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LF炉合成精炼渣成分优化 被引量:17
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作者 孟劲松 姜茂发 +1 位作者 王德永 刘承军 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1110-1113,共4页
通过建立二次回归正交设计模型,考察了合成精炼渣碱度伽(CaO)/w(SiO2),Al2O3和CRF2质量分数对LF深脱硫效果的影响.结果表明,当渣中w(FeO)为0.5%,w(MgO)为9%时,随渣中w(CaO)/w(SiO2)增加,脱硫率均先增大后减小... 通过建立二次回归正交设计模型,考察了合成精炼渣碱度伽(CaO)/w(SiO2),Al2O3和CRF2质量分数对LF深脱硫效果的影响.结果表明,当渣中w(FeO)为0.5%,w(MgO)为9%时,随渣中w(CaO)/w(SiO2)增加,脱硫率均先增大后减小.当伽(CaO)/w(SiO2)不同时,Al2O3和C&F2质量分数对脱硫效果的影响程度不同,主要原因是渣中有效CaO含量变化引起的.随渣中w(FeO)降低和渣量增加,脱硫率明显增大.实验优化的最佳脱硫渣系组成为w(CaO)/w(Si02)=9-11,w(Al2O3)=27%~29%,w(MgO)=9%,w(CaF2)=8%~10%,w(FeO)小于0.5%. 展开更多
关键词 LF炉 合成精炼渣 脱硫率 正交设计 碱度 CaO含量
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LF埋弧精炼渣的研究 被引量:8
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作者 唐萍 文光华 +6 位作者 漆鑫 陈浩 周建 黄鼎 龙贻菊 胡兵 潘永忠 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期24-26,共3页
研究的埋弧精炼渣系能满足重钢 L F埋弧精炼的要求。平均脱硫率为 70 .4 9% ,钢板探伤合格率提高 2 .5 0 % ,- 4 0℃横向冲击值提高近 1倍。精炼渣合适的成分及物性控制范围为 :碱度 3.4~ 4 .2、(Fe O) <1%、(Al2 O3) 16 %~ 2 2 %... 研究的埋弧精炼渣系能满足重钢 L F埋弧精炼的要求。平均脱硫率为 70 .4 9% ,钢板探伤合格率提高 2 .5 0 % ,- 4 0℃横向冲击值提高近 1倍。精炼渣合适的成分及物性控制范围为 :碱度 3.4~ 4 .2、(Fe O) <1%、(Al2 O3) 16 %~ 2 2 %、(Mg O) 7%~ 10 %、熔点 136 0~ 1380℃、粘度 0 .4 0~ 0 .4 5 Pa· s、表面张力 (490~ 5 2 0 )× 10 - 3N/ m。 展开更多
关键词 LF炉 炼钢 埋弧精炼渣 脱硫率 炉外精炼
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LF炉混合型精炼渣脱硫的实验室研究 被引量:8
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作者 方莉莉 王建军 +1 位作者 周俐 李强 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第1期14-16,共3页
在LF炉精炼渣系及成份设计的基础上,在实验室研究一种混合型脱硫精炼渣CaO-Al2O3-CaF2,加入发泡剂,脱硫速度明显加快。采用氮气保护,平均脱硫率达80%以上。
关键词 钢包炉 混合型精炼渣 发泡剂 脱硫率
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钢包炉(LF)精炼渣的作用及特性分析 被引量:35
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作者 王展宏 《钢铁研究》 CAS 1996年第3期11-16,共6页
介绍了钢包炉(LF)精炼渣的组成,并确定了用于不同钢种的渣料配比,理化性能及其精炼效果,为生产高洁净钢改善了精炼条件。
关键词 钢包炉 精炼渣 埋弧精炼 脱硫 夹杂物
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GCr15SiMn钢LF精炼渣系脱硫研究 被引量:1
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作者 谢学林 傅骏 +2 位作者 王泽忠 雷德江 雍歧龙 《铸造技术》 CAS 2018年第1期154-156,162,共4页
通过钼丝高温电阻炉采用正交实验法研究了LF精炼渣系的成分对高碳铬轴承钢GCr15Si Mn脱硫的影响。结果表明,随着碱度由3增至5时,精炼渣对钢液的脱硫率增加;随着Ba O从5增加到13,Al_2O_3从17增加到27,CaF_2从0增加到8时,精炼渣的脱硫率... 通过钼丝高温电阻炉采用正交实验法研究了LF精炼渣系的成分对高碳铬轴承钢GCr15Si Mn脱硫的影响。结果表明,随着碱度由3增至5时,精炼渣对钢液的脱硫率增加;随着Ba O从5增加到13,Al_2O_3从17增加到27,CaF_2从0增加到8时,精炼渣的脱硫率均呈先增加后降低趋势。钢液最佳脱硫效果的LF精炼渣组成为:4~5R,8%~10%Ba O,20%~22%Al2O3,3%~4%Ca F2,8%MgO。 展开更多
关键词 LF炉 精炼渣 脱硫率 GCr15SiMn钢
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低碳低硅钢精炼渣脱硫的实验室研究 被引量:3
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作者 方莉莉 王建军 周俐 《宽厚板》 2007年第6期4-6,共3页
本文通过实验室研究,开发了LF炉脱硫精炼用低碳低硅精炼渣系。通过半球法熔点测试试验,确定渣系的合理成分配比,低碳低硅渣系的成分是高温氧化铝微粉(40%)、石灰(50%)、萤石(2%)、碳酸钡(8%)。通过实验室低碳低硅精炼渣系脱硫试验得出,... 本文通过实验室研究,开发了LF炉脱硫精炼用低碳低硅精炼渣系。通过半球法熔点测试试验,确定渣系的合理成分配比,低碳低硅渣系的成分是高温氧化铝微粉(40%)、石灰(50%)、萤石(2%)、碳酸钡(8%)。通过实验室低碳低硅精炼渣系脱硫试验得出,自配渣系与工厂里使用的AD粉渣系相比,两者的脱硫效果相当,均为79%左右。但自配渣系在增碳增硅方面,与工厂使用的AD粉渣系相比,增碳增硅量较少,使得自配渣系优于工厂使用的AD粉渣系,自配渣系基本达到低碳低硅钢的精炼要求。 展开更多
关键词 LF 精炼渣 低碳低硅 脱硫
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精炼埋弧渣系对60t钢包炉(LF)钢水升温速度的影响
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作者 刘润藻 战东平 +1 位作者 姜周华 姜茂发 《特殊钢》 北大核心 2005年第1期57-59,共3页
在 5 5~ 75kg实验钢包炉精炼渣系的研究基础上 ,采用组成 (% )为 :6 3 6~ 70 0石灰 ,2 2 7~ 2 5 0高铝矾土 ,5 0~ 13 6萤石 (S1渣 ) ;6 0 0~ 6 6 7石灰 ,2 0 8~ 2 5 0萤石 ,12 5~ 15 0火砖块 (S2渣 ) ;5 5 5~ 6 5 ... 在 5 5~ 75kg实验钢包炉精炼渣系的研究基础上 ,采用组成 (% )为 :6 3 6~ 70 0石灰 ,2 2 7~ 2 5 0高铝矾土 ,5 0~ 13 6萤石 (S1渣 ) ;6 0 0~ 6 6 7石灰 ,2 0 8~ 2 5 0萤石 ,12 5~ 15 0火砖块 (S2渣 ) ;5 5 5~ 6 5 0石灰 ,35 0~ 4 4 5萤石 (S3渣 ) 3种渣系进行 6 0tLF精炼渣埋弧工业试验 ,所精炼的钢种为 2 0 ,2 0G ,4 0Cr ,35 CrMoA和GCr15。结果表明 ,用 3种渣系钢水平均脱硫率均为 87% ,LF在采用S1、S2、S3渣系精炼时钢水平均升温速度分别为 3 84℃ min、2 86℃ min和 2 4 8℃ min。S1渣的脱硫速度快 ,从而缩短了精炼时间。 展开更多
关键词 钢水 钢包炉 精炼渣 渣系 LF精炼 脱硫速度 升温速度 40Cr GCR15 钢种
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无氟预熔LF精炼渣的开发与应用研究 被引量:13
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作者 潘贻芳 凌遵峰 +2 位作者 王宝明 李树庆 王振峰 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2006年第10期23-25,28,共4页
为了避免有氟渣的氟污染问题,结合炉渣基础理论,设计开发出了CaO-Al2O3-MgO-SiO2系无氟精炼渣。精炼渣的工业应用表明,该渣能满足BOF-LF-CC工艺生产石油套管钢(37Mn5、34Mn5)的要求,钢管的实物质量达到美国石油行业API.5CT标准,并可使L... 为了避免有氟渣的氟污染问题,结合炉渣基础理论,设计开发出了CaO-Al2O3-MgO-SiO2系无氟精炼渣。精炼渣的工业应用表明,该渣能满足BOF-LF-CC工艺生产石油套管钢(37Mn5、34Mn5)的要求,钢管的实物质量达到美国石油行业API.5CT标准,并可使LF精炼操作时间由42 min缩短到35 min,为高效生产和快节奏奠定了基础。与常规有氟渣相比,避免了氟污染问题,且达到了脱氧、脱硫效果好,精炼初期成渣快、发泡埋弧效果好及包衬侵蚀较轻的目的。 展开更多
关键词 LF 无氟精炼渣 脱硫
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50t钢包炉(LF)用精炼渣的研制 被引量:11
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作者 吕同军 倪友来 +1 位作者 张雪松 李绪宝 《特殊钢》 北大核心 2002年第5期41-42,共2页
介绍了莱钢自制的设备生产 5 0t钢包炉用普通钢种和轴承钢精炼渣的生产工艺、配比和成分。用该精炼渣进行钢包精炼 ,取得了良好的发泡、脱氧和脱硫效果 。
关键词 研制 精炼渣 脱硫 电耗 钢包炉
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弱脱氧钢水脱硫工艺研究 被引量:4
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作者 薛正良 胡志刚 +3 位作者 阎小平 苑卫科 刘跃 林卫国 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期22-24,共3页
结合工厂生产研究了弱脱氧条件下w([A1])〈O.005%,16MnR钢水快速脱硫工艺。研究表明弱脱氧钢水采用大渣量出钢渣洗和强搅拌LF精炼工艺可以实现快速脱硫。转炉出钢渣洗脱硫率分布在14.8%~59.1%,平均为35.7%;经过LF精炼,... 结合工厂生产研究了弱脱氧条件下w([A1])〈O.005%,16MnR钢水快速脱硫工艺。研究表明弱脱氧钢水采用大渣量出钢渣洗和强搅拌LF精炼工艺可以实现快速脱硫。转炉出钢渣洗脱硫率分布在14.8%~59.1%,平均为35.7%;经过LF精炼,钢水硫含量全部符合钢种要求,其中w([S])〈O.015%的炉次占77%。成品硫质量分数分布在0.006%~0.016%,平均硫质量分数达到0.011%。 展开更多
关键词 弱脱氧钢水 脱硫 渣洗 LF精炼
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钢包炉使用烧结型和预熔型精炼渣研究
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作者 刘燕霞 李峻 《钢铁研究》 CAS 2016年第4期23-26,共4页
对钢包炉(LF)精炼使用烧结型和预熔型精炼渣的精炼效果进行对比试验研究。结果表明:精炼使用烧结型或预熔型精炼渣化渣效果均较好,无结块等现象,钢包炉电极加热起弧时间相近,埋弧效果好。与烧结型精炼渣试验相比,预熔型精炼渣试验炉次... 对钢包炉(LF)精炼使用烧结型和预熔型精炼渣的精炼效果进行对比试验研究。结果表明:精炼使用烧结型或预熔型精炼渣化渣效果均较好,无结块等现象,钢包炉电极加热起弧时间相近,埋弧效果好。与烧结型精炼渣试验相比,预熔型精炼渣试验炉次平均白灰使用量减少59 kg/炉,精炼渣使用量减少61 kg/炉,平均精炼时间缩短1.7 min,平均脱硫率提高8.89%。 展开更多
关键词 精炼渣 硫容量 钢包炉(LF) 脱硫
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