t EAF can shorten by 5-10 min, the electricity consumption can decrease by 35-50 kW·h/t, the lime consumption can reduce by 10.5 kg/t of molten steel, and the content of harmful heavy metals in molten steel can be easily controlled to less than the upper limits of aimed steel specification or grade compared with the traditional EAF steelmaking process. In addition, the dephosphorization ability shows a slight strengthening, however, a small degree of lessening for desulphurization ability is observed for the new EAF steelmaking process, but the weakness of desulphurization ability cannot become an obstacle to its further application since a stronger desulphurization ability can be achieved during secondary refining of LF coupled with VD after EAF steelmaking process. 展开更多
关键词 electric arc furnace (EAF) charge ratio slagGING refining slags LIME
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LF炉铝系夹杂物控制实践 被引量:1
5
作者 丛培起 李洋 程明刚 《鞍钢技术》 CAS 2023年第2期54-57,共4页
为了解决冷轧基料铝系夹杂物严重影响产品质量的问题,对夹杂物的形态及来源进行了分析,并对LF炉前期铝含量控制、顶渣渣系组成、软吹时间、钙处理工艺等进行了优化,工艺优化后,铝系夹杂物控制水平明显得到改善,冷轧基料吨钢质量损失由0... 为了解决冷轧基料铝系夹杂物严重影响产品质量的问题,对夹杂物的形态及来源进行了分析,并对LF炉前期铝含量控制、顶渣渣系组成、软吹时间、钙处理工艺等进行了优化,工艺优化后,铝系夹杂物控制水平明显得到改善,冷轧基料吨钢质量损失由0.19元降至0.02元。 展开更多
关键词 LF 铝系夹杂物 定氧 精炼渣 吹氩 钙处理
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10B21冷镦钢BOF-LF过程钢渣渣化行为研究
6
作者 李洋 张涛 +3 位作者 杨风国 尹啸 郑冰 徐东 《四川冶金》 CAS 2023年第6期27-31,共5页
在钢铁长流程冶炼过程中,各环节稳定高质量生产都离不开炉渣的重要作用,流程性成渣过程的深入研究对强冶降本、提质增效和资源回用影响显著。本文以10B21冷镦钢生产为背景,研究钢渣在BOF-LF过程的渣化行为。结果表明,经过BOF-LF过程,从... 在钢铁长流程冶炼过程中,各环节稳定高质量生产都离不开炉渣的重要作用,流程性成渣过程的深入研究对强冶降本、提质增效和资源回用影响显著。本文以10B21冷镦钢生产为背景,研究钢渣在BOF-LF过程的渣化行为。结果表明,经过BOF-LF过程,从化学成分角度,钢渣的二元碱度(CaO/SiO_(2))陡升,而三元碱度(CaO/(SiO_(2)+Al_(2)O_(3)))和全碱度([(CaO)+(MgO)+(MnO)+(FeO)]/[(SiO_(2))+(Al_(2)O_(3))+(P_(2) O_(5))])均呈现下降趋势。从矿物组成分析,转炉渣的主要矿相为CaO、Ca_(2)SiO_(4)、(Mg,Fe)O、Ca_(2)Fe_(2)O_(5)、Ca 2(Al,Fe)_(2)O_(5),而精炼渣的矿物组成主要为CaO、Ca_(6)Al_(7)O_(16)、Ca_(2)SiO_(4)、FeB。从显微组织形貌分析,观察到转炉渣样以板条状、珊瑚状形貌的硅酸二钙为主体矿相,其余各矿相在渣中无序分布。在精炼渣中,可观察到含玻璃化分层结构,生成的硅酸二钙和钙铝酸盐呈现聚集性分布。结合熔渣结构的理论计算,钢渣的NBO/T值由转炉渣的8.34下降到精炼渣的2.93,解离程度呈现下降趋势。 展开更多
关键词 10B21钢 转炉渣 LF精炼渣 渣化行为
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LF炉升温钢种碳粉造渣工艺研究与实践
7
作者 陈建光 姚柳洁 +4 位作者 赵潇 赵彦伟 王金彦 郭路召 王彦锋 《河南冶金》 2023年第3期8-10,44,共4页
根据首钢迁钢公司冶炼双联钢种的工艺特点,分析讨论了在造渣过程中加入适量碳粉对炉渣发泡性能的影响,基于此开发了LF炉碳粉造渣工艺。通过开展工业生产试验,定量描述了碳粉加入量与钢中氧含量、钢中碳含量、电极升温效率之间的关系。... 根据首钢迁钢公司冶炼双联钢种的工艺特点,分析讨论了在造渣过程中加入适量碳粉对炉渣发泡性能的影响,基于此开发了LF炉碳粉造渣工艺。通过开展工业生产试验,定量描述了碳粉加入量与钢中氧含量、钢中碳含量、电极升温效率之间的关系。试验结果表明,LF炉冶炼升温钢种时,加入适量碳粉作为发泡剂,碳粉可与精炼渣和钢中的氧反应,有效促使精炼渣发泡,发泡率最大可达125.7%,同时能够改善电极埋弧效果,提升电能利用率。所加碳粉与钢中氧反应可降低钢中的氧含量,在加入总量≤80 kg的条件下,不会影响钢液成分。 展开更多
关键词 LF炉 泡沫渣 发泡剂 埋弧
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钢包精炼渣固化改性再利用试验研究 被引量:1
8
作者 张诚 孙陶安 +1 位作者 吴正义 邓爱军 《江西冶金》 2023年第3期213-217,共5页
通过对钢包精炼渣的粉化机理进行分析,确定了合适的固化剂配比。通过将固化精炼渣返回转炉再进行工业试验,结果表明,固化精炼渣能代替冶炼石灰使用,冶炼过程中降低了钢铁料的消耗,稳定或提高转炉生产的脱磷效率;试验炉次的平均钢铁料消... 通过对钢包精炼渣的粉化机理进行分析,确定了合适的固化剂配比。通过将固化精炼渣返回转炉再进行工业试验,结果表明,固化精炼渣能代替冶炼石灰使用,冶炼过程中降低了钢铁料的消耗,稳定或提高转炉生产的脱磷效率;试验炉次的平均钢铁料消耗为1073.72 kg/t,与正常冶炼生产水平相比,降低了7 kg/t左右,石灰平均消耗量为21.53 kg/t。返回渣的加入降低了石灰、石灰石和生白云石的使用量。 展开更多
关键词 钢包精炼渣 脱磷 再利用 固化剂
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LF埋弧渣技术的开发及其应用 被引量:18
9
作者 牛四通 张鉴 +7 位作者 成国光 佟福生 杨德华 王剑志 梅洪生 杨建川 黎绪炳 李昌友 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 1997年第3期21-24,共4页
通过对多种精炼渣系发泡性能的实验室研究,确定了LF埋弧精炼的基础渣组成;根据炉渣结构的共存理论所建立的数学模型,计算出了具有良好发泡性能的精炼渣粘度、界面张力和密度的范围;研制出了发泡剂专利产品;在LF上进行了几百炉... 通过对多种精炼渣系发泡性能的实验室研究,确定了LF埋弧精炼的基础渣组成;根据炉渣结构的共存理论所建立的数学模型,计算出了具有良好发泡性能的精炼渣粘度、界面张力和密度的范围;研制出了发泡剂专利产品;在LF上进行了几百炉次埋弧精炼工业试验,取得了良好的技术经济指标。 展开更多
关键词 钢包 埋弧渣 发泡剂 物理性质 共存理论 精炼
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CaO-Al_2O_3-CaF_2-SiO_2-MgO五元精炼渣系的起泡性能 被引量:12
10
作者 兰杰 姜周华 +4 位作者 黄宗泽 芮树森 顾文兵 罗建江 解希元 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第2期14-18,共5页
采用二次回归正交试验方法测定了1530℃下CaO-Al2O3-CaF2-SiO2-MgO五元精炼渣系的起泡性能。得出炉渣起泡指数与炉渣光学碱度、渣中Al2O3及CaF2含量间的回归方程。结果表明:炉渣的光学碱度和Ca... 采用二次回归正交试验方法测定了1530℃下CaO-Al2O3-CaF2-SiO2-MgO五元精炼渣系的起泡性能。得出炉渣起泡指数与炉渣光学碱度、渣中Al2O3及CaF2含量间的回归方程。结果表明:炉渣的光学碱度和CaF2含量对起泡指数有较大影响,而Al2O3含量对起泡指数影响很小。具有最佳发泡性能的炉渣成分中CaO,Al2O3,CaF2,SiO2,MgO的质量分数分别为:44.06%,30.00%,7.00%,8.94%,10%。研究结果还表明:炉渣起泡指数与炉渣粘度成正比,而与表面张力和密度的平方根成反比。 展开更多
关键词 钢包炉 精炼渣 起泡指数 炼钢
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还原精炼条件下炉渣的泡沫化 被引量:11
11
作者 成国光 牛四通 +2 位作者 张鉴 佟福生 刘军明 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 1996年第5期12-16,共5页
针对电弧炉还原期和LF炉精炼过程中造泡沫渣的工艺特点,向精炼渣中加入发泡剂使炉渣泡沫化。通过在实验室内对各种碳酸盐、氯化盐发泡材料的发泡性能研究,得出几点结论:①碳酸盐和氯化盐中,CaCO_3,CaCl_2的发泡性能较... 针对电弧炉还原期和LF炉精炼过程中造泡沫渣的工艺特点,向精炼渣中加入发泡剂使炉渣泡沫化。通过在实验室内对各种碳酸盐、氯化盐发泡材料的发泡性能研究,得出几点结论:①碳酸盐和氯化盐中,CaCO_3,CaCl_2的发泡性能较好;②向CaCO_3中加入Na_2CO_3会使CaCO_3的发泡效果明显降低;③当起泡时间相差较大的几种发泡剂混合后,发泡过程中起泡高度会出现多个峰值;④采用以CaCO_3为主要原料的发泡剂产品,发泡效果好,原料资源丰富,成本低廉。 展开更多
关键词 发泡 炉渣 钢包炉 电弧炉 炼钢
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宝钢300tLF渣精炼技术的开发与应用 被引量:9
12
作者 朱立新 马志刚 +1 位作者 雷思源 王士松 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期21-23,共3页
对 L F合成渣脱硫、脱氧技术理论和埋弧精炼基本方法进行了分析。介绍了宝钢 30 0 t L F脱硫合成渣、脱氧合成渣和埋弧精炼技术的开发过程及应用效果。采用所开发的上述技术 ,能够批量生产 [S]≤ 10× 10 - 6的超低硫钢和 T [O]≤ 1... 对 L F合成渣脱硫、脱氧技术理论和埋弧精炼基本方法进行了分析。介绍了宝钢 30 0 t L F脱硫合成渣、脱氧合成渣和埋弧精炼技术的开发过程及应用效果。采用所开发的上述技术 ,能够批量生产 [S]≤ 10× 10 - 6的超低硫钢和 T [O]≤ 15× 10 - 6的低氧钢 ,并实现了 L F全程埋弧精炼。 展开更多
关键词 合成渣 埋弧精炼 LF炉 炼钢 脱氧 脱硫
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LF精炼过程中硫分配比和脱硫动力学方程研究 被引量:14
13
作者 吴铿 梁志刚 +1 位作者 张二华 李洪民 《金属学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2001年第10期1069-1072,共4页
通过 LF精炼脱硫工业实验,确定了在不同条件下熔渣和钢水中的实际硫分配比.在二元碱度较高时,大部分实验数据与经验公式计算值相差近 2-4倍 此外,用反应平衡计算的值要比实验数据大许多.在本实验条件下,脱硫速率和时间之间有... 通过 LF精炼脱硫工业实验,确定了在不同条件下熔渣和钢水中的实际硫分配比.在二元碱度较高时,大部分实验数据与经验公式计算值相差近 2-4倍 此外,用反应平衡计算的值要比实验数据大许多.在本实验条件下,脱硫速率和时间之间有较好的线性关系,脱硫传质系数为 2.67×10-3cm/min.该结果为LF炉生产中脱硫提供了必要的依据. 展开更多
关键词 LF精炼过程 脱硫 硫分配比 动力学模型 工业实验 炼钢
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埋弧法精炼技术的应用 被引量:7
14
作者 牛四通 成国光 +6 位作者 张鉴 佟福生 杨德华 王剑志 梅洪生 杨建川 黎绪炳 《特殊钢》 北大核心 1996年第2期47-51,共5页
在电弧炉还原期的使用结果表明,开发出的埋弧渣产品,能使炉渣高度增大一倍,平均脱S率为74.9%,并有一定的脱P效果。在钢包炉(LF)上的使用表明,渣厚增大一倍以上;升温速度由1~2℃/min提高到3~4℃/min;平... 在电弧炉还原期的使用结果表明,开发出的埋弧渣产品,能使炉渣高度增大一倍,平均脱S率为74.9%,并有一定的脱P效果。在钢包炉(LF)上的使用表明,渣厚增大一倍以上;升温速度由1~2℃/min提高到3~4℃/min;平均精炼时间节约了12min;钢包寿命显著提高;节电3.7kWh/t钢;平均脱S率45%。 展开更多
关键词 泡沫渣 精炼 电弧炉 钢包炉 埋弧渣
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LF炉合成精炼渣成分优化 被引量:17
15
作者 孟劲松 姜茂发 +1 位作者 王德永 刘承军 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1110-1113,共4页
通过建立二次回归正交设计模型,考察了合成精炼渣碱度伽(CaO)/w(SiO2),Al2O3和CRF2质量分数对LF深脱硫效果的影响.结果表明,当渣中w(FeO)为0.5%,w(MgO)为9%时,随渣中w(CaO)/w(SiO2)增加,脱硫率均先增大后减小... 通过建立二次回归正交设计模型,考察了合成精炼渣碱度伽(CaO)/w(SiO2),Al2O3和CRF2质量分数对LF深脱硫效果的影响.结果表明,当渣中w(FeO)为0.5%,w(MgO)为9%时,随渣中w(CaO)/w(SiO2)增加,脱硫率均先增大后减小.当伽(CaO)/w(SiO2)不同时,Al2O3和C&F2质量分数对脱硫效果的影响程度不同,主要原因是渣中有效CaO含量变化引起的.随渣中w(FeO)降低和渣量增加,脱硫率明显增大.实验优化的最佳脱硫渣系组成为w(CaO)/w(Si02)=9-11,w(Al2O3)=27%~29%,w(MgO)=9%,w(CaF2)=8%~10%,w(FeO)小于0.5%. 展开更多
关键词 LF炉 合成精炼渣 脱硫率 正交设计 碱度 CaO含量
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LF预熔精炼渣成分优化的研究 被引量:15
16
作者 陈俊锋 李广田 +3 位作者 李文献 李涛 宋嘉鹏 姜桂连 《材料与冶金学报》 CAS 2003年第3期173-176,共4页
研究了钢包炉(LF)用预熔精炼渣的优化方案,分析了CaO-Al2O3-MgO-BaO-SiO2预熔精炼渣系中各组分对该渣熔点、熔化时间以及脱硫能力的影响程度,得到了低熔点、低粘度、冶金效果好的渣系.得出预熔精炼渣的熔点、熔化时间受到碱度、氧化铝... 研究了钢包炉(LF)用预熔精炼渣的优化方案,分析了CaO-Al2O3-MgO-BaO-SiO2预熔精炼渣系中各组分对该渣熔点、熔化时间以及脱硫能力的影响程度,得到了低熔点、低粘度、冶金效果好的渣系.得出预熔精炼渣的熔点、熔化时间受到碱度、氧化铝质量分数和萤石质量分数的综合影响,且渣的熔点不随MgO质量分数的增加而急剧增高.通过实验得到了LF用预熔渣的最优渣系,该渣系在天津钢管公司LF上应用取得了很好的效果,平均脱硫率由原来的71%上升到89%. 展开更多
关键词 钢包炉(LF) 预熔精炼渣 熔融性能
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钢包炉(LF)预熔精炼渣的研究 被引量:13
17
作者 温良英 陈登福 +6 位作者 白晨光 董凌燕 许原 邱贵宝 周远华 廖明 陈浩 《特殊钢》 北大核心 2003年第2期13-15,共3页
预熔精炼渣具有成分均匀、性能稳定 ,储存时不吸水等特点。钢包炉中使用预熔精炼渣时成渣均匀且速度快、具有较强的吸附钢中非金属夹杂的能力、综合脱硫率高等冶金效果 。
关键词 钢包炉 预熔精炼渣 钢液净化 炼钢
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LF埋弧精炼渣的研究 被引量:8
18
作者 唐萍 文光华 +6 位作者 漆鑫 陈浩 周建 黄鼎 龙贻菊 胡兵 潘永忠 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期24-26,共3页
研究的埋弧精炼渣系能满足重钢 L F埋弧精炼的要求。平均脱硫率为 70 .4 9% ,钢板探伤合格率提高 2 .5 0 % ,- 4 0℃横向冲击值提高近 1倍。精炼渣合适的成分及物性控制范围为 :碱度 3.4~ 4 .2、(Fe O) <1%、(Al2 O3) 16 %~ 2 2 %... 研究的埋弧精炼渣系能满足重钢 L F埋弧精炼的要求。平均脱硫率为 70 .4 9% ,钢板探伤合格率提高 2 .5 0 % ,- 4 0℃横向冲击值提高近 1倍。精炼渣合适的成分及物性控制范围为 :碱度 3.4~ 4 .2、(Fe O) <1%、(Al2 O3) 16 %~ 2 2 %、(Mg O) 7%~ 10 %、熔点 136 0~ 1380℃、粘度 0 .4 0~ 0 .4 5 Pa· s、表面张力 (490~ 5 2 0 )× 10 - 3N/ m。 展开更多
关键词 LF炉 炼钢 埋弧精炼渣 脱硫率 炉外精炼
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40t钢包炉泡沫渣埋弧作业 被引量:7
19
作者 任正德 颜广庭 +5 位作者 唐萍 礼重超 夏梅 姚良之 陈书元 宋国菊 《特殊钢》 北大核心 1995年第4期41-45,共5页
在实验室条件下研究了CaO-SiO2-MgO-Al2O3渣系的发泡性能与熔渣物性的关系,并在40t钢包炉上进行了埋弧作业的生产试验,据此对泡沫渣埋弧加热的工艺因素和溶渣发泡机理进行了探讨。
关键词 泡沫渣 埋弧 钢包炉 桶式精炼炉 二次精炼
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高碱度LF合成精炼渣泡沫化性能研究 被引量:5
20
作者 闵义 王德永 +1 位作者 刘承军 姜茂发 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期350-353,共4页
在实验室条件下采用钼丝挂渣法测量熔渣发泡高度,以相对发泡高度作为衡量指标,结合理论分析,系统研究了高碱度合成精炼渣的泡沫化性能.结果表明:熔渣相对发泡高度随着黏度的增大、表面张力和密度的减小而增大.在精炼渣成分一定时,随温... 在实验室条件下采用钼丝挂渣法测量熔渣发泡高度,以相对发泡高度作为衡量指标,结合理论分析,系统研究了高碱度合成精炼渣的泡沫化性能.结果表明:熔渣相对发泡高度随着黏度的增大、表面张力和密度的减小而增大.在精炼渣成分一定时,随温度升高和吹气量增加,熔渣相对发泡高度都有先增加后降低的趋势.具有较好泡沫化性能的精炼渣组成范围是:ω(CaO)/ω(SiO_2)为5~8,ω(Al_2O_3):27%,ω(CaF_2)为3%~6%,ω(MgO)=8%,ω(FeO)<0.5%. 展开更多
关键词 钢包炉 精炼渣 相对发泡高度 泡沫化性能
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