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Life cycle assessment for waste acid treatment in zinc smelting 被引量:5
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作者 Ying-yan HU Min LI +3 位作者 Wei-guo WU Yong KE Lu-jing LIU Xue-liang WANG 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第11期3822-3834,共13页
Lift cycle assessment(LCA)methodology was applied to evaluating and comparing two waste acid disposal processes in zinc smelting.The results indicate that environmental impacts of gas−liquid vulcanization technologies... Lift cycle assessment(LCA)methodology was applied to evaluating and comparing two waste acid disposal processes in zinc smelting.The results indicate that environmental impacts of gas−liquid vulcanization technologies are human toxicity,abiotic depletion potential,and global warming risk,which are mainly caused in neutralizing−evaporating−crystallization unit and electrodialysis unit.As for traditional lime neutralization method,vulcanization unit is the main factor.In this regard,the total environmental impact of traditional lime neutralization method is much higher than that of gas−liquid vulcanization technologies.Furthermore,the sensitive analysis shows that electricity and sodium sulfide(60%)are sensitive factors in two waste acid disposal technologies.In addition,the total cost of disposing a functional unit waste acid in traditional lime neutralization process is nearly 27 times that of the gas−liquid vulcanization waste acid disposal technologies. 展开更多
关键词 zinc smelting waste acid treatment life cycle assessment environmental impact
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Life cycle inventory analysis of CO_2 and SO_2 emission of imperial smelting process for Pb-Zn smelter 被引量:2
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作者 李启厚 郭学益 +2 位作者 肖松文 黄凯 张多默 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2003年第2期108-112,共5页
Based on the principle of life cycle assessment, CO2 and SO2 emission of Imperial Smelting Process in a certain zinc-lead smelter was analyzed by life cycle inventory method. According to the system expansion and subs... Based on the principle of life cycle assessment, CO2 and SO2 emission of Imperial Smelting Process in a certain zinc-lead smelter was analyzed by life cycle inventory method. According to the system expansion and substitution method, the environmental impacts of co-products were allocated among the main products of zinc, lead and sulfuric acid. The related impacts were assessed by use of Global Warming Potential (GWP) and Acidification Potential (ACP). The results show that the GWP index from 1998 to 2000 is 11.53, 11.65, 10.93 tCO2-eq/tZn respectively, the ACP index decreases from 14.88 kgSO2-eq/tZn in 1998 to 10.99 kgSO2-eq/tZn in 2000. Power and electricity generation, followed by smelting and zinc distillation, are mainly responsible for GWP. Sintering individually affects ACP. Reduction in greenhouse gas emissions of the ISP may come from energy conservation measures rather than from technological developments. And recycling more secondary Pb and Zn materials effectively treated by ISP, and reducing the amount of primary metal are the main ways to put SO2 emission under control. 展开更多
关键词 impact assessment life cycle inventory imperial smelting process ZINC LEAD
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LF精炼渣系优化及试验研究 被引量:3
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作者 方鸣 田鹏 +4 位作者 高建国 孔超 薛月凯 李鹏举 王书桓 《冶金能源》 2023年第5期21-24,60,共5页
针对某企业LF炉精炼提速后引起的个别炉次S含量超标问题,对精炼渣系优化开展了理论及试验研究。通过理论及实验,确定了适合的精炼渣成分。通过工业试验证实,LF炉采用上述渣系进行冶炼,可实现精炼周期缩短2.5 min,精炼后钢液成分满足产... 针对某企业LF炉精炼提速后引起的个别炉次S含量超标问题,对精炼渣系优化开展了理论及试验研究。通过理论及实验,确定了适合的精炼渣成分。通过工业试验证实,LF炉采用上述渣系进行冶炼,可实现精炼周期缩短2.5 min,精炼后钢液成分满足产品要求。 展开更多
关键词 lf 冶炼周期 精炼渣 脱硫
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铜冶炼产品碳足迹核算方法与优化路径 被引量:1
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作者 徐忆明 《有色金属工程》 CAS 北大核心 2024年第8期67-76,共10页
基于LCA生命周期法与IPCC因子法,提出适用于铜冶炼企业的产品碳足迹核算方法。以贵溪冶炼厂为模版,以矿铜冶炼全流程以及杂铜冶炼短流程为核算对象,以各生产工序为核算单元,对铜冶炼全流程碳足迹进行了核算。分析表明,矿铜冶炼工艺购入... 基于LCA生命周期法与IPCC因子法,提出适用于铜冶炼企业的产品碳足迹核算方法。以贵溪冶炼厂为模版,以矿铜冶炼全流程以及杂铜冶炼短流程为核算对象,以各生产工序为核算单元,对铜冶炼全流程碳足迹进行了核算。分析表明,矿铜冶炼工艺购入电力碳足迹占比高达86.64%,回收铜冶炼工艺购入电力碳足迹占比达53.8%,是铜冶炼产品碳足迹的主要贡献者。基于碳足迹核算结果,提出了铜冶炼企业减排环节与优化路径。 展开更多
关键词 铜冶炼 产品碳足迹 核算方法 LCA生命周期法 优化路径
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Microstructure control and hot cracking behavior of the new Ni-Co based superalloy prepared by electron beam smelting layered solidification technology
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作者 Hongyang Cui Yi Tan +4 位作者 Lidan Ning Rusheng Bai Xiaogang You Chuanyong Cui Pengting Li 《Journal of Materials Science & Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第8期55-71,共17页
The prevention of hot cracking formation is of utmost importance in the production of the new Ni-Co based superalloys through the utilization of the electron beam smelting layered solidification technique(EBSL),as it ... The prevention of hot cracking formation is of utmost importance in the production of the new Ni-Co based superalloys through the utilization of the electron beam smelting layered solidification technique(EBSL),as it ensures exceptional homogeneity and dependable consistency of the specimens.In contrast to previous studies that focused on minimizing the liquid film and solidification range,our methodology adopts a distinct approach.In this research,a novel methodology was employed to mitigate internal stresses through the implementation of equiaxed grain layers via an alternately reduced cooling method.This ultimately resulted in the elimination of hot cracking.To be more specific,the transition from a columnar to an equiaxed structure was observed during the layer-by-layer construction process in the fabrication of the new Ni-Co based superalloy in EBSL.The EBSL-Ni-Co superalloy,when subjected to the alternating reduction cooling method,exhibited an internal stress of 49 MPa.This value represents a significant reduction of 83.8%compared to the internal stress observed when employing the linear reduction cooling method.Additionally,the solvus temperature of theγ-γ’eutectic phases in EBSL-Ni-Co superalloys produced by the alternating reduction cooling method is significantly higher.Intriguingly,the Nth layer of the EBSL-Ni-Co based superalloys produced by EBSL simultaneously heats treated with the preceding layers.And the low melting point phase gradually dissolved back into the matrix.The implementation of an alternating reduced cooling method successfully mitigated the formation of the liquid film in theγ-γ’eutectic phase and the buildup of internal stresses in the EBSL-Ni-Co superalloy during its manufacturing process.These discoveries open up a novel preparation procedure pathway for the manufacture of crack-free superalloys with superior mechanical characteristics using EBSL. 展开更多
关键词 Electron beam smelting layered solidification technology CET Thermal cycling Hot cracking
原文传递
缩短AOD炉冶炼300系不锈钢周期的探讨
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作者 孙如意 卢征统 +2 位作者 姬建民 肖壮 陶冶 《铁合金》 CAS 2024年第1期36-38,共3页
对影响AOD炉冶炼300系不锈钢周期的因素进行了探讨,并针对各影响因素提出了相应的缩短冶炼周期的措施。缩短AOD炉冶炼周期是降本增效的途径之一,影响AOD炉冶炼300系不锈钢周期的主要因素包括热值不足,加入冷料过多、生产协调性欠缺,设... 对影响AOD炉冶炼300系不锈钢周期的因素进行了探讨,并针对各影响因素提出了相应的缩短冶炼周期的措施。缩短AOD炉冶炼周期是降本增效的途径之一,影响AOD炉冶炼300系不锈钢周期的主要因素包括热值不足,加入冷料过多、生产协调性欠缺,设备方面的除尘系统、余热锅炉、下料系统。提出了增加母液供应、原料采购选择、高镍铁水生产要求三个提高入炉原料热值的措施,提升配气人员技术水平、操作制度、现场管理三个生产协调问题解决办法以及除尘系统、余热锅炉系统、下料管改造等三个设备改造方法。期望通过提出的九项解决措施缩短AOD炉冶炼周期,助力钢厂降本增效。 展开更多
关键词 AOD 300 系不锈钢 冶炼周期 降本增效
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120 t转炉缩短冶炼周期攻关实践
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作者 张志辉 杨帅 +1 位作者 赵海涛 李涛 《山西冶金》 CAS 2024年第4期143-145,共3页
随着铁水产量的逐步增加,德龙炼钢厂转炉生产能力不能满足连铸机的需要,且常出现高炉铁水积压、2座转炉相互穿插、连铸拉速频繁波动等问题,给生产组织带来较大困难,对产品质量构成了潜在的风险。针对此情况,结合德龙钢铁炼钢厂现有生产... 随着铁水产量的逐步增加,德龙炼钢厂转炉生产能力不能满足连铸机的需要,且常出现高炉铁水积压、2座转炉相互穿插、连铸拉速频繁波动等问题,给生产组织带来较大困难,对产品质量构成了潜在的风险。针对此情况,结合德龙钢铁炼钢厂现有生产条件,分析转炉冶炼周期影响因素,针对性地提出改进措施并加以实施,达到了缩短转炉冶炼周期、保障产能效益最大化的目的。 展开更多
关键词 120 t转炉 冶炼周期 工艺优化 产能最大化
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首钢水钢缩短提钒冶炼铁水冶炼周期攻关及效果
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作者 杨阳 刘明波 +2 位作者 李鸿荣 魏福龙 郑新泉 《水钢科技》 2024年第4期28-31,共4页
首钢水钢根据自身紧靠攀西钒钛磁铁矿区域优势,系统策划在3高炉实施高比例钒钛磁铁矿冶炼、3"转炉进行提钒冶炼;转炉冶炼采用"1+2"(1座提钒炉+2座炼钢炉),炼钢2座转炉炉消化铁水,转炉半钢冶炼周期≤22分钟。针对3^(#)高... 首钢水钢根据自身紧靠攀西钒钛磁铁矿区域优势,系统策划在3高炉实施高比例钒钛磁铁矿冶炼、3"转炉进行提钒冶炼;转炉冶炼采用"1+2"(1座提钒炉+2座炼钢炉),炼钢2座转炉炉消化铁水,转炉半钢冶炼周期≤22分钟。针对3^(#)高炉高比例钒钛矿冶炼铁水硫高于0.060%比例达80%以上、无铁水预脱硫的难题,采取含钒高硫铁水经提钒+半钢冶炼后经LF炉脱硫续接铸机,原LF炉普钢冶炼周期26分钟已经不满足生产需要,在增加脱硫任务情况下攻关LF工艺高效脱硫,缩短LF冶炼周期≤22分钟。 展开更多
关键词 钒钛磁铁矿 提冶炼 冶炼周期 lf冶炼周期
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电炉喷吹石灰粉高效脱磷工艺实践
9
作者 叶飞来 《河北冶金》 2024年第3期31-34,共4页
脱磷是炼钢工艺的核心问题之一。电炉冶炼过程的脱磷主要是通过强化传质扩散,促进炉渣-钢液界面处磷的氧化。山钢莱芜分公司50 t电炉主要生产优特钢,多数钢种要求磷含量小于0.020%,部分钢种要求磷含量不大于0.010%,电炉脱磷任务重,生产... 脱磷是炼钢工艺的核心问题之一。电炉冶炼过程的脱磷主要是通过强化传质扩散,促进炉渣-钢液界面处磷的氧化。山钢莱芜分公司50 t电炉主要生产优特钢,多数钢种要求磷含量小于0.020%,部分钢种要求磷含量不大于0.010%,电炉脱磷任务重,生产过程存在多次补加石灰,影响生产效率。针对补加石灰脱磷造成的温降大冶炼时间长,难以满足电炉高效冶炼低磷钢的问题,通过在电炉平台上增设喷吹石灰粉装置,向喷粉罐内加入袋装散装石灰粉,在电炉冶炼前期,炉内温度1470~1500℃、低氧模式下,将粒径为0~10 mm石灰粉喷入电炉内,提高冶炼前期脱磷效率;喷粉结束后,调整供氧量至5000~5500 Nm3/h,搅拌进行脱磷,实现了高效脱磷。42CrMoA和22CrMoH钢冶炼实践结果表明:熔清后磷含量降低了0.0073%~0.0075%,石灰消耗降低了7.3~8.0 kg/t钢,平均冶炼周期缩短了4.2~4.6 min,取得了良好的冶炼效果。 展开更多
关键词 电炉 石灰粉 喷吹装置 脱磷 冶炼周期
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鞍钢260 t转炉高效生产技术 被引量:11
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作者 朱国强 王鹏 +3 位作者 张志文 毛志勇 李冰 宋宇 《鞍钢技术》 CAS 2018年第2期46-48,52,共4页
为了解决鞍钢股份有限公司炼钢总厂四分厂260 t转炉冶炼周期长,影响产能的问题,优化了氧枪喷头参数、氧枪控制方案和出钢口尺寸。实践表明,采取措施后,转炉的冶炼周期缩短了4.22 min,氧耗、终渣氧化铁含量等指标得到改善,达到了转炉高... 为了解决鞍钢股份有限公司炼钢总厂四分厂260 t转炉冶炼周期长,影响产能的问题,优化了氧枪喷头参数、氧枪控制方案和出钢口尺寸。实践表明,采取措施后,转炉的冶炼周期缩短了4.22 min,氧耗、终渣氧化铁含量等指标得到改善,达到了转炉高效生产的目的。 展开更多
关键词 转炉 冶炼周期 氧枪 出钢口
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生物提铜与火法炼铜过程生命周期评价 被引量:12
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作者 阮仁满 衷水平 王淀佐 《矿产综合利用》 CAS 2010年第3期33-37,共5页
采用生命周期评价(1ife cycle assessment,LCA)方法,对生物提铜、浮选—闪速炼铜生产过程进行了详细的清单分析,得到了铜生产过程中各工序的环境负荷数据。结果表明,生物提铜过程环境影响明显低于浮选—闪速炼铜的环境影响,生物提铜的... 采用生命周期评价(1ife cycle assessment,LCA)方法,对生物提铜、浮选—闪速炼铜生产过程进行了详细的清单分析,得到了铜生产过程中各工序的环境负荷数据。结果表明,生物提铜过程环境影响明显低于浮选—闪速炼铜的环境影响,生物提铜的能耗、水消耗、温室效应、酸化效应分别只有火法炼铜的38.35%、12.85%、37.50%和15.09%。 展开更多
关键词 生物提铜 火法炼铜 生命周期评价 环境影响
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生物提铜与火法炼铜过程的生命周期评价 被引量:10
12
作者 阮仁满 衷水平 王淀佐 《中国有色冶金》 北大核心 2010年第4期30-33,64,共5页
采用生命周期评价方法,对生物提铜、浮选—闪速炼铜生产过程进行了详细的清单分析,得到铜生产过程中各工序的环境负荷数据。结果表明,生物提铜过程的环境影响明显低于浮选—闪速炼铜过程,生物提铜的能耗、水耗、温室效应、酸化效应分别... 采用生命周期评价方法,对生物提铜、浮选—闪速炼铜生产过程进行了详细的清单分析,得到铜生产过程中各工序的环境负荷数据。结果表明,生物提铜过程的环境影响明显低于浮选—闪速炼铜过程,生物提铜的能耗、水耗、温室效应、酸化效应分别只有火法炼铜的38.35%、12.85%、37.50%和15.09%。 展开更多
关键词 生物提铜 火法炼铜 生命周期评价 环境影响
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密闭鼓风炉炼铅锌过程中SO_2和CO_2排放的生命周期评价 被引量:1
13
作者 吴湘华 吴敏 +1 位作者 刘明海 张伟健 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2005年第4期20-23,共4页
采用生命周期评价的方法对某冶炼厂密闭鼓风炉炼铅锌过程中CO2和SO2排放进行了清单分析,分别用全球变暖指数(GWP)和酸化指数(ACP)表征CO2和SO2排放对环境造成的影响。结果表明对GWP影响最大的是能源和电站,其次是冶炼和锌蒸馏,而烧结过... 采用生命周期评价的方法对某冶炼厂密闭鼓风炉炼铅锌过程中CO2和SO2排放进行了清单分析,分别用全球变暖指数(GWP)和酸化指数(ACP)表征CO2和SO2排放对环境造成的影响。结果表明对GWP影响最大的是能源和电站,其次是冶炼和锌蒸馏,而烧结过程对ACP影响最大。 展开更多
关键词 生命周期评价 清单分析 密闭鼓风炉
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高炉强化的途径 被引量:2
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作者 刘云彩 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期13-16,共4页
高炉生产实践证明最短的冶炼周期与现今达到的强化水平 ,还有很大的距离。精料是高炉强化的基础 ,顺行是高炉强化的前提。
关键词 高炉 冶炼周期 精料 顺行 炉缸活跃区 强化冶炼
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副枪技术在转炉生产中的应用 被引量:15
15
作者 代江龙 《天津冶金》 CAS 2006年第3期9-12,共4页
介绍了济钢第三炼钢厂120t转炉投产初期,引进达涅利康利斯公司副枪技术在生产中的应用情况。该技术的应用,使每吨钢平均节约钢铁料消耗5kg/t,缩短了冶炼周期2min,为实现动态控制打下良好的基础。
关键词 转炉 冶炼 副枪 冶炼周期 温度 应用
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缩短高牌号无取向硅钢冶炼周期生产实践 被引量:1
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作者 陈登国 廖建军 +2 位作者 刘群 官平平 张延和 《江西冶金》 2019年第6期58-62,共5页
通过优化高牌号硅钢RH到站条件、降低氩前硫含量、优化强制脱碳工艺、使用无碳钢包、规范真空槽化冷钢时间、归纳总结铝、硅配加公式等方式,优化后RH吨钢脱硫剂由3.25 kg/t钢下降到2.1 kg/t钢,脱硫比例减少了20.2%.RH脱碳时间15 min,钢... 通过优化高牌号硅钢RH到站条件、降低氩前硫含量、优化强制脱碳工艺、使用无碳钢包、规范真空槽化冷钢时间、归纳总结铝、硅配加公式等方式,优化后RH吨钢脱硫剂由3.25 kg/t钢下降到2.1 kg/t钢,脱硫比例减少了20.2%.RH脱碳时间15 min,钢水成品碳稳定控制在0.0017%.高牌无取向硅钢平均冶炼周期为37 min,下降了8 min. 展开更多
关键词 真空精炼 冶炼周期 脱碳 高牌号无取向硅钢 脱硫
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工业工程技术在炼钢生产中的研究与应用 被引量:1
17
作者 冯振亮 郑万任 +2 位作者 庞海轮 来庆斌 滕奉昌 《山东冶金》 CAS 2020年第4期6-7,共2页
介绍了工业工程技术在炼钢生产过程中的实际应用。通过工业工程技术中的柏拉图二八原则寻找到制约转炉冶炼周期降低的关键因素,并利用“ECRS”分析法对关键因素进行逐项改善,最终达到了缩短转炉冶炼周期的目的,提高了炼钢产能。
关键词 工业工程技术 柏拉图二八原则 ECRS分析法 转炉 冶炼周期
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复合渣料在电弧炉炼钢中的应用研究
18
作者 栾心汉 《钢铁研究》 CAS 1996年第2期16-18,共3页
试验配制并确定了复合渣型,应用该复合渣料进行了电弧炉炼钢工业试验。结果显示该渣使炼钢的产量、质量及其它技术经济指标均有明显提高。
关键词 复合渣 电弧炉炼钢
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韶冶ISP铅锌生产过程环境负荷评价及改进措施 被引量:3
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作者 张伟健 肖松文 +1 位作者 郭学益 张传福 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期53-55,59,共4页
采用生命周期评价方法 ,对韶冶帝国熔炼法 (ImperialSmeltingProcess ,简称ISP)生产过程进行了详细的清单分析 ,运用总能源需求、全球温暖指数、酸性指数、重金属毒性及固体废弃物 5个生态因子对其生产过程的环境负荷进行了评价 ,定量... 采用生命周期评价方法 ,对韶冶帝国熔炼法 (ImperialSmeltingProcess ,简称ISP)生产过程进行了详细的清单分析 ,运用总能源需求、全球温暖指数、酸性指数、重金属毒性及固体废弃物 5个生态因子对其生产过程的环境负荷进行了评价 ,定量地确定了该过程的环境影响 ,以此为基础 ,指出了韶冶ISP工艺改进的措施。研究结果可为韶冶ISP过程资源利用、能源消耗和污染控制以及最终实现环境协调性生产提供科学依据 ,为企业实施清洁生产工艺改造提供理论基础。 展开更多
关键词 帝国熔炼法 环境负荷评价 生命周期评价法 炼铅 炼锌 ISP
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TCO技术在炼钢中的应用
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作者 杨昌涛 谢祥 《水钢科技》 2013年第3期26-28,共3页
本文简要叙述了TCO技术的实用性,并介绍了该技术在水钢炼钢厂100t转炉的应用效果情况。该技术的应用可以提高钢水命中率,缩短冶炼周期,可降低钢铁料消耗和脱氧合金消耗。从而全面提高水钢转炉的生产能力,切实为炼钢厂降低成本提高... 本文简要叙述了TCO技术的实用性,并介绍了该技术在水钢炼钢厂100t转炉的应用效果情况。该技术的应用可以提高钢水命中率,缩短冶炼周期,可降低钢铁料消耗和脱氧合金消耗。从而全面提高水钢转炉的生产能力,切实为炼钢厂降低成本提高效益起到了一定的作用。 展开更多
关键词 TCO技术 钢铁料消耗 钢水命中率 冶炼周期 生产效益
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