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题名环状掺水工艺降温集输试验技术研究
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作者
马海涛
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机构
大庆油田有限责任公司第八采油厂
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出处
《中外能源》
CAS
2011年第10期111-114,共4页
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文摘
大庆油田外围低产、低渗透油藏原油集输物性差,油井产量低,单位产能建设投资高,集输能耗大。其中,油气集输环节分别由集油、脱水、原油稳定处理及储运能耗4部分组成。各部分中,集油部分的能耗更是占到集输系统总能耗的60%~80%,设法降低集油环节的能耗是集输流程节能的关键。对此,开展了确定安全混输温度界限的室内外试验,实现原油在凝固点附近安全运行。根据中高含水期油田开发的特点,对高产液、高含水的集油环开展不加热集输试验。试验区试验结果表明,原油含水率达到并超过转相点后,其流动阻力明显下降,有利于低温集输;对于部分产液量大于20t/d、含水率大于80%的集油环,可采取季节性停掺冷输工艺;对于长期低温运行的集油环出现的开井困难情况,可采取管线热洗、通球物理清洗,增加管道泵、混输泵或工艺改造等措施加以解决;对于污水处理反冲洗效果变差的情况,需要加强适合低温处理药剂的研究与应用。
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关键词
环状工艺
降温
停掺
集输试验
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Keywords
circular water-blending technology
temperature reduction
blending stopping
collection and transmission experiment
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分类号
TE866
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名昌吉油田冷采稠油回掺热水集输特性
被引量:1
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作者
宋多培
冯小刚
李建财
单国平
贾玉庭
毕海杰
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机构
中国石油新疆油田分公司准东采油厂
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出处
《油气储运》
CAS
北大核心
2019年第5期542-546,共5页
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文摘
为适应注水冷采稠油地面集输要求,昌吉油田下设吉7井区采用了回掺热水集输工艺。随着产能建设规模的不断扩大,吉7井区出现了油井掺水温度和压力较低、掺水量过大等问题。通过统计现场相关生产数据,分析了油井掺水量的主要影响因素,计算了回掺热水集输过程中的热力损失,并进行了部分油井的停掺热水试验。结果表明:油井回掺水量主要受油井集输管长影响;掺水集输管道的保温效果较差,热力损失较为严重;在停掺热水集输过程中,井口采出液存在较明显的段塞流,极易造成油井采出液集输困难。研究成果可为昌吉油田冷采稠油的现场管理和工艺优化提供理论指导。(图7,表1,参20)
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关键词
昌吉油田
回掺热水
影响因素
热能损失
停掺热水试验
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Keywords
Changji Oilfield
reinjection of hot water
influential factors
heat loss
experiment on stopping blending hot water
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分类号
TE866
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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