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HPB300中间裂纹产生原因分析
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作者 罗鹏勇 王国君 彭冲 《江西冶金》 2015年第6期17-19,共3页
新钢第一炼钢厂在生产HPB300钢时偶尔会出现连铸机六流全部中间裂纹的质量缺陷,铸坯切割端面有火焰冒出。本文从金相组织、夹杂物入手进行分析,发现钢中脱氧产物在晶界析出是产生裂纹的诱因,连铸比水量过高且不均匀是产生中间裂纹的主... 新钢第一炼钢厂在生产HPB300钢时偶尔会出现连铸机六流全部中间裂纹的质量缺陷,铸坯切割端面有火焰冒出。本文从金相组织、夹杂物入手进行分析,发现钢中脱氧产物在晶界析出是产生裂纹的诱因,连铸比水量过高且不均匀是产生中间裂纹的主要原因。 展开更多
关键词 hpb300钢 中间裂纹 金相分析 夹杂物
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HPB300小方坯裂纹成因分析及控制 被引量:1
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作者 陈伟 张卫强 +2 位作者 李金柱 文玉兵 吴光耀 《炼钢》 CAS 北大核心 2014年第4期10-14,共5页
采用工艺调查结合铸坯低倍分析方法,对武钢集团昆明钢铁股份有限公司HPB300小方坯裂纹成因进行了研究分析,结果表明:导致铸坯产生裂纹的主要诱因为硫含量偏高(w(S)〉0.030%),降低了钢的临界应变值;碳含量偏低(w(C)=0.12... 采用工艺调查结合铸坯低倍分析方法,对武钢集团昆明钢铁股份有限公司HPB300小方坯裂纹成因进行了研究分析,结果表明:导致铸坯产生裂纹的主要诱因为硫含量偏高(w(S)〉0.030%),降低了钢的临界应变值;碳含量偏低(w(C)=0.12%~0.17%),造成坯壳薄弱处应力集中,增加了铸坯表面裂纹及凹陷的敏感性;连铸过程钢水过热度偏高(平均33℃)、冷却强度偏大(二冷比水量1.92L/kg)、拉速偏慢(2.12m/min),导致铸坯表面温度梯度增大,裂纹敏感性加剧。针对上述诱因,对化学成分、钢水过热度、二冷比水量、拉速等工艺参数进行了优化,铸坯质量显著改善,裂纹发生率由9.5%’降至0.2%,中心裂纹完全消除,角裂、中间裂纹缺陷级别降至0.2级。 展开更多
关键词 hpb300钢 裂纹 化学成分 水过热度 冷却强度 拉速
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