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CE、Si/C值和壁厚对高Si/C值灰铸铁性能及组织的影响 被引量:8
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作者 衣庆军 李南 姚正辉 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 2009年第8期823-826,共4页
在生产过程中,对于不同壁厚的铸件,改变CE和Si/C值,试验了它们对灰铸铁性能和组织的影响。结果表明:当CE一定,Si/C值由0.6~1.0之间变化时,所对应的强度和硬度是条相似的凸形抛物线,当Si/C值达到0.8左右时强度硬度出现峰... 在生产过程中,对于不同壁厚的铸件,改变CE和Si/C值,试验了它们对灰铸铁性能和组织的影响。结果表明:当CE一定,Si/C值由0.6~1.0之间变化时,所对应的强度和硬度是条相似的凸形抛物线,当Si/C值达到0.8左右时强度硬度出现峰值,当Si/C〉0.9时强度硬度随Si/C值增加而急速下降。Si/C值一定,改变CE,强度硬度随Si/C值增加而下降。当CE〉3.9%、Si/C〉1.0或CE〉4.0%、Si/C〉0.9时铸件产生疏松倾向加剧,并伴有较多的铁素体产生,即使对壁厚小于10mm的薄壁件也产生铁素体。当Si/C〉0.95时,铁液呈糊状凝固,流动性下降。 展开更多
关键词 碳当量(cE) si/c值 壁厚 灰铸铁
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高Si/C值在低铬耐热铸铁阀体上的应用 被引量:1
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作者 夏兰廷 樊福平 丁路平 《铸造设备研究》 2002年第3期21-23,共3页
提高低铬耐热铸铁化学成份中的Si/C值 ,在稳定获得较高强度的同时降低了铸铁的残余应力 ,提高了强度 /应力比 ,具有较强的抗裂纹能力有效防止了矩形阀体的裂纹。分析了Si对提高铸铁耐高温性能的良好效果 ,增加Si量可适当的提高含铬量。
关键词 si/c值 低铬耐热铸铁 残余应力 阀体 阀门
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高Si/C值铸铁性能及其在农机行业推广应用前景
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作者 王景德 《拖拉机》 1991年第2期48-52,共5页
探讨了Si/C值对铸铁抗拉强度、硬度、白口倾向、铸造工艺性与切削加工性的影响及在农机行业推广应用的前景。
关键词 铸铁 si/c值 农机
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黑心可锻铸铁中Si/C值对电力具金机械性能的影响
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作者 韩茵 《四川电力技术》 1991年第5期39-41,共3页
通过线性回归分析,对部份该种铸件产品的技术数据作了整理统计,得出Si/C值与抗拉强度6_b及延伸率δ呈线性相关关系。从金属结构上分析了此关系,提出了适当的Si/C值,以增进产品机械性能。
关键词 可锻铸铁 si/c值 电力金具
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提高Si/c值防止耐热铸铁阀体裂纹
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作者 夏兰廷 《机械工艺师》 CSCD 1992年第11期27-28,共2页
河北省某阀门厂在生产矩形耐热铸铁阀门时,由于裂纹造成废品占全部阀体能的20%以上,经采取多种工艺措施,如浇注位置的改变、放置冷铁、改善型芯的容让性等均无明显效果,成为生产中急需解决的问题。经本院与厂方合作,最终解决了矩形耐... 河北省某阀门厂在生产矩形耐热铸铁阀门时,由于裂纹造成废品占全部阀体能的20%以上,经采取多种工艺措施,如浇注位置的改变、放置冷铁、改善型芯的容让性等均无明显效果,成为生产中急需解决的问题。经本院与厂方合作,最终解决了矩形耐热铸铁阀露的裂纹,在生产中获得了初步成效。一、阀体裂纹缺陷分析矩形耐热铸铁阀体,使用温度500~550℃。阀体最大轮廓尺寸为3130×1845×460(mm),主要壁厚50~80mm。其形貌及铸造缺陷见附图。铸件的化学成份及性能见表1。 展开更多
关键词 si/c值 耐热铸铁 阀门 阀体 裂纹
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采用高Si/C值铸铁消除铸件的裂纹
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作者 曹学英 《球铁》 1990年第3期44-45,共2页
关键词 铸铁 铸件 裂纹 缺陷 si/c值
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镦锻曲轴的机械性能探讨
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作者 龚铭鑫 《大型铸锻件》 1989年第3期51-56,33,共6页
本文探讨了冶炼方法、化学成分对曲轴锻件机械性能的影响,分析了影响锻件屈强比的主要因素,认为:酸性平炉钢的机械性能比碱性平炉钢的高;将碳、硅、锰含量控制在中上限范围,其综合机械性能较好;钢的屈强比大的锻件,必然是 P/C 值小,Si/C... 本文探讨了冶炼方法、化学成分对曲轴锻件机械性能的影响,分析了影响锻件屈强比的主要因素,认为:酸性平炉钢的机械性能比碱性平炉钢的高;将碳、硅、锰含量控制在中上限范围,其综合机械性能较好;钢的屈强比大的锻件,必然是 P/C 值小,Si/C 值和 Mn/C 值大。 展开更多
关键词 综合机械性能 曲轴 si/c值 镦锻 碱性平炉 冶炼方法 化学成分 含量控制
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提高硅碳比 取消退火工艺
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作者 夏明胜 许绍祥 《机械工人(热加工)》 1993年第2期9-9,共1页
铸件去应力退火是一项传统工艺。退火后的铸件内应力减小、精度保持性提高。但这项工艺延长了生产周期,增加了能源消耗和出现废品的机会。我厂于1991年10月采用提高铸件硅碳比的办法,减少了铸件内应力,从而取消了退火工艺。半年多的生... 铸件去应力退火是一项传统工艺。退火后的铸件内应力减小、精度保持性提高。但这项工艺延长了生产周期,增加了能源消耗和出现废品的机会。我厂于1991年10月采用提高铸件硅碳比的办法,减少了铸件内应力,从而取消了退火工艺。半年多的生产实践表明取消该工艺是可行的。 展开更多
关键词 铸件 退火 硅碳化 si/c值
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高硅/碳值铸铁在机床铸件上的应用
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作者 钦其昌 刘水鑫 +2 位作者 徐明武 李龙城 高锳 《机械工艺师》 CSCD 1989年第2期20-22,共3页
在灰铸铁生产中,适当提高铸铁的Si/C比值,并以适当的孕育处理或微合金化处理,可获得具有优良综合性能的高Si/C值铸铁。用这种铸铁可使机床铸件具有更高的刚度、耐磨性和尺寸稳定性,并且铸造性能良好,机械陸能高而稳定和较少产生废品。
关键词 机床铸件 高硅铸铁 si/c值 铸铁
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