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加氢装置TP321奥氏体不锈钢管焊接工艺 被引量:5
1
作者 王迟 《石油和化工设备》 CAS 2011年第3期18-20,共3页
结合某石化厂260万吨/年柴油加氢装置用TP321奥氏体不锈钢管焊接施工实践,对焊接TP321奥氏体不锈钢的焊缝及热影响区进行分析,通过焊材的选择,防止焊缝及热影响区出现晶间腐蚀和热裂纹倾向,同时提出了焊接工艺和焊后稳定化热处理的控制... 结合某石化厂260万吨/年柴油加氢装置用TP321奥氏体不锈钢管焊接施工实践,对焊接TP321奥氏体不锈钢的焊缝及热影响区进行分析,通过焊材的选择,防止焊缝及热影响区出现晶间腐蚀和热裂纹倾向,同时提出了焊接工艺和焊后稳定化热处理的控制措施。 展开更多
关键词 加氢装置:tp321奥氏体不锈钢 晶界腐蚀 稳定化热处理 焊接工艺
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TP321奥氏体不锈钢无缝钢管垂直挤压工艺研究 被引量:2
2
作者 白箴 董霞 刘科虹 《中国重型装备》 2014年第3期48-52,共5页
利用热模拟试验机GLEEBLE3500对TP321奥氏体不锈钢进行了等温恒应变压缩试验,分析了变形程度、挤压温度对实际晶粒度的影响。在试生产中验证确定了合理的工艺参数,为TP321奥氏体不锈钢无缝钢管垂直挤压工艺的制定提供了技术依据和支持。
关键词 tp321奥氏体不锈钢 挤压工艺 晶粒度 变形
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炼化装置高温环境TP304H不锈钢部件断裂原因分析及焊接处理
3
作者 杨永磊 李海强 +3 位作者 杜亮 马晓斌 雷占辉 安银萍 《焊接技术》 2024年第3期106-108,共3页
为了解决炼化企业生产装置存在的实际问题,保证一次性焊接修复成功,有效延长高温环境TP304H奥氏体不锈钢部件的使用寿命,文中针对开裂原因进行了分析,并对焊接裂纹的有关问题进行阐述,讲述了裂纹彻底切除和性能还原的优缺点,论证了修复... 为了解决炼化企业生产装置存在的实际问题,保证一次性焊接修复成功,有效延长高温环境TP304H奥氏体不锈钢部件的使用寿命,文中针对开裂原因进行了分析,并对焊接裂纹的有关问题进行阐述,讲述了裂纹彻底切除和性能还原的优缺点,论证了修复时降低焊缝拘束度以减小残余应力的具体操作。 展开更多
关键词 tp304H奥氏体不锈钢 化学成分 裂纹切除 性能还原 焊接修复
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基于混频非线性超声的TP321不锈钢蠕变损伤检测
4
作者 陈文飞 赵祖鸣 +2 位作者 黄焕东 陈虎 罗利佳 《中国特种设备安全》 2023年第4期23-27,32,共6页
本文提出了基于混频非线性超声的TP321不锈钢蠕变损伤检测方法,设计搭建了混频非线性超声检测系统,开展了TP321不锈钢试样的蠕变损伤检测试验。试验结果表明:混频非线性超声方法可以有效地检测TP321不锈钢的蠕变损伤,可以利用混频非线... 本文提出了基于混频非线性超声的TP321不锈钢蠕变损伤检测方法,设计搭建了混频非线性超声检测系统,开展了TP321不锈钢试样的蠕变损伤检测试验。试验结果表明:混频非线性超声方法可以有效地检测TP321不锈钢的蠕变损伤,可以利用混频非线性指数对蠕变损伤程度进行表征量化,该指数随着蠕变损伤程度的增加而增大,这主要是由蠕变孔洞的增长以及晶界析出物的增多导致。 展开更多
关键词 tp321不锈钢 蠕变损伤 混频非线性超声 损伤检测
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稳定化奥氏体不锈钢TP321撬装式管道自动焊技术 被引量:1
5
作者 赵天亮 汪殿龙 +1 位作者 石千惠 马京川 《焊接技术》 2021年第8期44-48,共5页
针对TP321钢的焊接特点和项目施工情况,固定焊口采用氩电联焊,预制焊口采用MAG焊,按相关标准规范确定焊接材料、热输入及热处理工艺参数等,通过工艺评定试验验证了焊接工艺的合理性。焊接作业过程中,严格控制工艺参数及措施的执行情况,... 针对TP321钢的焊接特点和项目施工情况,固定焊口采用氩电联焊,预制焊口采用MAG焊,按相关标准规范确定焊接材料、热输入及热处理工艺参数等,通过工艺评定试验验证了焊接工艺的合理性。焊接作业过程中,严格控制工艺参数及措施的执行情况,焊口外观质量符合规范要求,焊缝内部不存在夹渣、气孔、未熔合、热裂纹等缺陷,满足了工程项目对焊接质量的要求。 展开更多
关键词 tp321不锈钢 腐蚀 MAG焊 稳定化热处理
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TP304H奥氏体不锈钢锅炉管长期高温运行后的组织变化分析和研究 被引量:10
6
作者 胡平 王志武 李正刚 《广东电力》 2010年第5期16-19,22,共5页
对TP304H钢管在电厂长期高温运行后的组织变化和析出相进行了研究和分析,所得结果表明在长期高温、高压的运行过程中,TP304H钢管组织特征发生明显变化,析出相增加,主要是M23C6型碳化物和σ相,并随着析出物的增加,奥氏体耐热钢的机械性... 对TP304H钢管在电厂长期高温运行后的组织变化和析出相进行了研究和分析,所得结果表明在长期高温、高压的运行过程中,TP304H钢管组织特征发生明显变化,析出相增加,主要是M23C6型碳化物和σ相,并随着析出物的增加,奥氏体耐热钢的机械性能下降,直至被破坏。为此,指出高温是影响析出相形成的主要因素。 展开更多
关键词 tp304H奥氏体不锈钢 析出相 M23C6型碳化物 Σ相 组织变化
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超临界机组高压加热器用TP304奥氏体不锈钢泄漏原因分析与对策研究 被引量:2
7
作者 曹海涛 崔雄华 +3 位作者 马红 赵广森 李国栋 张焕祥 《铸造技术》 CAS 北大核心 2015年第2期380-385,共6页
对超临界机组高压加热器用TP304奥氏体不锈钢管的泄漏原因进行分析。结果表明,超临界机组高压加热器用TP304奥氏体不锈钢管的失效类型是应力腐蚀开裂。这种开裂一方面与温差导致的隔热板附近管子的塑性变形有关,另一方面也与高压加热器... 对超临界机组高压加热器用TP304奥氏体不锈钢管的泄漏原因进行分析。结果表明,超临界机组高压加热器用TP304奥氏体不锈钢管的失效类型是应力腐蚀开裂。这种开裂一方面与温差导致的隔热板附近管子的塑性变形有关,另一方面也与高压加热器中的各种腐蚀因素有关。 展开更多
关键词 超临界机组 高压加热器 tp304奥氏体不锈钢 泄漏 应力腐蚀
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TP321H不锈钢氯离子应力腐蚀开裂分析 被引量:18
8
作者 张明乐 《石油化工设备》 CAS 2010年第4期100-102,共3页
对加氢预处理热高分仪表引压管所发生穿透性裂纹进行了详细分析,包括化学成分、金相组织、断口形貌观察以及微区EDS能谱分析。结果表明,穿透性裂纹是由于不锈钢氯离子应力腐蚀所引起。
关键词 tp321H不锈钢 氯离子应力腐蚀 管件 开裂
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321奥氏体不锈钢动态再结晶的研究 被引量:5
9
作者 胡伟华 康永林 唐兴昌 《特殊钢》 北大核心 2012年第6期59-62,共4页
通过Gleeble-1500热模拟试验机研究了321钢(/%:0.028C、0.69Si、1.21Mn、0.030P、0.001S、17.33Cr、9.19Ni、0.31Ti)单道次高温(900~1 200℃)压缩(0.01~1 s^(-1))时的动态再结晶。结果表明,变形温度越高,应变速率越低,321钢的软化作... 通过Gleeble-1500热模拟试验机研究了321钢(/%:0.028C、0.69Si、1.21Mn、0.030P、0.001S、17.33Cr、9.19Ni、0.31Ti)单道次高温(900~1 200℃)压缩(0.01~1 s^(-1))时的动态再结晶。结果表明,变形温度越高,应变速率越低,321钢的软化作用越强,热变形条件下的真应力-真应变曲线一般没有明显的应力峰值,在应变速率0.01、0.1、1 s^(-1)时321钢动态再结晶开始发生的温度分别为1 050、1 150、1 150℃;在1 200℃变形时,仍然只发生部分动态再结晶。321钢热变形激活能Q=422.72 kJ/mol,动态再结晶Z参数Z=εexp[422 720/(RT)],临界应变ε_c=0.035 67Z^(0.066 04)。 展开更多
关键词 321奥氏体不锈钢 动态再结晶 热模拟
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TP321不锈钢无缝钢管晶间腐蚀问题研究 被引量:6
10
作者 康喜唐 王伯文 +4 位作者 聂飞 梁祥祥 常旭飞 方旭东 张晓文 《钢管》 CAS 2014年第1期18-24,共7页
对影响TP321不锈钢无缝钢管耐晶间腐蚀性能的因素进行分析,从化学成分、金相组织、工艺流程、热处理制度等方面研究可能导致耐蚀性降低的原因,并采取措施消除不利影响。通过控制化学成分、调整热处理制度以及优化脱脂工艺等一系列改进措... 对影响TP321不锈钢无缝钢管耐晶间腐蚀性能的因素进行分析,从化学成分、金相组织、工艺流程、热处理制度等方面研究可能导致耐蚀性降低的原因,并采取措施消除不利影响。通过控制化学成分、调整热处理制度以及优化脱脂工艺等一系列改进措施,使TP321不锈钢无缝钢管晶间腐蚀试验一次合格率稳定在95%以上水平。 展开更多
关键词 无缝钢管 tp321不锈钢 晶间腐蚀 化学成分 热处理 脱脂
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稳定化处理对TP321不锈钢焊接高温热影响区氢脆性能的影响 被引量:4
11
作者 徐秀清 林罡 +2 位作者 牛靖 李发根 来维亚 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第7期99-105,共7页
采用Gleeble 3800试验机对TP321不锈钢的高温热影响区(1300℃,HAZ)进行热模拟试验后进行稳定化处理,在电解充氢条件下进行慢应变拉伸试验研究,分析稳定化处理对TP321不锈钢氢脆性能的影响。结果表明:稳定化处理会导致321不锈钢高温... 采用Gleeble 3800试验机对TP321不锈钢的高温热影响区(1300℃,HAZ)进行热模拟试验后进行稳定化处理,在电解充氢条件下进行慢应变拉伸试验研究,分析稳定化处理对TP321不锈钢氢脆性能的影响。结果表明:稳定化处理会导致321不锈钢高温热影响区抗拉强度和断后伸长率大幅降低,降幅分别为7%和29%,同时氢脆敏感性系数增加;慢拉伸试样断口分析表明无论稳定化处理与否,氢才是断裂模式发生变化的直接原因;稳定化处理并不能改善TP321不锈钢焊接热影响区的抗氢脆性能。 展开更多
关键词 tp321不锈钢 热模拟试验 高温热影响区 稳定化处理 氢脆性能
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钛稳定化321奥氏体不锈钢EAF-AOD-LF-板坯连铸的生产工艺实践 被引量:4
12
作者 谭建兴 武鹏 +1 位作者 刘睿智 刘明生 《特殊钢》 北大核心 2018年第3期28-30,共3页
钛稳定化321奥氏体不锈钢(/%:0.04~0.08C,0.40~0.70Si,0.80~1.50Mn,≤0.035P,≤0.005S,17.0~18.0Cr,9.0~9.5Ni,0.20~0.40Ti,≤0.020 0N)的生产流程为90tEAF-45t AOD-LF-180mm×1 238 mm板坯连铸。该钢在浇铸过程中易产生水口... 钛稳定化321奥氏体不锈钢(/%:0.04~0.08C,0.40~0.70Si,0.80~1.50Mn,≤0.035P,≤0.005S,17.0~18.0Cr,9.0~9.5Ni,0.20~0.40Ti,≤0.020 0N)的生产流程为90tEAF-45t AOD-LF-180mm×1 238 mm板坯连铸。该钢在浇铸过程中易产生水口结瘤和结晶器钢水中出现"结鱼"。根据TiN析出规律的分析,得出为降低TiN在钢水中的析出,应控制[N]≤0.015 0%,[Ti]≤0.25%,中间包钢水温度~1500℃。通过AOD全程采用超纯Ar搅拌,钢包中渣层厚度150 mm,[0]为15×10^(-6)~20×10^(-6),控制[N]~110×10^(-6),采用碱度0.75,1300℃粘度0.165 Pa·s的保护渣等工艺措施,使Ti回收率由原40%提高到52%,成品N含量由0.0140%降至0.010 5%,浇铸结束后水口内径由42 mm增至50 mm,轧制缺陷率由改进前3.5%降至1.2%。 展开更多
关键词 钛稳定化321奥氏体不锈钢 AOD-LF-CC流程 保护渣
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加氢装置TP321不锈钢管道焊缝裂纹产生原因分析 被引量:7
13
作者 王长建 杜南胜 汪文锋 《理化检验(物理分册)》 CAS 2015年第6期445-448,共4页
通过表面无损检测、化学成分分析、硬度测试及金相检验,结合管道运行状况综合分析了某加氢处理装置反应系统TP321奥氏体不锈钢管道焊缝裂纹产生原因。结果表明:管道焊接所用焊材碳含量较高、铬含量较低,导致管道焊缝形成裂纹敏感性较高... 通过表面无损检测、化学成分分析、硬度测试及金相检验,结合管道运行状况综合分析了某加氢处理装置反应系统TP321奥氏体不锈钢管道焊缝裂纹产生原因。结果表明:管道焊接所用焊材碳含量较高、铬含量较低,导致管道焊缝形成裂纹敏感性较高的以奥氏体凝固模式形成的全奥氏体组织;管道高温、高压、临氢介质的运行工况促进了裂纹的萌生和扩展。 展开更多
关键词 加氢装置 tp321不锈钢管道 焊缝 裂纹 化学成分
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国产TP347HFG奥氏体不锈钢氧化皮问题分析及预控措施 被引量:4
14
作者 刘川槐 潘卫国 纪冬梅 《上海电力大学学报》 CAS 2022年第1期61-65,共5页
对某电厂2×660 MW超超临界机组锅炉后屏过热器使用国产TP347HFG奥氏体不锈钢投产约6个月即发生大面积氧化皮脱落问题进行了分析,并给出了相应的预控措施。认为国产TP347HFG奥氏体不锈钢在制作工艺上还有待优化和提高;并建议国产TP3... 对某电厂2×660 MW超超临界机组锅炉后屏过热器使用国产TP347HFG奥氏体不锈钢投产约6个月即发生大面积氧化皮脱落问题进行了分析,并给出了相应的预控措施。认为国产TP347HFG奥氏体不锈钢在制作工艺上还有待优化和提高;并建议国产TP347HFG奥氏体不锈钢用于超(超)临界锅炉高温受热面管材必须做内壁喷丸处理,防止氧化皮脱落导致爆管事故的发生。另外,认为给水加氧未采用自动投加可能是促使氧化皮提前脱落的另一重要原因。 展开更多
关键词 tp347HFG奥氏体不锈钢 氧化皮 剥落 内壁喷丸
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固溶时间对321奥氏体不锈钢组织和性能的影响 被引量:3
15
作者 杨志春 申鹏 +2 位作者 付学慧 张寄东 刘洪利 《热处理技术与装备》 2014年第1期24-26,共3页
本文研究了321奥氏体不锈钢在1050oC固溶温度下,固溶时间对321不锈钢金相组织、力学性能和腐蚀性能的影响。结果表明,321奥氏体不锈钢热轧态时晶粒很细,硬度高,抗拉强度高。随着固溶时间的增加,晶粒逐渐增大,但晶粒度变化不大,固... 本文研究了321奥氏体不锈钢在1050oC固溶温度下,固溶时间对321不锈钢金相组织、力学性能和腐蚀性能的影响。结果表明,321奥氏体不锈钢热轧态时晶粒很细,硬度高,抗拉强度高。随着固溶时间的增加,晶粒逐渐增大,但晶粒度变化不大,固溶15min时有大晶粒出现;随着固溶时间的增加,硬度减小,抗拉强度变化不大;在硫酸一硫酸铜内晶间腐蚀性能在固溶时间为4~8min时是合格的。因此,对于厚度为4.9mm的热轧态钢卷,在1050℃固溶温度下,保温时间4min时性能最好。 展开更多
关键词 321奥氏体不锈钢 固溶时间 晶间腐蚀
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93t 321奥氏体不锈钢铸锭铸态组织研究 被引量:1
16
作者 张鑫 聂义宏 许元涛 《一重技术》 2017年第2期35-40,共6页
利用光学显微镜、扫描电子显微镜和EDS能谱分析了93t 321奥氏体不锈钢钢锭近冒口端的组织及析出相的成分,研究了均匀化处理参数对析出相的影响。结果表明:321奥氏体不锈钢大铸锭铸态组织的析出相主要为铁素体、Y相和共晶相;铸锭心部铁... 利用光学显微镜、扫描电子显微镜和EDS能谱分析了93t 321奥氏体不锈钢钢锭近冒口端的组织及析出相的成分,研究了均匀化处理参数对析出相的影响。结果表明:321奥氏体不锈钢大铸锭铸态组织的析出相主要为铁素体、Y相和共晶相;铸锭心部铁素体的含量为1.5%,但尺寸较大;铸锭心部和R/2处均存在一定量片状或胞状的Y相,最大可达78μm;铁素体随均匀化温度的升高及时间的增加会发生局部回熔,而且均匀化处理可消除共晶相,但Y相不会发生回熔。 展开更多
关键词 321奥氏体不锈钢 析出相 均匀化处理 铁素体 Y相 共晶相
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TP304H奥氏体不锈钢WS焊接工艺
17
作者 车显俊 《科技资讯》 2006年第14期72-73,共2页
A213~TP304H 奥氏体钢是美国试验材料协会标准(ASTM)用钢。A213表示为技术条件编号。TP 为级别代号,3为奥氏体钢,04为分组顺序号,H 表示焊接专门用途符号,TP304H相当于1Cr18Ni9Ti 钢。1.P304H 钢的焊接性分析奥氏体钢具有耐腐蚀性能的... A213~TP304H 奥氏体钢是美国试验材料协会标准(ASTM)用钢。A213表示为技术条件编号。TP 为级别代号,3为奥氏体钢,04为分组顺序号,H 表示焊接专门用途符号,TP304H相当于1Cr18Ni9Ti 钢。1.P304H 钢的焊接性分析奥氏体钢具有耐腐蚀性能的条件主要是 Cr 的含量含 Cr 量必须大干12%,在室温时碳在奥氏体中的溶解度很小。当温度升高时在奥氏体晶粒边界会产生碳扩散现象,并与 Cr 结合,生成碳化铬。当晶粒界附近的 Cr 含量小于12%时,会导致贫铬,从而在腐蚀介质作用下贫铬区将失去耐腐蚀性能。导致不锈钢晶间腐蚀,这种腐蚀现象受到应力作用时就会沿晶断裂,是奥氏体钢最危险的一种破坏形式。晶间腐蚀受应力作用时产生断裂的区域分别作用在焊接接头的热影响区、焊缝或熔合线上。奥氏体不锈钢不是在任何时候都会产生晶间腐蚀。它与钢的加热温度和产生晶间腐蚀的温度敏感区,焊接过程中高温停留时间有关。最敏感的温度区间为450-850℃。当加热温度小于450℃时,不会产生碳扩散现象。也就是说不会形成碳化铬化合物。当温度升高至830℃以上时,此时晶粒内铬扩散现象增强。大量的铬于晶粒的碳化合生成碳化铬,但两者都不会形成贫铬。产生晶间腐蚀最敏感的温度为630℃,因此在焊接过程中严格控制危险温度区,降低630℃的高温度停留时间。 展开更多
关键词 奥氏体不锈钢 焊接工艺 tp304H WS 奥氏体 晶间腐蚀 焊缝金属 焊接性分析 温度区 焊接接
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321不锈钢与410不锈钢性能的对比研究 被引量:5
18
作者 蒋亮 冯凯 +1 位作者 郭振 陈斌 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2012年第6期124-126,共3页
对同一热处理工艺下的321不锈钢与410不锈钢的性能进行对比研究。结果表明:321不锈钢主要应用于对耐腐蚀性能要求较高的场合,410不锈钢主要应用于对强度和硬度要求较高的场合。此结论可大致适用于奥氏体不锈钢和马氏体不锈钢,并为实际... 对同一热处理工艺下的321不锈钢与410不锈钢的性能进行对比研究。结果表明:321不锈钢主要应用于对耐腐蚀性能要求较高的场合,410不锈钢主要应用于对强度和硬度要求较高的场合。此结论可大致适用于奥氏体不锈钢和马氏体不锈钢,并为实际生产、加工选择不锈钢提供重要依据。 展开更多
关键词 321不锈钢 410不锈钢 性能 奥氏体 马氏体
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TP321不锈钢管焊接氧化多余物的工艺探讨
19
作者 林文宇 《中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术》 2021年第8期332-334,共3页
制造中TP321不锈钢管有较高的抗晶间腐蚀能力﹐安装工程中应用广泛。工程上较多采用焊接连接方式中,我们发现TP321不锈钢管焊缝表面会产生难以常规方法去除的“黑斑”现象,经研究其机理,通过后续工艺改进试验和加强制造过程质量控制解... 制造中TP321不锈钢管有较高的抗晶间腐蚀能力﹐安装工程中应用广泛。工程上较多采用焊接连接方式中,我们发现TP321不锈钢管焊缝表面会产生难以常规方法去除的“黑斑”现象,经研究其机理,通过后续工艺改进试验和加强制造过程质量控制解决了多余物“黑斑”产生不易清除问题。 展开更多
关键词 tp321不锈钢管TIG 内焊缝黑斑 电镜扫描 形成机理 工艺试验 过程控制
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双相321不锈钢管的氧化失效行为 被引量:3
20
作者 田青超 林良道 +1 位作者 陈家光 蔡海燕 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期51-54,共4页
321不锈钢管被用在热交换器中,当温度在约700℃时,钢管外表面氧化膜严重脱落。在热空气中进行了恒温氧化模拟试验,使用电子探针和X射线衍射仪等设备对钢管表面进行了研究,结果表明:不锈钢管中γ和α两相共存是氧化膜脱落的根本原因。
关键词 321奥氏体不锈钢 氧化 失效分析
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