期刊文献+
共找到8篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
烟化炉吹炼终点火焰图像特征研究 被引量:1
1
作者 张寿明 张云生 张付杰 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 2004年第3期37-40,共4页
 通过对烟化炉三次风口火焰图像的处理,发现烟化炉吹炼终点火焰特征与非终点火焰特征具有明显区别,这为化炉吹炼终点判断提供了新的方法和技术思路。
关键词 烟化炉 火焰 数字图像处理 吹炼终点
下载PDF
转炉底吹系统优化研究 被引量:2
2
作者 严敏 孙乐飞 谢桂强 《江西冶金》 2016年第1期1-5,共5页
对新钢第一炼钢厂转炉底吹系统堵塞的问题进行了分析研究,根据分析的结果对底吹元件和控制系统进行优化,并把底吹工艺和实际冶炼过程紧密结合起来。优化后,转炉终渣w(TFe)平均降低了0.26%,转炉终点钢水中w(Mn)增加了34.37%,石灰的月平... 对新钢第一炼钢厂转炉底吹系统堵塞的问题进行了分析研究,根据分析的结果对底吹元件和控制系统进行优化,并把底吹工艺和实际冶炼过程紧密结合起来。优化后,转炉终渣w(TFe)平均降低了0.26%,转炉终点钢水中w(Mn)增加了34.37%,石灰的月平均消耗量比改造前下降了37%。 展开更多
关键词 转炉冶炼 底吹系统 终渣TFe 钢铁料消耗
下载PDF
烟化炉吹炼终点判断图象处理研究
3
作者 张寿明 张云生 张付杰 《有色冶金设计与研究》 2003年第S1期152-154,163,共4页
提出了一种通过对烟化炉三次风口火焰图象二值化分析处理 ,判断烟化炉吹炼点的方法和技术思路。实验结果表明 ,该方法可以较好地将吹炼终点判断出来。
关键词 烟化炉 火焰 数字图象处理 二值化分析 吹炼终点判断
下载PDF
影响出口车轴钢T.O含量因素的探讨 被引量:1
4
作者 高振波 李京社 《安徽冶金科技职业学院学报》 2013年第3期5-8,共4页
通过对电炉冶炼终点碳含量、LF终渣成分以及真空后的软吹时间三个方面,分析了影响马钢出口车轴坯T.O含量的主要因素。分析认为,在马钢特钢公司工况条件下,冶炼终点碳和真空后的软吹时间对车轴坯T.O含量几乎没有影响,但是冶炼终点碳含量... 通过对电炉冶炼终点碳含量、LF终渣成分以及真空后的软吹时间三个方面,分析了影响马钢出口车轴坯T.O含量的主要因素。分析认为,在马钢特钢公司工况条件下,冶炼终点碳和真空后的软吹时间对车轴坯T.O含量几乎没有影响,但是冶炼终点碳含量从0.04%提高到0.10%,可以降低出钢脱氧成本约12元/t钢。控制LF终渣成分,使得终渣中(SiO2)含量低于4%、CaO/Al2O3达到1.70-1.85,可以实现车轴坯T.O含量≤10ppm。 展开更多
关键词 车轴坯 T.O 终点碳 终渣成分 软吹时间
下载PDF
120 t顶底复吹转炉水模型优化研究 被引量:7
5
作者 肖龙鑫 李晶 +1 位作者 闫威 张梦德 《上海金属》 CAS 北大核心 2020年第3期79-86,共8页
以某厂120 t顶底复吹转炉为原型,依据相似原理,在保证模型与原型几何相似以及动力学相似的条件下,通过水力学模型试验研究了顶吹气体流量、底吹气体流量及氧枪位置对熔池混匀时间和冲击深度的影响。结果表明:当顶吹流量为104.4 Nm^3/h... 以某厂120 t顶底复吹转炉为原型,依据相似原理,在保证模型与原型几何相似以及动力学相似的条件下,通过水力学模型试验研究了顶吹气体流量、底吹气体流量及氧枪位置对熔池混匀时间和冲击深度的影响。结果表明:当顶吹流量为104.4 Nm^3/h、底吹流量为1.41 Nm^3/h、氧枪位置为177 mm时,熔池的混匀时间最短,冲击深度约为熔池深度的1/2,处于合理范围之内。基于水模型试验结果进行了工业试验,结果表明:工艺参数优化后顶底复吹转炉冶炼的技术指标明显改善,120 t转炉的吹炼时间从13.72 min缩短至12.86 min,终渣(T.Fe)质量分数从16.33%降低至12.16%。 展开更多
关键词 顶底复吹转炉 水模型试验 吹炼时间 终渣全铁含量
下载PDF
制瓶机吹气头概述
6
作者 赵民生 《玻璃搪瓷与眼镜》 CAS 2023年第2期23-27,31,共6页
介绍了制瓶机吹气头的结构和吹气、排气的工作原理及作用,重点是吹气头在热瓶内冷却的原理,分析了吹气头动作与相关机构的相互关系,最后叙述了吹气头潜在的缺陷。该工作对深入理解工艺过程及原理、保证产品质量具有重要意义。
关键词 吹气头 正吹气 排气 热量 缺陷
下载PDF
基于机器视觉的炉底维护技术开发与应用
7
作者 刘海波 周泉林 赵雷 《河北冶金》 2024年第12期75-79,共5页
随着工业智能化的不断发展,机器视觉技术被广泛应用到各大领域,在钢铁工业领域的应用也在逐步推进。本文将机器视觉技术应用到转炉底维护吹方面,在转炉附近安装耐高温机器视觉采集装置,利用机器视觉技术采集炉底风口照片,依托二级系统,... 随着工业智能化的不断发展,机器视觉技术被广泛应用到各大领域,在钢铁工业领域的应用也在逐步推进。本文将机器视觉技术应用到转炉底维护吹方面,在转炉附近安装耐高温机器视觉采集装置,利用机器视觉技术采集炉底风口照片,依托二级系统,将采集到炉底状态图片进行汇总并自主分析,实现炉底风口状态分类,识别炉底侵蚀、炉底过厚、正常、堵塞等多种炉底状态,判断结果在二级界面上进行呈现,并可以进行历史炉次查询。现场操作人员根据视觉判断结果,将12路底吹支管流量进行单独设定实现底吹风口气体流量精准控制;依据转炉终渣条件,结合转炉炉衬状况转炉出钢温度、转炉终渣成分,确定合理的转炉溅渣枪位、溅渣时间和溅渣料加入量,实现精准溅渣维护炉底;根据视觉识别结果进行挂渣工艺设计并采用自动挂渣操作,解决了炉底侵蚀不均匀导致的底吹风口裸露、堵塞问题,有效提高了底吹使用寿命,使得复吹转炉碳氧积稳定控制在小于0.001 8的前提下,炉龄提高了15.6%。 展开更多
关键词 机器视觉 炉底维护 转炉底吹 溅渣 出钢温度 终渣 炉龄
下载PDF
梅钢顶底复吹转炉冶炼终渣及钢水成分的研究 被引量:7
8
作者 吴伟 邹宗树 +2 位作者 马嵩 李永祥 郭振和 《炼钢》 CAS 北大核心 2004年第2期47-50,共4页
采用热力学平衡模型对梅钢终渣成分进行计算分析 ,结果表明 ,梅钢冶炼终点渣—钢反应远未达到平衡 ,其主要原因是受操作工艺参数的影响。利用冷态模拟实验对梅钢的工艺参数进行优化 。
关键词 顶底复吹转炉 冶炼终点 终渣成分 工艺参数 炼钢 热力学
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部