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Heat distribution model under hydrogen-rich low-carbon conditions in blast furnace
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作者 Gang Wang Jun Xu +2 位作者 Kun He Zhong-ping Zou Hao Bai 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第3期584-594,共11页
Low carbon development of blast furnaces is one of the key technological directions in the current development of ironmaking.Owing to the differences in the physical and chemical properties of hydrogen and carbon,hydr... Low carbon development of blast furnaces is one of the key technological directions in the current development of ironmaking.Owing to the differences in the physical and chemical properties of hydrogen and carbon,hydrogen-rich media entering a blast furnace will change the heat distribution,thus affecting the stability of production.Accordingly,a heat distribution model was proposed to study the temperature distribution in a blast furnace,simultaneously considering gas-solid heat exchange,slag and iron melting,and chemical reactions.The model was used to analyze the temperature distribution of a 2300 m^(3) blast furnace and was verified via comparison with actual production data.Subsequently,the effects of the injection rate of hydrogen-rich media,H2 concentration,and oxygen enrichment rate of the blast on the temperature distribution were investigated.Results indicated that the increase in the injection rate of the hydrogen-rich media decreased the amount of direct reduction and led to an increase in the furnace temperature.Furthermore,an increase in the oxygen enrichment rate led to a decrease in the furnace temperature,but could reduce the solid fuel ratio,while the change in H2 concentration had less effect on the temperature distribution.The combination of hydrogen-rich media injection and the increase in the oxygen enrichment rate would help to adjust the temperature distribution to the same level as the conventional blast furnace conditions. 展开更多
关键词 Heat distribution blast furnace Low-carbon condition Hydrogen enrichment Calculation model
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高炉鼓风条件对回旋区形态影响的数值模拟研究
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作者 刘蕾 李忠峰 +3 位作者 赵振龙 张志伟 孙兆楠 卓雨霆 《冶金能源》 北大核心 2024年第4期33-37,共5页
针对高炉回旋区难以实验观测,研发了二维欧拉—颗粒多相流动模型,对高炉回旋区形成进行了数值模拟,研究了鼓风速度、鼓风角度对回旋区尺寸和形状的具体影响。研究结果表明,当鼓风速度从150 m/s增至250 m/s时,回旋区气相体积分数及尺寸... 针对高炉回旋区难以实验观测,研发了二维欧拉—颗粒多相流动模型,对高炉回旋区形成进行了数值模拟,研究了鼓风速度、鼓风角度对回旋区尺寸和形状的具体影响。研究结果表明,当鼓风速度从150 m/s增至250 m/s时,回旋区气相体积分数及尺寸显著增加,深度和高度分别从0.75 m和1.24 m扩展至1.4 m和2.36 m。另外,鼓风角度的调整在回旋区的水平和深度方向同样起到了关键作用,当鼓风角度从0°调整至-30°时,回旋区高度保持在2 m左右,深度从1.52 m降至1.13 m,特别是较小鼓风角度有利于增加回旋区深度。研究结果为高炉鼓风操作参数优化提供了科学依据,对于提升高炉运行效率和生产能力具有重要的指导价值。 展开更多
关键词 高炉 鼓风条件 回旋区形态 数值模拟
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酒钢7号高炉低品位矿冶炼的应对措施
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作者 刘国胜 袁勇 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第4期42-46,共5页
为降低生铁成本,酒钢7号高炉烧结矿配比由58%提高至70%,人炉品位由54%下降至51%。低品位矿冶炼条件下,高炉操作难度高,易导致初始煤气流分布失常,技术经济指标劣化。通过采取原燃料质量延伸管理、炉前出铁组织优化、下部送风制度及风口... 为降低生铁成本,酒钢7号高炉烧结矿配比由58%提高至70%,人炉品位由54%下降至51%。低品位矿冶炼条件下,高炉操作难度高,易导致初始煤气流分布失常,技术经济指标劣化。通过采取原燃料质量延伸管理、炉前出铁组织优化、下部送风制度及风口布局调整、上部装料制度调剂等措施,7号高炉实现长周期稳定顺行,炉缸活跃性未因人炉矿石品位降低而出现明显变化,完成了预期目标。认为,当原燃料质量下降后不宜沿用过去的管理模式,应及时降低治炼强度,炉况稳定后再逐步强化,同时也应统筹兼顾排碱、排锌工作。 展开更多
关键词 高炉 低品位矿 烧结矿配比 炉况 生产操作
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梅钢5号高炉炉墙结厚的原因及炉况恢复
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作者 张光强 韩宏松 占世梅 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第2期6-9,共4页
对梅钢5号高炉炉墙结厚的原因及炉况恢复进行了总结。5号高炉开炉以来首次炉墙结厚,主要征兆是全炉水温差下降和炉身静压力曲线值出现偏差。结厚的主要原因:一是焦炭质量劣化,入炉焦炭CRI最高上升至23.6%左右,灰分在12.5%左右;二是烧结... 对梅钢5号高炉炉墙结厚的原因及炉况恢复进行了总结。5号高炉开炉以来首次炉墙结厚,主要征兆是全炉水温差下降和炉身静压力曲线值出现偏差。结厚的主要原因:一是焦炭质量劣化,入炉焦炭CRI最高上升至23.6%左右,灰分在12.5%左右;二是烧结矿质量劣化,品位降至57.0%左右,FeO含量降至8.5%左右;三是炉渣(Al_(2)0_(3))最高上升至19.0%左右;四是入炉有害元素含量超标,锌负荷升至0.36 kg/t,碱金属负荷最高上升至3.0 kg/t;五是炉况持续恶化。通过采取发展边沿气流、提高入炉风量、提高炉温加锰矿洗炉等措施,炉况得到恢复。 展开更多
关键词 大型高炉 炉墙结厚 炉况波动 原燃料质量 坐料 洗炉
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安钢3号高炉炉况失常分析
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作者 金炎 赵颖 《河南冶金》 2024年第4期20-23,共4页
通过对炉况波动时各工艺参数的变化和原燃料使用情况进行分析研究,得出炉况波动的原因:入炉含铁原料品种多,并且持续采取优化煤气利用的措施,导致高炉气流分布发生变化,中心及边沿气流均明显减弱。压量关系变得紧张后,产生局部气流,最... 通过对炉况波动时各工艺参数的变化和原燃料使用情况进行分析研究,得出炉况波动的原因:入炉含铁原料品种多,并且持续采取优化煤气利用的措施,导致高炉气流分布发生变化,中心及边沿气流均明显减弱。压量关系变得紧张后,产生局部气流,最终引起炉况失常。通过改善料柱透气性,疏导两股气流,减少入炉含铁原料种类等措施,高炉炉况迅速恢复。 展开更多
关键词 大型高炉 煤气流 炉况波动 燃料比 炉况恢复
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安钢2号高炉长期休风后恢复困难原因分析及对策
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作者 郑旭 张磊 《河南冶金》 2024年第4期16-19,共4页
安钢2号高炉6月25日检修60 h后复风难度大。对原料和燃料质量、炉缸状态、风口处理、料仓仓位等进行分析,发现入炉烧结矿质量、焦炭结构和质量的波动是造成恢复困难的主要原因,而炉缸工况差和休风时间长是炉况恢复缓慢的直接原因。通过... 安钢2号高炉6月25日检修60 h后复风难度大。对原料和燃料质量、炉缸状态、风口处理、料仓仓位等进行分析,发现入炉烧结矿质量、焦炭结构和质量的波动是造成恢复困难的主要原因,而炉缸工况差和休风时间长是炉况恢复缓慢的直接原因。通过改善原燃料质量,休风处理灌渣风口,临时堵部分风口以适当提高风速和鼓风动能,并提高煤气流分布均匀性等,使高炉炉况逐步得到恢复。 展开更多
关键词 高炉 炉缸状态 休风 炉况恢复
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昆钢2号高炉炉况失常的原因及处理措施
7
作者 李信平 胡玉清 +1 位作者 卢郑汀 段贵军 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第2期10-14,19,共6页
对昆钢2号高炉2023年4月8日发生的炉况失常的原因及处理措施进行分析总结。认为这次炉况失常的直接原因是风口小套长时间漏水和炉墙黏结,间接原因是高炉计划检修周期过长、烧结矿冶金性能劣化、熔剂质量波动造成渣相波动和炉顶洒水效果... 对昆钢2号高炉2023年4月8日发生的炉况失常的原因及处理措施进行分析总结。认为这次炉况失常的直接原因是风口小套长时间漏水和炉墙黏结,间接原因是高炉计划检修周期过长、烧结矿冶金性能劣化、熔剂质量波动造成渣相波动和炉顶洒水效果不好。从装料制度、送风制度、造渣制度、热制度等方面进行系统调整,主要通过采取缩矿批退负荷、集中加焦、调整布料矩阵、增加水量提高冷却强度等措施,炉况实现快速恢复。4月12日,2号高炉焦炭负荷提升至4.54,日产量恢复到7058.789t/d,燃料比稳定在516kg/t。 展开更多
关键词 高炉 炉况失常 炉墙黏结 操作制度 焦炭负荷
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首钢股份2号高炉炉墙结厚的成因及处理
8
作者 徐慧如 肖春 +3 位作者 魏国斌 施作先 耿兴业 王彬 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第2期35-39,共5页
首钢股份2号高炉因原燃料质量变差、抗原料质量波动能力差、操作应对不及时等原因导致炉墙结厚,炉况波动时间较长。通过采取减轻焦炭负荷、调整装料制度、降低炉渣碱度、使用萤石洗炉、更换风口等措施进行处理,炉况恢复正常。认为:①当... 首钢股份2号高炉因原燃料质量变差、抗原料质量波动能力差、操作应对不及时等原因导致炉墙结厚,炉况波动时间较长。通过采取减轻焦炭负荷、调整装料制度、降低炉渣碱度、使用萤石洗炉、更换风口等措施进行处理,炉况恢复正常。认为:①当进厂焦炭质量不达标时,应及时向上反馈,以免造成生产困难;②在原燃料质量稳定性较差的条件下,应保持煤气流通路,重视中心气流的作用,提高抗外围原燃料质量波动的能力;③针对原燃料条件及其质量波动,应及时修改、制订调整措施,保证高炉顺行。 展开更多
关键词 高炉 炉墙结厚 原燃料质量 炉况波动 洗炉
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京唐3号高炉原燃料质量劣化下的提产创效措施
9
作者 苗青 王喜元 +3 位作者 李伟 庄辉 郭宏烈 王凯 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第3期17-21,27,共6页
对京唐3号高炉原燃料质量劣化下的提产创效措施进行了总结。2021年7月,由于焦煤和秘鲁球团矿粉资源紧缺,原燃料质量劣化,3号高炉炉况稳定性减弱,炉墙水温差波动增大,铁水[Si]含量呈下降趋势。通过采取改善原燃料质量、优化装料制度、改... 对京唐3号高炉原燃料质量劣化下的提产创效措施进行了总结。2021年7月,由于焦煤和秘鲁球团矿粉资源紧缺,原燃料质量劣化,3号高炉炉况稳定性减弱,炉墙水温差波动增大,铁水[Si]含量呈下降趋势。通过采取改善原燃料质量、优化装料制度、改善送风制度、稳定铁水[Si]、强化出铁管理等措施,尤其是装料制度坚持“打开中心、稳定边沿,稳定中心、照顾边沿”原则,炉况稳定性明显增强,日产量逐步提高。2022年4月,3号高炉焦比283.9kg/t,燃料比494.8kg/t,日产量12963Vd;5月,焦炭负荷达到6.01,利用系数达到2.40V(m^(3)·d)以上。 展开更多
关键词 特大型高炉 炉况 原燃料质量 操作制度 日产量
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高炉炉墙结厚机理探究
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作者 沈志强 谢来广 甄宇 《山东冶金》 CAS 2024年第2期3-6,共4页
高炉生产过程中存在多种因素造成高炉炉墙结厚,当结厚发生时高炉各操作参数及炉况顺行也会发生变化。对高炉炉墙结厚机理进行探究,通过确定结厚的位置,计算黏结物厚度,采取热洗、炸瘤等方式来消除高炉结厚,从而实现高炉炉况稳定顺行,不... 高炉生产过程中存在多种因素造成高炉炉墙结厚,当结厚发生时高炉各操作参数及炉况顺行也会发生变化。对高炉炉墙结厚机理进行探究,通过确定结厚的位置,计算黏结物厚度,采取热洗、炸瘤等方式来消除高炉结厚,从而实现高炉炉况稳定顺行,不断改善高炉技术经济指标。 展开更多
关键词 高炉 结厚 炉墙 黏结物 炉况
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韶钢8号高炉计划检修延时复风操作实践
11
作者 林贤文 毛佳 詹开洪 《山西冶金》 CAS 2024年第1期148-150,共3页
韶钢8号3 200 m^(3)高炉计划定修28 h,主控项目更换4号热风阀,受拆除热风阀法兰处耐衬的影响,热风阀拆除难度较大,导致高炉延迟复风18 h,针对此制订了详细的复风方案,通过精心组织高炉操作,确保了复风的整体顺利进行,也验证了韶钢炼铁... 韶钢8号3 200 m^(3)高炉计划定修28 h,主控项目更换4号热风阀,受拆除热风阀法兰处耐衬的影响,热风阀拆除难度较大,导致高炉延迟复风18 h,针对此制订了详细的复风方案,通过精心组织高炉操作,确保了复风的整体顺利进行,也验证了韶钢炼铁厂针对异常情况的快速应对能力,杜绝了工艺事故的发生,实现了炉况快速安全恢复。 展开更多
关键词 高炉 延迟复风 安全 恢复炉况
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汉钢1280 m^(3)高炉炉况失常分析及恢复实践
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作者 张宝婷 吴诚诚 《山西冶金》 CAS 2024年第5期121-122,125,共3页
主要介绍汉钢1280 m^(3)高炉在生产过程中,受原燃料质量影响、操作制度未及时调整、参数控制不到位,导致炉况失常、产量下降、经济技术指标变差。通过采取调整原燃料结构、优化布料制度和送风制度、调整操作参数,最终稳定炉况,并形成一... 主要介绍汉钢1280 m^(3)高炉在生产过程中,受原燃料质量影响、操作制度未及时调整、参数控制不到位,导致炉况失常、产量下降、经济技术指标变差。通过采取调整原燃料结构、优化布料制度和送风制度、调整操作参数,最终稳定炉况,并形成一套系统的高炉操作制度。 展开更多
关键词 高炉 炉况失常 原燃料 操作制度
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大冶特殊钢2号高炉长期使用水熄焦生产实践
13
作者 吴勇 段超 《山西冶金》 CAS 2024年第3期171-172,175,共3页
对大冶特殊钢2号高炉长期使用水熄焦的生产实践进行了总结,针对水熄焦使用过程中水分大幅波动、质量不稳定导致的高炉荒煤气温度低、炉温波动大、锌、碱富积以及炉缸工作状态恶化等问题,通过铁前系统的协调和内部应对操作调整,确保水熄... 对大冶特殊钢2号高炉长期使用水熄焦的生产实践进行了总结,针对水熄焦使用过程中水分大幅波动、质量不稳定导致的高炉荒煤气温度低、炉温波动大、锌、碱富积以及炉缸工作状态恶化等问题,通过铁前系统的协调和内部应对操作调整,确保水熄焦使用期间炉况稳定,为直供干熄焦后高炉各参数的迅速恢复创造了条件。 展开更多
关键词 高炉 水熄焦 碱金属 炉况
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Shrinkage Behavior of High Performance Concrete at Different Elevated Temperatures under Different Sealing Conditions 被引量:2
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作者 潘志华 NAKAMURA Hidemi WEE Tionghuan 《Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science)》 SCIE EI CAS 2006年第3期138-141,共4页
The shrinkage behavior of high performance cement concrete made from Portland cement, ultra fine granulated blast furnace slag and pulverized fly ash with addition of superplasticizer at different temperatures from am... The shrinkage behavior of high performance cement concrete made from Portland cement, ultra fine granulated blast furnace slag and pulverized fly ash with addition of superplasticizer at different temperatures from ambient temperature to 120 ℃ under different seuliug conditions was investigated by means of length change measurement on cylindrical concrete specimens along with curing age. Results show that drying shrinkage deformations of titled concrete specimens increased rapidly as the curing temperature rose. The development of dryiing shrinkage deformatian can be efficiently controlled with the aid of aluminum tape sealing as compared with the unsealed specimens, especially when the curing temperature is below 60℃ , although it will increase dramatically when the curing temperature is elevated to above 90%" . Polymer coating on concrete specimens showed a similar effect on the control of drying shrinkage as the sealing operation with aluminum tape. 展开更多
关键词 high performance concrete SHRINKAGE granulated blast-furnace slag fly ash elevated temperature sealing condition
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马钢1号高炉炉况波动的调整 被引量:3
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作者 尤石 梁晨 +2 位作者 王志堂 黄世高 赵世丹 《炼铁》 CAS 北大核心 2023年第1期23-27,31,共6页
马钢1号高炉开炉后采用“平台+漏斗”布料模式,铁水[Ti]含量一直偏高,炉缸活跃性的持续下滑,因采取的调整措施不当,造成两道气流分布不合理、操作炉型不规则、炉缸活跃性变差以及渣铁处理出现问题,炉况长时间处于波动状态。通过上部调... 马钢1号高炉开炉后采用“平台+漏斗”布料模式,铁水[Ti]含量一直偏高,炉缸活跃性的持续下滑,因采取的调整措施不当,造成两道气流分布不合理、操作炉型不规则、炉缸活跃性变差以及渣铁处理出现问题,炉况长时间处于波动状态。通过上部调整装料制度疏导中心气流,配合下部风量、富氧量等参数改善操作炉型,活化炉缸,强化出铁标准化操作,炉况逐步恢复正常,主要技术经济指标得到改善。2021年12月,1号高炉风量逐步恢复至4950 m^(3)/min,日产量恢复至6800t/d,焦炭负荷恢复至4.6。 展开更多
关键词 高炉 炉况调整 上下部制度 操作炉型 炉缸活性
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3200 m^(3)高炉闷炉及炉况恢复 被引量:2
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作者 王志堂 侯军 +1 位作者 陈军 刘响 《河北冶金》 2023年第1期49-52,共4页
总结了马钢3200 m^(3)高炉96 h休风闷炉待料的操作经验。通过闷炉前精心准备,制定完善的闷炉及开炉作业方案,强化封炉、开炉过程控制等措施,实现了安全闷炉以及开炉后24 h内炉况快速恢复,促进了高炉高效稳定运行。
关键词 高炉 闷炉 休风 开炉 炉况 渣铁处理
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高炉渣酸解液的絮凝脱硅研究
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作者 汤建伟 刘业浩 +5 位作者 杜小轲 姚衡 王保明 刘咏 化全县 刘鹏飞 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期607-615,共9页
为回收利用高炉渣中的有效元素,以高镁炼铁炉渣的硫酸酸解液为原料,采用絮凝脱硅法分离回收硅元素。研究絮凝剂种类、絮凝温度、絮凝时间、絮凝剂质量分数和絮凝剂加入量等因素对脱硅效果的影响,并利用X射线衍射(XRD)与扫描电镜-能谱分... 为回收利用高炉渣中的有效元素,以高镁炼铁炉渣的硫酸酸解液为原料,采用絮凝脱硅法分离回收硅元素。研究絮凝剂种类、絮凝温度、絮凝时间、絮凝剂质量分数和絮凝剂加入量等因素对脱硅效果的影响,并利用X射线衍射(XRD)与扫描电镜-能谱分析(SEM-EDS)对脱硅渣的物相和结构进行分析。研究结果表明:阳离子高分子絮凝剂能有效脱除酸解液中带负电的硅酸分子。在反应初期,随絮凝温度、时间、絮凝剂质量分数和絮凝剂加入量的增大,脱硅率增大;絮凝温度继续增大,絮凝剂聚合氯化铝和PDADMAC自身受到温度影响,脱硅效果下降;絮凝剂质量分数继续增大,聚丙烯酰胺发生“架桥保护”,脱硅效果下降。最佳反应条件如下:脱硅絮凝剂为聚丙烯酰胺,絮凝温度为50℃,絮凝时间为1.5 h,脱硅絮凝剂质量分数为1%,每50 mL酸解夜中,脱硅絮凝剂加入量为8 g。在最佳反应条件下,有效脱除了高炉渣酸解液中的硅元素,硅元素质量浓度由1 366 mg/L降低到235 mg/L,脱硅渣中硅氧含量(质量分数)达95.8%,可用于制备水玻璃、硅肥等产品。 展开更多
关键词 高炉渣 酸解液 絮凝脱硅 聚丙烯酰胺
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日钢7号高炉管道气流治理的主要经验 被引量:1
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作者 陶著钦 罗力 +2 位作者 张强 常凯 薛明丰 《炼铁》 CAS 北大核心 2023年第2期21-24,共4页
日钢7号高炉因高硫煤的成分及热值异常出现炉况波动,且频繁出现管道气流,导致被迫减风。在炉况恢复过程中,通过控制炉温避免了炉凉;在风压风量恢复后,由于存在管道气流,仍然波动较大;之后,通过调整上部装料制度,彻底消除了管道气流。管... 日钢7号高炉因高硫煤的成分及热值异常出现炉况波动,且频繁出现管道气流,导致被迫减风。在炉况恢复过程中,通过控制炉温避免了炉凉;在风压风量恢复后,由于存在管道气流,仍然波动较大;之后,通过调整上部装料制度,彻底消除了管道气流。管道气流治理的主要经验是:①小风量喷吹煤粉,防止炉凉;②提焦比锰矿洗炉,恢复风量;③上下部制度调整精准配合,消除管道气流。炉况波动处理后的第3天,高炉燃料比下降至510kg/t,第6天利用系数恢复至3.4V(m^(3)·d)。 展开更多
关键词 高炉 管道气流 制度调整 炉凉 风量
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马钢2号高炉活跃炉缸的措施
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作者 左俊 尤石 赵世丹 《炼铁》 CAS 北大核心 2023年第2期1-4,共4页
马钢2号高炉自2018年以来炉缸工作状态持续下降,2019年8月炉芯温度一度下降至300℃以下。炉缸工作状态差的原因主要是铁水钛含量高、装料制度不合理和鼓风动能偏低。通过采取优化铁水成分改善流动性、调整装料制度优化两道气流、积极用... 马钢2号高炉自2018年以来炉缸工作状态持续下降,2019年8月炉芯温度一度下降至300℃以下。炉缸工作状态差的原因主要是铁水钛含量高、装料制度不合理和鼓风动能偏低。通过采取优化铁水成分改善流动性、调整装料制度优化两道气流、积极用风提高鼓风动能等技术措施,高炉两道气流趋于稳定,炉缸工作状态逐步好转。2020年5月炉芯温度明显回升,持续保持在400℃以上。随着炉缸的活跃,炉况明显改善,主要技术经济指标不断提升,10月高炉利用系数达到2.54(m^(3)·d)、燃料比522kg/t、焦炭负荷4.40。 展开更多
关键词 高炉 炉况波动 炉缸工作状态 装料制度 鼓风动能
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沙钢3号高炉石墨碳护炉方式下的稳产措施
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作者 吕昌贺 常李 +2 位作者 周海华 徐震 张建良 《炼铁》 CAS 北大核心 2023年第2期5-8,共4页
沙钢3号高炉炉役后期炉缸温度升高,开始使用钒钛矿护炉,随着炉役的延长钛负荷逐步提升。为满足炼钢对铁水[Ti]含量的要求,改进护炉措施,停用钒钛矿,采用石墨碳护炉取得了同等护炉效果。但炉缸石墨碳堆积副作用明显,高炉炉况稳定性变差,... 沙钢3号高炉炉役后期炉缸温度升高,开始使用钒钛矿护炉,随着炉役的延长钛负荷逐步提升。为满足炼钢对铁水[Ti]含量的要求,改进护炉措施,停用钒钛矿,采用石墨碳护炉取得了同等护炉效果。但炉缸石墨碳堆积副作用明显,高炉炉况稳定性变差,出现日产量下滑、燃料比上升等问题。通过采取上下部调剂消除炉缸石墨碳堆积、提高镁铝比改善渣系、治理炉体窜煤气、减少粉矿入炉等措施,高炉恢复了稳定顺行。2021年11月,日产量提升至6571.24t/d,燃料比降至519.92kg/t。 展开更多
关键词 高炉 炉缸 石墨碳护炉 炉缸堆积 下部调剂
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