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Exploration and Practice of Nitrogen Addition Process for LF Refining Ladle Bottom Blowing Nitrogen Steel Liquid
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作者 Maoin Hou Aiqing Ding 《Frontiers of Metallurgical Industry》 2024年第1期23-26,共4页
This article discusses and analyzes the law of nitrogen increase in liquid steel and the main factors affect-ing the nitrogen increasing of molten steel,through the way of adding nitrogen to molten steel by bottom blo... This article discusses and analyzes the law of nitrogen increase in liquid steel and the main factors affect-ing the nitrogen increasing of molten steel,through the way of adding nitrogen to molten steel by bottom blowing nitrogen gas in LF refining process.It is considered that the main factors affecting the nitrogen increasing instability of molten steel are the initial temperature of LF refining,nitrogen relative element,surface active elements[O]and[S]of steel liquid,and bottom blowing rate of ladle.The large-scale production practice shows that T[O]not more than 50×10-6 and[S]is not more than 0.020 in LF refining at the initial temperature of not less than 1570.The liquid steel nitrogen enrichment test is carried out by ladle bottom blowing nitrogen gas after 20 min of refining,the flow rate is set as(6.0~7.0)NL/min per ton,and it is turned to 2 NL/min at 6 min before the end of refining,the nitrogen increasing rate of liquid steel is basically stable at(5~6)×10-6 per minute. 展开更多
关键词 lf refine bottom blowing nitrogen gas nitrogen increase in liquid steel process practice
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BOF-LF-VD-CC工艺生产车轮钢的N含量控制 被引量:4
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作者 郭上型 王建军 +6 位作者 周俐 刘宜强 范鼎东 史怀言 焦兴利 刘启龙 汪国才 《钢铁钒钛》 CAS 2007年第4期52-55,70,共5页
根据马钢车轮钢生产工艺规程,通过在线工业实验,测定了车轮钢精炼过程中钢液N含量的变化规律。结果表明:在LF-VD-CC过程中钢液吸氮主要环节包括LF过程、钢包到中包过程和中包至结晶器过程。其中LF过程钢液吸N严重,平均吸N量达到28×... 根据马钢车轮钢生产工艺规程,通过在线工业实验,测定了车轮钢精炼过程中钢液N含量的变化规律。结果表明:在LF-VD-CC过程中钢液吸氮主要环节包括LF过程、钢包到中包过程和中包至结晶器过程。其中LF过程钢液吸N严重,平均吸N量达到28×10^(-6),最大吸N量为50×10^(-6)。讨论了LF过程钢液吸N原因和抑制吸N的工艺措施。VD过程中钢液脱氮效果明显,平均脱氮率可达到30%左右,平均脱氮量为21×10^(-6)。分析了影响VD过程脱N的主要工艺参数及各参数的优化控制值。 展开更多
关键词 车轮钢 lf vd CC
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SG45VCM钢LF+VD精炼吹氮合金化研究 被引量:4
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作者 邱国兴 战东平 +3 位作者 姜周华 张慧书 董大西 杨峰功 《上海金属》 CAS 北大核心 2016年第2期41-45,共5页
1 873 K下,Mo Si2电阻炉上用70 mm×100 mm Mg O坩埚,以SG45VCM钢为研究对象,对不同压力下(33、66、100 k Pa)气相渗氮过程及脱氮过程中氮的溶解行为进行了研究。分别建立了相应的热力学及动力学模型,并在实验室进行了验证。实... 1 873 K下,Mo Si2电阻炉上用70 mm×100 mm Mg O坩埚,以SG45VCM钢为研究对象,对不同压力下(33、66、100 k Pa)气相渗氮过程及脱氮过程中氮的溶解行为进行了研究。分别建立了相应的热力学及动力学模型,并在实验室进行了验证。实验发现,氮分压越大溶解度越大,吹氮25 min后钢液中氮达到饱和,吹氩脱气40 min后,钢中氮的质量分数在100×10-6以下。工业试验表明,60 t LF+VD精炼炉底吹氮气后钢中增氮效果稳定。在LF精炼底吹氩气压力1~1.5 MPa、流量300~400 Nl/min条件下吹氮20~30 min后切换成氩气,VD保真空5~10 min的冶炼工艺条件下,可不添加任何氮化合金,即可生产满足氮含量要求的产品。 展开更多
关键词 SG45VCM钢 氮合金化 lf+vd精炼 氮气
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RH-LF和LF-VD工艺生产管线钢洁净度的比较 被引量:4
4
作者 余健 李晶 +4 位作者 田伟 姚永宽 耿建林 尹雨群 谯明亮 《特殊钢》 北大核心 2009年第2期52-54,共3页
比较了铁水预处理-150 t顶底复吹转炉钢水经RH-LF和LF-VD两种精炼工艺生产的管线钢(≤0.04%C-1.55%~1.78%Mn)洁净度。结果表明,RH-LF和LF-VD精炼均能使管线钢氮含量降至(30~40)×10^(-6),氧含量≤10×10_(-6),硫含量≤0.002 0... 比较了铁水预处理-150 t顶底复吹转炉钢水经RH-LF和LF-VD两种精炼工艺生产的管线钢(≤0.04%C-1.55%~1.78%Mn)洁净度。结果表明,RH-LF和LF-VD精炼均能使管线钢氮含量降至(30~40)×10^(-6),氧含量≤10×10_(-6),硫含量≤0.002 0%;LF-VD精炼渣碱度高于RH-LF精炼渣,LF-VD精炼钢平均磷含量为0.0090%,比RH-LF精炼钢低0.001 0%;两种精炼钢中主要夹杂物为钙铝酸盐和钙铝酸盐-二氧化硅复合夹杂, LF-VD精炼钢大部分夹杂物尺寸为5~10μm,RH-LF精炼钢大部分夹杂物尺寸为5~20μm。 展开更多
关键词 RH vd lf 管线钢 洁净度
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LF/VD过程的系统工艺优化 被引量:3
5
作者 李晶 傅杰 +1 位作者 王平 孙彦广 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2000年第2期19-21,共3页
从钢水纯净度、温度控制、成分控制方面,对LFVD过程进行了系统工艺优化,制定了LFVD系统工艺优化模型及标准化生产操作制度。
关键词 Flf vd 炉外精炼 工艺优化
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80t BOF-LF-VD-CC流程生产GCr15轴承钢控氧的工艺实践 被引量:4
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作者 刘发友 王国承 +3 位作者 孙长余 赵昌明 汪琦 毛福来 《特殊钢》 北大核心 2016年第5期36-39,共4页
分析了BOF终点[C]对终点[O]的影响,LF精炼渣(FeO+MnO)和[Als]对钢水[O]和钢材T[O]的影响。通过控制BOF终点[C]0.12%~0.15%,下渣量<0.10%,LF精炼控制[Als]0.015%~0.025%,采用高碱度中间包覆盖剂和专用GCr15钢连铸保护渣等工艺措施,在... 分析了BOF终点[C]对终点[O]的影响,LF精炼渣(FeO+MnO)和[Als]对钢水[O]和钢材T[O]的影响。通过控制BOF终点[C]0.12%~0.15%,下渣量<0.10%,LF精炼控制[Als]0.015%~0.025%,采用高碱度中间包覆盖剂和专用GCr15钢连铸保护渣等工艺措施,在稳定工艺控制的条件下,可使钢中T[O]≤10×10^(-6),平均T[O]为6.62×10^(-6)。 展开更多
关键词 80 t BOF—lfvd—CC流程GCr15轴承钢T[O]终点[C] [Als]精炼渣保护浇铸
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LF+VD精炼工艺对齿轮钢氧含量的影响 被引量:8
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作者 赵振刚 郑灿舜 +1 位作者 纪明 金永哲 《特殊钢》 北大核心 2002年第1期49-50,共2页
关键词 汽车齿轮钢 氧含量 lf精炼 vd精炼
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EAF-LF/VD-CC流程生产高压锅炉钢的工艺 被引量:7
8
作者 唐海燕 李京社 +3 位作者 付建勋 韩丽敏 孙开明 温德松 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第S1期89-92,共4页
天津钢管集团有限公司炼钢厂采用EAF全程泡沫渣埋弧操作、EBT出钢合金化、LF复合精炼渣精炼、VD处理后喂硅钙线、连铸全程保护浇铸生产高压锅炉钢12Cr1MoVG.通过系统取样、示踪剂追踪、综合分析等方法,对LF处理前后、中间包钢水和连铸... 天津钢管集团有限公司炼钢厂采用EAF全程泡沫渣埋弧操作、EBT出钢合金化、LF复合精炼渣精炼、VD处理后喂硅钙线、连铸全程保护浇铸生产高压锅炉钢12Cr1MoVG.通过系统取样、示踪剂追踪、综合分析等方法,对LF处理前后、中间包钢水和连铸坯中总氧(T[O])、显微夹杂及大型夹杂物的数量及变化情况进行了全面研究.结果表明,LF/VD精炼后钢液T[O]平均为15×10-6,中间包T[O]为17×10-6,铸坯为18×10-6~24×10-6;铸坯中的显微夹杂物数量是3.53mm-2,主要为球形钙铝酸盐、硅铝酸盐和铝酸盐与硫化物的复合夹杂,90%以上的夹杂物尺寸小于10μm;铸坯中大型夹杂物有铁铝硅酸盐、钙镁硅酸盐等.低倍组织均匀细致,表面质量良好,轧管各项技术指标均达到GB5310要求. 展开更多
关键词 高压锅炉钢 EAF-lf/vd-CC 工艺实践
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EAF-LF-VD-WF-CC工艺生产低氮钢技术 被引量:24
9
作者 周世祥 傅杰 王平 《特殊钢》 北大核心 1998年第1期1-6,共6页
综述了用EAF-LF-VD-WF-CC工艺流程生产低氮钢的现状及采取的主要技术措施。降氮措施有:电炉内激烈的碳沸腾、造泡沫渣、EBT出钢及采用DRI,VD炉内真空底吹氩搅拌;保护措施有:LF炉内气氛控制及连铸钢包与中间罐间的长水口加氩气... 综述了用EAF-LF-VD-WF-CC工艺流程生产低氮钢的现状及采取的主要技术措施。降氮措施有:电炉内激烈的碳沸腾、造泡沫渣、EBT出钢及采用DRI,VD炉内真空底吹氩搅拌;保护措施有:LF炉内气氛控制及连铸钢包与中间罐间的长水口加氩气环保护。 展开更多
关键词 炼钢 降氮 脱氮 电炉炼钢
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60t LF-VD精炼过程18CrNiMo7-6齿轮钢夹杂物的演变 被引量:5
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作者 刘金鑫 冯桂萍 +2 位作者 张龙 顾文涛 刘玉芬 《特殊钢》 北大核心 2016年第6期5-8,共4页
18CrNiMo7-6钢(/%:0.17C,0.57Mn,0.24Si,0.012P,0.003S,1.70Cr,1.49Ni,0.28Mo)的冶金流程为60 t EAF-LF-VD-2.1 t铸锭。取样分析了EAF铝锭预脱氧,LF铝粒和碳化硅混合脱氧剂扩散脱氧(LF初渣成分/%:57~60CaO,20.5~22.0Al_2O_3,9.9... 18CrNiMo7-6钢(/%:0.17C,0.57Mn,0.24Si,0.012P,0.003S,1.70Cr,1.49Ni,0.28Mo)的冶金流程为60 t EAF-LF-VD-2.1 t铸锭。取样分析了EAF铝锭预脱氧,LF铝粒和碳化硅混合脱氧剂扩散脱氧(LF初渣成分/%:57~60CaO,20.5~22.0Al_2O_3,9.9~11.3SiO_2,8.8~10.6MgO,0.7~1.1FeO,0.7~0.9MnO),VD后和软吹后钢中夹杂物数量、尺寸和组成的变化。结果表明,精炼过程1~10μm夹杂物数量降低16.67%,〉10μm夹杂物数量降低50%,≥30μm夹杂物基本去除;精炼过程中生成的夹杂主要为镁铝钙的复合夹杂物和CaS,MgS,MnS等硫化物;成品材中主要为Mg-Al的氧化物夹杂,硫化物以MgS为主,有少量MnS、CaS。应进一步优化冶炼工艺,控制中小型夹杂物的形成。 展开更多
关键词 18CrNiMo7-6齿轮钢 60 t lf-vd精炼 非金属夹杂物演变 分析
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H13钢中非金属夹杂物在LF-VD精炼过程的行为研究 被引量:4
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作者 王春琼 李长荣 《模具工业》 2011年第6期63-67,共5页
H13钢是热作模具钢中应用最广泛的钢种之一,夹杂物对其性能有严重危害。结合某钢厂生产实际情况,以现场取样为基础,用金相显微镜、扫描电镜系统地研究了LF-VD精炼过程中的夹杂物,计算和分析了H13钢冶炼过程中生成Al2O3、MgO.Al2O3类夹... H13钢是热作模具钢中应用最广泛的钢种之一,夹杂物对其性能有严重危害。结合某钢厂生产实际情况,以现场取样为基础,用金相显微镜、扫描电镜系统地研究了LF-VD精炼过程中的夹杂物,计算和分析了H13钢冶炼过程中生成Al2O3、MgO.Al2O3类夹杂物的热力学条件。研究结果表明:钢液经LF精炼、VD处理后,钢中夹杂物的数量和面积明显减少,但随着炉渣中Al2O3活度的增大,炉渣吸附Al2O3类夹杂物的能力减弱,去除Al2O3夹杂物的速度减慢;夹杂物在LF精炼前主要以Al2O3、FeS、MgO.Al2O3类夹杂为主,LF精炼结束后为Al2O3、FeS、CaO.Al2O3类夹杂,VD处理后为Al2O3类夹杂。 展开更多
关键词 非金属夹杂物 模具钢 lf精炼 vd处理
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用30t EAF-LF-VD冶炼高级齿轮钢 被引量:3
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作者 李广田 左秀荣 +3 位作者 闫立懿 张庆才 顾文俊 邵奎祥 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第6期65-67,共3页
对 30 t EAF- L F- VD冶炼高级齿轮钢的过程进行分析 ,由此确定 L F- VD过程中的成分微调工艺和 VD过程中成分的变化规律 ,并对钢的各项性能与化学成分进行逐步回归分析 ,确定了最佳内控成分。
关键词 EAF-lf-vd 齿轮钢 成分微调 炼钢
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南钢100tUHPEAF-LF(VD)-CC生产GCr15轴承钢的工艺实践 被引量:2
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作者 刘立 赵俊学 +2 位作者 崔雅茹 李凯 马征宇 《特殊钢》 北大核心 2008年第6期39-40,共2页
南京钢铁公司采用100 t高阻抗超高功率电弧炉-100 t钢包精炼炉-5流150 mm×150 mm方坯连铸-连轧工艺生产GCr15轴承钢。GCr15轴承钢生产结果统计表明,通过炉料中配入55%~70%铁水,电弧炉出钢时碳含量0.22%~0.24%、磷含量0.004%~0.0... 南京钢铁公司采用100 t高阻抗超高功率电弧炉-100 t钢包精炼炉-5流150 mm×150 mm方坯连铸-连轧工艺生产GCr15轴承钢。GCr15轴承钢生产结果统计表明,通过炉料中配入55%~70%铁水,电弧炉出钢时碳含量0.22%~0.24%、磷含量0.004%~0.006%、硫含量0.040%~0.043%;精炼渣成分(%):53~58CaO、13~16SiO_2、15~20Al_2O_3、3~5MgO,碱度2.3~3.3;精炼时全程吹Ar搅拌,67 Pa VD处理≥20min,连铸全程保护浇铸,使真空处理后GCr15轴承钢平均氧含量为10×10^(-6),铸坯中最低氧含量为7×10^(-6)。 展开更多
关键词 GCrl5轴承钢 EAF—lf(vd)-CC 氧含量
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EAF-LF(VD)-HCC流程生产钻杆管用钢26CrMoNbTiB的洁净度 被引量:1
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作者 刘剑辉 朱荣 +4 位作者 易操 肖鸿光 彭自胜 钟春生 孙群保 《特殊钢》 北大核心 2010年第1期40-42,共3页
26CrMoNbTiB钢由45 t EAF-LF(VD)-Φ80~180mm管坯HCC流程冶炼。该钢各工序的洁净度试验结果表明,LF-VD后钢中氧含量为(8~18)×10^(-6),平均夹杂物数量最低为2.31个/mm^2,连铸坯平均夹杂物数量为3.66个/mm^2,≥50μm大型夹杂物平... 26CrMoNbTiB钢由45 t EAF-LF(VD)-Φ80~180mm管坯HCC流程冶炼。该钢各工序的洁净度试验结果表明,LF-VD后钢中氧含量为(8~18)×10^(-6),平均夹杂物数量最低为2.31个/mm^2,连铸坯平均夹杂物数量为3.66个/mm^2,≥50μm大型夹杂物平均含量为4.08 mg/10 kg。加强钢包到中间包长水口的密封保护和采用钢包下渣检测装置,提高中间包容量和采用挡渣墙是进一步提高铸坯洁净度的关键工艺措施。 展开更多
关键词 钻杆管用钢26CrMoNbTiB EAF—lf(vd)-HCC 洁净度
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90t BOF-LF-VD工艺冶炼GCr15轴承钢的氧化物夹杂变化行为 被引量:6
15
作者 蒋晨旭 岳峰 +3 位作者 刘建 李瑛 李彬 马忠存 《特殊钢》 北大核心 2016年第1期5-8,共4页
GCr15钢的生产流程为90 t转炉-LF-VD-250 mm×280 mm方坯连铸-轧制。转炉出钢加铝脱氧,LF由高碱度渣[/%:55~58CaO,3~10MgO,12~16SiO_2,16~24Al_2O_3,≤1(MnO+FeO)]精炼,LF喂Al后T[O]为14×10^(-6),LF终点T[O]10×10^(-6)。... GCr15钢的生产流程为90 t转炉-LF-VD-250 mm×280 mm方坯连铸-轧制。转炉出钢加铝脱氧,LF由高碱度渣[/%:55~58CaO,3~10MgO,12~16SiO_2,16~24Al_2O_3,≤1(MnO+FeO)]精炼,LF喂Al后T[O]为14×10^(-6),LF终点T[O]10×10^(-6)。采用SEM(扫描电镜)+EDS(能谱仪)的方法,研究了线材中超标DS类夹杂物的成分分布,发现夹杂物中心以复合氧化物CaO-MgO-Al_2O_3为主,外围包裹少量CaS;这些氧化物中,Al_2O_3含量约占65%,分布最为均匀;CaO含量约占20%,MgO含量约占15%。统计分析结果表明,VD真空处理后每平方毫米13μm以上大颗粒夹杂物数量增至7,软吹后降至2.1,线材中1/3大颗粒夹杂物来源于钢包渣带入。 展开更多
关键词 GCR15轴承钢 大颗粒DS类夹杂物 BOF-lf-vd工艺 示踪实验
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冷作模具钢Cr12MoV 40t EAF-LF-VD-模铸冶炼工艺优化实践 被引量:5
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作者 梁新腾 谢珍勇 +2 位作者 孙彦辉 王建 蔡武 《特殊钢》 北大核心 2017年第4期32-34,共3页
通过将低碱度(2.6)CaO-Al_2O_3-SiO_2渣系优化成(≥5.0)高碱度CaO-Al_2O_3-SiO_2-CaF_2渣系,LF前钢中[Als]由0.02%~0.03%提高至≥0.06%,将原大气浇铸改进为箱式Ar保护浇铸,3 t锭身浇铸时间由6~8 min优化成4~5 min等工艺措施,使Cr12MoV... 通过将低碱度(2.6)CaO-Al_2O_3-SiO_2渣系优化成(≥5.0)高碱度CaO-Al_2O_3-SiO_2-CaF_2渣系,LF前钢中[Als]由0.02%~0.03%提高至≥0.06%,将原大气浇铸改进为箱式Ar保护浇铸,3 t锭身浇铸时间由6~8 min优化成4~5 min等工艺措施,使Cr12MoV冷作模具钢[O]≤18×10^(-6),[S]≤0.005%,综合成材率由74.35%提高至80.12%。 展开更多
关键词 Crl2MoV冷作模具钢40 t EAF—lfvd-3 t锭模铸流程 精炼工艺 优化
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莱钢50t EBT EAF-LF(VD)-CC生产GCr15轴承钢的工艺实践 被引量:3
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作者 李法兴 兰新哲 +2 位作者 宋永辉 胡蒙均 孙永喜 《特殊钢》 北大核心 2006年第3期57-58,共2页
莱钢采用EAF全程泡沫渣埋弧操作,EBT出钢合金化,LF2次精炼渣碱度4.0—5.0,精炼渣的主要成分(%)为:45~50CaO,9~13SiO2,9~13Al2O3,7—8MgO,SiC扩散脱氧和40~60L/min流量氩气搅拌,VD处理时间≥15min,连铸全程保护浇铸... 莱钢采用EAF全程泡沫渣埋弧操作,EBT出钢合金化,LF2次精炼渣碱度4.0—5.0,精炼渣的主要成分(%)为:45~50CaO,9~13SiO2,9~13Al2O3,7—8MgO,SiC扩散脱氧和40~60L/min流量氩气搅拌,VD处理时间≥15min,连铸全程保护浇铸生产GCr15轴承钢。GCr15轴承钢中的平均氧含量为7.9×10^-6,最高氧含量为10×10^-6。 展开更多
关键词 GCR15轴承钢 EAF-lf(VO)-CC 氧含量
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LF(VD)精炼工艺对控制28MnCr5齿轮钢中硫和硫化物的影响 被引量:7
18
作者 李国忠 王福明 曹红福 《特殊钢》 北大核心 2007年第3期53-55,共3页
试验了45 t LF精炼渣的碱度、喂硫线和脱氧工艺对28MnCr5钢(%:0.25~0.30C、0.60~0.80Mn、0.020~0.035S、0.80~1.00Cr)硫含量的控制、氧化物含量和钢中硫化物的影响。结果表明,LF精炼渣碱度控制在2.8~5.1喂硫线,VD后硫的回收率达8... 试验了45 t LF精炼渣的碱度、喂硫线和脱氧工艺对28MnCr5钢(%:0.25~0.30C、0.60~0.80Mn、0.020~0.035S、0.80~1.00Cr)硫含量的控制、氧化物含量和钢中硫化物的影响。结果表明,LF精炼渣碱度控制在2.8~5.1喂硫线,VD后硫的回收率达80%~90%;钢中氧化物级别≤1.5级;精炼结束喂适量CaSi线可改善钢中硫化物的形貌。 展开更多
关键词 45 t lf精炼工艺 28MnCr5齿轮钢 硫化物
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安钢LF-VD钢水脱硫工艺研究 被引量:3
19
作者 田晓霞 裴凤娟 +1 位作者 黄重 王新志 《河南冶金》 2012年第4期17-19,32,共4页
通过研究安钢150 t LF-VD工艺流程下不同钢种的脱硫工艺及其脱硫效果,为采用该工艺流程生产不同成品硫含量要求的钢种提供了操作依据。研究结果表明,通过控制LF炉的精炼渣碱度、LF精炼目标硫含量,以及VD处理抽真空模式、极限真空度和真... 通过研究安钢150 t LF-VD工艺流程下不同钢种的脱硫工艺及其脱硫效果,为采用该工艺流程生产不同成品硫含量要求的钢种提供了操作依据。研究结果表明,通过控制LF炉的精炼渣碱度、LF精炼目标硫含量,以及VD处理抽真空模式、极限真空度和真空处理时底吹氩气流量,可以获得良好的脱气和脱硫效果。对产品标准要求成品硫含量分别不超过0.005%、0.010%和0.015%的钢种,采用不同的钢水脱硫工艺控制后,其钢中硫含量可分别达到0.001%左右、0.006%以下和0.009%以下,LF-VD工艺总平均脱硫率为92.31%、86.22%和80.39%;VD后试验钢中氢含量可达0.0001%以下,氮含量平均为0.0040%,均能满足钢种要求。 展开更多
关键词 lf vd 脱硫工艺 精炼渣
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氩气保护ESR对EAF-LF-VD-CC冶炼的高速车轴钢DZ2轧坯质量的改善 被引量:5
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作者 张锦文 王文先 +4 位作者 邬中华 赵志刚 王松伟 王之香 王玉玲 《特殊钢》 2021年第4期25-29,共5页
采用EAF-LF-VD-Φ690 mm铸坯和EAF-LF-VD-Φ690 mm铸坯-Φ740 mm ESR锭两种工艺分别制备了250 mm×250 mm高铁车轴用DZ2钢轧坯,并研究了其低倍组织、夹杂物、碳偏析、金相组织和力学性能。结果表明:相比于电弧炉流程工艺,电渣重熔... 采用EAF-LF-VD-Φ690 mm铸坯和EAF-LF-VD-Φ690 mm铸坯-Φ740 mm ESR锭两种工艺分别制备了250 mm×250 mm高铁车轴用DZ2钢轧坯,并研究了其低倍组织、夹杂物、碳偏析、金相组织和力学性能。结果表明:相比于电弧炉流程工艺,电渣重熔工艺得到的DZ2钢轴坯中心疏松和一般疏松从0.5~1.0级降低到0~0.5级,夹杂物尺寸从2.43~25.05μm降低到1.42~9.32μm,夹杂物形貌由棒状变为球形;横截面上碳含量分布从0.256%~0.269%降低到0.261%~0.265%,碳极差从0.013%降低到0.004%;屈服强度和抗拉强度分别提高了17.5%和13.8%,20℃横向和纵向冲击功分别提高36.2%和17.8%。 展开更多
关键词 高速车轴钢DZ2 EAF-lf-vd-CC 电渣重熔 夹杂物 碳偏析 力学性能
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