期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
100t转炉四孔聚合射流氧枪三相流数值模拟 被引量:2
1
作者 王杰杰 张旭 《冶金能源》 2023年第3期32-36,共5页
文章采用数值模拟软件Fluent,建立了一个四孔聚合射流氧枪顶吹转炉的三维模型,通过改变氧枪枪位和氧枪喷孔夹角,对转炉炼钢条件下的聚合射流与熔池的相互作用进行了模拟与分析。结果表明:在相同操作条件下,随着氧枪枪位的提高,射流对熔... 文章采用数值模拟软件Fluent,建立了一个四孔聚合射流氧枪顶吹转炉的三维模型,通过改变氧枪枪位和氧枪喷孔夹角,对转炉炼钢条件下的聚合射流与熔池的相互作用进行了模拟与分析。结果表明:在相同操作条件下,随着氧枪枪位的提高,射流对熔池的冲击直径由1.93 m增大到2.30 m、冲击深度由0.48 m降低到0.32 m,同时低枪位时射流对熔池的冲击动能大;在同一喷吹枪位下,随着氧枪喷孔夹角的增大,射流对转炉熔池的冲击直径由1.41 m增加到2.14 m、冲击深度由0.60 m降低到0.48 m。 展开更多
关键词 顶吹转炉 聚合射流氧枪 熔池 三相流 数值模拟
下载PDF
集束氧枪射流特性对转炉炼钢过程的影响 被引量:6
2
作者 屠海 洪新 +1 位作者 李长荣 吕朝阳 《特殊钢》 北大核心 2002年第3期7-9,共3页
从宝钢现有转炉氧气喷枪的技术参数计算了多孔集束流的速度衰减规律并分析其喷射特性 ,表明集束流对熔池产生极大的冲击深度和反应接触面积 。
关键词 集束流 集束氧枪 射流特性 转炉炼钢
下载PDF
180 t转炉超音速射流和聚合射流与炼钢熔池作用的水模型实验研究 被引量:5
3
作者 吕国成 包丽明 刘坤 《特殊钢》 北大核心 2018年第6期1-5,共5页
以鞍钢180 t顶底复吹转炉为原型,设计超音速氧枪喷头进行了复吹转炉传统射流与聚合射流对熔池相互作用的水力学模型实验。超音速射流水模实验确定最佳的均混时间为12.6 s;在保持最佳顶吹气体流量的条件下,以降低枪位模拟聚合射流对熔池... 以鞍钢180 t顶底复吹转炉为原型,设计超音速氧枪喷头进行了复吹转炉传统射流与聚合射流对熔池相互作用的水力学模型实验。超音速射流水模实验确定最佳的均混时间为12.6 s;在保持最佳顶吹气体流量的条件下,以降低枪位模拟聚合射流对熔池的相互作用。结果表明:当氧枪枪位下降到40 mm时,均混时间为11.8 s,这说明聚合射流完全可以达到传统射流对熔池的搅拌效果,可取消底吹系统,简化转炉设备和提高转炉炉龄。 展开更多
关键词 180t顶底复吹转炉 超音速射流 聚合射流 均混时间 气体流量 氧枪枪位 水模实验
下载PDF
180t转炉聚合射流流场的水力学模型的实验研究 被引量:4
4
作者 包丽明 刘坤 吕国成 《特殊钢》 北大核心 2014年第3期11-14,共4页
采用几何相似比1∶10水模型对180 t顶底复吹转炉内射流与熔池相互作用进行模拟试验,研究了在最佳枪位(150 mm)时氧气流量(38~42 m^3/h)对均混时间的影响以及最佳顶枪流量(39 m^3/h)下聚合射流氧枪枪位(40~150 mm)对均混时间的影响。结... 采用几何相似比1∶10水模型对180 t顶底复吹转炉内射流与熔池相互作用进行模拟试验,研究了在最佳枪位(150 mm)时氧气流量(38~42 m^3/h)对均混时间的影响以及最佳顶枪流量(39 m^3/h)下聚合射流氧枪枪位(40~150 mm)对均混时间的影响。结果表明,聚合射流氧枪对熔池的搅拌效果完全能达到顶底复吹的搅拌效果,如能在转炉冶炼工艺中应用,可取消底吹系统,简化转炉设备,提高转炉炉龄。 展开更多
关键词 转炉 聚合射流 均混时间 气体流量 氧枪枪位 水模型
下载PDF
转炉聚合射流氧枪水模实验 被引量:2
5
作者 张雷 沈明钢 +1 位作者 张振山 亢淑梅 《冶金能源》 2009年第5期15-17,共3页
以炼钢厂180 t转炉为原型,进行顶底复吹转炉聚合射流氧枪吹炼的水力学模拟实验。实验通过降低枪位提高射流到达液面的速度,模拟聚合射流氧枪,在优化顶底复吹参数的基础上,研究聚合射流氧枪对转炉钢液搅拌效果的影响。实验结果表明:聚合... 以炼钢厂180 t转炉为原型,进行顶底复吹转炉聚合射流氧枪吹炼的水力学模拟实验。实验通过降低枪位提高射流到达液面的速度,模拟聚合射流氧枪,在优化顶底复吹参数的基础上,研究聚合射流氧枪对转炉钢液搅拌效果的影响。实验结果表明:聚合射流氧枪可显著降低熔池均匀混合时间,其搅拌效果与顶底复吹相当。 展开更多
关键词 转炉 聚合射流 氧枪 水力学模型
下载PDF
260t转炉氧枪参数优化效果研究 被引量:3
6
作者 马德宾 《冶金能源》 2021年第2期33-35,64,共4页
针对某钢厂的氧枪使用状况,为改善吹炼效果,提高供氧效率,优化设计氧枪喷头参数,将5孔改为6孔,采用1∶9有机玻璃模型进行转炉水力学模型实验,分析氧枪喷头变化对熔池的穿透深度比、混匀时间和喷溅率的影响。结果表明:新喷头喉口总面积缩... 针对某钢厂的氧枪使用状况,为改善吹炼效果,提高供氧效率,优化设计氧枪喷头参数,将5孔改为6孔,采用1∶9有机玻璃模型进行转炉水力学模型实验,分析氧枪喷头变化对熔池的穿透深度比、混匀时间和喷溅率的影响。结果表明:新喷头喉口总面积缩小,实际使用氧气压力增加,氧枪射流能量衰减小,相同枪位对于熔池的穿透比降低3.1%,混匀时间缩短1%,喷溅率减小1.6%。 展开更多
关键词 氧枪 转炉 水力学模型
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部