期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Metal flow hysteresis behavior and shape control strategy during porthole die extrusion of micro heat pipe 被引量:1
1
作者 Yongda LIU Jie XU +2 位作者 Xiaoliang WANG Debin SHAN Bin GUO 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第7期268-281,共14页
The shape control strategy of micro grooves is still unclear and challenging during the porthole die extrusion of grooved micro heat pipe(MHP).Through the simulation and experiment of porthole die extrusion of a MHP p... The shape control strategy of micro grooves is still unclear and challenging during the porthole die extrusion of grooved micro heat pipe(MHP).Through the simulation and experiment of porthole die extrusion of a MHP profile,the metal flow hysteresis behavior within micro features and the effect of ram speed and extrusion temperature on it and the resulting forming integrity was elucidated.Innovatively,Taguchi design and variance analysis(ANOVA)were introduced to determine their influence magnitude on the metal flow uniformity calculated by simulation results.The main findings are given below.The metal flow hysteresis derives from part feature size effect.The negligible friction-affected area during conventional extrusion severely slows down the metal flow within micro features during the MHP profile extrusion,which is due to the surge in the area ratio of the friction-affected area to the region in which it is located.Neither ram speed nor extrusion temperature can change the distribution of the friction-affected area.However,increasing ram speed multiplies the metal flow hysteresis and severely reduces the forming integrity,whereas extrusion temperature has little effect.Following this strategy,batch extrusion of the profile with microgrooved width of 0.27±0.02 mm was achieved in industrialized conditions. 展开更多
关键词 Micro heat pipe MICROforming Size effect Porthole die extrusion Metal flow forming integrity MICROSTRUCTURE
原文传递
核电主蒸汽超级管道管段制造工艺及质量控制 被引量:2
2
作者 黄炳臣 邓冬 +1 位作者 熊冬庆 石红 《制造技术与机床》 北大核心 2014年第12期137-141,共5页
介绍了核电反应堆主蒸汽超级管道管段制造过程中的主要关键工艺,包括母管的冶炼制造、验收、管嘴的热挤压成型、热处理及最终的机加工,并描述了主蒸汽超级管道管段制造过程中的质量控制。
关键词 二代改进型核电厂 主蒸汽超级管道 热挤压成型 质量控制
下载PDF
内六方钻杆接头模锻成形技术研究
3
作者 贾耿伟 李思忠 程俊伟 《模具工业》 2018年第3期54-58,共5页
根据某型号内六方钻杆接头的结构尺寸特点,运用理论分析方法制定了3种精密模锻成形方案,分别是实心毛坯复合挤压成形、管坯开式挤压成形和管坯镦粗成形;对每个方案进行了工艺分析,结果表明3种方案均可一次成形。通过对每个方案的变形过... 根据某型号内六方钻杆接头的结构尺寸特点,运用理论分析方法制定了3种精密模锻成形方案,分别是实心毛坯复合挤压成形、管坯开式挤压成形和管坯镦粗成形;对每个方案进行了工艺分析,结果表明3种方案均可一次成形。通过对每个方案的变形过程、成形稳定性及经济性进行分析,管坯镦粗变形容易,符合管坯镦粗规则,且可用标准钢管直接成形,具有变形稳定、工艺路线短、材料利用率高等优点,是最优方案。对于管坯镦粗成形方案,讨论了余料腔的设计,并对其进行了数值模拟,验证了该方案的可行性,可实现精密塑性成形。 展开更多
关键词 钻杆接头 挤压 镦粗 精密成形 数值模拟
下载PDF
管接头的热镦挤抽芯成型
4
作者 尹志强 程伯恭 《洪都科技》 2004年第4期10-14,共5页
过去金属材料管接头一般采用铸造、锻造和挤压工艺制造。本文介绍了一种新的工艺方法—热镦挤抽芯成型,并对其工艺和模具设计作了详细的论述。
关键词 管接头 热镦挤成型
下载PDF
三销轴叉温锻工艺优化及数值模拟
5
作者 王德林 杨荣 《新技术新工艺》 2018年第7期7-10,共4页
针对三销轴叉精锻件温、冷精锻复合成形后存在头部跳动超差的问题,分析其产生的原因主要是多工位温锻反挤压温锻件头部跳动超差,而反挤压温锻件头部跳动的大小与墩粗工位温锻件形状有关。数值模拟结果表明,对于改进后的墩粗温锻件,在反... 针对三销轴叉精锻件温、冷精锻复合成形后存在头部跳动超差的问题,分析其产生的原因主要是多工位温锻反挤压温锻件头部跳动超差,而反挤压温锻件头部跳动的大小与墩粗工位温锻件形状有关。数值模拟结果表明,对于改进后的墩粗温锻件,在反挤工序中,挤压温度要小,温锻件受力较小,变形较均匀。工艺试验结果表明,墩粗工位的温锻件头部内腔表面形状与第4工位的反挤温锻件头部内腔形状相同,且墩粗工位的冲头和凹模的导向间隙为0.4~0.5mm。经反挤成形后,可有效防止锻件头部产生跳动超差,实现在自动压机上连续生产锻件。采用该方案,生产的锻件金属流线和显微组织符合产品使用要求。 展开更多
关键词 三销轴叉 冷精整 墩粗 跳动 反挤
下载PDF
一种长厚臂叉形接头锻件成形工艺与实验
6
作者 王涛 赵慧敏 +5 位作者 孙红星 金鑫 刘光辉 刘百宣 张超 刘华 《锻压技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期61-66,共6页
根据长厚臂叉形接头锻件的形状特点,分析了锻件的成形难度,初步制定了成形工艺为热镦挤复合成形和立式反挤成形,并采用数值模拟研究了各工序成形过程以及冲头成形力。通过后续工艺实验发现,热镦挤复合成形工序成形的锻件在方形上端部分... 根据长厚臂叉形接头锻件的形状特点,分析了锻件的成形难度,初步制定了成形工艺为热镦挤复合成形和立式反挤成形,并采用数值模拟研究了各工序成形过程以及冲头成形力。通过后续工艺实验发现,热镦挤复合成形工序成形的锻件在方形上端部分四角处有明显的折叠缺陷,分析认为这是由于实验过程中锻件长时间的热量散失造成金属流动性降低而产生的。对初步拟定的成形工艺进行了改进,改进后的成形工艺为热正挤、热镦方和热反挤,数值模拟分析以及验证实验表明,改进后的成形工艺可行,并且设计了具有导向功能的模具结构,解决了叉形接头锻件壁厚不均的问题。该成形锻件填充饱满、无缺陷,金属流线分布连贯、合理,成形工艺和模具寿命通过了批量生产考核。 展开更多
关键词 长厚臂 叉形接头 热镦挤复合成形 立式反挤成形 折叠
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部