期刊文献+
共找到26篇文章
< 1 2 >
每页显示 20 50 100
TP347不锈钢动态再结晶行为及组织演变分析 被引量:1
1
作者 李晓成 丁汉林 何宜柱 《热处理》 CAS 2013年第1期33-36,共4页
采用Gleeble-3500热模拟试验机对TP347含铌奥氏体不锈钢进行单道次等温热压缩试验。热压缩温度为900~1150℃,应变速率为0.005~0.05 s-1。由流变应力曲线的回归分析得到TP347钢的动态再结晶激活能及有关的材料常数。通过金相检验揭示了... 采用Gleeble-3500热模拟试验机对TP347含铌奥氏体不锈钢进行单道次等温热压缩试验。热压缩温度为900~1150℃,应变速率为0.005~0.05 s-1。由流变应力曲线的回归分析得到TP347钢的动态再结晶激活能及有关的材料常数。通过金相检验揭示了TP347钢动态再结晶晶粒尺寸的变化。研究表明,TP347钢的动态再结晶晶粒尺寸随着应变速率的增大而减小;由于含铌,导致在相同变形条件下,与304不锈钢相比TP347钢的稳态应力更高,晶粒更加细小。这主要是由于TP347钢中高温析出碳化铌并对晶界及位错运动起钉扎作用所致。 展开更多
关键词 tp347不锈钢 动态再结晶 流变应力曲线 晶粒细化
下载PDF
TP347不锈钢厚壁焊缝表面裂纹研究
2
作者 赵婷 《化工管理》 2015年第8期34-34,共1页
本文对热高压分离器TP347厚壁焊缝表面裂纹的情况进行了描述,并对其产生的原因进行了分析。结果表明,TP347厚壁焊缝表面裂纹为热裂纹,是材质本身的冶金效应和内外部拉应力共同作用的结果。可通过控制母材化学成分和采用合理的焊接工艺... 本文对热高压分离器TP347厚壁焊缝表面裂纹的情况进行了描述,并对其产生的原因进行了分析。结果表明,TP347厚壁焊缝表面裂纹为热裂纹,是材质本身的冶金效应和内外部拉应力共同作用的结果。可通过控制母材化学成分和采用合理的焊接工艺措施来防止裂纹的产生。 展开更多
关键词 热高压分离器 tp347不锈钢 厚壁 热裂纹
下载PDF
TP347不锈钢厚壁管焊接及热处理工艺试验分析
3
作者 梁子轩 《石化技术》 CAS 2019年第2期121-123,26,共4页
针对某沸腾床渣油加氢装置TP347厚壁不锈钢管,采用不同的焊接工艺和热处理工艺,利用3个阶段试验数据,研究分析拟定的或既有的焊接工艺科学性以及稳定化热处理工艺必要性及可行性,为后续类似项目施工提供参考。
关键词 tp347不锈钢 焊接 试验 热处理
下载PDF
TP347H不锈钢焊接接头敏化特性分析
4
作者 李乘安 冯道臣 +4 位作者 章霖 郑文健 程茂 鲁显京 杨建国 《焊接学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期64-72,I0007,共10页
为明确TP347H不锈钢焊接接头敏化特性,对焊接接头进行不同条件的敏化处理.结果表明,焊接接头热影响区敏化倾向严重,敏化过程中由于Nb原子在晶界上的结合能高于Cr原子,会先形成了粗大的初级铌碳化合物,后形成细小的二次铌碳化合物.在700... 为明确TP347H不锈钢焊接接头敏化特性,对焊接接头进行不同条件的敏化处理.结果表明,焊接接头热影响区敏化倾向严重,敏化过程中由于Nb原子在晶界上的结合能高于Cr原子,会先形成了粗大的初级铌碳化合物,后形成细小的二次铌碳化合物.在700℃下保温时,焊接接头热影响区的敏化度呈现先提高后降低的趋势,当温度达到800℃及以上时,热处理不再提高接头热影响区的敏化度.与实际生产线上服役21000 h的F347H接头热影响区敏化特性对比,证实TP347H焊接接头650℃保温100 h即可达到敏化极限,其原因是Nb元素含量为C元素的数倍,大部分C元素与Nb元素结合形成NbC,而晶粒中扩散的C元素已与Cr元素充分结合,造成的敏化程度达到平衡状态. 展开更多
关键词 tp347H不锈钢 敏化 焊接接头 热处理 耐蚀性
下载PDF
夹杂物对TP347H不锈钢Φ108 mm×15 mm荒管裂纹缺陷的影响和工艺改进 被引量:5
5
作者 王志军 杨永超 《特殊钢》 北大核心 2018年第3期17-19,共3页
试验TP347H钢(/%:0.08C,0.36Si,1.27Mn,0.020P,0.000 5S,18.10Cr,10.80Ni,0.78Nb,0.007Cu)Φ108 mm×15 mm荒管的生产流程为:铁水预处理-90 t K-OBM-S熔炼-VOD-LF-220 mm×220 mm方坯连铸-热轧Φ110 mm管坯-穿孔成荒管。对荒管... 试验TP347H钢(/%:0.08C,0.36Si,1.27Mn,0.020P,0.000 5S,18.10Cr,10.80Ni,0.78Nb,0.007Cu)Φ108 mm×15 mm荒管的生产流程为:铁水预处理-90 t K-OBM-S熔炼-VOD-LF-220 mm×220 mm方坯连铸-热轧Φ110 mm管坯-穿孔成荒管。对荒管内壁酸洗检验后发现批量间断无规律的裂纹缺陷。经检测确认荒管内壁缺陷是由于外来大型复合夹杂物在基体形成"夹层",在锥形挤压穿孔过程中,基体金属受力不均匀产生破裂,导致形成内壁裂纹。通过延长LF弱搅拌和镇静时间,保持中间包钢水容量20 t,提高浸入式水口质量,水口烘烤温度由≥800℃提高至≥1 000℃,使管坯中各类夹杂物为0~1.0级,荒管内壁缺陷率由3.41%下降至0.01%以下。 展开更多
关键词 tp347H奥氏体不锈钢 Φ108 mm×15 mm荒管 内壁夹杂物裂纹 工艺改进
下载PDF
电站锅炉用TP347H不锈钢无缝管工艺的开发 被引量:2
6
作者 方旭东 徐鸿麟 《特殊钢》 北大核心 2007年第2期49-50,共2页
太钢采用铁水预处理+30 t电弧炉熔化合金钢水-75 t K-OBM-S吹炼-VOD处理-LF精炼-5.6 t铸锭开坯(或220 mm×220 mm铸坯)-Φ100 mm管坯穿孔-冷轧(冷拔)流程,生产了Φ38 mm×6.6 mm TP347H (1Cr19Ni11Nb)钢无缝管。结果表明,通... 太钢采用铁水预处理+30 t电弧炉熔化合金钢水-75 t K-OBM-S吹炼-VOD处理-LF精炼-5.6 t铸锭开坯(或220 mm×220 mm铸坯)-Φ100 mm管坯穿孔-冷轧(冷拔)流程,生产了Φ38 mm×6.6 mm TP347H (1Cr19Ni11Nb)钢无缝管。结果表明,通过控制[O]≤30×10-6、[H]≤3×10-6、As≤0.003 0%、Pb、Sn、Sb、Bi分别≤0.001 0%以及钢中C含量0.06%~0.08%、Nb含量0.6%-0.8%,钢管具有优良的冷、热加工性能,其各项性能均满足ASME和GB标准的使用要求。 展开更多
关键词 电站锅炉 tp347H不锈钢 三步法冶炼工艺
下载PDF
TP347H不锈钢厚壁管道的焊接 被引量:6
7
作者 丘平 《石油化工设备技术》 CAS 2011年第3期17-21,5,共5页
论述了TP347H不锈钢厚壁管道的焊接技术要求,主要包括TP347H的化学成分、焊接性能、焊接方法和焊材选用、热处理制度的确定,以及焊接工艺参数、焊接要求、焊后热处理和焊缝返修等内容。
关键词 tp347H不锈钢 厚壁管道 焊接
下载PDF
TP347H不锈钢与12Cr2MoWVTiB(G102)耐热钢异种钢焊口试验分析 被引量:1
8
作者 张东文 李中伟 +2 位作者 王庆 李海江 胡彦平 《河北电力技术》 2003年第2期18-20,共3页
文章对运行55221.64h的TP347H不锈钢与12Cr2MoWVTiB(G102)耐热钢异种钢焊接接头进行了试验研究,结果表明,G102侧热影响区为整个焊接接头的薄弱环节,鉴于该类焊接接头G102侧热影响区冲击值很低,建议尽早更换。
关键词 tp347H不锈钢 12Cr2MoWVTiB(G102)耐热钢 异种钢 焊口 试验分析 焊接 燃煤锅炉
下载PDF
TP347H不锈钢焊接接头HAZ高温塑性研究
9
作者 陈忠兵 朱秋华 +1 位作者 宋建新 刘艳 《焊接技术》 2019年第S01期6-9,共4页
采用Gleeble焊接热模拟试验机,模拟TP347H钢经历不同峰值温度热循环的焊接接头HAZ,然后在600℃进行高温恒速拉伸试验,并对模拟试样析出物进行分析。结果发现,经历不同温度热循环的TP347H钢存在塑性降低温度区间,温度范围为900~1150℃;... 采用Gleeble焊接热模拟试验机,模拟TP347H钢经历不同峰值温度热循环的焊接接头HAZ,然后在600℃进行高温恒速拉伸试验,并对模拟试样析出物进行分析。结果发现,经历不同温度热循环的TP347H钢存在塑性降低温度区间,温度范围为900~1150℃;不同成分TP347H材料塑性降低温度区间存在差异;热循环导致塑性降低的原因与其析出相有关。 展开更多
关键词 tp347H不锈钢 焊接接头 脆化 塑性 析出相
下载PDF
TP347H不锈钢管表面裂纹的产生原因 被引量:5
10
作者 陈国星 周龙 +2 位作者 赵可昕 韩琪 高岩 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期80-83,共4页
在TP347H不锈钢大小头管生产过程中表面出现了环向裂纹;通过对钢管的化学成分、硬度、夹杂物、晶粒度、显微组织、裂纹处微观形貌和能谱微区成分等进行了分析,找出了裂纹产生的原因。结果表明:不锈钢管的表面裂纹是应力腐蚀裂纹;不锈钢... 在TP347H不锈钢大小头管生产过程中表面出现了环向裂纹;通过对钢管的化学成分、硬度、夹杂物、晶粒度、显微组织、裂纹处微观形貌和能谱微区成分等进行了分析,找出了裂纹产生的原因。结果表明:不锈钢管的表面裂纹是应力腐蚀裂纹;不锈钢管在成型过程中产生残余应力是裂纹产生的内因,在酸洗过程中带来的氯离子是裂纹产生的外因,晶界碳化铬的析出加剧了应力腐蚀开裂。 展开更多
关键词 应力腐蚀裂纹 氯离子 残余应力 tp347H不锈钢
下载PDF
TP347H不锈钢高温过热器爆管原因分析 被引量:7
11
作者 高荣 张少军 《内蒙古电力技术》 2013年第1期116-118,122,共4页
内蒙古华电卓资发电有限公司4×200 MW空冷机组1号锅炉高温过热器在试生产期间连续发生爆裂泄漏,对爆破管取样进行宏观观察及微观检测试验等综合分析,确认引起爆管的原因为高温过热器管节流孔堵塞,影响了蒸汽的循环流动,从而导致受... 内蒙古华电卓资发电有限公司4×200 MW空冷机组1号锅炉高温过热器在试生产期间连续发生爆裂泄漏,对爆破管取样进行宏观观察及微观检测试验等综合分析,确认引起爆管的原因为高温过热器管节流孔堵塞,影响了蒸汽的循环流动,从而导致受热面管子超温爆管。通过采用电子内窥镜检查,将过热器管节流孔处有异物堵塞的高温过热器管全部进行了更换,处理后再未发生因节流孔堵塞而发生的爆管现象。 展开更多
关键词 tp347H不锈钢 高温过热器 爆管 节流孔堵塞 超温
下载PDF
国产TP347HFG奥氏体不锈钢氧化皮问题分析及预控措施 被引量:4
12
作者 刘川槐 潘卫国 纪冬梅 《上海电力大学学报》 CAS 2022年第1期61-65,共5页
对某电厂2×660 MW超超临界机组锅炉后屏过热器使用国产TP347HFG奥氏体不锈钢投产约6个月即发生大面积氧化皮脱落问题进行了分析,并给出了相应的预控措施。认为国产TP347HFG奥氏体不锈钢在制作工艺上还有待优化和提高;并建议国产TP3... 对某电厂2×660 MW超超临界机组锅炉后屏过热器使用国产TP347HFG奥氏体不锈钢投产约6个月即发生大面积氧化皮脱落问题进行了分析,并给出了相应的预控措施。认为国产TP347HFG奥氏体不锈钢在制作工艺上还有待优化和提高;并建议国产TP347HFG奥氏体不锈钢用于超(超)临界锅炉高温受热面管材必须做内壁喷丸处理,防止氧化皮脱落导致爆管事故的发生。另外,认为给水加氧未采用自动投加可能是促使氧化皮提前脱落的另一重要原因。 展开更多
关键词 tp347HFG奥氏体不锈钢 氧化皮 剥落 内壁喷丸
下载PDF
TP347H不锈钢管+12Cr1MoVR扁钢的焊接及焊接裂纹的研究
13
作者 张帅 朱小军 +2 位作者 刘甦 顾赟 卢红娟 《工业锅炉》 2018年第5期47-49,共3页
采用焊条电弧焊和气体保护焊的方法分别对TP347H不锈钢管+12Cr1MoVR扁钢进行角焊缝焊接。试验结果表明,通过结构尺寸优化,严格控制焊接热输入量,焊接变形和焊缝裂纹能够得到有效控制。
关键词 tp347H不锈钢 12Cr1MoVR扁钢 角焊缝 焊接变形 裂纹
下载PDF
TP347H不锈钢管与12Cr1MoVR扁钢焊接角焊缝裂纹形成原因分析
14
作者 谢一玫 《科学大众(科技创新)》 2019年第1期57-57,共1页
某锅炉厂生产的一台屏式过热器管系,采用熔化极气体保护焊方法焊接后发现,过热器管与扁钢焊接的焊缝处经渗透探伤后存在多条裂纹,文章主要通过此次质量问题,找出缺陷产生的主要原因并分析其机理。
关键词 tp347H不锈钢 12Cr1MoVR扁钢 熔化极气体保护焊 保护气体
下载PDF
固溶处理后TP347H钢弯管的显微组织及开裂的原因
15
作者 汲高飞 李志鹏 +3 位作者 宋贤海 黄浩东 蔡熙楠 王荣彩 《热处理》 CAS 2024年第2期50-54,共5页
TP347H不锈钢弯管在固溶处理和酸洗内壁后发现管口有裂纹。通过宏观分析、金相检验和能谱分析等研究了弯管口部开裂的原因。根据裂纹的扩展方向可以断定,弯管可能在加工或运输过程中被损伤,在外力作用下而开裂。弯管经过固溶处理后,含N... TP347H不锈钢弯管在固溶处理和酸洗内壁后发现管口有裂纹。通过宏观分析、金相检验和能谱分析等研究了弯管口部开裂的原因。根据裂纹的扩展方向可以断定,弯管可能在加工或运输过程中被损伤,在外力作用下而开裂。弯管经过固溶处理后,含Nb脆性相沿晶界析出,使晶界脆化,在残余应力的作用下产生裂纹;析出相脱落导致孔洞产生,在变形应力作用下孔洞连接成蠕变裂纹,并沿晶扩展成宏观裂纹。 展开更多
关键词 tp347H不锈钢 弯管 固溶处理 裂纹 微观组织
下载PDF
不锈钢管道全位置熔化极气保自动焊技术 被引量:2
16
作者 王建军 李冬毓 《化工设备与管道》 CAS 北大核心 2021年第5期80-86,共7页
为了提高厚壁不锈钢管道焊接质量及焊接效率、降低施工成本,实现管道全位置焊接,开发一种全位置熔化极气保自动焊技术。焊接系统由智能控制电源、楔形柔性摩擦轨道、控制系统等组成。开展焊接工艺试验,对焊接接头进行拉伸力学性能测试... 为了提高厚壁不锈钢管道焊接质量及焊接效率、降低施工成本,实现管道全位置焊接,开发一种全位置熔化极气保自动焊技术。焊接系统由智能控制电源、楔形柔性摩擦轨道、控制系统等组成。开展焊接工艺试验,对焊接接头进行拉伸力学性能测试、弯曲性能测试、晶间耐腐蚀性能试验、化学成分分析、微观金相分析以及对焊缝进行了铁素体含量检测等一系列试验,结果表明,各项性能指标均能符合压力管道施工标准要求。工程应用中焊接合格率达到96%以上,各项指标达到设计要求,焊缝质量可靠,降低了施工成本,实现了厚壁不锈钢管道全位置自动焊接。 展开更多
关键词 全位置 熔化极气保自动焊 tp347不锈钢 焊接工艺 技术经济效益
下载PDF
TP347单层堆焊技术及性能评价研究 被引量:4
17
作者 李晓炜 刘希武 +3 位作者 崔新安 段永锋 李辉 刘旭霞 《压力容器》 北大核心 2019年第5期8-13,共6页
以15CrMoR钢为基层、两种TP347焊带为堆焊层,采用稀释率较低的电渣焊工艺制备单层堆焊试样,并对试样进行理化及耐蚀性能评价。结果表明,两种堆焊试样的力学性能、硬度、化学成分及铁素体含量均满足标准要求,且耐晶间腐蚀性能良好。高温... 以15CrMoR钢为基层、两种TP347焊带为堆焊层,采用稀释率较低的电渣焊工艺制备单层堆焊试样,并对试样进行理化及耐蚀性能评价。结果表明,两种堆焊试样的力学性能、硬度、化学成分及铁素体含量均满足标准要求,且耐晶间腐蚀性能良好。高温高压氢剥离试验结果表明,在较低的降温速率下两种堆焊试样均未发生剥离,但是在较高的降温速率下发生了剥离;电解充氢试验结果表明,A堆焊试样发生剥离而H堆焊试样未发生剥离,这说明H试样堆焊层熔合区相比于A试样,具有更高的抗氢剥离性能。 展开更多
关键词 15CRMOR钢 tp347不锈钢 单层堆焊 氢剥离
下载PDF
700℃下TP347H耐热钢水蒸汽下初期氧化行为研究 被引量:1
18
作者 陈燕鸣 万强 +2 位作者 罗畅 陈林 万金 《中南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2015年第3期79-82,共4页
为研究TP347H奥氏体不锈钢的在高温水蒸汽下的初期氧化行为,采用自行设计的蒸汽氧化实验模拟装置,在700℃下进行了1.5,2,3,4h 4个不同时段的氧化实验。利用SEM与AFM观察了样品表面与截面形貌,结果表明:在700℃下,TP347H快速氧化,表面首... 为研究TP347H奥氏体不锈钢的在高温水蒸汽下的初期氧化行为,采用自行设计的蒸汽氧化实验模拟装置,在700℃下进行了1.5,2,3,4h 4个不同时段的氧化实验。利用SEM与AFM观察了样品表面与截面形貌,结果表明:在700℃下,TP347H快速氧化,表面首先被细小颗粒完全覆盖,随后生出许多岛状结构,且在岛状结构上会长出细小晶须.EDS与Raman结果显示,氧化层为内外两层,主要由Cr2O3、Ni O、Fe Cr2O4、Fe Cr2O4构成. 展开更多
关键词 tp347H奥氏体不锈钢 短时蒸汽氧化 氧化皮结构
下载PDF
TP347H不锈钢与BT700-l合金的应力腐蚀行为
19
作者 李冬升 刘仁才 +1 位作者 涂宇航 兰轲钰 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期1-8,共8页
利用慢应变速率拉伸(SSRT)应力腐蚀试验,对高盐腐蚀环境下TP347H不锈钢与BT700-l合金的应力腐蚀开裂(SCC)行为进行了研究。结果表明:在不同pH值高盐溶液中TP347H不锈钢与BT700-l合金均未发生SCC行为;仅在酸性腐蚀环境中由于Cl^(-)致敏和... 利用慢应变速率拉伸(SSRT)应力腐蚀试验,对高盐腐蚀环境下TP347H不锈钢与BT700-l合金的应力腐蚀开裂(SCC)行为进行了研究。结果表明:在不同pH值高盐溶液中TP347H不锈钢与BT700-l合金均未发生SCC行为;仅在酸性腐蚀环境中由于Cl^(-)致敏和H^(+)催化促进下致使TP347H不锈钢与BT700-l合金表现出一定的SCC倾向,断口呈现韧-脆混合开裂特征;在酸性腐蚀环境中,BT700-l合金的抗应力腐蚀性能明显高于TP347H不锈钢。 展开更多
关键词 tp347H不锈钢 BT700-l合金 慢应变速率拉伸 应力腐蚀(SCC) 高盐溶液
原文传递
奥氏体不锈钢U形换热管局部固溶处理 被引量:3
20
作者 高正芳 张洪涛 +1 位作者 李树勋 王延海 《石油化工设备》 CAS 2009年第5期62-65,共4页
介绍了利用串联交流弧焊机的电流产生的电阻热对ASME SA312 TP347 H换热管U形弯曲段进行固溶处理的情况。
关键词 tp347H不锈钢 交流弧焊机 电阻热 固溶处理
下载PDF
上一页 1 2 下一页 到第
使用帮助 返回顶部