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冷轧变形对0Cr18Ni9奥氏体不锈钢组织与力学性能的影响
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作者 王东东 《热加工工艺》 北大核心 2024年第9期84-86,90,共4页
采用OM、SEM、XRD、维氏硬度计、万能试验机等研究了不同变形量冷轧对热轧态0Cr18Ni9奥氏体不锈钢组织与力学性能的影响。结果表明:随着冷轧变形量的增加,0Cr18Ni9不锈钢晶粒变形越来越明显,晶界处位错塞积不断加剧,晶界越来越模糊,组... 采用OM、SEM、XRD、维氏硬度计、万能试验机等研究了不同变形量冷轧对热轧态0Cr18Ni9奥氏体不锈钢组织与力学性能的影响。结果表明:随着冷轧变形量的增加,0Cr18Ni9不锈钢晶粒变形越来越明显,晶界处位错塞积不断加剧,晶界越来越模糊,组织中越来越多的奥氏体转变为马氏体。随着冷轧变形量的增加,0Cr18Ni9不锈钢的硬度、抗拉强度、屈服强度均逐渐升高,伸长率逐渐下降。冷轧变形量36%的0Cr18Ni9不锈钢的硬度、抗拉强度、屈服强度均达到最大值,分别为432.3 HV、1283.1MPa、1195.2 MPa。 展开更多
关键词 0Cr18ni9奥氏体不锈钢 冷轧变形量 微观组织 力学性能
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0Cr18Ni9不锈钢钣金件的锈蚀防护工艺
2
作者 张洪涛 徐俊辉 王翀 《腐蚀与防护》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期59-62,共4页
针对0Cr18Ni9不锈钢深落压钣金件因热处理造成表面氧化皮较重,使用过程中出现锈蚀的问题,制定了磁力抛光、磁力抛光+钝化和钝化+磁力抛光等3种锈蚀防护改进措施,并与未处理试样进行了对比。结果表明:未处理、仅磁力抛光处理的试样经过9... 针对0Cr18Ni9不锈钢深落压钣金件因热处理造成表面氧化皮较重,使用过程中出现锈蚀的问题,制定了磁力抛光、磁力抛光+钝化和钝化+磁力抛光等3种锈蚀防护改进措施,并与未处理试样进行了对比。结果表明:未处理、仅磁力抛光处理的试样经过96 h盐雾试验后腐蚀严重,经磁力抛光+钝化处理的试样经96 h盐雾试验后发生局部点腐蚀;而经钝化处理+磁力抛光的试样经96 h盐雾试验后未出现腐蚀,在960 h盐雾试验后仅出现局部锈蚀,表面依然光亮,耐盐雾时间是其余3种试样的10倍以上。 展开更多
关键词 0Cr18ni9不锈钢钣金件 热处理 锈蚀 防护措施
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N对奥氏体不锈钢OCr18Ni9N热塑性的影响 被引量:5
3
作者 王长军 郑文杰 +3 位作者 宋志刚 蒋业华 季祥民 丰涵 《特殊钢》 北大核心 2010年第1期66-68,共3页
采用Gleeble 1500热模拟试验机研究了0.008 7%~0.150 0%N对热轧0Cr18Ni9N钢(%:0.044~0.049C、0.41~0.51Si、1.46~1.52Mn、17.92~18.15Cr、9.09~9.24Ni、0.01~0.03Ti)以应变速率5×10^(-3)s^(-1)和1s^(-1)在800~1300℃的拉... 采用Gleeble 1500热模拟试验机研究了0.008 7%~0.150 0%N对热轧0Cr18Ni9N钢(%:0.044~0.049C、0.41~0.51Si、1.46~1.52Mn、17.92~18.15Cr、9.09~9.24Ni、0.01~0.03Ti)以应变速率5×10^(-3)s^(-1)和1s^(-1)在800~1300℃的拉伸和压缩性能的影响,并分析了N含量对该钢动态再结晶性能的影响。结果表明,随着N含量的增加,该钢断面收缩率显著下降,同时其最佳热塑性的温度区间提高;当N含量低于0.0500%时,最佳热塑性区间为950~1100℃;而当N含量为0.0800%~0.1500%时,则为1150~1250℃。 展开更多
关键词 奥氏体不锈钢0Cr18ni9N N 热塑性 动态再结晶
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1Cr18Ni9Ti不锈钢氮气瓶支架断裂原因分析
4
作者 王珏 刘松良 +5 位作者 宋体杰 于妍妍 卢增威 赵政鑫 李辉 刘恩泽 《有色矿冶》 2023年第3期46-47,40,共3页
利用扫描电镜和光学显微镜的等分析设备,研究1Cr18Ni9Ti不锈钢氮气瓶支架断口的组织形貌,分析了基体成分和性能。研究表明断裂原因为在支架铆接部位的局部尺寸减薄,降低了构件的承载能力,诱发裂纹最终导致疲劳断裂,并提出相应的解决措施。
关键词 1Cr18ni9Ti不锈钢 氮气瓶支架 疲劳分析 微观组织
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异种不锈钢1Cr18Ni9Ti/Mn-Ni-Cr/1Cr21Ni5Ti钎焊接头的组织和性能
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作者 马立驰 毛冬远 +4 位作者 袁琳 褚强 李双吉 李昭希 熊江涛 《材料导报》 CSCD 北大核心 2023年第S02期350-357,共8页
针对液体火箭发动机燃烧室的焊接制造,采用Mn-Ni-Cr箔材钎料对异种不锈钢1Cr18Ni9Ti与1Cr21Ni5Ti进行了钎焊实验,研究了工艺参数对接头微观组织结构的影响规律,揭示了焊缝区缺陷、第二相的形成过程。通过力学性能测试获得了接头组织结... 针对液体火箭发动机燃烧室的焊接制造,采用Mn-Ni-Cr箔材钎料对异种不锈钢1Cr18Ni9Ti与1Cr21Ni5Ti进行了钎焊实验,研究了工艺参数对接头微观组织结构的影响规律,揭示了焊缝区缺陷、第二相的形成过程。通过力学性能测试获得了接头组织结构与力学性能的响应关系,确定了钎焊的最佳工艺参数为1190℃、30 min,其爆破压力达到80 MPa。利用SEM、EDS以及EBSD等表征手段对断口形貌进行了分析,研究了不同工艺规范下接头的断裂机理,为不锈钢燃烧室的焊接制造提供了工艺理论基础。 展开更多
关键词 奥氏体不锈钢1Cr18ni9Ti 双相不锈钢1Cr21ni5Ti Mn基钎料 钎焊 组织结构 力学性能
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奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti的钻削试验研究 被引量:4
6
作者 吴健 韩荣第 《工具技术》 北大核心 2008年第11期12-15,共4页
奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti属较难加工材料,特别是较小孔钻削。为了得到钻头直径与钻削参数对钻削力和钻削温度的影响规律,故用高速钢标准钻头对1Cr18Ni9Ti与45钢进行了钻削对比试验,并用多元线性回归模型建立了钻削力和钻削温度的经验公... 奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti属较难加工材料,特别是较小孔钻削。为了得到钻头直径与钻削参数对钻削力和钻削温度的影响规律,故用高速钢标准钻头对1Cr18Ni9Ti与45钢进行了钻削对比试验,并用多元线性回归模型建立了钻削力和钻削温度的经验公式。结果表明:1Cr18Ni9Ti的扭矩和轴向力比45钢大,钻削参数对钻削力影响规律与45钢相同,即钻头直径对钻削力的影响最大,进给量次之,钻削速度最小;1Cr18Ni9Ti的钻削温度比45钢约高1.4倍,钻削速度对钻削温度影响最大,进给量次之,钻头直径最小。 展开更多
关键词 1CR18ni9TI 钻削 扭矩 轴向力 试验 奥氏体不锈钢
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Cr18Ni9奥氏体不锈钢表面渗硅层及脆性相分析 被引量:4
7
作者 罗新民 王金兰 +1 位作者 陈康敏 潘励 《热处理》 CAS 2008年第3期36-39,共4页
采用粉末包埋法对Cr18Ni9奥氏体不锈钢表面进行渗硅处理后,除获得致密的渗硅层外,还观察到脆性很大的高硅相。应用SEM电镜分析、能谱分析和场发射高分辨率扫描电镜等方法分析了渗硅层的成分、组织和形貌,以及渗层表面脆性相的形成及其... 采用粉末包埋法对Cr18Ni9奥氏体不锈钢表面进行渗硅处理后,除获得致密的渗硅层外,还观察到脆性很大的高硅相。应用SEM电镜分析、能谱分析和场发射高分辨率扫描电镜等方法分析了渗硅层的成分、组织和形貌,以及渗层表面脆性相的形成及其原因。分析表明,Cr18Ni9钢渗硅层中脆性相出现在含硅量20%(原子分数)以上,其脆性源于冷却过程中高硅相周边调幅分解产物的强力约束和DO3有序相晶格常数的持续减小。 展开更多
关键词 奥氏体 Cr18ni9不锈钢 粉末包埋法 渗硅 脆性 扩散
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1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢的真空固溶渗氮处理 被引量:2
8
作者 洪流 杨闯 詹永红 《铸造技术》 CAS 北大核心 2016年第12期2563-2565,共3页
为了提高表面硬度和耐磨性,对1Cr18Ni9Ti不锈钢进行真空固溶渗氮处理。采用金相显微镜,X射线衍射仪、显微硬度计和耐磨试验机分析了渗氮层的组织与性能。结果表明,1Cr18Ni9Ti不锈钢经1 050℃真空固溶渗氮8 h后,获得了由γ′-Fe4N、Cr N... 为了提高表面硬度和耐磨性,对1Cr18Ni9Ti不锈钢进行真空固溶渗氮处理。采用金相显微镜,X射线衍射仪、显微硬度计和耐磨试验机分析了渗氮层的组织与性能。结果表明,1Cr18Ni9Ti不锈钢经1 050℃真空固溶渗氮8 h后,获得了由γ′-Fe4N、Cr N及含氮奥氏体组成的渗氮层;渗氮层组织致密,表面硬度为900~950 HV,有效渗层深度200μm以上;合金耐磨性得到改善,磨损失重仅为基体合金的1/26。 展开更多
关键词 1Cr18ni9Ti不锈钢 真空固溶渗氮 组织 性能
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增氮降镍对12Cr18Ni9奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性能的影响 被引量:1
9
作者 何耀宇 杨吉春 +2 位作者 张文怀 李堃 刘香军 《内蒙古科技大学学报》 CAS 2016年第2期107-109,共3页
本实验在12Cr18Ni9奥氏体不锈钢的基础上进行增氮降镍,采用不锈钢硫酸——硫酸铜腐蚀试验法对不同氮含量的试验钢种进行晶间腐蚀试验,分析试验钢的金相组织形貌以及晶间腐蚀沟的深度,结果表明,试验钢的晶间腐蚀程度随着氮含量的提高显... 本实验在12Cr18Ni9奥氏体不锈钢的基础上进行增氮降镍,采用不锈钢硫酸——硫酸铜腐蚀试验法对不同氮含量的试验钢种进行晶间腐蚀试验,分析试验钢的金相组织形貌以及晶间腐蚀沟的深度,结果表明,试验钢的晶间腐蚀程度随着氮含量的提高显著降低. 展开更多
关键词 12Cr18ni9奥氏体不锈钢 增氮降镍 晶间腐蚀
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OCr18Ni9不锈钢轧制过程中的相定量分析 被引量:3
10
作者 毛卫民 《物理测试》 CAS 1990年第4期1-4,共4页
本文通过对0Cr18Ni9不锈钢在轧制过程中铁素体和奥氏体两相含量的测量和比较证明,忽略织构的存在会对测量结果造成较大的误差,因此必须对其修正。本文采用取向分布函数计算极图归一化因子N,进而修正织构的影响,使测算结果变得准确。用... 本文通过对0Cr18Ni9不锈钢在轧制过程中铁素体和奥氏体两相含量的测量和比较证明,忽略织构的存在会对测量结果造成较大的误差,因此必须对其修正。本文采用取向分布函数计算极图归一化因子N,进而修正织构的影响,使测算结果变得准确。用这一方法修正后的相分析数据表明,轧制过程中0Cr18Ni9钢奥氏体不十分稳定,其中一部分转变成为铁素体。 展开更多
关键词 不锈钢 物相 强构 ocr18ni9
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0Cr18Ni9奥氏体不锈钢在低浓度氯化钠溶液中的裸金属钝化特性 被引量:1
11
作者 业成 刘桐生 +1 位作者 黄文龙 周昌玉 《南京化工大学学报》 1999年第2期52-55,共4页
设计了研究0Cr18Ni9奥氏体不锈钢裸金属钝化率的试验。分析其钝化曲线,指出0Cr18Ni9奥氏体不锈钢在1000mg/LNaCl溶液中的钝化曲线满足i(t)=i0e-β·t关系。
关键词 0CR18ni9 奥氏体 不锈钢 钝化曲线 腐蚀疲劳
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0Cr18Ni9不锈钢热轧卷分层原因分析 被引量:4
12
作者 申鹏 颜海涛 +4 位作者 李杰 周勇 李亚峰 江桂芝 王士瑞 《理化检验(物理分册)》 CAS 2010年第9期608-610,共3页
采用化学成分分析、金相检验和电子探针分析等方法,对0Cr18Ni9不锈钢热轧卷的分层原因进行了分析。结果表明:分层的主要原因是由于连铸过程中产生的氧化物夹杂物引起的。为避免分层的产生,应加强连铸中间包保护渣操作的管理,以避免夹杂... 采用化学成分分析、金相检验和电子探针分析等方法,对0Cr18Ni9不锈钢热轧卷的分层原因进行了分析。结果表明:分层的主要原因是由于连铸过程中产生的氧化物夹杂物引起的。为避免分层的产生,应加强连铸中间包保护渣操作的管理,以避免夹杂物的产生。 展开更多
关键词 ocr18ni9奥氏体不锈钢 热轧卷 分层 夹杂物
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1Cr18Ni9Ti不锈钢离子氮化化学处理过程模拟仿真
13
作者 罗烽月 《当代化工研究》 CAS 2023年第12期24-26,共3页
使用UG建立三维模型,有限元分析软件ANSYS进行不同温度下的1Cr18Ni9Ti不锈钢离子氮化过程中的温度场、应力场以及应变场的数值模拟。模拟结果表明,不同氮化温度得到的温度场分布均匀,随着氮化温度由440℃增大到520℃,模拟过程内应力由0.... 使用UG建立三维模型,有限元分析软件ANSYS进行不同温度下的1Cr18Ni9Ti不锈钢离子氮化过程中的温度场、应力场以及应变场的数值模拟。模拟结果表明,不同氮化温度得到的温度场分布均匀,随着氮化温度由440℃增大到520℃,模拟过程内应力由0.0052MPa提高至0.0061MPa,应变由0.14增大到0.17。获得了1Cr18Ni9Ti不锈钢螺纹离子氮化的最佳工艺参数为:渗氮温度440℃、保温时间6h、气压600Pa。 展开更多
关键词 1Cr18ni9Ti不锈钢 离子氮化 ANSYS模拟 应力场
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1Cr18Ni9Si3奥氏体不锈钢压缩变形行为的热模拟
14
作者 邱国旺 程文明 《铸造技术》 CAS 北大核心 2016年第12期2542-2543,2556,共3页
利用高频感应炉熔炼奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Si3,然后热轧成变形试样。使用Gleeble-3500热模拟试验机对钢进行压缩变形试验(应变速率0.04~0.4 s^(-1),温度范围800~1 000℃),获得高温下的流变曲线图。利用数学方法对钢的热变形行为进行描述... 利用高频感应炉熔炼奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Si3,然后热轧成变形试样。使用Gleeble-3500热模拟试验机对钢进行压缩变形试验(应变速率0.04~0.4 s^(-1),温度范围800~1 000℃),获得高温下的流变曲线图。利用数学方法对钢的热变形行为进行描述,计算出其再结晶激活能为507.62 k J/mol。 展开更多
关键词 1Cr18ni9Si3奥氏体不锈钢 压缩试验 再结晶激活能
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0Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢焊接接头应力腐蚀行为的研究(续) 被引量:1
15
作者 张震 《木工机床》 2002年第4期20-26,共7页
2插销法实验结果及分析2、1焊接接头各区的应力腐蚀抗力 用插销试验法得到的OCr18Ni9Ti钢焊接接头各区在143℃42%MgCl_2溶液中的G_(IMP)-t_f关系分别见图14和图15。
关键词 0Cr18ni9Ti奥氏体不锈钢 焊接接头 应力腐蚀
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1Cr18Ni9Ti不锈钢动量轮轮体内孔精密加工方法
16
作者 何华东 李晓宝 +1 位作者 胡晓光 张振 《金属加工(冷加工)》 2023年第8期19-22,共4页
针对1Cr18Ni9Ti不锈钢动量轮轮体的内孔加工难点,采用常规车削和磨削均无法保证精度要求。通过对不锈钢材料切削特性和轮体内孔加工工艺进行全面分析,结合现有加工方式的优点和不足,创新采用精密车削工艺与手工研磨相结合的方法,突破加... 针对1Cr18Ni9Ti不锈钢动量轮轮体的内孔加工难点,采用常规车削和磨削均无法保证精度要求。通过对不锈钢材料切削特性和轮体内孔加工工艺进行全面分析,结合现有加工方式的优点和不足,创新采用精密车削工艺与手工研磨相结合的方法,突破加工瓶颈,实现了动量轮中心圆柱孔的加工精度要求,为同类型高精度轮系内孔加工提供了参考方法。 展开更多
关键词 1Cr18ni9Ti不锈钢 动量轮 轮体 内孔 精密车削 手工研磨
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0Cr18Ni9奥氏体不锈钢热轧带钢边部质量控制 被引量:4
17
作者 岳杰兰 黄滔滔 吴艳红 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期39-41,38,共4页
0Cr18Ni9(30 4 )不锈钢采用连铸、连轧工艺生产热轧带钢时 ,带钢的两个边部表面易出现纵裂和裂边等缺陷 ,在分析其产生的机理的基础上 ,采取防止两种缺陷的相应措施 :一是调整浸入式水口插入深度 ,二是控制加热温度在 12 70℃以下。
关键词 ocr18ni9 质量控制 奥氏体不锈钢 凹陷 热轧带钢 纵裂 裂边 轧钢
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0Cr18Ni9奥氏体不锈钢管破裂的原因 被引量:4
18
作者 王长健 《腐蚀与防护》 CAS 北大核心 2018年第5期404-407,共4页
某公司输气管项目使用的0Cr18Ni9奥氏体不锈钢管,采用焊接方式连接,焊接工艺为手工电弧焊,钢管内输送介质为含硫化氢等腐蚀介质的富氨液,管内介质压力0.5MPa,介质温度35~45℃,运行半年后停产半年,复产时即在钢管焊接接头附近发现横向裂... 某公司输气管项目使用的0Cr18Ni9奥氏体不锈钢管,采用焊接方式连接,焊接工艺为手工电弧焊,钢管内输送介质为含硫化氢等腐蚀介质的富氨液,管内介质压力0.5MPa,介质温度35~45℃,运行半年后停产半年,复产时即在钢管焊接接头附近发现横向裂纹。通过宏观低倍、微观金相、化学成分分析以及扫描电镜分析等一系列方法,对该0Cr18Ni9奥氏体不锈钢裂纹形成原因进行分析。结果表明:该0Cr18Ni9奥氏体不锈钢管的破裂原因为连多硫酸应力腐蚀破裂,通过向该0Cr18Ni9奥氏体不锈钢管内吹扫氩气,密封两端口,可避免连多硫酸应力腐蚀破裂。焊接时降低焊接电流,加快焊接速率,减小焊接热影响区的范围,也可降低连多硫酸应力腐蚀破裂的可能性。 展开更多
关键词 0Cr18ni9奥氏体不锈钢 沿晶裂纹 连多硫酸应力腐蚀 硫化物应力腐蚀
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0Cr18Ni9奥氏体不锈钢埋弧自动焊工艺
19
作者 李文利 杨保国 彭竹琴 《焊接》 北大核心 2007年第4期56-57,共2页
关键词 0CR18ni9 奥氏体不锈钢 埋弧自动焊工艺 焊接工艺试验 焊接问题 压力容器 受压元件 预缩机
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1Cr18Ni9奥氏体不锈钢的焊接技术 被引量:2
20
作者 孙伟山 刘廷富 《煤炭技术》 CAS 2007年第5期20-21,共2页
通过对1Cr1SNi9奥氏体不锈钢的性能和焊接性的分析,指出了焊接晶间腐蚀和焊接热裂纹是焊接技术的关键。从而制定了合理的焊接工艺,包括焊条选择、焊接工艺参数、焊后处理等技术措施,确保了焊接质量。
关键词 1Cr18ni9奥氏体不锈钢 焊接 技术
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