期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
氧化钼钨粗精矿高压浸出液提取钼钨新工艺 被引量:2
1
作者 曹耀华 王洪杰 +1 位作者 刘红召 高照国 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期17-19,共3页
研究了一种从氧化钼钨粗精矿高压浸出液中提取钼钨的新工艺,该工艺包括浸出液预处理、沉钼钨、固液分离、产品干燥等工序。试验用浸出液含Mo 27.26g/L、WO35.70g/L,在pH值7~8、沉淀时间1h、反应温度80℃、氯化钙加入量为理论量2.15倍... 研究了一种从氧化钼钨粗精矿高压浸出液中提取钼钨的新工艺,该工艺包括浸出液预处理、沉钼钨、固液分离、产品干燥等工序。试验用浸出液含Mo 27.26g/L、WO35.70g/L,在pH值7~8、沉淀时间1h、反应温度80℃、氯化钙加入量为理论量2.15倍的条件下,Mo沉淀率99.94%,WO3沉淀率85.08%,所得钼钨酸钙产品中含Mo 36.08%、WO37.11%,杂质P、As含量分别为0.012%、0.004 5%。该工艺流程简单,可操作性好,钼钨回收率高。 展开更多
关键词 氧化钼钨粗精矿 高压浸出液 沉钼钨 钼钨酸钙
下载PDF
低浓度双氧水提高原油污染土壤氧化效果的实验研究 被引量:2
2
作者 徐金兰 郭玉琴 郭阳 《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》 北大核心 2019年第5期743-750,共8页
在两种不同Fe^2+浓度和6种双氧水投加浓度的Fenton条件下,对5种原油污染土壤进行了氧化实验.结果表明,投加225 mmol/L低浓度双氧水可促进土壤中短链烃C11-C20的氧化去除,Total Petroleum Hydrocarbon(TPH)的氧化率高达38%.这是由于在低... 在两种不同Fe^2+浓度和6种双氧水投加浓度的Fenton条件下,对5种原油污染土壤进行了氧化实验.结果表明,投加225 mmol/L低浓度双氧水可促进土壤中短链烃C11-C20的氧化去除,Total Petroleum Hydrocarbon(TPH)的氧化率高达38%.这是由于在低浓度双氧水(150~225 mmol/L)条件下H2O2分解时间长且产氧率低,从而能产生高强度的 OH,此时,短链烃C11-C20的解析与氧化达到平衡,因而能被大量氧化去除.而高双氧水投加浓度(300~900 mmol/L)条件下,H2O2分解时间短且产氧率高,仅能产生低强度 OH.这使得长链烃来不及氧化,水相残余的浓度较高. 展开更多
关键词 低浓度H2O2 羟基自由基 产氧 FENTON氧化 原油污染土壤
下载PDF
用低品位钼粗精矿制备工业氧化钼试验研究
3
作者 曹耀华 高照国 +1 位作者 刘红召 王威 《湿法冶金》 CAS 北大核心 2016年第1期63-66,共4页
研究了用低品位钼粗精矿制备氧化钼,确定的工艺流程为钼粗精矿—氧化焙烧—多次循环碱浸—浸出液除磷—沉淀粗钼酸钙—除硫—沉淀钼—煅烧—氧化钼。试验结果表明:在580℃下氧化焙烧1.5h,9次循环碱浸,钼平均浸出率为85.42%;浸出液中除... 研究了用低品位钼粗精矿制备氧化钼,确定的工艺流程为钼粗精矿—氧化焙烧—多次循环碱浸—浸出液除磷—沉淀粗钼酸钙—除硫—沉淀钼—煅烧—氧化钼。试验结果表明:在580℃下氧化焙烧1.5h,9次循环碱浸,钼平均浸出率为85.42%;浸出液中除磷、硫过程中,钼回收率分别为99.64%、99.66%;钼综合回收率为84.82%,所得产品符合GB/T 24482—2009工业氧化钼质量要求。 展开更多
关键词 钼粗精矿 循环碱浸 去除 工业氧化钼
下载PDF
提高厂坝铅锌矿锌选矿指标技术研究 被引量:2
4
作者 廖雪珍 《甘肃冶金》 2010年第3期31-34,共4页
厂坝铅锌矿矿石性质复杂、氧化率高,闪锌矿、方铅矿与脉石嵌布关系密切;根据矿石性质研究及尾矿赋存状态研究结果,在巩固2005年技术攻关成果的基础上,采用高钙条件下选铅回路选择性较好的捕收剂D421铅粗精矿再磨、选锌回路采用硫酸铜黄... 厂坝铅锌矿矿石性质复杂、氧化率高,闪锌矿、方铅矿与脉石嵌布关系密切;根据矿石性质研究及尾矿赋存状态研究结果,在巩固2005年技术攻关成果的基础上,采用高钙条件下选铅回路选择性较好的捕收剂D421铅粗精矿再磨、选锌回路采用硫酸铜黄药法、锌粗精矿再磨工艺流程,取得较好的铅锌选矿指标。 展开更多
关键词 铅锌矿 氧化率 高钙 粗精矿再磨 工艺流程 选锌指标
下载PDF
从低浓度钴料液中制取粗制氢氧化钴的研究
5
作者 李永伟 梁小军 +2 位作者 倪捷 刘佳鹏 蒋勇 《世界有色金属》 2022年第10期41-43,共3页
现行的氧化镁沉钴工艺,沉钴前液钴浓度较高,普遍为2g/L~10g/L,对于含钴浓度在1g/L~2g/L的溶液中沉钴,产品质量较不稳定,所得粗制氢氧化钴产品中钴品位偏低,镁含量偏高,为后续生产及销售带来不利影响。为提高低钴溶液制取粗制氢氧化钴产... 现行的氧化镁沉钴工艺,沉钴前液钴浓度较高,普遍为2g/L~10g/L,对于含钴浓度在1g/L~2g/L的溶液中沉钴,产品质量较不稳定,所得粗制氢氧化钴产品中钴品位偏低,镁含量偏高,为后续生产及销售带来不利影响。为提高低钴溶液制取粗制氢氧化钴产品质量,提高产品主品位,降低杂质含量,本文根据生产工艺特点,重点研究了氧化镁制备浓度、反应时间、反应温度、反应终点pH值等因素对粗制氢氧化钴产品主含量及杂质的影响,摸索最佳工艺条件。通过控制氧化镁配置浓度5%,反应时间4小时,反应温度40℃,控制反应终点pH值7.4-7.6,可得到高品质氢氧化钴产品,产出粗制氢氧化钴产品主含量≥35%,镁含量≤6.5%。 展开更多
关键词 低浓度钴料液 粗制氢氧化钴 氧化镁 产品钴含量 镁含量
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部