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SWRH82B盘条使用中脆断的原因分析及防治 被引量:1
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作者 唐伟 《热加工工艺》 北大核心 2023年第13期155-159,共5页
采用体式光学显微镜、金相显微镜、化学成分分析、扫描电子显微镜、电子能谱、显微硬度,分析了82B盘条在使用过程中出现的杯锥状断口、放线头尾脆断和拉拔斜茬状断口的三种典型断口特征。结果表明,杯锥状断裂的主要原因是盘条中心严重... 采用体式光学显微镜、金相显微镜、化学成分分析、扫描电子显微镜、电子能谱、显微硬度,分析了82B盘条在使用过程中出现的杯锥状断口、放线头尾脆断和拉拔斜茬状断口的三种典型断口特征。结果表明,杯锥状断裂的主要原因是盘条中心严重的成分正偏析和控冷不当使心部形成网状渗碳体所致;放线脆断和斜茬状断口均因碰撞、刮擦等外界原因导致表面形成硬脆的形变马氏体。针对三种典型断口分别提出了具体的工艺改进措施,能够有效降低SWRH82B盘条发生上述脆断的几率。 展开更多
关键词 swrh82b盘条 脆性断口 原因 防治
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SWRH82B硬线盘条拉拔断裂原因分析
2
作者 白彬亨 杜岳明 +3 位作者 李宇龙 赵晓敏 王刚 赵家琪 《包钢科技》 2023年第6期77-80,共4页
用户在拉拔使用SWRH82B硬线盘条的过程中,出现拉拔断裂现象。对SWRH82B硬线盘条的化学成分、气体含量、母材热酸低倍以及拉拔断裂试样进行了检验,并用金相显微镜和扫描电镜对拉拔断裂试样进行微观分析。分析结果表明,由于存在网状铁素... 用户在拉拔使用SWRH82B硬线盘条的过程中,出现拉拔断裂现象。对SWRH82B硬线盘条的化学成分、气体含量、母材热酸低倍以及拉拔断裂试样进行了检验,并用金相显微镜和扫描电镜对拉拔断裂试样进行微观分析。分析结果表明,由于存在网状铁素体异常组织,及芯部有铁素体条带组织,在拉拔过程中,异常网状铁素体组织和铁素体条带组织共同作用,导致SWRH82B在拉拔过程中出现抽芯断。 展开更多
关键词 swrh82b盘条 拉拔 网状铁素体 铁素体条带组织
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SWRH82B高碳盘条脆断原因分析 被引量:23
3
作者 刘振成 侯基林 姜德刚 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期52-55,共4页
分析了 SWRH82 B盘条脆断问题 ,结果表明 ,尖状断口试样的中心处存在着较严重的碳偏析 ,导致了组织转变上的差异 ,从而使拉拔变形不均匀。通过在冶炼上配备末端电磁搅拌装置 ,使钢坯的碳偏析指数小于 1.0 4。
关键词 swrh82b盘条 拉拔 脆断 电磁搅拌 碳偏析 尖状断口 冷拔钢丝
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钢绞线用SWRH82B盘条的控冷工艺及组织性能 被引量:21
4
作者 马志军 李子林 +1 位作者 孙浩然 李敬宇 《轧钢》 2006年第2期56-58,共3页
为保证高强度预应力钢绞线用SWRH82B盘条的组织性能,采用了3种不同冷却速度的控冷工艺进行试验。结果得出,部分风机开口度为100%,部分风机开口度为50%时,可获得最佳效果。
关键词 swrh82b盘条 控冷工艺 组织性能 钢绞线
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SWRH82B钢盘条笔尖状断口的分析和工艺改进 被引量:12
5
作者 秦凤婷 王红伟 刘宗辉 《特殊钢》 北大核心 2013年第4期49-52,共4页
通过光学显微镜、扫描电镜-能谱仪等分析了Φ12.5 mm SWRH82B钢(/%:0.80C、0.74Mn、0.22Si、0.013P、0.008S)盘条笔尖状断口形成的原因和断裂机理,得出中心碳偏析和网状渗碳体是产生笔尖状断口的主要原因。通过控制120 t转炉终点[C]≥0.... 通过光学显微镜、扫描电镜-能谱仪等分析了Φ12.5 mm SWRH82B钢(/%:0.80C、0.74Mn、0.22Si、0.013P、0.008S)盘条笔尖状断口形成的原因和断裂机理,得出中心碳偏析和网状渗碳体是产生笔尖状断口的主要原因。通过控制120 t转炉终点[C]≥0.20%,LF精炼过程控制[C]0.79%~0.81%,150 mm×150 mm方坯连铸时控制钢水过热度≤25℃,拉坯速度1.5m/min,弱二冷比水量0.30~0.45 L/kg,结晶器末端电磁搅拌3.5 Hz,300 A,控制终轧温度900~930℃,吐丝温度~750℃,冷却速度~5℃/min,使铸坯平均碳偏析指数由原来1.15降至1.08,等轴晶由20%提高至35%,索氏体率由85%提高至90%,网状降到2级以下,笔尖状断口率由原来的20%降至3%。 展开更多
关键词 swrh82b盘条 笔尖状断口 网状碳化物 中心碳偏析 工艺改进
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控制冷却对SWRH82B-1V高碳钢盘条组织和性能的影响 被引量:10
6
作者 华蔚 徐震 +2 位作者 宋金玲 张驰 江来珠 《特殊钢》 北大核心 2010年第1期60-62,共3页
用Gleeble-2000热模拟机测定了V微合金化SWRH82B-1V钢(%:0.79C、0.23Si、0.63Mn、0.18Cr、0.05V、0.004 ON)热变形奥氏体连续冷却转变(CCT)曲线,并研究了冷却速度(1~15℃/s)对钢中索氏体和马氏体面积分数和HV硬度值的影响。通过改变斯... 用Gleeble-2000热模拟机测定了V微合金化SWRH82B-1V钢(%:0.79C、0.23Si、0.63Mn、0.18Cr、0.05V、0.004 ON)热变形奥氏体连续冷却转变(CCT)曲线,并研究了冷却速度(1~15℃/s)对钢中索氏体和马氏体面积分数和HV硬度值的影响。通过改变斯泰摩尔生产线的冷却风量模式研究了冷却风量对SWRH82B-1V钢Φ12.5 mm盘条组织和力学性能的影响。结果表明,盘条吐丝温度880℃50%风量冷却可使该钢中索氏体组织≥90%,马氏体组织≤0.05%,盘条抗拉强度≥1130 MPa,断面收缩率≥30%。 展开更多
关键词 swrh82b-1V 高碳钢 钒微合金化 盘条 控制冷却 索氏体 抗拉强度
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SWRH82B盘条质量引起的断裂问题分析 被引量:16
7
作者 杜立超 王忠伟 +3 位作者 张华东 李海刚 皮鹏飞 刘志文 《金属制品》 2010年第5期62-65,共4页
分析SWRH82B盘条在钢绞线生产中出现断裂的原因,指出盘条未经拉拔出现脆断的主要原因:碳含量比标准偏高,冬季生产时吐丝温度偏高、控冷速度偏大及有害气体较难溢出,使盘条强度高、韧性低。拉拔过程的笔尖状断裂主要由非金属夹杂、中心... 分析SWRH82B盘条在钢绞线生产中出现断裂的原因,指出盘条未经拉拔出现脆断的主要原因:碳含量比标准偏高,冬季生产时吐丝温度偏高、控冷速度偏大及有害气体较难溢出,使盘条强度高、韧性低。拉拔过程的笔尖状断裂主要由非金属夹杂、中心碳偏析及心部马氏体造成;菊花形断裂是由盘条表面硬度偏高造成;表面机械损伤也能在拉拔过程中造成断裂。根据不同的断口情况,提出解决断裂问题的措施和建议,尤其在盘条生产过程中要严格控制化学成分、轧制温度及冷却速度,防止出现碳偏析和马氏体。 展开更多
关键词 swrh82b盘条 钢绞线 断裂 非金属夹杂物 碳偏析
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SWRH82B盘条生产工艺及质量分析 被引量:12
8
作者 王秉喜 任玉辉 +5 位作者 郭大勇 白喜峰 常桂华 高航 耿继双 薛军 《金属制品》 2009年第5期49-52,共4页
介绍SWRH82B盘条的化学成分,在生产中采取加Cr微合金化处理,控制夹杂物的大小、碳偏析以及优化斯太尔摩冷却工艺等措施来提高盘条质量。将鞍钢SWRH82B盘条生产工艺流程、斯太尔摩冷却线及设备参数与宝钢、武钢进行比较,并对盘条质量进... 介绍SWRH82B盘条的化学成分,在生产中采取加Cr微合金化处理,控制夹杂物的大小、碳偏析以及优化斯太尔摩冷却工艺等措施来提高盘条质量。将鞍钢SWRH82B盘条生产工艺流程、斯太尔摩冷却线及设备参数与宝钢、武钢进行比较,并对盘条质量进行分析,得出结论:鞍钢、宝钢、武钢生产的SWRH82B盘条化学成分相当,大规格SWRH82B盘条都加Cr进行微合金化处理;鞍钢生产的SWRH82B盘条有较高的强度和塑性,与宝钢和武钢盘条相差不大;鞍钢生产的SWRH82B盘条虽然不经过VD处理,但氧含量及夹杂物水平也能够满足拉拔要求;鞍钢SWRH82B盘条与宝钢相比索氏体化率约低4%,珠光体片层间距约大0.05μm,其主要原因是鞍钢斯太尔摩线冷却能力比宝钢和武钢稍弱。 展开更多
关键词 swrh82b盘条 工艺流程 斯太尔摩冷却线 盘条质量
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SWRH82B线材拉拔斜断原因分析 被引量:11
9
作者 马鹏 欧阳琦 +1 位作者 付军红 甘春谨 《金属制品》 2010年第6期57-59,共3页
针对SWRH82B线材拉拔过程中断丝严重,斜茬状断口出现频率较高的问题,通过金相观察、组织分析,找出线材拉拔产生斜茬状断口原因:线材中心碳偏析严重,导致C曲线右移,临界冷却速度下降,产生马氏体;线材中心存在含有灰色杂质的空洞;线材索... 针对SWRH82B线材拉拔过程中断丝严重,斜茬状断口出现频率较高的问题,通过金相观察、组织分析,找出线材拉拔产生斜茬状断口原因:线材中心碳偏析严重,导致C曲线右移,临界冷却速度下降,产生马氏体;线材中心存在含有灰色杂质的空洞;线材索氏体含量不均匀造成线材在多道次拉拔过程中,由于组织受力不均而引起断裂。改进措施:连铸过程加强钢的化学成分、钢水温度(过热度)和二次冷却等工艺的控制,采用结晶器电磁搅拌与末端电磁搅拌结合,控制中包温度在固相线上20~25℃等。工艺调整后,产品质量稳步提高。 展开更多
关键词 swrh82b线材 成分偏析 马氏体 夹杂 斜茬状断口
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SWRH82B盘条异常断口原因分析 被引量:11
10
作者 杨茂麟 张谊 +1 位作者 张金柱 徐本军 《金属制品》 2010年第3期44-47,共4页
探讨同炉同批同工艺的SWRH82B盘条拉拔脆断产生原因。对试样进行力学性能检验,有2根试样断面收缩率不合格,其中1#试样为11.00%,2#试样为25.94%。采用扫描电镜观察脆性断口形貌,并对金相组织分析后得出结果:(1)1#试样脆断主要原因是钢中... 探讨同炉同批同工艺的SWRH82B盘条拉拔脆断产生原因。对试样进行力学性能检验,有2根试样断面收缩率不合格,其中1#试样为11.00%,2#试样为25.94%。采用扫描电镜观察脆性断口形貌,并对金相组织分析后得出结果:(1)1#试样脆断主要原因是钢中存在大型铝酸盐夹杂物和网状渗碳体组织,使得盘条的强度和塑性均显著下降;(2)2#试样网状渗碳体很少、很薄,而且索氏体率很高,断面收缩率稍低的主要原因是在塑性变形时产生的位错堆积引起应力集中,表现为纤维区大、剪切唇厚和螺旋台阶。采用线弹性断裂力学理论证明结果与两试样断裂试验结果相符。 展开更多
关键词 swrh82b盘条 脆断 脆性夹杂物 网状渗碳体 位错堆积
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SWRH82B盘条拉拔断丝分析 被引量:7
11
作者 雍治文 邓保全 +2 位作者 吴从善 王玉存 裴朝农 《冶金丛刊》 2008年第2期11-13,共3页
用扫描电镜、大型金相显微镜观察分析SWRH82B盘条拉拔断丝样,结果表明:造成断丝的主要原因是盘条中的网状渗碳体、马氏体超标。根据这一结果,提出了改善SWRH82B盘条质量的建议。
关键词 swrh82b盘条 拉拔 断丝 分析
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SWRH82B-1盘条心部马氏体成因分析 被引量:6
12
作者 华蔚 《上海金属》 CAS 2008年第6期10-12,共3页
观察了以电炉连铸坯为原料,经高线轧机轧制的SWRH82B-1盘条心部马氏体组织的光学显微镜和电镜形貌,测定了其硬度,发现高碳马氏体组织具有典型针状特征。利用电子探针进行的定性和定量分析,发现盘条心部组织处存在非常明显的Mn和Cr的偏析... 观察了以电炉连铸坯为原料,经高线轧机轧制的SWRH82B-1盘条心部马氏体组织的光学显微镜和电镜形貌,测定了其硬度,发现高碳马氏体组织具有典型针状特征。利用电子探针进行的定性和定量分析,发现盘条心部组织处存在非常明显的Mn和Cr的偏析,这种偏析强烈推迟心部珠光体转变,使心部与盘条表面的珠光体类组织不同,出现了马氏体组织。 展开更多
关键词 swrh82b-1盘条 心部马氏体 元素偏析
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索氏体含量及非金属夹杂物对SWRH82B盘条抗拉强度的影响 被引量:4
13
作者 赵贤平 李静宇 +1 位作者 苏白兰 巫宝振 《河南冶金》 2007年第B09期50-52,共3页
利用手工定量金相的方法,测出SWRH82B盘条的索氏体含量,并利用SEM对其拉伸断口进行了观察。分析认为SWRH82B盘条索氏体含量偏低是造成其抗拉强度Rm偏低的主要原因,索氏体含量每增加1%,Rm约增加20MPa。由于非金属夹杂物的有效截面积远小... 利用手工定量金相的方法,测出SWRH82B盘条的索氏体含量,并利用SEM对其拉伸断口进行了观察。分析认为SWRH82B盘条索氏体含量偏低是造成其抗拉强度Rm偏低的主要原因,索氏体含量每增加1%,Rm约增加20MPa。由于非金属夹杂物的有效截面积远小于盘条的有效截面积,较大颗粒的非金属夹杂物对Rm的影响并不显著。 展开更多
关键词 swrh82b盘条 抗拉强度 RM 索氏体含量 非金属夹杂物
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SWRH82B高碳硬线试制 被引量:4
14
作者 刘振成 戈春刚 +1 位作者 侯基林 姜德刚 《包钢科技》 2003年第4期55-57,22,共4页
本文介绍了SWRH82B高碳硬线的试制过程 ,总结了 82B硬线的试验结果 ,分析讨论试制中出现的问题 ,提出解决问题的办法。结果表明 :SWRH82B高碳硬线试制工艺路线正确 ,产品的性能满足标准规定 ,达到用户要求。
关键词 高碳硬线 试制 连铸 金属制品 炼钢 轧制 82B盘条 钢绞线 拉拔
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缩短SWRH82B硬线时效期工艺研究 被引量:8
15
作者 范银平 巫保振 《金属制品》 2006年第6期38-39,共2页
分析影响SWRH 82B硬线时效性能的各种因素,通过有针对性的工艺试验,找出相应的技术应对措施,从而缩短SWRH 82B硬线的时效期,财务计算分析显示其经济效益明显提高。
关键词 swrh82b硬线 时效期 工艺
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SWRH82B线材的试制 被引量:2
16
作者 高长益 张毅 +1 位作者 伍从应 李全智 《金属制品》 2010年第4期76-79,82,共5页
根据SWRH82B线材的用途、规格及制作钢绞线的基本要求,参照JIS G 3506制定企业内控标准.详述SWRH82B系列线材的生产工艺流程,通过严格的转炉冶炼(双渣操作)、LF钢包精炼(脱S率为48%)、连铸(全保护浇注)、轧制(吐丝温度为820~850... 根据SWRH82B线材的用途、规格及制作钢绞线的基本要求,参照JIS G 3506制定企业内控标准.详述SWRH82B系列线材的生产工艺流程,通过严格的转炉冶炼(双渣操作)、LF钢包精炼(脱S率为48%)、连铸(全保护浇注)、轧制(吐丝温度为820~850 ℃,冷却辊道主速度为0.70 m/s)等工艺控制,生产的φ12.5 mm线材经检测:w(P)≤0.020%,w(S)≤0.015%;显微组织为索氏体和珠光体,索氏体体积分数为85%~90%;屈服强度为671~766 MPa;抗拉强度为1 132~1 176 MPa;延伸率为14%~19%;断面收缩率为27%~35%.产品性能满足用户使用要求. 展开更多
关键词 swrh82b 线材 生产工艺 方坯连铸
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SWRH82B盘条常见质量缺陷分析 被引量:1
17
作者 李文亚 刘莉 袁斌 《包钢科技》 2011年第4期22-24,共3页
文章分析了SWRH82B盘条常见的折叠、结疤、微裂纹、划痕等表面缺陷和中心网状渗碳体、中心区域马氏体、中心缩孔等内部缺陷产生的原因和危害,并根据生产实际要求提出相应的解决方案和措施。
关键词 swrh82b盘条 质量缺陷 拉拔断裂 表面缺陷 内部缺陷
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SWRH82B热轧线材生产实践 被引量:3
18
作者 李正嵩 高长益 +1 位作者 刘立德 李燚 《金属制品》 2016年第3期35-37,共3页
介绍(O)12.5 mm SWRH82B热轧线材的质量要求,其化学成分w(C)为0.79%~0.83%,w(Si)为0.15%~0.35%,w(Mn)为0.60%~ 0.90%,w(P)≤0.020%,w(S)≤0.015%;线材金相组织应控制为索氏体;内控标准要求抗拉强度Rm≥1140 MPa... 介绍(O)12.5 mm SWRH82B热轧线材的质量要求,其化学成分w(C)为0.79%~0.83%,w(Si)为0.15%~0.35%,w(Mn)为0.60%~ 0.90%,w(P)≤0.020%,w(S)≤0.015%;线材金相组织应控制为索氏体;内控标准要求抗拉强度Rm≥1140 MPa,断面收缩率Z≥30%,不圆度≤0.30 mm.通过控轧控冷实践,得出合理的热轧工艺:开轧温度1020~1060℃,进精轧温度880~920℃;终轧温度930~ 970℃,吐丝温度820~860℃. 展开更多
关键词 swrh82b热轧线材 金相组织 控轧控冷 力学性能 表面脱碳
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SWRH82B盘条拉拔横裂纹分析 被引量:7
19
作者 雍治文 《金属制品》 2009年第1期44-46,共3页
用于制作预应力钢绞线的SWRH82BΦ13 mm盘条拉拔到Φ5.02 mm时产生横向裂纹。采用扫描电镜、大型金相显微镜对拉拔横裂纹试样进行观察并分析,结果表明:造成横裂纹的原因之一是盘条表面增碳。碳富集较轻部位出现网状渗碳体,局部碳富集区... 用于制作预应力钢绞线的SWRH82BΦ13 mm盘条拉拔到Φ5.02 mm时产生横向裂纹。采用扫描电镜、大型金相显微镜对拉拔横裂纹试样进行观察并分析,结果表明:造成横裂纹的原因之一是盘条表面增碳。碳富集较轻部位出现网状渗碳体,局部碳富集区严重的出现莱氏体。通过采取结晶器和末端电磁搅拌,自动液面控制技术,防止浇注时卷渣,配合低过热度浇注、恒速浇注、合理比水量可消除表面增碳。 展开更多
关键词 swrh82b盘条 拉拔 横裂纹 增碳
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SWRH82B硬线尖状断口研究 被引量:1
20
作者 刘振成 侯基林 +1 位作者 曹建刚 姜德刚 《包头钢铁学院学报》 2003年第1期50-53,共4页
针对用户使用当中存在的SWRH82B硬线尖状断口缺陷进行了专题研究,分析尖状断口形貌及特征,找出尖状断口产生的原因 。
关键词 swrh82b盘条 冷拉拔 尖状断口缺陷
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