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Dome Combustion Hot Blast Stove for Huge Blast Furnace 被引量:13
1
作者 ZHANG Fu-ming , MAO Qing-wu , MEI Cong-hua , LI Xin , HU Zu-rui ( Beijing Shougang International Engineering Technology Co Ltd , Beijing 100043 , China ) 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第9期1-7,共7页
In Shougang Jingtang 5 500m 3 huge blast furnace ( BF ) design , dome combustion hot blast stove ( DCHBS ) technology is developed.DCHBS process is optimized and integrated , and reasonable hot blast stove ( HBS ) tec... In Shougang Jingtang 5 500m 3 huge blast furnace ( BF ) design , dome combustion hot blast stove ( DCHBS ) technology is developed.DCHBS process is optimized and integrated , and reasonable hot blast stove ( HBS ) technical parameters are determined.Mathematic model is established and adopted by computational fluid dynamics ( CFD ) .The transmission theory is studied for hot blast stove combustion and gas flow , and distribution results of HBS velocity field , CO density field and temperature field are achieved.Physical test model and hot trail unit are established , and the numeral calculation result is verified through test and investigation.3-D simulation design is adopted.HBS process flow and process layout are optimized and designed.Combustion air two-stage high temperature preheating technology is designed and developed.Two sets of small size DCHBSs are adopted to preheat the combustion air to 520-600℃.With the precondition of BF gas combustion , the hot blast stove dome temperature can exceed 1 420 ℃. According to DCHBS technical features , reasonable refractory structure is designed.Effective technical measures are adopted to prevent hot blast stove shell intercrystalline stress corrosion.Hot blast stove hot pipe and lining system are optimized and designed.After blowing in , the blast temperature keeps increasing , and the monthly average blast temperature reaches 1 300℃ when burning single BF gas. 展开更多
关键词 dome combustion hot blast stove high blast temperature ceramic burner high temperature combustion air preheating CFD
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Practice of improving the hot blast temperature for the 2500 m^3 BF
2
作者 Li Yiwei Shi Jian' en Bao Lei Wang Yi 《Baosteel Technical Research》 CAS 2008年第2期31-35,共5页
A high blast temperature is an effective measure that improves pulverized coal injection (PCI)and energy consumption,decreases the cost of blast furnaces (BF). Apart from using technology such as the increased vau... A high blast temperature is an effective measure that improves pulverized coal injection (PCI)and energy consumption,decreases the cost of blast furnaces (BF). Apart from using technology such as the increased vault temperature of the hot-blast stove, the increased temperature of the waste gas, the preheating of combustion air and gas, and fully closed mixed air valves, other measures, such as using an oxygen-enriched blast stove, burning high heating value converter gas, increasing the number of stove changes to reduce the time needed for stove blasts, were taken to increase the blast temperature of the 2 500 m3 BF in recent years. The blast temperature of the 2 500 m3 BF was continuously increased in these years. The monthly average temperature of the 2 500 m3 BF reached 1 158℃, with the highest blast temperature reaching 1 195 ℃ in 2006. This technique of increased blast temperatures has reached an advanced level in China. 展开更多
关键词 hot blast stove high blast temperature oxygen-enriched stove converter gas
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Shrinkage Behavior of High Performance Concrete at Different Elevated Temperatures under Different Sealing Conditions 被引量:2
3
作者 潘志华 NAKAMURA Hidemi WEE Tionghuan 《Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science)》 SCIE EI CAS 2006年第3期138-141,共4页
The shrinkage behavior of high performance cement concrete made from Portland cement, ultra fine granulated blast furnace slag and pulverized fly ash with addition of superplasticizer at different temperatures from am... The shrinkage behavior of high performance cement concrete made from Portland cement, ultra fine granulated blast furnace slag and pulverized fly ash with addition of superplasticizer at different temperatures from ambient temperature to 120 ℃ under different seuliug conditions was investigated by means of length change measurement on cylindrical concrete specimens along with curing age. Results show that drying shrinkage deformations of titled concrete specimens increased rapidly as the curing temperature rose. The development of dryiing shrinkage deformatian can be efficiently controlled with the aid of aluminum tape sealing as compared with the unsealed specimens, especially when the curing temperature is below 60℃ , although it will increase dramatically when the curing temperature is elevated to above 90%" . Polymer coating on concrete specimens showed a similar effect on the control of drying shrinkage as the sealing operation with aluminum tape. 展开更多
关键词 high performance concrete SHRINKAGE granulated blast-furnace slag fly ash elevated temperature sealing condition
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宝钢高炉热风炉烟气超低排放治理工艺技术选择及应用示范
4
作者 华建明 孙国军 郭敏雷 《宝钢技术》 CAS 2024年第1期38-43,共6页
基于宝钢高炉热风炉烟气在治理前的排放情况,分析了不同治理工艺技术的优缺点,最终选用了从目前看最为安全、适应高炉热风炉工况的钙基固定床烟气治理工艺技术。介绍了该工艺技术在宝钢4号高炉一年的运行实绩,从安全、脱硫效果、运行维... 基于宝钢高炉热风炉烟气在治理前的排放情况,分析了不同治理工艺技术的优缺点,最终选用了从目前看最为安全、适应高炉热风炉工况的钙基固定床烟气治理工艺技术。介绍了该工艺技术在宝钢4号高炉一年的运行实绩,从安全、脱硫效果、运行维护及成本等多方面,再次验证了其安全性、稳定性、适应性及经济性,从而为宝武集团内及国内外其他厂家提供可借鉴的应用示范,进而助力我国高炉的绿色低碳生产与技术进步。 展开更多
关键词 高炉 热风炉 烟气 脱硫
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高炉热风炉不同部位定形耐材选用探讨
5
作者 彭朝文 游华伟 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第4期52-57,共6页
高炉热风炉可以根据温度高低分为几个温度区间,分析各区间部位的工况条件,选用合适的耐材至关重要。简要分析了热风炉耐火材料使用范围及使用工况,重点分析了各温度区间,硅砖、高铝砖和黏土砖等几种定形耐火材料的选用。认为:根据工况条... 高炉热风炉可以根据温度高低分为几个温度区间,分析各区间部位的工况条件,选用合适的耐材至关重要。简要分析了热风炉耐火材料使用范围及使用工况,重点分析了各温度区间,硅砖、高铝砖和黏土砖等几种定形耐火材料的选用。认为:根据工况条件,在合适的地方使用合适的耐火材料是基本原则,“高标低配”或“低标高配”的做法均是错误的;在应用耐材的同时应加强对耐材基础性能的研究,有助于从源头上了解耐材的使用规则,从而达到既节省投资又满足使用寿命的目的。 展开更多
关键词 热风炉 风温 耐火材料 硅砖 高铝砖 黏土砖
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武钢6号高炉热风炉绿色低碳改造设计特点
6
作者 谭玲玲 董练德 周振华 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第1期49-53,共5页
对武钢6号高炉热风炉绿色低碳改造设计特点进行了阐述。针对6号高炉第一代炉役生产中,热风炉送风温度低、吨铁煤气消耗量大、烟气排放不满足超低排放要求等问题,大修时对热风炉进行了绿色低碳改造设计,采用了一系列提高风温、降低煤气... 对武钢6号高炉热风炉绿色低碳改造设计特点进行了阐述。针对6号高炉第一代炉役生产中,热风炉送风温度低、吨铁煤气消耗量大、烟气排放不满足超低排放要求等问题,大修时对热风炉进行了绿色低碳改造设计,采用了一系列提高风温、降低煤气消耗的技术,同时增加烟气脱硫末端治理系统,全面提升了热风炉系统的工艺设备能力和现代化、绿色化水平。投产后,单烧高炉煤气条件下风温达到1220℃,吨铁煤气消耗量大幅度下降,低于450m^(3)/t。 展开更多
关键词 大型高炉 热风炉 绿色低碳 高风温 煤气消耗
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粒化高炉矿渣粉沥青混合料路用性能研究 被引量:1
7
作者 丁宇平 冯新军 张强 《江西建材》 2024年第3期17-19,共3页
为了拓宽废弃粒化高炉矿渣的利用途径,文中采用不同比例的粒化高炉矿渣粉代替矿粉后,进行AC-13C沥青混合料配合比设计,并对其高温稳定性、水稳定性和低温抗裂性等路用性能进行对比分析。结果表明,将粒化高炉矿渣粉作为填料应用于沥青混... 为了拓宽废弃粒化高炉矿渣的利用途径,文中采用不同比例的粒化高炉矿渣粉代替矿粉后,进行AC-13C沥青混合料配合比设计,并对其高温稳定性、水稳定性和低温抗裂性等路用性能进行对比分析。结果表明,将粒化高炉矿渣粉作为填料应用于沥青混合料中,提高了沥青混合料的高温稳定性和高温水稳定性,但降低了其低温水稳定性。当粒化高炉矿渣粉替代率不超过50%时,沥青混合料的低温抗裂性可以得到提高,而当粒化高炉矿渣粉替代率超过75%时,沥青混合料的低温抗裂性降低。综合分析结论得出,AC-13C沥青混合料的粒化高炉矿渣粉替代率不超过50%。 展开更多
关键词 粒化高炉矿渣粉沥青混合料 高温稳定性 水稳定性 低温抗裂性
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大型高炉炉缸铁口直径及铁口深度的数值模拟
8
作者 温玉莲 刘朋波 +4 位作者 陈艳波 李宏伟 郑朋超 武建龙 滕召杰 《河北冶金》 2024年第7期21-27,37,共8页
高炉作为钢铁企业的主要设备之一,其使用寿命和工作状态在很大程度上影响了钢铁企业的经济效益及社会效益。面对新时期的“碳达峰、碳中和”新目标,高炉需要进一步向大型化、现代化、高效化、长寿化方向发展。目前国内多座大型高炉在炉... 高炉作为钢铁企业的主要设备之一,其使用寿命和工作状态在很大程度上影响了钢铁企业的经济效益及社会效益。面对新时期的“碳达峰、碳中和”新目标,高炉需要进一步向大型化、现代化、高效化、长寿化方向发展。目前国内多座大型高炉在炉役期内,炉缸都曾出现过较为严重的侵蚀现象,炉缸寿命成为限制大型高炉寿命进一步发展的限制性环节。调查结果显示,炉缸炭砖主要受铁水冲刷侵蚀、碱金属和锌对炭砖的破坏以及高温热应力的影响。针对铁水对炭砖的冲刷侵蚀,使用Fluent软件研究了5500 m^(3)高炉不同铁口直径及不同铁口深度对炉缸铁水流场及温度场的影响。研究结果表明,当铁口直径从55 mm增大到75 mm时,炉缸侧壁附近铁水流速和炭砖热面温度均会增加;当铁口深度从3.3 m增大到4.3 m时,炉缸侧壁附近铁水流速和炭砖热面温度均会降低。在高炉生产过程中,适当增加铁口深度及降低铁口直径有利于降低炉缸铁水流速和炭砖热面温度,从而延长高炉的使用寿命。 展开更多
关键词 高炉 铁口 直径 深度 铁水流速 炭砖温度
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唐钢2号高炉风温提升研究
9
作者 客海滨 袁雪涛 +2 位作者 王丽丽 董国强 陈永星 《山西冶金》 CAS 2024年第2期147-149,共3页
对唐钢2号高炉进行热风炉制约条件的束缚及高炉操作制度的持续优化,并进行理论系统分析,采取调整烧炉参数、严格执行标准化操作等一系列提高风温的措施,使唐钢2号高炉风温水平得到显著提高,降低了生产成本。
关键词 高炉 热风炉 高风温 燃料比
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高炉热风炉独立外均压自动换炉工艺应用实践 被引量:1
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作者 汪朋 代辉 +3 位作者 王长春 汪小龙 尤术生 万铭 《云南冶金》 2024年第1期187-193,共7页
针对常规鼓风充压工艺需要分流高炉鼓风流量,容易造成鼓风波动、炉况顺行不稳定等问题,在两座1 800 m^(3)高炉热风炉上应用了独立外均压自动充压换炉工艺,该工艺以“小压差、大流量”和“分段式、恒压差”方式对热风炉进行快速自动充压... 针对常规鼓风充压工艺需要分流高炉鼓风流量,容易造成鼓风波动、炉况顺行不稳定等问题,在两座1 800 m^(3)高炉热风炉上应用了独立外均压自动充压换炉工艺,该工艺以“小压差、大流量”和“分段式、恒压差”方式对热风炉进行快速自动充压。投运以来,每座高炉热风炉日累计增加烧炉时间约5.6 h;在满足1 200~1210℃送风温度要求下,日煤气消耗总量没有明显改变;两座高炉日均出铁量平均增加了119 t,综合焦比平均降低了3.95 kg/t·Fe,煤气消耗平均降低了10 m^(3)/t·Fe。 展开更多
关键词 1800 m^(3)高炉 热风炉 独立外均压 自动换炉
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高炉热风炉烟气超低排放技术路线研究
11
作者 李灵均 周东锋 +5 位作者 甘丽江 魏文丁 杜文韬 张晶辉 任江 武娟 《东方电气评论》 2024年第2期37-41,74,共6页
高炉热风炉是钢铁行业生产过程中主要的烟气污染物排放源之一,通过分析当前高炉热风炉烟气污染物排放标准,结合高炉热风炉的烟气特点,提出两种适用于高炉热风炉烟气超低排放的技术路线,经过技术经济对比发现,采用中高温烟气脱硝更具优势。
关键词 热风炉 超低排放
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浅谈热风炉无波动换炉技术的优势及应用
12
作者 符政学 刘力铭 +1 位作者 刘力源 艾水生 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第2期45-48,共4页
对热风炉无波动换炉技术优势及应用效果进行了阐述。针对热风炉传统换炉方式存在的弊端,提出了一种热风炉无波动换炉技术,采用独立的供风系统,由空压机供风对热风炉进行充压。热风炉无波动换炉技术除了不会引起风压波动外,还具有可避免... 对热风炉无波动换炉技术优势及应用效果进行了阐述。针对热风炉传统换炉方式存在的弊端,提出了一种热风炉无波动换炉技术,采用独立的供风系统,由空压机供风对热风炉进行充压。热风炉无波动换炉技术除了不会引起风压波动外,还具有可避免风口倒灌、可实现全自动换炉、可提高风温、可提高生铁产量、可降低投资等技术优势。采用无波动换炉技术后,热风炉换炉时间缩短、风温提高,以吕梁建龙1800m^(3)高炉为例,热风炉换炉时间从18min缩短到5min,风温从1170℃提高到1210℃,改造投资额为350万元,回收期仅4个月。 展开更多
关键词 高炉 热风炉 充压 风压波动 换炉时间
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基于AdaBoost模型和SVM模型的铁水温度预测
13
作者 李欣 李宏扬 +4 位作者 刘然 刘小杰 唐文文 吕庆 陈树军 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第3期66-70,共5页
以某炼铁厂3号高炉实际生产数据为基础,针对原始数据存在的重复值、缺失值和异常值等问题进行数据处理,选用AdaBoost模型和SVM模型对铁水温度进行预测。结果表明,AdaBoost模型相较于SVM模型取得更好的预测效果,R达到0.878,±5℃预... 以某炼铁厂3号高炉实际生产数据为基础,针对原始数据存在的重复值、缺失值和异常值等问题进行数据处理,选用AdaBoost模型和SVM模型对铁水温度进行预测。结果表明,AdaBoost模型相较于SVM模型取得更好的预测效果,R达到0.878,±5℃预测准确率为85.21%,可满足高炉实际生产需要。基于高炉炼铁数据仓库系统,建立FineBI前端工具与铁水温度预测应用的数据连接,构建由特征参数、相关性分析、预测结果、模型评估和预测曲线等模块组成的前端界面,实现了高炉铁水温度预测应用的可视化展示。 展开更多
关键词 高炉 铁水温度预测 AdaBoost模型 SVM模型 数据仓库
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沙钢2号高炉低温滑料的原因及治理
14
作者 范寒鑫 赵华涛 +2 位作者 杜屏 卢瑜 张国良 《炼铁》 CAS 北大核心 2024年第4期17-21,共5页
沙钢2号高炉进入炉役末期,炉况频繁波动,出现低温滑料现象。通过对高炉已有生产操作数据的总结,认为,因边沿料速快、死焦堆肥大导致软熔带根部到死焦堆距离减小,是引起低温滑料的主要原因。当铁水[Si]含量长时间(4~8h)处于控制标准下限(... 沙钢2号高炉进入炉役末期,炉况频繁波动,出现低温滑料现象。通过对高炉已有生产操作数据的总结,认为,因边沿料速快、死焦堆肥大导致软熔带根部到死焦堆距离减小,是引起低温滑料的主要原因。当铁水[Si]含量长时间(4~8h)处于控制标准下限(0.40%~0.45%)以下,并出现大幅度下降(≥0.2%)时,应谨防高炉发生滑料。基于软熔带-死焦堆移动模型,采取将矿批由65.3t提升至67.3t、料速由6.78批/h降至6.60批/h、中心焦比例由25%降至20%边沿两挡矿石圈数从6圈减少至5圈等技术措施后,2号高炉低温滑料次数从月均5次降低至月均2次,治理效果显著。 展开更多
关键词 高炉 低温滑料 软熔带 死焦堆 铁水[Si]
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矿井热风炉高温环境下瓦斯巡检机器人集群的协调控制
15
作者 姚蔚利 智宝岩 +1 位作者 霍城延 毛允德 《工业加热》 CAS 2024年第11期31-36,40,共7页
矿井热风炉高温环境下瓦斯巡检机器人集群的协调是典型的多机器人协作稳态,协作时机器人之间形成闭链连成一体,相互之间的接触必然产生作用力,以及运动位姿随机误差的存在,使环境与机器人之间产生巨大内力,在此情形下如何使系统中各机... 矿井热风炉高温环境下瓦斯巡检机器人集群的协调是典型的多机器人协作稳态,协作时机器人之间形成闭链连成一体,相互之间的接触必然产生作用力,以及运动位姿随机误差的存在,使环境与机器人之间产生巨大内力,在此情形下如何使系统中各机器人继续保持协作关系成为关键,当前还缺少更为细致的研究。以集群调度为思路,放弃传统的点对点复杂调度方法,提出一种针对矿井热风炉高温环境下的瓦斯巡检机器人集群协调控制方法。该方法以整体集群编队思维为基础,首先基于矿井热风炉高温环境对用于巡检的多机器人实施集群编队。完成编队后使用布谷鸟算法进一步优化机器人队列,使机器人相互之间的协作关系都处于最佳位置;再根据机器人集群编队结果,配合相互之间的最优协作约束关系,设计自适应集群约束协调控制器;最后通过设计的控制器完成复杂矿井下瓦斯巡检机器人集群的协调控制。实验结果表明:利用集群调度思路下的方法开展矿井热风炉高温环境下瓦斯巡检机器人集群的协调控制时,控制效果好、性能强。 展开更多
关键词 矿井热风炉高温环境 瓦斯巡检机器人 集群编队 协调控制 控制器设计
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炼铁厂高炉热风炉烟气脱硫技术研究
16
作者 杨朝辉 《山西冶金》 CAS 2024年第2期181-183,186,共4页
以某炼铁厂高炉热风炉烟气脱硫项目实施为背景,介绍末端烟气治理的SDS法、固定床或移动床脱硫工艺、前端煤气治理的微晶吸附工艺等工艺技术路线,对炼铁厂热风炉进行烟气脱硫净化治理,从而保证高炉煤气燃烧使用后热风炉烟气SO_(2)排放达... 以某炼铁厂高炉热风炉烟气脱硫项目实施为背景,介绍末端烟气治理的SDS法、固定床或移动床脱硫工艺、前端煤气治理的微晶吸附工艺等工艺技术路线,对炼铁厂热风炉进行烟气脱硫净化治理,从而保证高炉煤气燃烧使用后热风炉烟气SO_(2)排放达标。该技术方案实施完成后,满足热风炉烟气中SO_(2)排放质量浓度小时均值<35 mg/m^(3)。 展开更多
关键词 炼铁厂 高炉热风炉 烟气脱硫 SDS法 微晶吸附
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基于粒子群算法的高炉热风炉煤气消耗优化方法研究
17
作者 张剑飞 刘潇 《化工时刊》 CAS 2024年第1期7-11,共5页
高炉煤气管网压力与流量具有不稳定性,导致煤气存在严重放散损失。该研究基于粒子群算法进行高炉热风炉煤气消耗优化。首先,基于高炉热风炉煤气消耗量的预测结果,建立一个以煤气产消平衡和煤气放散量最小为目标的高炉热风炉煤气消耗优... 高炉煤气管网压力与流量具有不稳定性,导致煤气存在严重放散损失。该研究基于粒子群算法进行高炉热风炉煤气消耗优化。首先,基于高炉热风炉煤气消耗量的预测结果,建立一个以煤气产消平衡和煤气放散量最小为目标的高炉热风炉煤气消耗优化模型;其次,引入粒子群算法求解模型,获得最佳优化方案。实验结果表明,经设计方法优化后的高炉热风炉煤气放散量基本为0,证实了该方法可以有效降低煤气消耗。 展开更多
关键词 粒子群算法 高炉 热风炉 煤气消耗 优化方法
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热风炉新型固定床脱硫脱硝一体化技术
18
作者 田颖 胡海洋 +1 位作者 孙磊 赵璇 《包钢科技》 2024年第2期96-98,共3页
钢铁企业在生产过程中产生大量颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,为减少上述污染物对大气环境的进一步破坏,需对排放烟气进行脱硫、脱硝处理。常规脱硫脱硝技术存在占地面积大、可适应反应温度区间较小等缺点。文章重点介绍一种新型固定床脱... 钢铁企业在生产过程中产生大量颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,为减少上述污染物对大气环境的进一步破坏,需对排放烟气进行脱硫、脱硝处理。常规脱硫脱硝技术存在占地面积大、可适应反应温度区间较小等缺点。文章重点介绍一种新型固定床脱硫脱硝一体化技术,具有占地面积小、脱硫脱硝效率可调节性强的特点,适用于不同生产环境。该技术应用后可实现除尘脱硫脱硝一体化,且污染物浓度均达到超低排放标准。 展开更多
关键词 烟气脱硫 烟气脱硝 固定床技术 超低排放 高炉热风炉
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现代高炉合理使用天然块矿的基础研究 被引量:27
19
作者 吴胜利 许海法 +3 位作者 汪国俊 李肇毅 田筠清 陈辉 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期320-324,350,共6页
由于对天然块矿的冶金性能认识不够全面和深入,影响了现代高炉使用块矿技术的发展.通过分析和实验,考察了世界主要产地的块矿的各种冶金性能.结果表明天然块矿除自身软熔特性较差外,其他冶金性能均能满足现代高炉冶炼的要求;在高炉高温... 由于对天然块矿的冶金性能认识不够全面和深入,影响了现代高炉使用块矿技术的发展.通过分析和实验,考察了世界主要产地的块矿的各种冶金性能.结果表明天然块矿除自身软熔特性较差外,其他冶金性能均能满足现代高炉冶炼的要求;在高炉高温区块矿会与烧结矿发生交互反应,能够明显改善块矿自身的软熔特性,且可利用这一交互反应性优化块矿搭配模式. 展开更多
关键词 高炉 天然块矿 冶金性能 高温交互反应
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高炉布料溜槽抗磨损技术研究 被引量:23
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作者 聂松辉 刘宏昭 +1 位作者 邱爱红 龚曙光 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期10-14,共5页
针对高炉布料溜槽对耐磨损、抗高温性的要求,对其结构设计与使用材料的选择进行了探讨,从抗烧、抗磨损以及应力消除等方面,研究了设计同步寿命长效布料溜槽的原则与方法。并设计制造了一种将料磨料结构与耐磨衬板叠装结构有机结合的抗... 针对高炉布料溜槽对耐磨损、抗高温性的要求,对其结构设计与使用材料的选择进行了探讨,从抗烧、抗磨损以及应力消除等方面,研究了设计同步寿命长效布料溜槽的原则与方法。并设计制造了一种将料磨料结构与耐磨衬板叠装结构有机结合的抗磨损布料溜槽,实践表明,研制的布料溜槽使用寿命可提高到原来的3倍以上。 展开更多
关键词 高炉 布料溜槽 抗磨损 抗高温 结构设计
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