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Fabrication of nanostructure in inner-surface of AISI 304 stainless steel pipe with surface plastic deformation
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作者 Hongwang Zhang Yiming Zhao +2 位作者 Yuhui Wang Huaxin Yu Chunling Zhang 《Journal of Materials Science & Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第11期2125-2130,共6页
In the present investigation, a pipe inner-surface grinding(PISG) technique was developed to fabricate nanostructure in the inner-surface of an austenitic 304 stainless steel pipe. PISG was performed by high speed s... In the present investigation, a pipe inner-surface grinding(PISG) technique was developed to fabricate nanostructure in the inner-surface of an austenitic 304 stainless steel pipe. PISG was performed by high speed shearing with hard sphere tips, leading to gradient distribution of strain, strain rate and strain gradient along depth. Nano-austenite with an average boundary spacing of 20 nm was generated, followed by deformation microstructure characterized by shear bands, multi-and uni-directional twins and planar dislocation arrays. Deformation induced grain refinement of austenitic 304 stainless steel with low stacking fault energy(SFE) covering 4–5 order's magnitude of length scales toward nanometer regime was unified. 展开更多
关键词 Nanostrucutre Pipe inner-surface grinding stainless steel Plastic deformation Nano-austenite
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冷凝液汽提系统夹套管不锈钢内管开裂失效分析
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作者 侯建琴 刘宝林 +2 位作者 白学刚 刘畅 宋策 《石油化工腐蚀与防护》 CAS 2024年第4期59-64,共6页
某化工企业甲醇中心净化装置冷凝液汽提系统夹套管不锈钢内管发生开裂泄漏,通过宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相分析、硬度测试、能谱分析和断口扫描电镜分析等手段对失效原因进行了分析。结果显示:夹套管不锈钢内管力学性... 某化工企业甲醇中心净化装置冷凝液汽提系统夹套管不锈钢内管发生开裂泄漏,通过宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相分析、硬度测试、能谱分析和断口扫描电镜分析等手段对失效原因进行了分析。结果显示:夹套管不锈钢内管力学性能不符合标准要求,且内部凹坑与裂纹均在酸洗前已存在,为原始制造缺陷。 展开更多
关键词 不锈钢内管 裂纹 失效分析
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内壁喷丸设备在锅炉行业中的应用研究
3
作者 辛君武 《锅炉制造》 2024年第2期48-49,共2页
本文首先阐述了不锈钢管内壁进行喷丸强化处理必要性,然后就公司引进开发了两条不锈钢管内壁喷丸强化处理生产线设备的工艺规范、质量要求、设备选型、设备组成、工作流程及控制和注意事项进行分析。
关键词 不锈钢管内壁 内部喷丸 生产线设备
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供货热处理状态对奥氏体不锈钢锅炉管安全运行性能的影响 被引量:5
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作者 崔雄华 郑坊平 +3 位作者 张磊 马红 贺锡鹏 王彩侠 《热力发电》 CAS 北大核心 2010年第3期49-52,56,共5页
奥氏体不锈钢锅炉管在供货前应进行固溶处理,否则易造成部分锅炉受热面管的开裂泄漏。选取了3个电厂的奥氏体不锈钢过热器开裂弯管样进行试验分析,探讨固溶处理对该类锅炉管性能的影响。试验结果表明,奥氏体不锈钢高温过热器弯管开裂是... 奥氏体不锈钢锅炉管在供货前应进行固溶处理,否则易造成部分锅炉受热面管的开裂泄漏。选取了3个电厂的奥氏体不锈钢过热器开裂弯管样进行试验分析,探讨固溶处理对该类锅炉管性能的影响。试验结果表明,奥氏体不锈钢高温过热器弯管开裂是因奥氏体不锈钢管未按标准进行固溶处理即供货,运行时在管子加工残余应力、弯管残余应力、热膨胀应力共同作用下造成了沿晶氧化腐蚀所致。对此,提出了相应的防止措施。 展开更多
关键词 奥氏体不锈钢 锅炉管 受热面管 泄漏 固溶处理 残余应力 氧化腐蚀
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永磁式转子磨具光整不锈钢管内壁试验研究 被引量:7
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作者 杨平 姚新改 杨慧 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2016年第1期100-104,共5页
基于电磁相互作用原理,将三相异步电动机的转子抽去,代之以永磁式转子磨具。在电动机接入三相交流电后,利用电动机定子所产生的旋转磁场来驱动永磁式转子磨具旋转,从而实现对不锈钢管内壁的光整加工。结合试验所得实测参数,借助Ansoft... 基于电磁相互作用原理,将三相异步电动机的转子抽去,代之以永磁式转子磨具。在电动机接入三相交流电后,利用电动机定子所产生的旋转磁场来驱动永磁式转子磨具旋转,从而实现对不锈钢管内壁的光整加工。结合试验所得实测参数,借助Ansoft软件对磁性珩磨系统进行建模与仿真分析。通过理论计算与仿真结果的对比,验证了光整加工试验的可行性。之后对三种不同材料的珩磨条,在不同转速以及是否加冷却液的情况下分别进行试验。通过对比加工后试件内壁的表面粗糙度,得出上述三个因素各自对不锈钢管内壁光整加工效果的影响关系,为不锈钢管内壁光整加工工艺参数的选取提供参考。 展开更多
关键词 磁性珩磨 永磁式转子磨具 不锈钢管 内壁光整 ANSOFT
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加热温度对奥氏体不锈钢管内壁喷丸处理效果的影响 被引量:11
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作者 王彩侠 贾建民 +2 位作者 赵慧传 陈吉刚 唐丽英 《热力发电》 CAS 北大核心 2011年第12期87-91,共5页
在不同温度下对进口Super304H和国产S30432喷丸管进行的保温2h的热处理对比试验结果表明:当加热温度超过750℃时喷丸形变层的微观组织会发生退化,且碎化晶层组织退化速度高于多滑移层组织,导致Cr元素向表面扩散迁移的能力降低;喷丸处理... 在不同温度下对进口Super304H和国产S30432喷丸管进行的保温2h的热处理对比试验结果表明:当加热温度超过750℃时喷丸形变层的微观组织会发生退化,且碎化晶层组织退化速度高于多滑移层组织,导致Cr元素向表面扩散迁移的能力降低;喷丸处理质量会显著影响喷丸形变层的抗高温软化能力;进口Super 304H喷丸管因形变组织硬度更高且分布均匀而使其短时间抗高温软化能力比国产S30432喷丸管高出100℃以上。为了充分利用喷丸处理的表面加工硬化能力,需确保喷丸处理的质量以及弯管加工或者焊后热处理时的温度不超过730℃。 展开更多
关键词 加热温度 18—8不锈钢 喷丸管 软化高温 热处理 加工硬化
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夹杂物对TP347H不锈钢Φ108 mm×15 mm荒管裂纹缺陷的影响和工艺改进 被引量:5
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作者 王志军 杨永超 《特殊钢》 北大核心 2018年第3期17-19,共3页
试验TP347H钢(/%:0.08C,0.36Si,1.27Mn,0.020P,0.000 5S,18.10Cr,10.80Ni,0.78Nb,0.007Cu)Φ108 mm×15 mm荒管的生产流程为:铁水预处理-90 t K-OBM-S熔炼-VOD-LF-220 mm×220 mm方坯连铸-热轧Φ110 mm管坯-穿孔成荒管。对荒管... 试验TP347H钢(/%:0.08C,0.36Si,1.27Mn,0.020P,0.000 5S,18.10Cr,10.80Ni,0.78Nb,0.007Cu)Φ108 mm×15 mm荒管的生产流程为:铁水预处理-90 t K-OBM-S熔炼-VOD-LF-220 mm×220 mm方坯连铸-热轧Φ110 mm管坯-穿孔成荒管。对荒管内壁酸洗检验后发现批量间断无规律的裂纹缺陷。经检测确认荒管内壁缺陷是由于外来大型复合夹杂物在基体形成"夹层",在锥形挤压穿孔过程中,基体金属受力不均匀产生破裂,导致形成内壁裂纹。通过延长LF弱搅拌和镇静时间,保持中间包钢水容量20 t,提高浸入式水口质量,水口烘烤温度由≥800℃提高至≥1 000℃,使管坯中各类夹杂物为0~1.0级,荒管内壁缺陷率由3.41%下降至0.01%以下。 展开更多
关键词 TP347H奥氏体不锈钢 Φ108 mm×15 mm荒管 内壁夹杂物裂纹 工艺改进
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厚壁压力容器内壁堆焊技术 被引量:2
8
作者 王家淳 朱琦 孙敦武 《焊接》 1998年第12期2-5,共4页
论述了厚壁压力容器内壁堆焊技术的几个主要问题,其中包括技术性能要求、堆焊材料及堆焊工艺的选择和堆焊技术关键等。
关键词 厚壁压力容器 堆焊 内壁 不锈钢 焊接
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超超临界机组锅炉用不锈钢管表面冷作硬化处理对其抗蒸汽氧化性能的影响 被引量:17
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作者 贾建民 Melanie Montgomery 《热力发电》 CAS 北大核心 2009年第6期32-37,共6页
通过对一组运行了4年的不锈钢过热器管样内表面机加工区和非机加工区氧化皮的结构和形貌特征进行对比分析,探讨内表面冷作硬化处理对于超超临界机组锅炉用不锈钢管蒸汽氧化性能的影响。结果表明,内表面冷作硬化处理对于改善细晶TP347HFG... 通过对一组运行了4年的不锈钢过热器管样内表面机加工区和非机加工区氧化皮的结构和形貌特征进行对比分析,探讨内表面冷作硬化处理对于超超临界机组锅炉用不锈钢管蒸汽氧化性能的影响。结果表明,内表面冷作硬化处理对于改善细晶TP347HFG和Super304奥氏体不锈钢在相对较低温度蒸汽中的抗氧化性能非常有效,但在600℃左右高温蒸汽中Super304管样内表面冷作硬化效应消失,除冷作硬化试样氧化皮的总体厚度略薄外,氧化皮的结构形貌特征与未冷作硬化处理的管样没有多大区别。另外,含Cr量大于22%的SAVE25具有非常优秀的抗蒸汽氧化性能,其机加工区域和未机加工区域的蒸汽氧化行为没有任何区别。 展开更多
关键词 超超临界机组 锅炉 不锈钢管 蒸汽氧化 表面冷作硬化
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锅炉受热面奥氏体不锈钢管弯头表面裂纹涡流检测技术研究 被引量:3
10
作者 沈丁杰 邹建伟 胡彬 《湖南电力》 2011年第3期5-7,共3页
针对火电厂锅炉受热面奥氏体不锈钢管弯头涡流检测的特点,设计制作马鞍型阵列式涡流探头和对比试样,改进升级ET-556H多频涡流检测仪,并通过试验提出火电厂锅炉受热面奥氏体不锈钢管弯头涡流检测的最佳参数。本涡流检测技术不仅方便操作... 针对火电厂锅炉受热面奥氏体不锈钢管弯头涡流检测的特点,设计制作马鞍型阵列式涡流探头和对比试样,改进升级ET-556H多频涡流检测仪,并通过试验提出火电厂锅炉受热面奥氏体不锈钢管弯头涡流检测的最佳参数。本涡流检测技术不仅方便操作,而且可提高检测分辨率和灵敏度,对于火电厂锅炉受热面奥氏体不锈钢管外表面0.4 mm深的周向线性缺陷和0.5 mm深的轴向线性缺陷具有较高的检测灵敏度。 展开更多
关键词 奥氏体不锈钢管 弯头 表面裂纹 涡流检测 马鞍型阵列式涡流探头
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奥氏体不锈钢管内壁喷丸强化制造技术简述 被引量:2
11
作者 李世魁 康龙基 常小猛 《锅炉制造》 2017年第4期40-43,共4页
本文主要阐述了奥氏体不锈钢管内壁喷丸强化的制造技术,喷丸强化是材料表面强化的重要方法之一,可以显著提高材料表面力学性能。通过研究空气压力,弹丸流量,喷丸速度对喷丸质量的影响,找出满足技术要求的喷丸强化工艺。通过优化喷嘴结... 本文主要阐述了奥氏体不锈钢管内壁喷丸强化的制造技术,喷丸强化是材料表面强化的重要方法之一,可以显著提高材料表面力学性能。通过研究空气压力,弹丸流量,喷丸速度对喷丸质量的影响,找出满足技术要求的喷丸强化工艺。通过优化喷嘴结构、合理选用弹丸尺寸,进一步提升产品质量和生产效率。本文通过对内壁喷丸强化机理和制造难点进行阐述及分析,梳理该奥氏体不锈钢管内壁喷丸强化制造工艺特点,并给出具体制造工艺措施。 展开更多
关键词 奥氏体不锈钢管 内壁喷丸 表面强化
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不锈钢荒管内壁精整加工装置设计与实验研究
12
作者 侯志燕 杨胜强 王会芝 《机械设计与制造》 北大核心 2018年第9期115-118,共4页
针对太钢不锈钢荒管内壁存在的质量缺陷及其加工难的情况,设计出一种适用于荒管内壁,并能够放置于其内腔的,进退自如的,由柔性软轴驱动的浮动珩磨精整加工装置。介绍了该装置组成、工作原理及各组成部分结构特点,并应用UG建立装置模型,... 针对太钢不锈钢荒管内壁存在的质量缺陷及其加工难的情况,设计出一种适用于荒管内壁,并能够放置于其内腔的,进退自如的,由柔性软轴驱动的浮动珩磨精整加工装置。介绍了该装置组成、工作原理及各组成部分结构特点,并应用UG建立装置模型,导入ADAMS软件仿真分析并确定了其主要结构参数,完成了样机制作和初步试验研究。实验结果表明,对内径为φ55的荒管内壁精整加工6min后,荒管内壁表面质量明显改善,表面粗糙度值Ra从开始的1.386μm降到0.613μm,验证了该装置的加工效果。该装置结构简单、设计合理、具有一定的实用性。 展开更多
关键词 荒管内壁 软轴驱动 珩磨 ADAMS 精整加工
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还原尾气环管内管开裂原因探讨及预防建议
13
作者 薛安雪 汪剑 +3 位作者 唐振华 卢亚伟 王志荣 陈文涛 《石油化工设备》 CAS 2020年第5期62-68,共7页
不锈钢是工业领域普遍使用的耐腐蚀金属材料。在工业实践中,某些工况下不锈钢也会发生腐蚀和开裂。以某半导体多晶硅还原尾气环管内管开裂事故管道为例,进行了尾气环管内管的化学成分分析、硬度分析、金相组织分析、电镜扫描分析以及能... 不锈钢是工业领域普遍使用的耐腐蚀金属材料。在工业实践中,某些工况下不锈钢也会发生腐蚀和开裂。以某半导体多晶硅还原尾气环管内管开裂事故管道为例,进行了尾气环管内管的化学成分分析、硬度分析、金相组织分析、电镜扫描分析以及能谱分析。结合尾气环管内管实际工作的温度、压力,管道内部流体介质的特性,讨论了导致尾气环管内管开裂的原因,认为还原尾气环管内管主要发生了氯离子浓度超标导致的点蚀以及应力腐蚀开裂,提出了针对性预防措施。 展开更多
关键词 不锈钢 还原尾气处理 环管 内管 开裂原因 预防建议
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基于自激振荡脉冲特性的磨粒流抛光不锈钢细管内壁的仿真与实验研究 被引量:9
14
作者 邓乾发 郭晨曦 +3 位作者 袁巨龙 周辉 吕冰海 Duc-Nam Nguyen 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期363-371,共9页
目的解决传统抛光方法对细管件或微孔内表面抛光困难的问题。方法提出一种基于自激振荡脉冲特性的磨粒流抛光方法。利用自激振荡腔,使磨粒流产生振荡脉冲,实现对细管件或微孔内壁高效抛光。建立自激振荡脉冲磨粒流流体区域的数学模型,... 目的解决传统抛光方法对细管件或微孔内表面抛光困难的问题。方法提出一种基于自激振荡脉冲特性的磨粒流抛光方法。利用自激振荡腔,使磨粒流产生振荡脉冲,实现对细管件或微孔内壁高效抛光。建立自激振荡脉冲磨粒流流体区域的数学模型,并通过数值仿真计算获得自激振荡腔体的结构参数d2/d1和L/D以及过渡角β。搭建实验平台,实验验证了自激振荡脉冲特性磨粒流抛光方法的有效性。结果不锈钢细管件的抛光结果表明,加工12 h后,不锈钢细管件内壁的粗糙度Ra从480 nm降到50 nm,内壁面轮廓无明显的单向性纹理;14 h后,不锈钢细管内壁有明显镜面效果。而无振荡腔的情况下需要磨粒流抛光14 h,管件内壁表面粗糙度才达到55 nm,壁面轮廓存在明显的磨粒流抛光流动方向的纹路。结论通过仿真和实验证明了自激振荡脉冲效应抛光方法(SOAFP)的有效性。此外,在本实验条件下,自激振荡腔体的结构参数d2/d1=1.6、L/D=0.5和过渡角β=60°时,抛光效率和抛光后表面质量最佳。 展开更多
关键词 细管 内表面 自激振荡脉冲特性 磨粒流 抛光 不锈钢细管内壁
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TP304不锈钢薄壁管的表面残余应力 被引量:4
15
作者 夏之秋 顾伟生 朱世根 《理化检验(物理分册)》 CAS 2010年第6期356-359,共4页
利用x射线应力测试仪分别测定了TP304不锈钢无缝薄壁管管身的表面轴向和切向残余应力,并分析了表面残余应力的形成原因。结果表明:该不锈钢管表面存在较大的残余应力,且分布极不均匀;另管表面的切向残余应力大于轴向残余应力,前者... 利用x射线应力测试仪分别测定了TP304不锈钢无缝薄壁管管身的表面轴向和切向残余应力,并分析了表面残余应力的形成原因。结果表明:该不锈钢管表面存在较大的残余应力,且分布极不均匀;另管表面的切向残余应力大于轴向残余应力,前者为后者的1.5~2.5倍;该不锈钢管生产过程中的冷拔、冷矫直等工艺、固溶保温时间不足以及钢管表面存在局部缺陷等都是导致其表面残余应力较大的原因。 展开更多
关键词 TP304不锈钢 薄壁管 表面残余应力 X射线应力测试仪
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两种机型穿孔钢管的内螺旋产生原因及控制 被引量:6
16
作者 张国宽 田晓燕 《钢管》 CAS 2015年第2期51-54,共4页
两种典型斜轧穿孔机型(桶形辊穿孔机和锥形辊穿孔机)热穿轧的无缝钢管,在轧制过程中容易产生内螺旋缺陷。从变形区、轧制冷(热)工具方面分析了穿孔毛管形成内螺旋缺陷的原因。提出增加1个斜轧机架、减小轧辊出口锥的辊面角度、准确选择... 两种典型斜轧穿孔机型(桶形辊穿孔机和锥形辊穿孔机)热穿轧的无缝钢管,在轧制过程中容易产生内螺旋缺陷。从变形区、轧制冷(热)工具方面分析了穿孔毛管形成内螺旋缺陷的原因。提出增加1个斜轧机架、减小轧辊出口锥的辊面角度、准确选择轧制冷(热)工具、防止外界因素干扰等减少钢管内螺旋缺陷的措施。 展开更多
关键词 热轧钢管 斜轧 内螺旋缺陷 穿孔机 桶形辊 锥形辊
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液压支架立柱油缸内壁防腐强化技术研究 被引量:7
17
作者 刘梅生 王腾飞 《煤矿机械》 北大核心 2019年第6期65-67,共3页
介绍了用于液压支架立柱油缸内壁防腐强化的多种技术,包括电镀铜或铜合金、低温镀铁、QPQ、镶嵌不锈钢套、MIG焊堆焊铜合金及不锈钢、冷金属堆焊铜合金,简述了各种技术的原理、性能及特点,并对各种技术进行了对比。
关键词 液压支架 油缸内壁 防腐 电镀 堆焊 铜合金 不锈钢
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特薄壁奥氏体不锈钢管的生产工艺及缺陷分析 被引量:4
18
作者 柳学胜 朱瑞金 冼进 《钢管》 CAS 1997年第2期5-8,共4页
介绍了特薄壁1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢管的试制工艺及设备,分析了钢管表面主要缺陷形成的原因,提出了相应的预防措施。实践证明,预防措施可行,表面缺陷大大减少。
关键词 奥氏体 不锈钢 表面缺陷 钢管 压力加工
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超级双相不锈钢换热管焊缝返修性能研究 被引量:4
19
作者 张文平 王军杰 +4 位作者 郑红果 魏剑平 李富富 安天佑 朱小燕 《石油化工设备》 CAS 2018年第6期60-64,共5页
对S32750超级双相不锈钢换热管与堆焊S2209型双相不锈钢管板的焊接性能进行试验研究,对管板堆焊层和管接头焊缝的同一部位进行返修,考察返修之后焊接区域的耐蚀性能变化。焊接试验研究结果表明,S32750换热管-管板焊接接头的各项性能均... 对S32750超级双相不锈钢换热管与堆焊S2209型双相不锈钢管板的焊接性能进行试验研究,对管板堆焊层和管接头焊缝的同一部位进行返修,考察返修之后焊接区域的耐蚀性能变化。焊接试验研究结果表明,S32750换热管-管板焊接接头的各项性能均符合相关技术条件要求,换热管-管板试板在限定的焊接规范参数下经过一次返修、二次返修之后各项性能也符合相关技术要求,但焊缝区域存在微弱的腐蚀现象,可见在生产制造中焊接返修对腐蚀性能有一定影响,应当尽量减少返修次数。 展开更多
关键词 换热管 管板 超级双相不锈钢 堆焊 返修 腐蚀
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SCM新型热轧无缝钢管斜轧管机 被引量:3
20
作者 罗涛 《钢管》 CAS 2019年第1期36-42,共7页
在介绍目前斜轧管机类型及其特点的基础上,重点论述SCM新型热轧无缝钢管斜轧管机的设备结构及其特点,比较SCM新型斜轧管机与PQF连轧管机的投资收益情况,总结SCM新型斜轧管机的优点。SCM新型热轧无缝钢管斜轧管机采用全新的轧管芯棒工作... 在介绍目前斜轧管机类型及其特点的基础上,重点论述SCM新型热轧无缝钢管斜轧管机的设备结构及其特点,比较SCM新型斜轧管机与PQF连轧管机的投资收益情况,总结SCM新型斜轧管机的优点。SCM新型热轧无缝钢管斜轧管机采用全新的轧管芯棒工作方式和斜轧主机及轧机前、后台结构设计,可实现现有斜轧轧制能力与钢管质量的全面提升。该SCM新型斜轧管机具有全面创新的设备结构设计,且轧制规格范围宽,产品壁厚公差小,投资及生产成本低,操作容易。 展开更多
关键词 无缝钢管 轧管机 斜轧 SCM轧机 内表面质量
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