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题名烟化炉吹炼终点火焰图像特征研究
被引量:1
- 1
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作者
张寿明
张云生
张付杰
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机构
昆明理工大学
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出处
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
2004年第3期37-40,共4页
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基金
云南省自然科学基金重点资助项目(FZD20004)
云南省人才引培资助项目(2002PY09)
2002年云南省计算机应用重点实验室开放基金资助项目
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文摘
通过对烟化炉三次风口火焰图像的处理,发现烟化炉吹炼终点火焰特征与非终点火焰特征具有明显区别,这为化炉吹炼终点判断提供了新的方法和技术思路。
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关键词
烟化炉
火焰
数字图像处理
吹炼终点
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Keywords
Fuming furnace
Flame
Digital image processing
blowing final point
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分类号
TF068.21
[冶金工程—冶金物理化学]
TF806.08
[冶金工程—有色金属冶金]
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题名转炉底吹系统优化研究
被引量:2
- 2
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作者
严敏
孙乐飞
谢桂强
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机构
新余钢铁集团有限公司
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出处
《江西冶金》
2016年第1期1-5,共5页
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文摘
对新钢第一炼钢厂转炉底吹系统堵塞的问题进行了分析研究,根据分析的结果对底吹元件和控制系统进行优化,并把底吹工艺和实际冶炼过程紧密结合起来。优化后,转炉终渣w(TFe)平均降低了0.26%,转炉终点钢水中w(Mn)增加了34.37%,石灰的月平均消耗量比改造前下降了37%。
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关键词
转炉冶炼
底吹系统
终渣TFe
钢铁料消耗
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Keywords
converter smelting
bottom blowing system
final slag TFe
iron and steel material consumption
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分类号
TF713
[冶金工程—钢铁冶金]
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题名烟化炉吹炼终点判断图象处理研究
- 3
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作者
张寿明
张云生
张付杰
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机构
昆明理工大学信息工程与自动化学院
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出处
《有色冶金设计与研究》
2003年第S1期152-154,163,共4页
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基金
云南省自然科学基金重点资助项目 (FZD2 0 0 0 4)
云南省人才引培资助项目 ( 2 0 0 2PY0 9)
云南省计算机应用重点实验室开放基金资助项目
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文摘
提出了一种通过对烟化炉三次风口火焰图象二值化分析处理 ,判断烟化炉吹炼点的方法和技术思路。实验结果表明 ,该方法可以较好地将吹炼终点判断出来。
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关键词
烟化炉
火焰
数字图象处理
二值化分析
吹炼终点判断
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Keywords
smoulder Furnce flame digital image processing binary images analysis estimate blowing final point
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名影响出口车轴钢T.O含量因素的探讨
被引量:1
- 4
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作者
高振波
李京社
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机构
北京科技大学冶金与生态工程学院
马钢特钢公司
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出处
《安徽冶金科技职业学院学报》
2013年第3期5-8,共4页
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文摘
通过对电炉冶炼终点碳含量、LF终渣成分以及真空后的软吹时间三个方面,分析了影响马钢出口车轴坯T.O含量的主要因素。分析认为,在马钢特钢公司工况条件下,冶炼终点碳和真空后的软吹时间对车轴坯T.O含量几乎没有影响,但是冶炼终点碳含量从0.04%提高到0.10%,可以降低出钢脱氧成本约12元/t钢。控制LF终渣成分,使得终渣中(SiO2)含量低于4%、CaO/Al2O3达到1.70-1.85,可以实现车轴坯T.O含量≤10ppm。
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关键词
车轴坯
T.O
终点碳
终渣成分
软吹时间
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Keywords
axle billet, T. O, final carbon conton content, final slag component, soft blowing time
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分类号
TF741.3
[冶金工程—钢铁冶金]
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题名120 t顶底复吹转炉水模型优化研究
被引量:7
- 5
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作者
肖龙鑫
李晶
闫威
张梦德
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机构
北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室
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出处
《上海金属》
CAS
北大核心
2020年第3期79-86,共8页
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文摘
以某厂120 t顶底复吹转炉为原型,依据相似原理,在保证模型与原型几何相似以及动力学相似的条件下,通过水力学模型试验研究了顶吹气体流量、底吹气体流量及氧枪位置对熔池混匀时间和冲击深度的影响。结果表明:当顶吹流量为104.4 Nm^3/h、底吹流量为1.41 Nm^3/h、氧枪位置为177 mm时,熔池的混匀时间最短,冲击深度约为熔池深度的1/2,处于合理范围之内。基于水模型试验结果进行了工业试验,结果表明:工艺参数优化后顶底复吹转炉冶炼的技术指标明显改善,120 t转炉的吹炼时间从13.72 min缩短至12.86 min,终渣(T.Fe)质量分数从16.33%降低至12.16%。
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关键词
顶底复吹转炉
水模型试验
吹炼时间
终渣全铁含量
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Keywords
top-bottom combined blowing converter
water model experiment
blowing time
final slag total iron content
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分类号
TF7
[冶金工程—钢铁冶金]
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题名制瓶机吹气头概述
- 6
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作者
赵民生
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机构
上海市硅酸盐学会窑炉与设备专业委员会
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出处
《玻璃搪瓷与眼镜》
CAS
2023年第2期23-27,31,共6页
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文摘
介绍了制瓶机吹气头的结构和吹气、排气的工作原理及作用,重点是吹气头在热瓶内冷却的原理,分析了吹气头动作与相关机构的相互关系,最后叙述了吹气头潜在的缺陷。该工作对深入理解工艺过程及原理、保证产品质量具有重要意义。
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关键词
吹气头
正吹气
排气
热量
缺陷
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Keywords
blowhead
final blow
exhaust
quantity of heat
defect
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分类号
TQ171.776
[化学工程—玻璃工业]
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题名基于机器视觉的炉底维护技术开发与应用
- 7
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作者
刘海波
周泉林
赵雷
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机构
唐山钢铁集团有限责任公司
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出处
《河北冶金》
2024年第12期75-79,共5页
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文摘
随着工业智能化的不断发展,机器视觉技术被广泛应用到各大领域,在钢铁工业领域的应用也在逐步推进。本文将机器视觉技术应用到转炉底维护吹方面,在转炉附近安装耐高温机器视觉采集装置,利用机器视觉技术采集炉底风口照片,依托二级系统,将采集到炉底状态图片进行汇总并自主分析,实现炉底风口状态分类,识别炉底侵蚀、炉底过厚、正常、堵塞等多种炉底状态,判断结果在二级界面上进行呈现,并可以进行历史炉次查询。现场操作人员根据视觉判断结果,将12路底吹支管流量进行单独设定实现底吹风口气体流量精准控制;依据转炉终渣条件,结合转炉炉衬状况转炉出钢温度、转炉终渣成分,确定合理的转炉溅渣枪位、溅渣时间和溅渣料加入量,实现精准溅渣维护炉底;根据视觉识别结果进行挂渣工艺设计并采用自动挂渣操作,解决了炉底侵蚀不均匀导致的底吹风口裸露、堵塞问题,有效提高了底吹使用寿命,使得复吹转炉碳氧积稳定控制在小于0.001 8的前提下,炉龄提高了15.6%。
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关键词
机器视觉
炉底维护
转炉底吹
溅渣
出钢温度
终渣
炉龄
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Keywords
machine vision
furnace bottom maintenance
bottom blowing of converter
splashing slag
drawing temperature
final slag
furnace life
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分类号
TF55
[冶金工程—钢铁冶金]
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题名梅钢顶底复吹转炉冶炼终渣及钢水成分的研究
被引量:7
- 8
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作者
吴伟
邹宗树
马嵩
李永祥
郭振和
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机构
东北大学冶金研究所
宝钢集团梅山有限公司炼钢厂
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出处
《炼钢》
CAS
北大核心
2004年第2期47-50,共4页
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文摘
采用热力学平衡模型对梅钢终渣成分进行计算分析 ,结果表明 ,梅钢冶炼终点渣—钢反应远未达到平衡 ,其主要原因是受操作工艺参数的影响。利用冷态模拟实验对梅钢的工艺参数进行优化 。
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关键词
顶底复吹转炉
冶炼终点
终渣成分
工艺参数
炼钢
热力学
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Keywords
oxygen top and bottom blown converter
end point of blowing
final slag composition
process parameters of operation
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分类号
TF729
[冶金工程—钢铁冶金]
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