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不同结构气化炉激冷室气液两相流的数值模拟
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作者 景寿堂 范为鹏 +1 位作者 杜常宗 张亚恒 《煤化工》 CAS 2024年第1期102-105,125,共5页
针对目前工业用激冷室存在的粗合成气洗涤效果不佳、破泡器堵渣等问题,提出了改变液池直径与下降管直径之比、在床层内减少破泡条、调整单层破泡条节距等调整方案,基于双流体模型和群平衡模型对含破泡条的激冷室进行了三维CFD模拟,比较... 针对目前工业用激冷室存在的粗合成气洗涤效果不佳、破泡器堵渣等问题,提出了改变液池直径与下降管直径之比、在床层内减少破泡条、调整单层破泡条节距等调整方案,基于双流体模型和群平衡模型对含破泡条的激冷室进行了三维CFD模拟,比较了70%、100%、110%负荷下的液相含率、速度分布、湍动能分布、涡分布、气泡直径分布等,结果表明:调整后激冷室中的气泡直径更小,洗涤效果更好,气液两相传质传热更加充分,且能适应不同负荷工况。 展开更多
关键词 气化炉 激冷室 结构调整 两相流 三维CFD模拟 破泡条 负荷
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取向硅钢冷轧断带问题研究
2
作者 闫江辉 赵彦灵 +4 位作者 唐辉 李洪鹏 周德锋 岳尔斌 樊立峰 《电工钢》 2023年第1期1-5,共5页
对取向硅钢冷轧过程出现的断带缺陷进行了跟踪,明确了从起皮到形成孔洞,再到断带的演变过程,采用扫描电镜对翘皮缺陷进行研究,结果表明:翘皮缺陷中主要元素是Fe、Si、Al,与基体一致,另外还有微量的Ca、Mg、K、Na等元素。冷轧起皮、断带... 对取向硅钢冷轧过程出现的断带缺陷进行了跟踪,明确了从起皮到形成孔洞,再到断带的演变过程,采用扫描电镜对翘皮缺陷进行研究,结果表明:翘皮缺陷中主要元素是Fe、Si、Al,与基体一致,另外还有微量的Ca、Mg、K、Na等元素。冷轧起皮、断带主要是由于热轧边裂缺陷遗传而成。热轧过程部分边部掉肉飞溅至热轧板表面被压入,在冷轧过程由于伸长率与基体不一致而起皮剥落。通过降低铸坯加热温度、缩短高温段在炉时间、优化轧制模型,有效抑制了热轧板边裂的产生,从而解决了冷轧断带问题。 展开更多
关键词 取向硅钢 冷轧 边裂 断带
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一种冷连轧机抽断带预警系统的开发
3
作者 兰俊杰 王月省 《山西冶金》 CAS 2023年第1期127-128,158,共3页
随着自动化控制水平的提高,连续式轧制被广泛地引入不锈钢轧制生产。连续轧制具有生产效率高、连续性强的特点,与前后工序衔接紧密,因此抽断带类事故对于连续式轧制影响严重。通过对抽带原因分析,从原料、装备、操作三个方面找到了避免... 随着自动化控制水平的提高,连续式轧制被广泛地引入不锈钢轧制生产。连续轧制具有生产效率高、连续性强的特点,与前后工序衔接紧密,因此抽断带类事故对于连续式轧制影响严重。通过对抽带原因分析,从原料、装备、操作三个方面找到了避免抽断带的关键因素。经过现场观察,发现带钢跑偏量可以表征抽带可能性,通过对带钢跑偏量的实时监控,实现了对带钢跑偏的预测。同时,通过控制轧制速度,来避免抽断带事故。课题组将控制思路固化到L1级控制系统后,抽断带事故得到了有效控制。 展开更多
关键词 断带 预警系统 联锁 不锈钢
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易拉罐用铝合金带材宽幅冷轧机板形控制策略的改进
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作者 黄金哲 《世界有色金属》 2023年第8期177-180,共4页
本文在阐述铝带宽幅冷轧机板形控制的基础上重点介绍了易拉罐用铝合金带材在冷轧轧制中板形的控制方法。以CVC六辊不可逆冷轧机为例介绍了不同板形控制手段的特点,并给出ABB板形仪用于易拉罐用铝合金带材轧制时控制器参数的优化方法。... 本文在阐述铝带宽幅冷轧机板形控制的基础上重点介绍了易拉罐用铝合金带材在冷轧轧制中板形的控制方法。以CVC六辊不可逆冷轧机为例介绍了不同板形控制手段的特点,并给出ABB板形仪用于易拉罐用铝合金带材轧制时控制器参数的优化方法。该方法的使用提高了产品质量,并显著降低了紧边断带率。 展开更多
关键词 罐身料 板形控制 边部热油喷射(HES) 紧边 断带
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冷连轧带钢开腔分析与改进
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作者 许允超 《安徽冶金科技职业学院学报》 2023年第2期28-30,共3页
连续生产是冷连轧高效生产的关键,冷连轧生产过程带钢开腔导致带钢褶皱、轧裂,需要换辊才能继续生产,导致生产过程不连续,对高效生产影响较大。针对冷轧生产中开腔断带现象,结合轧机设备精度、规格跳变等对开腔过程进行分析,通过优化工... 连续生产是冷连轧高效生产的关键,冷连轧生产过程带钢开腔导致带钢褶皱、轧裂,需要换辊才能继续生产,导致生产过程不连续,对高效生产影响较大。针对冷轧生产中开腔断带现象,结合轧机设备精度、规格跳变等对开腔过程进行分析,通过优化工艺参数、提高设备精度、优化计划排程等,减少了开腔次数,提高生产稳定性。 展开更多
关键词 开腔 工艺优化 设备精度提升
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冷轧带钢连续退火过程中焊缝接头的断带分析 被引量:5
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作者 何宜柱 高甲生 +1 位作者 黄自友 陈守群 《宝钢技术》 CAS 1997年第1期42-45,共4页
考察了不同类型焊缝接头断带的断口特征,分析了连续退火过程中接头的力学行为。
关键词 连续退火 断带 带钢 断口 热处理
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冷轧机穿带新工艺的应用研究 被引量:2
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作者 谭树彬 刘兴刚 +2 位作者 汪祥能 王贞祥 徐心和 《钢铁研究》 CAS 2004年第1期34-38,共5页
通过对某轧钢厂冷连轧机的穿带工艺及轧制参数的研究 ,找出了影响顺利穿带的主要因素 ,提出了应对措施。结合轧机自身的特点 ,在操作工艺和计算模型方面作了改进。采用比出口处带钢目标厚度较厚的设定值穿带 ,再逐步过渡到目标值的方法... 通过对某轧钢厂冷连轧机的穿带工艺及轧制参数的研究 ,找出了影响顺利穿带的主要因素 ,提出了应对措施。结合轧机自身的特点 ,在操作工艺和计算模型方面作了改进。采用比出口处带钢目标厚度较厚的设定值穿带 ,再逐步过渡到目标值的方法可改善穿带过程 ,减少穿带时间。 展开更多
关键词 轧钢 冷连轧 穿带 建模 断带 冷轧机
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钽箔材轧制过程中张力模型的建立 被引量:1
8
作者 张国霞 展宏勋 +3 位作者 舒滢 董亚军 闫西安 薛少博 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2018年第17期133-136,140,共5页
跑偏和断带是钽箔材轧制过程最常见的问题。引起跑偏和断带的原因虽然很多,但主要是张力给定不当。本文采用森吉米尔二十辊轧机将厚度为0.2 mm的Ta1箔材分两个轧程轧至0.01 mm厚,研究了轧制过程中材料屈服强度随压下率的变化。根据张力... 跑偏和断带是钽箔材轧制过程最常见的问题。引起跑偏和断带的原因虽然很多,但主要是张力给定不当。本文采用森吉米尔二十辊轧机将厚度为0.2 mm的Ta1箔材分两个轧程轧至0.01 mm厚,研究了轧制过程中材料屈服强度随压下率的变化。根据张力与屈服强度之间的关系,重点研究了轧制过程中张力随箔材厚度的变化关系,拟合张力曲线方程,并通过张应力系数修正优化了张力模型。结果能为钽箔材轧制过程的张力控制提供指导。 展开更多
关键词 钽箔 轧制 张力模型 断带 跑偏
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高浓度氨氮废水试验研究 被引量:8
9
作者 霍莹 郑贝贝 +2 位作者 杨勇 张莹 付连超 《广州化工》 CAS 2014年第20期159-161,194,共4页
为了解决某厂高浓度氨氮废水达标排放问题,本文采用吹脱-折点加氯法对高浓度氨氮废水进行了处理试验研究。研究结果表明,在吹脱段pH值为11,温度35℃;氧化段pH值在7.5~8.5,次氯酸钠加入量(ω)为1%,氨氮的脱除率接近100%,可... 为了解决某厂高浓度氨氮废水达标排放问题,本文采用吹脱-折点加氯法对高浓度氨氮废水进行了处理试验研究。研究结果表明,在吹脱段pH值为11,温度35℃;氧化段pH值在7.5~8.5,次氯酸钠加入量(ω)为1%,氨氮的脱除率接近100%,可将废水中氨氮的浓度从4703 mg/L降至1 mg/L以下,远远低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准。 展开更多
关键词 吹脱法 折点加氯法 氨氮废水 废水处理
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Research and Application of Non-symmetrical Roll Bending Control of Cold Rolling Mill 被引量:4
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作者 WANG Pengfei ZHANG Dianhua +2 位作者 LI Xu LIU Jiawei WANG Junsheng 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第1期122-127,共6页
The existing research of the flatness control for strip cold rolling mainly focuses on the calculation of the optimum adjustment of individual flatness actuator in accordance with the flatness deviation, which can be ... The existing research of the flatness control for strip cold rolling mainly focuses on the calculation of the optimum adjustment of individual flatness actuator in accordance with the flatness deviation, which can be used for general flatness control. However, it does not work for some special rolling processes, such as the elimination of ultra single side edge-waves and the prevention of strip break due to tilting roll control overshooting. For the purpose of solving these problems, the influences of non-symmetrical work roll bending and intermediate roll bending on flatness control were analyzed by studying efficiencies of them. Moreover, impacts of two kinds of non-symmetrical roll bending control on the pressure distribution between rolls were studied theoretically. A non-symmetrical work roll bending model was developed by theoretical analysis in accordance with practical conditions. The model was applied to the revamp of a 1250 6-H reversible universal crown mill (UCM) cold mill. Theoretical study and practical applications show that the coordination utilization of the non-symmetrical work roll bending control and tilting roll control was effective in flatness control when there appeared bad strip single side edge waves, especially when the incoming strip was with a wedge shape. In addition, the risk of strip break due to tilting control overshooting could be reduced. Furthermore, the non-symmetrical roll bending control can reduce the extent of uneven distribution of pressure between rolls caused by intermediate roll shifting in flatness control and slow down roll wear. The non-symmetrical roll bending control technology has important theoretical and practical significance to better flatness control. 展开更多
关键词 non-symmetrical roll bending flatness control cold rolling actuator efficiency roll wear strip break
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带状深松灭茬机灭茬部件设计与试验 被引量:16
11
作者 赵艳忠 王运兴 +2 位作者 刘海涛 杨悦乾 龚振平 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期94-103,共10页
东北垄作区播种前的根茬处理及深松作业,能够提高播种质量,促进作物生长。针对现有深松灭茬机作业过程中存在动土量大、灭茬效果不理想以及刀辊易缠草堵塞等问题,同时为适应东北寒地保护性耕作技术模式,满足垄体深松灭茬的农艺要求,设... 东北垄作区播种前的根茬处理及深松作业,能够提高播种质量,促进作物生长。针对现有深松灭茬机作业过程中存在动土量大、灭茬效果不理想以及刀辊易缠草堵塞等问题,同时为适应东北寒地保护性耕作技术模式,满足垄体深松灭茬的农艺要求,设计了一种带状深松灭茬机,并对其灭茬部件、深松部件及垄台成形部件结构进行了设计。以机具的作业速度、灭茬深度和灭茬刀正切刃滑切角为试验因素,以灭茬率、灭茬深度稳定性系数为试验指标,对影响整机性能的结构与作业参数进行田间试验。结果表明:机器的作业速度为2.8 km/h、灭茬深度为84.9 mm、正切刃滑切角为6.5°时,灭茬率为93.26%,灭茬深度稳定性系数为95.25%,灭茬效果好,满足机具作业质量要求。 展开更多
关键词 带状深松灭茬机 灭茬率 灭茬深度稳定性系数 参数优化 田间试验
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纺织品条样法拉伸性能测试方法的差异比较 被引量:4
12
作者 吕海宁 朱洪敏 《上海纺织科技》 北大核心 2006年第11期41-41,44,共2页
介绍了GB/T 3923.1—1997、ASTM D 5035—1995和ISO 13934-1条样法测试织物断裂强力和断裂伸长率标准的试验步骤和方法,比较了三种方法标准的异同,三种方法在隔距大小、拉伸速度、调湿时间和试样尺寸上有差异,研究可为消费者和企业进... 介绍了GB/T 3923.1—1997、ASTM D 5035—1995和ISO 13934-1条样法测试织物断裂强力和断裂伸长率标准的试验步骤和方法,比较了三种方法标准的异同,三种方法在隔距大小、拉伸速度、调湿时间和试样尺寸上有差异,研究可为消费者和企业进行生产质量检测控制提供参考。 展开更多
关键词 纺织品 测试 拉伸试验 方法 标准 断裂强力 条样法
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色纺纱工艺与性能研究 被引量:6
13
作者 王建坤 蒋晓东 郭晶 《纺织科学与工程学报》 CAS 2018年第4期10-14,85,共6页
通过对不同种类的色纺纱进行捻度、拉伸断裂强力、条干均匀度、粗节、细节、棉结、毛羽等性能测试及对比,分析出色纺纱的纱线性能的变化规律。结果表明在不同支数的混纺纱中,随着支数增大,色纺纱的捻度增加,强力减小,条干CV值相近,细节... 通过对不同种类的色纺纱进行捻度、拉伸断裂强力、条干均匀度、粗节、细节、棉结、毛羽等性能测试及对比,分析出色纺纱的纱线性能的变化规律。结果表明在不同支数的混纺纱中,随着支数增大,色纺纱的捻度增加,强力减小,条干CV值相近,细节数、粗节数和棉结数逐渐增大,10m内纱线毛羽根数x≤3mm先减小,后增大;不同混纺比的混纺纱中,在纯棉中加入不同含量的涤纶,随着涤纶含量增多,色纺纱的捻度值减小,强力减小,强力的CV值逐渐减小,条干CV值和细节数相近,粗节数和棉结数先增大后减小,10m内毛羽根数x≤3mm先增大,再减小;在相同支数不同原料的色纺纱中,原料为棉的色纺纱的捻度大于莫代尔色纺纱与粘胶色纺纱,但莫代尔色纺纱的强力优于纯棉色纺纱。 展开更多
关键词 色纺纱 捻度 拉伸断裂强力 条干均匀度 毛羽
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冷轧表面夹杂断带的研究 被引量:5
14
作者 胡洪林 马孝娟 《新疆钢铁》 2009年第3期5-7,共3页
文章介绍了通过对轧制过程中出现边裂、边部孔洞并断带的冷轧板进行分析,结果表明断带是由连铸坯中夹杂物引起的,并针对这种情况提出了改进措施。
关键词 冷轧板 边裂 边部孔洞 断带 连铸坯 夹杂物
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冷轧无取向硅钢轧烂断带原因分析 被引量:1
15
作者 胥建平 钟海清 +2 位作者 何水金 杨伟杰 杨世平 《江西冶金》 2015年第5期26-28,共3页
新钢1550酸轧机组在生产无取向硅钢时,经常发生轧烂的现象,中高牌号的硅钢甚至会出现高速断带,造成轧辊粘钢、爆辊,机组作业率下降,事故部位带钢成为废品。通过对原料、设备、工艺和操作等方面进行研究和优化,找到了解决硅钢轧烂断带的... 新钢1550酸轧机组在生产无取向硅钢时,经常发生轧烂的现象,中高牌号的硅钢甚至会出现高速断带,造成轧辊粘钢、爆辊,机组作业率下降,事故部位带钢成为废品。通过对原料、设备、工艺和操作等方面进行研究和优化,找到了解决硅钢轧烂断带的措施,有效地降低了轧烂断带的发生率。 展开更多
关键词 无取向硅钢 轧烂 断带 张力
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9Cr2Mo冷轧辊开裂原因分析 被引量:1
16
作者 马晓妹 肖洪斌 《江西冶金》 2004年第5期23-25,共3页
 采用化学分析、金相检验等方法,对9Cr2Mo冷轧辊开裂原因进行分析,并就9Cr2Mo轧辊中存在的带状碳化物和断口缺陷分析结果提出了相应的预防措施。
关键词 冷轧辊 断口 碳化物 开裂原因 金相检验 缺陷分析 化学分析 预防措施
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Q235B热轧钢带横折缺陷分析 被引量:4
17
作者 王宏霞 《中国重型装备》 2009年第4期29-32,共4页
横折是指热轧板卷开卷过程中,在板卷的某个部位出现垂直于轧向的条状折痕。矫直后,折痕变密,影响了钢板的表面质量。本文介绍了通过改变轧制工艺消除Q235B热轧钢带横折缺陷的方法。
关键词 热轧钢带 横折 硬度 金相分析
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铝箔轧机上的断带保护技术
18
作者 彭刚 《轻合金加工技术》 CAS 北大核心 1998年第10期26-28,42,共4页
论述了断带保护在铝箔轧制中重要性。介绍了铝箔轧机断带保护装置的组成和实现断带保护的方法。
关键词 断带保护 传感器 电子继电器 铝箔轧机 PLC 轧机
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首钢京唐公司2230酸轧机组带钢张力偏差自动调整功能控制与应用
19
作者 王少飞 窦爱民 +1 位作者 孙抗 齐海峰 《首钢科技》 2017年第2期43-46,共4页
根据首钢京唐公司2230酸轧机组控制系统特点,成功开发了带钢两侧张力偏差自动调整功能,有效保证了机组运行稳定性,避免了机组高速运行时带钢跑偏断带事故的发生,提高了机组的产能,经济效益显著。
关键词 张力偏差 自动调整 断带
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前、后张力差对钽箔材轧制过程稳定性的影响
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作者 张国霞 舒滢 +2 位作者 展宏勋 薛少博 张洁 《装备制造技术》 2017年第10期77-79,94,共4页
跑偏和断带是钽箔材轧制过程中最常出现的问题。前、后张力给定不当是引起跑偏和断带的一个很重要原因,尤其是对于厚度小于0.05 mm的超薄箔材轧制受前、后张力差的影响更加明显。采用森吉米尔二十辊轧机将厚度为0.2 mm的Ta1箔材分两个... 跑偏和断带是钽箔材轧制过程中最常出现的问题。前、后张力给定不当是引起跑偏和断带的一个很重要原因,尤其是对于厚度小于0.05 mm的超薄箔材轧制受前、后张力差的影响更加明显。采用森吉米尔二十辊轧机将厚度为0.2 mm的Ta1箔材分两个轧程轧至厚度0.01 mm,研究此轧制过程中前、后张力差对轧制过程中跑偏和断带的影响,结果指出,在钽箔材轧制过程中,前、后张力差对轧制过程稳定性是有很大影响的,且其影响程度随着箔材的变薄而越加强烈。 展开更多
关键词 钽箔材 轧制过程 张力差 跑偏 断带
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