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A335P11钢在流动加速腐蚀条件下的管壁减薄行为 被引量:6
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作者 王亮亮 饶德林 +3 位作者 匡波 张贤 刘军良 陈宝 《腐蚀与防护》 CAS 北大核心 2018年第7期511-514,520,共5页
模拟了核电厂常规岛二回路工况,研究了此工况条件下A335P11钢弯管测试段、变径测试段及三通测试段的腐蚀减薄现象。结果表明:发生流动加速腐蚀(FAC)最严重的部位是弯管内弧面、变径管的渐缩管段出口处以及三通测试段的辅出水口处。
关键词 A335p11钢 二回路管道 流动加速腐蚀 腐蚀减薄
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高压锅炉管用钢P11 Φ250~350mm连铸圆坯的开发
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作者 尹修刚 姚忠 王社教 《特殊钢》 北大核心 2016年第6期41-43,共3页
开发的P11钢(/%:0.08~0.14C,0.65~0.85Si,0.40~0.60Mn,≤0.010P,≤0.010S,1.10~1.30Cr,0.46~0.60Mo,≤0.015Alt)连铸圆坯的生产流程为KR铁水预处理-70 t顶底复吹转炉-LF-VD-圆坯连铸工艺。通过控制/%:0.09~0.11C,1.15~1.20Cr... 开发的P11钢(/%:0.08~0.14C,0.65~0.85Si,0.40~0.60Mn,≤0.010P,≤0.010S,1.10~1.30Cr,0.46~0.60Mo,≤0.015Alt)连铸圆坯的生产流程为KR铁水预处理-70 t顶底复吹转炉-LF-VD-圆坯连铸工艺。通过控制/%:0.09~0.11C,1.15~1.20Cr,0.07~0.08P,0.002~0.005S,0.008~0.015Als,中间包钢液温度(1 538±5)℃,连铸拉速0.70~1.05 m/min,二次冷却比水量0.35~0.40 L/kg,矫直温度≥900℃,缓冷坑温度≥500℃等工艺措施,检验结果表明,铸坯表面质量合格,缩孔≤0.5级,中心疏松≤1.0级,钢P含量为0.007%~0.008%,S含量0.002%~0.005%,该钢在工作温度下有较好的耐流动加速腐蚀性(FAC)。 展开更多
关键词 70 t BOF-LF-VD-CC流程 高压锅炉管 p11钢 Φ250~350 mm连铸圆坯 耐流动加速腐蚀性
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AP1000主蒸汽管道焊接技术
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作者 李玉良 《电焊机》 2015年第7期126-128,139,共4页
分析AP1000核电站主蒸汽管道焊接性能,介绍AP1000主蒸汽管道的焊接方法、焊接工艺和焊接过程控制。实践表明通过焊接工艺评定,制定合理的焊接工艺,施工中加强焊接过程中控制,就可以获得综合性能优良的焊接接头和焊接质量。
关键词 核电 Ap1000 SA335 GR p11钢 焊接性
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石化装置异径三通管件泄漏原因 被引量:1
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作者 顾宝兰 于海洋 +1 位作者 李修能 徐彤 《理化检验(物理分册)》 CAS 2021年第12期63-67,共5页
某石化装置上使用的异径三通管件在水压试验过程中出现了泄漏。采用宏观观察、化学成分分析、金相检验、断口及能谱分析、力学性能试验等方法对该异径三通管件的泄漏原因进行了分析。结果表明:该异径三通管件本身存在铸造夹杂(渣)和制... 某石化装置上使用的异径三通管件在水压试验过程中出现了泄漏。采用宏观观察、化学成分分析、金相检验、断口及能谱分析、力学性能试验等方法对该异径三通管件的泄漏原因进行了分析。结果表明:该异径三通管件本身存在铸造夹杂(渣)和制管过程中产生的折叠缺陷,在冷挤压过程中沿原始缺陷在变形量最大的过渡径部位产生裂纹,因而在后续水压试验时发生泄漏。 展开更多
关键词 异径三通管件 p11钢 冷挤压 开裂
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蒸汽管道5级球化原因及其寿命评估
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作者 李晓威 成雷 +1 位作者 白学刚 杜晨阳 《理化检验(物理分册)》 CAS 2022年第8期39-42,共4页
某蒸汽管道的P11钢材料发生5级球化,采用金相检验、硬度测试、高温拉伸试验及常温冲击试验等方法对其进行分析,用管道寿命评价方法对球化管道进行综合评价,以判定管道是否可继续使用。结果表明:该球化管道具有内、外壁球化级别高,中部... 某蒸汽管道的P11钢材料发生5级球化,采用金相检验、硬度测试、高温拉伸试验及常温冲击试验等方法对其进行分析,用管道寿命评价方法对球化管道进行综合评价,以判定管道是否可继续使用。结果表明:该球化管道具有内、外壁球化级别高,中部球化级别低的特点;热处理是管道材料5级球化的主要原因。该管道可以继续使用,但需要加强检验和维护。 展开更多
关键词 p11钢 球化 蒸汽管道 热处理
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