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出口弯管对通风机性能的影响
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作者 逯强强 《机械管理开发》 2024年第2期28-30,共3页
为解决煤矿生产工作面由于现场条件的局限性导致通风机性能无法充分发挥的问题,重点对通风机连接直管段长度和正反接弯头下对应的性能进行对比。根据试验需求制定了试验方案,并提出两种试验方案;具体对直管段长度与弯头连接方式对通风... 为解决煤矿生产工作面由于现场条件的局限性导致通风机性能无法充分发挥的问题,重点对通风机连接直管段长度和正反接弯头下对应的性能进行对比。根据试验需求制定了试验方案,并提出两种试验方案;具体对直管段长度与弯头连接方式对通风机全压的影响进行对比,所得的试验结论可指导实践生产中通风机的安装。 展开更多
关键词 出口弯管 通风机 全压效率 体积流量 直管段
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深井膏体自流充填压力与满管率优化研究
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作者 姚高辉 李小松 +1 位作者 刘鹏鹏 肖柏林 《金属矿山》 CAS 北大核心 2023年第8期214-220,共7页
以谦比西铜矿东南矿体深井充填为工程案例,通过室内实验、理论分析、现场验证相结合的方式,研究了自流充填管网系统的压力分布及提高深井垂直钻孔满管率的措施。首先分析当前管网压力分布及满管率,随后开展管道压力和满管率优化,最后结... 以谦比西铜矿东南矿体深井充填为工程案例,通过室内实验、理论分析、现场验证相结合的方式,研究了自流充填管网系统的压力分布及提高深井垂直钻孔满管率的措施。首先分析当前管网压力分布及满管率,随后开展管道压力和满管率优化,最后结合现场研究了部分使用小管径、提高膏体浓度等方法对压力和满管率的影响。研究表明,南采区2条管路当前满管率仅在17%~41%之间,水平管阻力损失约1.4 MPa/km,自流对垂直管的冲刷极大;采用150 mm内径管部分替代175 mm内径管,每替换100 m可提高0.63%和0.71%满管率;膏体浓度若由69%提高到71%,最大倍线下满管率分别从原来的37%和41%增加到70%和82%,然而垂直管底部压力分别由3.72 MPa和1.75 MPa大幅增加到6.7 MPa和3.06 MPa,增加了堵管爆管风险。工程中,可通过适当增加浓度、部分减少管径、提高倍线等多种方法相结合的方式获得较高满管率。本研究可为深井自流充填提供良好工程借鉴。 展开更多
关键词 深井矿山 膏体充填 自流输送 满管率 管道压力
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基于模糊算法的充填不满管控制系统研究 被引量:1
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作者 王增加 郭加仁 +2 位作者 吴再海 盛宇航 孙铭骏 《有色金属工程》 CAS 北大核心 2022年第10期126-130,共5页
低倍线采场进行充填时,充填管路垂直段料浆不满管问题显现,从而加速垂直管路磨损,甚至引发料浆相变造成管路堵塞,目前缺少提高满管度的有效控制方法。通过现场调研和理论分析计算,建立自流输送模型,在保障充填量的条件下,建立模糊控制算... 低倍线采场进行充填时,充填管路垂直段料浆不满管问题显现,从而加速垂直管路磨损,甚至引发料浆相变造成管路堵塞,目前缺少提高满管度的有效控制方法。通过现场调研和理论分析计算,建立自流输送模型,在保障充填量的条件下,建立模糊控制算法,调节充填浓度和管路有效直径,提高料浆输送阻力和满管度,算法稳定调节时间17 s,超调量6%,控制效果优于PID控制算法,可改善深井低倍线充填不满管状态。 展开更多
关键词 充填不满管 自流输送 模糊控制 提高满管度
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低液位非满管流量校准及其测量影响因素分析
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作者 刘瑛 陈旭 +1 位作者 徐明刚 陈银银 《测控技术》 2021年第1期73-77,共5页
管道粗糙度和流体黏度对流量测量有一定影响,为校准流量并分析其影响因素,运用FLUENT仿真软件对管道粗糙度、流体黏度进行模拟。建立粗糙度-平均流速、黏度-平均流速模型,搭建实验平台,验证模型建立的准确性,即外置U形连通管结合高精度... 管道粗糙度和流体黏度对流量测量有一定影响,为校准流量并分析其影响因素,运用FLUENT仿真软件对管道粗糙度、流体黏度进行模拟。建立粗糙度-平均流速、黏度-平均流速模型,搭建实验平台,验证模型建立的准确性,即外置U形连通管结合高精度激光测距仪精确测量管道内流体液位高度,管道上方通气管结合流速仪精确测量管道内流体平均流速,通过体积流量计算公式得到流量值。实验结果表明,在液位低于0.1D时,流量测量误差小于0.85%;通过粗糙度-平均流速、黏度-平均流速模型得到的平均流速值进行流量计算,计算结果误差小于3.03%。实验验证了该方法的可行性和模型的可靠性,为低液位非满管流量测量领域的技术创新提供了依据和实验基础。 展开更多
关键词 非满管 流量 FLUENT 粗糙度 黏度
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高井深膏体充填管道调压满管稳定输送技术研究
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作者 彭亮 《矿业研究与开发》 CAS 北大核心 2022年第10期30-34,共5页
针对高井深充填系统垂直管道落差大,充填输送管道非满管状态会造成管道内壁的加速磨损与破坏问题,计算分析了垂直管道非满管高度的影响因素,研究了高井深充填垂直管道非满管的形成机理。以安徽某铁矿为研究对象,开展了全尾砂充填料浆配... 针对高井深充填系统垂直管道落差大,充填输送管道非满管状态会造成管道内壁的加速磨损与破坏问题,计算分析了垂直管道非满管高度的影响因素,研究了高井深充填垂直管道非满管的形成机理。以安徽某铁矿为研究对象,开展了全尾砂充填料浆配比优化、井下充填输送管道压力监测,并在此基础上提出了充填料浆的流速与压力调控技术。结果表明:(1)垂直高差提供的静压头大于系统输送所需的沿程阻力时,膏体料浆加速导致管内出现负压,从而在管内产生空气柱,流速进一步增快加剧了管道内部的磨损与破坏;(2)已投产管道系统可以通过料浆改性、增加料浆阻力及改变垂直管道直径来提高满管率;(3)沿程阻力随着输送流量呈先减小后增大的趋势,且随着流量的增大,其最低点出现在250~260 m~3/h范围内,建议该矿料浆输送流量范围为250~260 m~3/h;(4)变径管路直径越细则充填竖管的满管率越高,变径管路长度与满管率成正比,直径为30 mm、长度为2 m时,充填竖管的满管率达到87.66%。变径管路在水平管道安装的位置变化对竖管的整体满管率影响较小。 展开更多
关键词 高井深 膏体充填 管道输送 满管率 压力调控 沿程阻力
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