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Mathematical Modeling of the Vacuum Circulation Refining Process of Molten Steel 被引量:1
1
作者 魏季和 《Journal of Shanghai University(English Edition)》 CAS 2003年第2期97-117,共21页
The available studies in the literature on mathematical modeling of the vacuum circulation (RH) refining process of molten steel have briefly been reviewed. The latest advances obtained by the author with his research... The available studies in the literature on mathematical modeling of the vacuum circulation (RH) refining process of molten steel have briefly been reviewed. The latest advances obtained by the author with his research group have been summarized. On the basis of the mass and momentum balances in the system, a new mathematical model for decarburization and degassing during the RH and RH KTB refining processes of molten steel was proposed and developed. The refining roles of the three reaction sites, i.e. the up snorkel zone, the droplet group and steel bath in the vacuum vessel, were considered in the model. It was assumed that the mass transfer of reactive components in the molten steel is the rate control step of the refining reactions. And the friction losses and drags of flows in the snorkels and vacuum vessel were all counted. The model was applied to the refining of molten steel in a multifunction RH degasser of 90 t capacity. The decarburization and degassing processes in the degasser under the RH and RH KTB operating conditions were modeled and analyzed using this model. Besides, proceeded from the two resistance mass transfer theory and the mass balance of sulphur in the system, a kinetic model for the desulphurization by powder injection and blowing in the RH refining of molten steel was developed. Modeling and predictions of the process of injecting and blowing the lime based powder flux under assumed operating modes with the different initial contents of sulphur and amounts of powder injected and blown in a RH degasser of 300 t capacity were carried out using the model. It was demonstrated that for the RH and RH KTB refining processes, and the desulphurization by powder injection and blowing in the RH refining, the results predicted by the models were all in good agreement respectively with data from industrial experiments and practice. These models may be expected to offer some useful information and a reliable basis for determining and optimizing the technologies of the RH and RH KTB refining and desulphurization by powder injection and blowing in the RH refining and for controlling the processes. 展开更多
关键词 vacuum circulation refining RH process RH KTB (Kawasaki top blowing) process RH PTB (powder top blowing) process decarburization degassing desulphurization by powder injection and blowing mathematical modeling
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钢液RH精炼过程中的喷粉脱硫 被引量:8
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作者 温丽娟 魏季和 +2 位作者 蒋兴元 江庆元 郁能文 《上海金属》 CAS 2005年第4期54-57,共4页
简要介绍了钢液RH喷粉脱硫的有关方法,分析和综述了相应的粉剂、传质研究及动力学模型等。指出:以冶金反应工程学的观点、原理和方法深入研究钢液RH精炼喷粉脱硫过程无疑具有理论意义和实践价值。
关键词 喷粉脱硫 精炼过程 钢液 冶金反应工程学 动力学模型 理论意义 脱硫过程 RH精炼
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钢包浸渍罩钢液喷粉脱硫试验研究 被引量:8
3
作者 朱荣 王新华 +2 位作者 迪林 孟兆生 王勤朴 《特殊钢》 EI 北大核心 2000年第4期9-12,共4页
采用 2 5 0kg感应炉研究了钢包浸渍罩钢液喷粉脱硫工艺 ,热态模拟试验表明 :该工艺可以将钢液硫含量脱除到 0 .0 0 30 %以下 。
关键词 钢包精炼 钢包浸渍罩 钢液喷粉脱硫 试验研究
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钢液RH精炼中喷粉脱硫的动力学 被引量:15
4
作者 魏季和 朱守军 郁能文 《金属学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1998年第5期497-505,共9页
考察和分析了钢液RH喷粉脱硫过程及机理,探讨了该过程的速率.基于双重阻力传质理论和体系内的质量衡算,建立了RH喷粉脱硫动力学模型,确定了模型各有关参数,包括各传质系数和钢液内参与脱硫反应的粉量等.以该模型对300tRH装置内设定... 考察和分析了钢液RH喷粉脱硫过程及机理,探讨了该过程的速率.基于双重阻力传质理论和体系内的质量衡算,建立了RH喷粉脱硫动力学模型,确定了模型各有关参数,包括各传质系数和钢液内参与脱硫反应的粉量等.以该模型对300tRH装置内设定的不同初始硫含量和喷粉量下喷吹石灰基粉剂脱硫作了计算和模拟,相应的钢液环流量和喷粉速率分别取为100t/min和150kg/min;设定的初始硫含量(质量分数,10-4%)和喷粉量分别为70,60,50,40,30;20和10,8,6,5,4,3kg/t—steel对每种工况计算了8个循环,整个脱硫处理时间为24min.结果表明,由该模型所作的估计与一些工业性数据相当吻合;在(60—80)×10-4%的初始硫含量下,喷吹3—5kg/t—steel石灰基粉剂(85%CaO+15%CaF2),总处理时间12—20min,有可能使钢液硫含量达到(5—10)×10-4%以下水平;强化喷粉操作。 展开更多
关键词 喷粉脱硫 石灰基粉剂 动力学 RH精炼 炼钢
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150t钢包精炼炉喷粉脱硫的试验研究 被引量:3
5
作者 李博 朱荣 +3 位作者 蔡海涛 刘广会 宋满堂 王会忠 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期75-78,共4页
介绍了150tLFIR炉喷吹CaO粉和CaSi粉进行钢水精炼脱硫的情况,给出了喷吹CaO粉和CaSi粉的工艺参数,比较了喷吹这两种粉剂的脱硫效果,分析了影响脱硫效果的因素。
关键词 脱硫 喷粉 精炼
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喷粉精炼超低硫钢工艺的试验研究 被引量:5
6
作者 林纲 关玉龙 +3 位作者 屠宝洪 李士琦 徐匡迪 蒋国昌 《化工冶金》 CSCD 北大核心 1990年第4期289-295,共7页
本文研究了喷粉精炼超低硫钢的工艺。在试验室中用30kg感应炉进行的喷粉试验表明:要得到高的脱硫率,首先要控制好顶渣成分和氧化性。而要进一步脱硫到超低硫水平,还必须向钢液中加入脱硫剂。文中对喷吹CaO、CaSi粉和CaO基复合粉剂在低... 本文研究了喷粉精炼超低硫钢的工艺。在试验室中用30kg感应炉进行的喷粉试验表明:要得到高的脱硫率,首先要控制好顶渣成分和氧化性。而要进一步脱硫到超低硫水平,还必须向钢液中加入脱硫剂。文中对喷吹CaO、CaSi粉和CaO基复合粉剂在低硫时的脱硫特点及顶渣对脱硫的影响进行了对比试验和讨论。试验中稳定地获得了[S]<0.001%的超低硫钢液, 展开更多
关键词 喷粉 炉外精炼 脱硫 管线钢
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天津钢管公司RH-WPB水冷顶枪喷粉系统的应用与展望 被引量:2
7
作者 曹海玲 刘彬 +1 位作者 王海斌 任彤 《特殊钢》 北大核心 2015年第3期14-16,共3页
100 t RH真空炉外精炼设备,备有RH-WPB水冷顶枪喷粉系统,该套喷粉系统一次最大喷吹量2 000kg,理论最大喷吹速度250 kg/min,采用的喷粉脱硫剂为80CaO/20CaF_2。14MnSV钢、30CrMnSi钢和27CrMo27Vs钢的RH-WPB处理结果表叫,经过RH喷粉处理后... 100 t RH真空炉外精炼设备,备有RH-WPB水冷顶枪喷粉系统,该套喷粉系统一次最大喷吹量2 000kg,理论最大喷吹速度250 kg/min,采用的喷粉脱硫剂为80CaO/20CaF_2。14MnSV钢、30CrMnSi钢和27CrMo27Vs钢的RH-WPB处理结果表叫,经过RH喷粉处理后,钢水中的硫含量分别从42×10、28×10^(-6)和39×10^(-6)降至28×10^(-6)、15×10^(-6)和22×10~,脱硫效果显著。 展开更多
关键词 RH真空精炼 喷粉系统 喷吹罐 喷吹速度 脱硫率
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宝钢二次精炼技术综述
8
作者 汪钺强 《上海金属》 CAS 1994年第1期35-39,共5页
简要叙述二次精炼技术的作用及其装备选择的原则,介绍了宝钢二次精炼装备的冶金效果及二次精炼工艺路线的选择方法,对宝钢二次精炼技术的发展提出了几点看法。
关键词 精炼 RH法 CAS法 炼钢 二次精炼
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新型宝钢1#RH顶枪喷粉脱硫系统的设计
9
作者 徐忍 《重型机械》 2018年第4期1-3,共3页
宝钢新建1#RH顶枪喷粉脱硫系统主要由德国西马克公司(SMS)设计,该系统在上料装置的管路弯曲部分增加了助推气源,有效地解决了粉剂输送过程中的堵塞问题;物料返送管设置了两路返送,使物料返送更彻底,返送效率更高;同时,系统采用输送罐和... 宝钢新建1#RH顶枪喷粉脱硫系统主要由德国西马克公司(SMS)设计,该系统在上料装置的管路弯曲部分增加了助推气源,有效地解决了粉剂输送过程中的堵塞问题;物料返送管设置了两路返送,使物料返送更彻底,返送效率更高;同时,系统采用输送罐和喷吹罐"双罐"制喷吹,喷吹罐粉剂输送气体采用氩气输送,其余部分采用氮气输送。该系统投产以来运行情况良好,平均每吨钢的脱硫剂耗量6 kg,脱硫率达到60%,大大降低了生产成本。 展开更多
关键词 RH精炼 喷粉脱硫 顶枪
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RH精炼过程吹气对喷粉脱硫影响的数值模拟 被引量:1
10
作者 孙亮 孙宇 +1 位作者 陈威 张立峰 《中国冶金》 CAS CSCD 北大核心 2023年第11期127-137,共11页
为研究RH精炼过程吹气参数对喷粉脱硫的影响规律,进而提高喷粉脱硫的效率,以实际230 t RH喷粉脱硫过程为研究对象,建立三维耦合的k-ε湍流模型、流体体积(VOF)模型、离散相模型(DPM)、用户自定义标量(User Defined Scaler, UDS)以及未... 为研究RH精炼过程吹气参数对喷粉脱硫的影响规律,进而提高喷粉脱硫的效率,以实际230 t RH喷粉脱硫过程为研究对象,建立三维耦合的k-ε湍流模型、流体体积(VOF)模型、离散相模型(DPM)、用户自定义标量(User Defined Scaler, UDS)以及未反应核脱硫动力学模型,讨论了浸渍管吹气流量、真空室侧吹以及钢包底吹对钢液流速以及喷粉脱硫的影响。结果表明,脱硫剂在喷入真空室后主要集中在靠近下降管一侧的真空室相交界面上,并随着钢液循环流动从下降管进入钢包,钢包中脱硫剂也趋向于在下降管一侧聚集。钢液流速以及脱硫速率随着浸渍管吹气流量的增大而增大,但吹气流量(标准状况)从1 000 L/min增大至2 000 L/min时,钢液流速以及脱硫速率增大幅度较小;继续将吹气流量从2 000 L/min增大至3 000 L/min时,钢液流速增大明显,但终点脱硫效率只增加了4.0%。真空室侧吹流量为2 000 L/min时,钢液流速和脱硫速率略微增大。在上升管对应的钢包底部进行200 L/min的底吹时,钢包内钢液流速明显增大,但脱硫速率则由于钢包内脱硫剂停留时间的减小而发生了降低。本研究为提高RH精炼过程喷粉脱硫效率提供了理论基础。 展开更多
关键词 RH精炼 喷粉脱硫 循环流量 真空室侧吹 钢包底吹 未反应核模型 数值模拟
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超低硫钢精炼工艺生产实践 被引量:5
11
作者 杨荣光 王志刚 《中国冶金》 CAS 2013年第5期34-37,共4页
采用"铁水脱硫-转炉-钢包喷粉脱硫-LF炉精炼-RH精炼-连铸"工艺路线,通过钢包喷粉脱硫环节,降低LF炉精炼的到站硫质量分数,实现LF炉精炼快速深脱硫,将钢水硫质量分数稳定地控制到0.001 5%以下,满足生产超低硫优质板材钢种的需要。
关键词 脱硫 喷粉 钢包精炼
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钢包底喷粉精炼新工艺技术的开发及应用 被引量:2
12
作者 娄文涛 朱苗勇 程中福 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2018年第11期29-35,共7页
针对高效洁净钢生产的实际需求与发展要求,研发了钢包底喷粉精炼新工艺(L-BPI),对涉及此新工艺的重大理论问题与关键技术开展了深入研究,揭示了钢包底喷粉的钢水渗漏和粉剂堵塞机理,提出了底喷粉元件的设计理论,研制出抗磨损和耐高温... 针对高效洁净钢生产的实际需求与发展要求,研发了钢包底喷粉精炼新工艺(L-BPI),对涉及此新工艺的重大理论问题与关键技术开展了深入研究,揭示了钢包底喷粉的钢水渗漏和粉剂堵塞机理,提出了底喷粉元件的设计理论,研制出抗磨损和耐高温侵蚀的喷粉元件,阐明了钢包底喷粉新工艺多相流传输行为及精炼反应动力学行为,突破了超细狭缝元件中粉剂输送的关键工艺技术,开发了钢包底喷粉新型喷吹装置及自动化控制系统,并成功实施了工业应用试验。结果表明,L-BPI新工艺体现了炉外精炼的高效率和低成本,对新一代洁净钢生产流程的发展具有重要意义。 展开更多
关键词 洁净钢 钢包底喷粉 精炼新工艺
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车轴钢炉外喷粉精炼实践
13
作者 郑国富 陈方然 董经伟 《炼钢》 CAS 北大核心 1992年第3期20-26,共7页
为提高车轴钢质量,增设炉外喷粉处理。处理时,平炉出钢温度应控制在1650~1660℃为宜。使用不同粉剂效果不同,以CaO基合成剂效果较好,其平均脱硫率为28~50%,钢中夹杂物基本球化、细小、分布均匀,夹杂总量可降低28~45%,经处理的车轴... 为提高车轴钢质量,增设炉外喷粉处理。处理时,平炉出钢温度应控制在1650~1660℃为宜。使用不同粉剂效果不同,以CaO基合成剂效果较好,其平均脱硫率为28~50%,钢中夹杂物基本球化、细小、分布均匀,夹杂总量可降低28~45%,经处理的车轴钢达到优质钢水平,收到较好的经济和社会效益。 展开更多
关键词 钢包精炼 喷粉精炼 车轴钢
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