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WEARING PERFORMANCE OF STEEL BALLS IN WET GRINDING 被引量:1
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作者 Xie Hengxing and Li Songren Department of Mineral Engineering, Central South University of Technology, Changsha 410083, P. R. China Li Dinghuo Department of Chemical Engineering, Wuhan Institute of Chemical Technology, Wuhan 430073, P. R. China 《中国有色金属学会会刊:英文版》 CSCD 1998年第4期142-145,共4页
INTRODUCTIONSteelbalsandstelrodsaretwomainkindsofgrindingmedium,butinpracticethesteelbalsaremorewidelyusedth... INTRODUCTIONSteelbalsandstelrodsaretwomainkindsofgrindingmedium,butinpracticethesteelbalsaremorewidelyusedthanstelrods[1].Tos... 展开更多
关键词 WEARING PERFORMANCE steel ball ball mill WET GRINDING
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基于球磨机放大数学模型的钢球与钢锻磨矿效率对比研究——以某钨矿石为例
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作者 李明珠 左蔚然 白俊智 《金属矿山》 CAS 北大核心 2024年第5期269-275,共7页
钢球与钢锻作为磨矿介质在磨矿效率上的差异长期存在争议,基于实验室试验和磨矿流程模拟,对钢球和钢锻在实验室球磨机和工业磨矿回路的表现进行了对比。对云南某钨矿石进行了增强型邦德球磨功指数试验,并采用理想混合模型对2种磨矿介质... 钢球与钢锻作为磨矿介质在磨矿效率上的差异长期存在争议,基于实验室试验和磨矿流程模拟,对钢球和钢锻在实验室球磨机和工业磨矿回路的表现进行了对比。对云南某钨矿石进行了增强型邦德球磨功指数试验,并采用理想混合模型对2种磨矿介质在实验室试验中的破碎率参数(r/d)进行了计算。根据实验室试验获得的破碎率参数,采用球磨机放大数学模型预测了工业规模球磨磨矿回路的循环倍率和产品粒度。结果表明,尽管2种介质可以在实验室试验中获得相近的邦德球磨功指数,但在粗粒端钢锻产生的破碎率参数比钢球更大,在细粒端则相反。在工业规模球磨磨矿回路中,当循环倍率接近时,2种介质产生的旋流器溢流产品粒度分布总体较接近,但相比于钢球介质,钢锻的产品粒度分布更均匀,粗颗粒含量和细颗粒含量均少于对应的钢球产品。由于最终产品粒度分布曲线形状上的差异,对钢球与钢锻磨矿效率进行比较时,可能会受到所选磨矿细度衡量指标(P80或-0.075 mm含量)的影响。因此,应当结合矿石的实际解离特征和浮选作业的具体需求,来决定采用哪种磨矿细度衡量指标进行评估。 展开更多
关键词 钢球 钢锻 球磨机 流程模拟 磨矿效率
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基于碎磨参数的介质优化及降低半自磨顽石积累实验研究
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作者 武煜凯 王国强 +3 位作者 朱阳戈 赵志强 肖庆飞 罗思岗 《矿产保护与利用》 2024年第3期102-108,共7页
针对某大型钼矿存在半自磨机顽石积累、产能提升幅度有限等问题,在综合考虑不同测试方法下的碎磨参数及通过压载实验获得顽石粒级的基础上,运用修正后的Azzaroni公式进行钢球直径精确计算,并通过实验室实验进行合理性验证。研究结果表明... 针对某大型钼矿存在半自磨机顽石积累、产能提升幅度有限等问题,在综合考虑不同测试方法下的碎磨参数及通过压载实验获得顽石粒级的基础上,运用修正后的Azzaroni公式进行钢球直径精确计算,并通过实验室实验进行合理性验证。研究结果表明:(1)三种测试方法获得的碎磨参数结果均表明了该矿石的难磨剥特性但在描述矿石抗冲击性能上仍有区别;(2)该矿石的顽石粒级为-80+20 mm;(3)半自磨机的最佳钢球方案为m(Φ130 mm)∶m(Φ110 mm)=1∶1。单一球径Φ130mm中+100 mm充当自磨介质的矿石磨矿产品较选厂Φ120 mm钢球方案提高了11.17百分点,顽石含量降低了1.67百分点;混合球径m(Φ130 mm)∶m(Φ110 mm)=1∶1的+100 mm含量较单一球径Φ130 mm提高了1百分点,顽石含量降低了3.41百分点,验证了所计算的最大钢球直径方案的合理性,并采用混合球径方案获得了更优的磨矿效果。 展开更多
关键词 半自磨机 顽石 落重实验 Bond球磨功指数 力学性质 钢球直径计算 混合球径
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Mirador铜矿一段磨矿球磨机介质配比优化研究
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作者 陶如兵 《现代矿业》 CAS 2024年第8期219-221,224,共4页
针对Mirador铜矿Ф7.9 m×13.6 m球磨机装补球制度不合理、磨矿产品粒度组成不合理等问题,对初装球介质配比进行了计算。确定初装球方案为Ф80 mm、Ф60 mm、Ф50 mm、Ф40 mm、Ф30 mm钢球质量为15∶20∶25∶20∶20,对推荐初装球... 针对Mirador铜矿Ф7.9 m×13.6 m球磨机装补球制度不合理、磨矿产品粒度组成不合理等问题,对初装球介质配比进行了计算。确定初装球方案为Ф80 mm、Ф60 mm、Ф50 mm、Ф40 mm、Ф30 mm钢球质量为15∶20∶25∶20∶20,对推荐初装球与原初装球进行磨矿对比试验,推荐初装球径配比适宜且级配合理,磨矿产品-0.074 mm级别产率比现场原初装球配比提高了4.11个百分点,0.074~0.010 mm中间粒级产率提高了2.05个百分点,且待磨+0.20 mm产率降低了6.24个百分点,优化效果明显。补加球对比试验结果表明,与补加单一钢球相比,补加钢球采用Ф80 mm、Ф60 mm、Ф50 mm、Ф40 mm质量比为25∶35∶20∶20时,获得的磨矿产品-0.074 mm级别产率提高了6.05个百分点,中间易选粒级0.074~0.010 mm产率提高了3.14个百分点,+0.20 mm粒级降低了8.87个百分点。试验结果对改善一段磨矿产品粒度组成,减少混合浮选尾矿中粗粒级含铜,提高铜回收率具有重要意义。 展开更多
关键词 球磨机 钢球配比 装球制度 磨矿产品
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德兴铜矿KLM-75型立磨机磨矿介质试验研究与应用
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作者 杜文平 《现代矿业》 CAS 2024年第3期227-229,共3页
德兴铜矿尾矿回收厂为改善二段磨矿效果,针对原ϕ0.9m×1.8m卧式溢流型球磨机存在的磨矿效果差、磨矿效率偏低的问题,采用KLM-75型立磨机取代原卧式球磨机,并对该立磨机的磨矿条件进行了试验研究。试验结果表明:以氧化铝陶瓷球作为KL... 德兴铜矿尾矿回收厂为改善二段磨矿效果,针对原ϕ0.9m×1.8m卧式溢流型球磨机存在的磨矿效果差、磨矿效率偏低的问题,采用KLM-75型立磨机取代原卧式球磨机,并对该立磨机的磨矿条件进行了试验研究。试验结果表明:以氧化铝陶瓷球作为KLM-75型立磨机的磨矿介质时,磨矿效果最好,检查分级溢流细度提高了3.75个百分点,立磨机运行电流下降了13.66%,磨矿介质日耗降低了94.73%,螺旋衬板使用周期提高了136.84%,节能效果显著。 展开更多
关键词 立磨机 磨矿介质 钢球 氧化铝陶瓷球 充填率
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钢球磨煤机钢球的最佳级配与补球参数 被引量:10
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作者 余涛 张翠珍 刘亮 《长沙理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第1期68-71,83,共5页
根据钢球磨煤机工况基本不变时钢球磨损呈现出的稳态磨损特性,建立了钢球磨损稳态矩阵模型.把该钢球稳态磨损矩阵应用于某电厂200 MW机组钢球磨煤机的装补球制度,降低了钢球磨煤机的钢耗和电耗.
关键词 钢球磨煤机 钢球 钢球磨损率 模型
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MA-2211型磁力弧在SABC破磨工艺流程中的应用 被引量:10
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作者 张振权 杨保东 +1 位作者 景维和 王晓明 《有色金属(选矿部分)》 CAS 2011年第B10期122-123,131,共3页
介绍了SABC破磨工艺流程,讨论了SABC破磨工艺流程中碎钢球的去除方法,介绍了MA-2211型磁力弧的工作原理、结构特点和主要性能指标,并给出成功应用实例。结果表明,在半自磨机或球磨机出料端增设磁力弧可有效去除碎钢球,避免圆锥破碎机&qu... 介绍了SABC破磨工艺流程,讨论了SABC破磨工艺流程中碎钢球的去除方法,介绍了MA-2211型磁力弧的工作原理、结构特点和主要性能指标,并给出成功应用实例。结果表明,在半自磨机或球磨机出料端增设磁力弧可有效去除碎钢球,避免圆锥破碎机"过铁",使砂泵及旋流器的使用寿命延长一倍,破磨系统生产能力提高3%~5%,能耗降低5%~8%。 展开更多
关键词 圆磁力弧 破磨工艺流程 球磨机 碎钢球
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球磨机合理装球计算方法 被引量:10
8
作者 万小金 《金属矿山》 CAS 北大核心 2001年第11期23-26,共4页
根据科研和生产经验 ,提出了球磨机合理装球计算方法。此方法简便、科学 ,计算准确、可靠。生产中采用该方法 ,能够显著提高球磨机生产能力和磨矿技术经济指标。
关键词 球磨机 钢球 合理装球量 磨矿技术 初始装球比例
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球磨机衬板磨损的分析及应对措施 被引量:8
9
作者 任春红 徐如涛 《机械设计与制造》 北大核心 2005年第8期156-157,共2页
对球磨机衬板普遍存在的磨损问题进行分析,提出一些注意事项和应对措施,为企业节约设备费用,降低成本和提高经济效益提供合理、实用的经验和方法。
关键词 球磨机 衬板 磨损 硬度 钢球
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双进双出钢球磨煤机装球方案 被引量:3
10
作者 谷俊杰 王玉坤 《热力发电》 CAS 北大核心 2017年第9期104-111,共8页
为了解决双进双出钢球磨煤机初装球量过大、补装球制度不合理、钢球损耗大,磨煤电耗高的问题,本文在构建钢球在磨煤机筒内的运动模型和综合钢球冲击、磨剥、摩擦以及疲劳影响的钢球磨损模型的基础上,提出了一种确定双进双出钢球磨煤机... 为了解决双进双出钢球磨煤机初装球量过大、补装球制度不合理、钢球损耗大,磨煤电耗高的问题,本文在构建钢球在磨煤机筒内的运动模型和综合钢球冲击、磨剥、摩擦以及疲劳影响的钢球磨损模型的基础上,提出了一种确定双进双出钢球磨煤机初装球量和精准补装钢球周期、装球量和级配的新方法。该新方法以某机组E磨煤机为例,经过少球改造后,根据钢球装载量变化引起的功率、最大出力和煤粉细度变化精准确定了补装球周期及数量,利用磨损后钢球尺寸分布变化推导出钢球磨损稳态特性矩阵,求出各级钢球合理的补充量。与采用传统初装球和补装球方法的B磨煤机运行数据的对比结果表明,采用新方法的E磨煤机钢球损耗和磨煤电耗总费用为426.57元/h,B磨煤机钢球损耗和磨煤电耗总费用为706.82元/h,新方法经济效益显著。 展开更多
关键词 双进双出钢球磨煤机 钢球磨损 初装球量 补装球周期 钢球级配 煤粉细度 出力 磨煤电耗
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我国粗磨球磨机钢球尺寸状况的分析 被引量:27
11
作者 段希祥 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 1998年第1期23-26,共4页
根据大量的生产数据,指出了我国粗磨球磨机的钢球尺寸严重偏大。造成球径偏大的原因,主要是缺乏成熟的理论指导、球径确定方法和经验数据本身的误差以及我国国情及习惯的影响。总结了球径过大的六种危害。
关键词 球磨机 钢球尺寸 球径过大 磨矿
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钢球磨煤机及其发展概况 被引量:7
12
作者 任春红 秦歌 韩宝利 《煤矿机械》 北大核心 2005年第4期1-2,共2页
球磨机是一种常见而典型的磨粉设备 ,钢球磨煤机是专门为粉磨煤炭物料而设计的专用设备。介绍了钢球磨煤机的特点、主要类型、基本组成 。
关键词 球磨机 钢球磨煤机 衬板 钢球
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调军台选矿厂大型球磨机锻(轧)钢球使用效果分析 被引量:5
13
作者 赫荣安 《金属矿山》 EI CAS 北大核心 2000年第3期34-36,56,共4页
介绍了铬钒钛材质锻造及轧制的钢球在调军台选矿厂5 .49m× 8.83m球磨机生产应用的情况 ,探讨了大型溢流型球磨机对磨矿介质机械性能和球径、配比等方面的技术要求 ,使新建选矿厂磨机生产能力尽快达到设计水平。
关键词 大型球磨机 铬钒钛锻造钢球 轧制 钢球 球磨机
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球磨过程中钢球运动规律的研究 被引量:6
14
作者 张彩霞 刘维平 《南方冶金学院学报》 2000年第2期99-103,共5页
通过对球磨过程中钢球运动规律的研究 ,分析了大小不同的钢球在上升和下降阶段的分层过程 。
关键词 球磨 钢球 动力规律 球磨机
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钢球磨煤机制粉系统运行优化的试验研究 被引量:16
15
作者 张骁博 杨建国 赵虹 《动力工程》 CSCD 北大核心 2010年第2期133-137,共5页
针对钢球磨煤机的制粉系统,在实验室条件下,通过调整载煤量、钢球装载量及煤的磨制时间,确定了MS-500试验用磨煤机的最佳载煤量和最佳钢球装载量.结果表明:随着载煤量的增加,磨煤机出力、驱动功率均呈现先增大后减小的趋势;最佳载煤量/... 针对钢球磨煤机的制粉系统,在实验室条件下,通过调整载煤量、钢球装载量及煤的磨制时间,确定了MS-500试验用磨煤机的最佳载煤量和最佳钢球装载量.结果表明:随着载煤量的增加,磨煤机出力、驱动功率均呈现先增大后减小的趋势;最佳载煤量/钢球量随钢球量的增加逐渐降低;在最佳载煤量下,磨煤单耗随钢球量的增加先减小后增大.此外,对磨煤机理进行分析,确定了冲击、破碎、研磨在时间上的先后性,提出了磨煤机筒体分三段式的优化构想. 展开更多
关键词 钢球磨煤机 磨煤机出力 磨煤单耗 载煤量 钢球量 优化
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磨煤机配套钢球的选型及技术经济研究 被引量:3
16
作者 徐金苗 吴阿峰 +1 位作者 樊晓茹 李伟科 《南方能源建设》 2015年第B12期178-182,共5页
文章对不同耐磨钢球的材质、性能进行了研究,完善了少球技术定义,并介绍了高铬钢球技术的应用情况。针对目前市场上不同耐磨钢球的成分、价格差异,结合工程实例,对普通钢球、高铬钢球、铬锰钨抗磨铸铁磨球进行了技术经济性对比分析,最... 文章对不同耐磨钢球的材质、性能进行了研究,完善了少球技术定义,并介绍了高铬钢球技术的应用情况。针对目前市场上不同耐磨钢球的成分、价格差异,结合工程实例,对普通钢球、高铬钢球、铬锰钨抗磨铸铁磨球进行了技术经济性对比分析,最后对耐磨钢球及衬板的选型给出了建议。 展开更多
关键词 钢球磨 高铬钢球 少球技术 衬板 技术经济
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钢球配比对制粉系统球磨机运行优化的实验研究 被引量:1
17
作者 张骁博 赵虹 杨建国 《发电设备》 2010年第6期401-404,共4页
在实验室的条件下,通过调整钢球配比及煤样的磨制时间,得出不同的磨煤指标数据;从分析磨煤机理,得出最佳钢球配比。结果表明,最佳钢球组合应为30 mm、40 mm、60 mm,其最佳钢球配比为1∶3∶1~3∶4∶3;最小制粉单耗与最大磨煤机出力所对... 在实验室的条件下,通过调整钢球配比及煤样的磨制时间,得出不同的磨煤指标数据;从分析磨煤机理,得出最佳钢球配比。结果表明,最佳钢球组合应为30 mm、40 mm、60 mm,其最佳钢球配比为1∶3∶1~3∶4∶3;最小制粉单耗与最大磨煤机出力所对应的钢球配比相同;随磨制时间的延长,磨煤噪声增大,磨煤机输出功率逐渐减小,制粉单耗呈增大趋势。 展开更多
关键词 火电厂 球磨机 钢球配比 制粉单耗 磨制时间
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粉煤灰粉磨方式对其电耗及性能的影响研究
18
作者 贺孝一 杜鑫 +1 位作者 张明飞 秦中华 《水泥》 CAS 2018年第4期8-10,14,共4页
本文对比了两种粉磨设备(立磨和球磨)以及球磨中不同研磨介质在粉磨粉煤灰时,其电耗及性能的差别。通过试验得出:粉煤灰磨细到相同比表面积时,立磨主机电耗约为球磨主机电耗的70%~75%,且随着比表面积的增加,立磨与球磨主机电耗的差值... 本文对比了两种粉磨设备(立磨和球磨)以及球磨中不同研磨介质在粉磨粉煤灰时,其电耗及性能的差别。通过试验得出:粉煤灰磨细到相同比表面积时,立磨主机电耗约为球磨主机电耗的70%~75%,且随着比表面积的增加,立磨与球磨主机电耗的差值变小。磨细粉煤灰的活性均有提高,且活性随着比表面积的增加而增加,球磨机系统活性增长明显,而立磨活性的增长则相对较小。当磨细粉煤灰比表面积为6 000 cm^2/g时,立磨粉煤灰的活性最大。球磨机采用不同研磨介质生产的粉煤灰,其活性相差不多。粉磨设备及研磨介质类型对粉煤灰的需水量比无影响。 展开更多
关键词 粉煤灰 立磨 球磨 陶瓷球 铜球
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不同研磨介质填充率下球磨机内钢球碰撞研究 被引量:4
19
作者 袁文彬 孙欣 +2 位作者 金凯 王小龙 张雁生 《矿冶工程》 CAS 北大核心 2023年第4期57-60,共4页
以工业生产中使用的大型球磨机为例,将离散单元法应用到有效内径4.6 m的球磨机中,模拟研究研磨介质填充率对球磨机内部颗粒碰撞以及能耗的影响。结果表明,研磨介质填充率30%~35%时,研磨介质填充率增加,球磨机内部钢球与矿石之间的碰撞... 以工业生产中使用的大型球磨机为例,将离散单元法应用到有效内径4.6 m的球磨机中,模拟研究研磨介质填充率对球磨机内部颗粒碰撞以及能耗的影响。结果表明,研磨介质填充率30%~35%时,研磨介质填充率增加,球磨机内部钢球与矿石之间的碰撞频次逐渐增加,但矿石与矿石之间的碰撞频次与总碰撞频次之比先增加后降低,且钢球与钢球、钢球与衬板之间的能量损失也会增加。增加球磨机研磨介质填充率不仅会降低球磨机磨矿效率、增加能量损失,还会增加磨机内部颗粒对衬板的磨损,不利于衬板的持续性使用。 展开更多
关键词 球磨 钢球 研磨介质 填充率 离散单元法 能量损失 碰撞频次
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邦德球磨功指数试验的影响因素 被引量:5
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作者 李欣峰 印万忠 +3 位作者 贺泽铭 廖德华 华建彬 左蔚然 《有色金属(选矿部分)》 CAS 北大核心 2019年第3期69-72,共4页
邦德球磨功指数是选矿厂碎磨流程设计和磨矿回路作业效率评价的重要依据。不同的商业化邦德球磨功指数试验流程中存在的钢球配比与磨机筒体结构的差异常常被忽略,这种差异会对邦德球磨功指数的测试结果造成明显的影响。入料粒度、产品... 邦德球磨功指数是选矿厂碎磨流程设计和磨矿回路作业效率评价的重要依据。不同的商业化邦德球磨功指数试验流程中存在的钢球配比与磨机筒体结构的差异常常被忽略,这种差异会对邦德球磨功指数的测试结果造成明显的影响。入料粒度、产品粒度、矿石性质等因素均会对邦德球磨功指数的测试结果造成影响,在试验时需要充分考虑这些因素的影响。尽管如此,邦德球磨功指数仍然是一种方便和准确的测定矿石可磨性的标准方法。 展开更多
关键词 邦德球磨功指数 钢球配比 颗粒粒度 矿石性质
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