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82B高碳钢盘条连续冷却转变曲线的测定及其相变规律 被引量:1
1
作者 田志鹏 《理化检验(物理分册)》 CAS 2023年第6期29-32,共4页
采用GLEEBLE3800型热模拟试验机对82B高碳钢盘条进行连续冷却试验,利用光学显微镜及扫描电子显微镜对不同冷却速率的试样进行显微组织分析,绘制连续冷却转变曲线。结果表明:开始产生马氏体组织的临界冷却速率为5℃/s,冷却速率为0.5~5℃/... 采用GLEEBLE3800型热模拟试验机对82B高碳钢盘条进行连续冷却试验,利用光学显微镜及扫描电子显微镜对不同冷却速率的试样进行显微组织分析,绘制连续冷却转变曲线。结果表明:开始产生马氏体组织的临界冷却速率为5℃/s,冷却速率为0.5~5℃/s时,组织为珠光体和索氏体;通过性能对比发现,冷却速率为3℃/s时,82B高碳钢盘条的综合性能达到最佳。 展开更多
关键词 82B高碳钢盘条 连续冷却转变曲线 相变 显微组织
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高碳线材洁净钢的工艺研究与应用
2
作者 曹新刚 《山西冶金》 CAS 2023年第6期159-162,共4页
以河钢SWRH82A高碳线材生产工艺为基础,采用夹杂物电镜扫描方法,研究SWRH82A钢生产过程中各个工序w(O)、w(N)的变化规律及夹杂物的类型、数量、分布,分析该钢种各工序夹杂物的变化情况和改进措施。通过生产检测数据得出:要满足高品质洁... 以河钢SWRH82A高碳线材生产工艺为基础,采用夹杂物电镜扫描方法,研究SWRH82A钢生产过程中各个工序w(O)、w(N)的变化规律及夹杂物的类型、数量、分布,分析该钢种各工序夹杂物的变化情况和改进措施。通过生产检测数据得出:要满足高品质洁净钢要求,需在LF精炼过程中采取微正压操作;开浇前对中间包内部进行氩气吹扫2~4 min,中间包钢水使用覆盖剂、碳化稻壳进行双层覆盖;浇注过程中对大包长水口全程添加氩气保护,同时对中间包上水口与浸入式水口衔接处进行充氩气保护,以有效减少钢水吸气;钢水浇铸时运用结晶器电磁搅拌+末端电磁搅拌技术,以促进夹杂物上浮。 展开更多
关键词 高碳线材 洁净钢 夹杂物
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轧制工艺及时效时间对大规格高碳钢线材性能的影响 被引量:14
3
作者 王权 周明君 +2 位作者 李晓春 付学义 张丽颖 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2002年第7期15-18,共4页
大规格高碳钢线材轧后自然放置一段时间后的力学性能发生较大变化 ,尤其是线材的断面收缩率提高较为明显。通过对13mm的 82B高碳钢线材在不同时段残余应力的测定分析 。
关键词 轧制工艺 大规格 高碳钢线材 时效 残余应力 性能
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时效处理对高碳钢盘条性能的影响 被引量:11
4
作者 胡显军 陈少慧 +1 位作者 方峰 蒋建清 《金属热处理》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期36-40,共5页
研究了时效处理时间对SWRH72B和SWRH82B高碳钢盘条抗拉强度和断面收缩率的影响规律,测量了材料中氢含量的变化,用扫描电镜分析了高碳钢盘条拉伸断口形貌的变化。结果表明,经过时效处理后,SWRH72B和SWRH82B高碳钢盘条的抗拉强度变化不大... 研究了时效处理时间对SWRH72B和SWRH82B高碳钢盘条抗拉强度和断面收缩率的影响规律,测量了材料中氢含量的变化,用扫描电镜分析了高碳钢盘条拉伸断口形貌的变化。结果表明,经过时效处理后,SWRH72B和SWRH82B高碳钢盘条的抗拉强度变化不大,但断面收缩率提高50%以上;随着时效时间的延长,盘条中氢含量逐渐降低;未经充分时效处理的拉伸断口上存在白圈,时效处理后白圈消失。 展开更多
关键词 SWRH72B和SWRH82B高碳钢盘条 时效处理 力学性能 断口形貌
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高碳钢线材表面缺陷分析 被引量:9
5
作者 覃之光 郑云峰 +1 位作者 沈金龙 夏艳花 《钢铁研究》 CAS 2010年第3期20-23,共4页
针对武钢高碳钢线材表面缺陷造成的危害,采用表面酸洗、金相及扫描电镜等分析方法对线材表面存在的缺陷进行了系统的分析,确定了缺陷类型,分析了形成原因,提出了改进措施,这些措施实施后,基本消除了高碳钢线材的表面质量缺陷。
关键词 高碳钢 线材 表面缺陷
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轧后控冷的高碳钢盘条表面氧化铁皮组织的研究 被引量:5
6
作者 胡微 任勇 +2 位作者 程晓茹 王煜 付松岳 《上海金属》 CAS 北大核心 2016年第4期26-30,35,共6页
模拟高碳钢线材轧后斯太尔摩冷却过程表面氧化铁皮的生成情况,采用扫描电镜观察铁皮的微观形貌,分析不同的加热温度和冷却工艺对铁皮微观组织及Fe O和Fe3O4层厚比的影响规律。实验结果表明,随着加热温度的升高及延长高温氧化时间,Fe O... 模拟高碳钢线材轧后斯太尔摩冷却过程表面氧化铁皮的生成情况,采用扫描电镜观察铁皮的微观形貌,分析不同的加热温度和冷却工艺对铁皮微观组织及Fe O和Fe3O4层厚比的影响规律。实验结果表明,随着加热温度的升高及延长高温氧化时间,Fe O含量增加,层厚比增大。从650℃冷却到350℃以下时,随着冷却速度的降低,Fe3O4含量增加,层厚比减小。因此,实际生产中可通过调整加热温度和冷却速度来获得所需要的氧化铁皮组织结构。 展开更多
关键词 高碳钢盘条 氧化铁皮 氧化组织 层厚比
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82B线材在斯太尔摩线上的温度场模拟 被引量:5
7
作者 杭乃勤 万五霞 +2 位作者 王伯文 卓钊 程向龙 《武汉科技大学学报》 CAS 2009年第3期229-233,共5页
采用商用marc/mentent有限元软件,利用marc软件的用户扩展接口,开发fortran语言相变潜热处理模块,模拟高碳钢线材在斯太尔摩线上的传热及相变过程,所得模拟结果与实测结果吻合。运用该模拟研究平台可对现场控冷工艺进行有效分析。
关键词 高碳钢 高速线材 斯太尔摩线 相变潜热
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大规格高碳钢线材性能时效原因初步研究 被引量:11
8
作者 王恩琦 潘贻芳 +1 位作者 李永来 余望 《轧钢》 1998年第2期18-21,共4页
大规格高碳钢线材轧后自然放置一段时间,其力学性能发生较大变化,尤其是线材的面缩率和伸长率提高幅度较大,通过对13mm82B线材进行不同时间段残余应力及气体氢含量的测定分析,初步探明了时效前后力学性能变化的原因及规律。
关键词 大规格 高碳钢 线材 性能时效
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微合金化及控制冷却在高碳钢盘条中的应用现状 被引量:2
9
作者 李敏娜 杜忠泽 +2 位作者 王庆娟 许宏安 杨雨晴 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2016年第1期6-10,共5页
提高高碳钢盘条内部索氏体可使其具有优异的综合力学性能,在金属制品行业已被广泛应用。介绍了高碳钢盘条索氏体组织的形成机理及其对材料性能的影响,阐述了微合金元素在高碳钢盘条中的应用,分析了轧制过程中终轧温度及冷却速度等工艺... 提高高碳钢盘条内部索氏体可使其具有优异的综合力学性能,在金属制品行业已被广泛应用。介绍了高碳钢盘条索氏体组织的形成机理及其对材料性能的影响,阐述了微合金元素在高碳钢盘条中的应用,分析了轧制过程中终轧温度及冷却速度等工艺参数的控制,并对我国今后高碳钢盘条生产工艺技术的研究方向进行了展望。 展开更多
关键词 高碳钢盘条 索氏体化 微合金化 控冷工艺 综合性能
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国内外高级硬线钢实物质量对比 被引量:8
10
作者 冯军 陈伟庆 《中国冶金》 CAS 2005年第10期18-21,共4页
分析对比了国内外钢厂生产的高级硬线钢的化学成分、金相组织和力学性能、显微氧化物夹杂、小方坯中心碳偏析,为改善高碳钢实物质量提供依据。
关键词 高碳钢 82B 盘条 实物质量
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钒对高碳钢连续冷却过程中索氏体形核的影响 被引量:2
11
作者 梁益龙 梁宇 +2 位作者 朱建培 杨明 向嵩 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期66-70,共5页
以SWRS82B盘条钢为研究对象,研究了钒元素对高碳钢在连续冷却条件下索氏体形核的影响规律,采用光学显微镜、SEM及能谱对索氏体形核过程进行了观测和分析。研究发现,索氏体的形核位置主要是在V、S元素的富集区域。V的加入增大了渗碳体的... 以SWRS82B盘条钢为研究对象,研究了钒元素对高碳钢在连续冷却条件下索氏体形核的影响规律,采用光学显微镜、SEM及能谱对索氏体形核过程进行了观测和分析。研究发现,索氏体的形核位置主要是在V、S元素的富集区域。V的加入增大了渗碳体的形核驱动力,具有B1结构的VC会在同样B1结构的非共格MnS界面析出,VC的析出造成其附近区域出现局部贫碳区,连续冷却过程中由低能的索氏体/析出相界面取代奥氏体/析出相界面,索氏体团在MnS+VC复杂析出相的VC界面形核。 展开更多
关键词 高碳盘条钢 索氏体形核 钒元素
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钒氮合金在高碳钢WSWRH82B中的应用 被引量:5
12
作者 沈金龙 覃之光 +1 位作者 夏艳花 韩斌 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2009年第4期21-26,共6页
介绍了钒氮合金在高碳钢盘条W SWRH82B中的应用,钒氮微合金化对W SWRH82B钢组织和性能的影响;根据实验室模拟不同冷却工艺对含钒氮钢组织、性能影响的结果,提出了开发2 000 MPa及其以上超高强度钢绞线用盘条钢中的钒、氮元素的合理加入... 介绍了钒氮合金在高碳钢盘条W SWRH82B中的应用,钒氮微合金化对W SWRH82B钢组织和性能的影响;根据实验室模拟不同冷却工艺对含钒氮钢组织、性能影响的结果,提出了开发2 000 MPa及其以上超高强度钢绞线用盘条钢中的钒、氮元素的合理加入量;根据含钒氮钢中钒氮化物在冷却过程中的析出行为,分析了析出机制。 展开更多
关键词 钒氮合金 高碳钢盘条 钢绞线 强化机理
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高强度冷拉钢丝用盘条及钢丝性能研究 被引量:4
13
作者 姚赞 张忠铧 张弛 《宝钢技术》 CAS 2013年第5期55-58,共4页
高强度冷拉钢丝是生产建筑用预应力钢绞线和桥梁缆索用镀锌钢丝的基础材料,具有广阔的应用前景,随着技术的进步,工程建设对钢丝强度等级提出了更高的要求。对高强度冷拉钢丝用钢的化学成分、组织,生产工艺进行了研究。通过提高轧后斯太... 高强度冷拉钢丝是生产建筑用预应力钢绞线和桥梁缆索用镀锌钢丝的基础材料,具有广阔的应用前景,随着技术的进步,工程建设对钢丝强度等级提出了更高的要求。对高强度冷拉钢丝用钢的化学成分、组织,生产工艺进行了研究。通过提高轧后斯太尔摩冷却速度,细化索氏体片层结构,使得盘条强度达到1 368 MPa,同时面缩率达到33%,具有良好的拉拔性能。拥有更细显微组织的高强度盘条拉拔过程中加工硬化率更高,当拉拔总压缩率达到83.8%时,5.24钢丝强度达到2 140 MPa,其强度提高的同时扭转值下降并不明显,仍达到25次,具有良好的强塑性配合。 展开更多
关键词 高碳钢 斯太尔摩线 索氏体盘条 冷拉拔 高强度钢丝
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高碳钢线材拉拔断裂分析 被引量:1
14
作者 隋晓红 王晓峰 +1 位作者 黄磊 马惠霞 《鞍钢技术》 CAS 2013年第4期5-9,28,共6页
归纳了高碳钢线材拉拔断裂的常见类型,通过列举典型实例,分析了各类断裂的宏观、微观特征及其断裂原因。根据分析结果,提出了相应的改进措施。
关键词 高碳钢 线材 拉拔 断裂 缺陷
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高碳钢线材轧后水冷换热过程的有限差分模拟 被引量:1
15
作者 张云祥 杜涛 +3 位作者 叶欢 汤小秒 褚双学 欧阳标 《特殊钢》 北大核心 2011年第4期1-3,共3页
根据82B和72A钢Φ5.5~12.5mm高速线材轧后水冷传热特点,将水冷过程分成3个区域,并在水冷箱区域中根据环形喷嘴的开关状态,分别采用了水对流换热和水蒸气对流换热两种形式传热模型,建立了水冷过程按喷嘴个数分段处理的边界条件,通过有... 根据82B和72A钢Φ5.5~12.5mm高速线材轧后水冷传热特点,将水冷过程分成3个区域,并在水冷箱区域中根据环形喷嘴的开关状态,分别采用了水对流换热和水蒸气对流换热两种形式传热模型,建立了水冷过程按喷嘴个数分段处理的边界条件,通过有限差分模拟得出轧后水冷系统中线材断面的温度分布。通过实测温度值校正高碳钢线材水冷过程中水的对流换热系数,模拟结果表明,精轧机入口和吐丝机的预报和实测线材表面温度均值的绝对误差在±20℃以内。 展开更多
关键词 高碳钢 高速轧制 线材 水冷 有限差分模拟
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高碳钢盘条表面氧化铁皮厚度控制与研究 被引量:8
16
作者 张全刚 陈波 +3 位作者 赵自义 翟林甫 李新华 贾良宽 《金属制品》 2014年第3期31-34,共4页
通过试验研究不同控冷工艺对高碳钢热轧盘条表面氧化铁皮形成的影响。用光学显微镜观察、测量盘条表面氧化铁皮的厚度,结果表明,盘条表面氧化铁皮厚度除与吐丝温度有关外,还与盘条轧后冷却速度有关。氧化铁皮厚度随着吐丝温度的升高而... 通过试验研究不同控冷工艺对高碳钢热轧盘条表面氧化铁皮形成的影响。用光学显微镜观察、测量盘条表面氧化铁皮的厚度,结果表明,盘条表面氧化铁皮厚度除与吐丝温度有关外,还与盘条轧后冷却速度有关。氧化铁皮厚度随着吐丝温度的升高而逐渐增加;随着盘条轧后冷却速度的变慢,盘条表面氧化铁皮厚度有增加的趋势。当轧后冷却速度不大于13℃/s时,盘条表面氧化铁皮厚度达到15μm左右,氧化铁皮相对较厚且脆,可方便用户在机械剥壳过程中去除。 展开更多
关键词 高碳钢盘条 氧化铁皮厚度 氧化动力学 吐丝温度 冷却速度
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60Si2Mn弹簧钢加热温度对表面脱碳的影响 被引量:45
17
作者 温宏权 向顺华 +2 位作者 张永杰 韩茂栋 陶曙明 《宝钢技术》 CAS 2008年第3期44-47,共4页
表面脱碳是高速线材生产的重要问题之一。在考虑碳扩散和氧化因素后,理论计算了加热温度对60Si2Mn弹簧钢表面脱碳影响的规律,表明在900~1000%加热温度下60Si2Mn弹簧钢脱碳层厚度存在最小值,此结果与60Si2Mn弹簧钢氧化脱碳试验结果... 表面脱碳是高速线材生产的重要问题之一。在考虑碳扩散和氧化因素后,理论计算了加热温度对60Si2Mn弹簧钢表面脱碳影响的规律,表明在900~1000%加热温度下60Si2Mn弹簧钢脱碳层厚度存在最小值,此结果与60Si2Mn弹簧钢氧化脱碳试验结果一致。结合钢的相变进一步分析了不同加热温度下表面脱碳层形貌变化的规律,并简要介绍了脱碳控制的主要途径。 展开更多
关键词 高速线材 弹簧钢 表面脱碳 碳扩散 氧化
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高碳钢盘条在拉拔前发生脆断的原因分析 被引量:4
18
作者 姚文献 张全刚 +3 位作者 李印长 陈占杰 翟林甫 李明 《河南冶金》 2014年第6期35-37,共3页
通过SEM电子显微镜观察了不同牌号的高碳钢盘条在使用前或机械剥壳过程中发生脆断的断口形貌,利用光学显微镜检验了脆断盘条断口处对应的金相组织,分析了盘条发生脆断的原因。结果表明,盘条在吊装或运输过程中,由于碰撞或摩擦等机械外... 通过SEM电子显微镜观察了不同牌号的高碳钢盘条在使用前或机械剥壳过程中发生脆断的断口形貌,利用光学显微镜检验了脆断盘条断口处对应的金相组织,分析了盘条发生脆断的原因。结果表明,盘条在吊装或运输过程中,由于碰撞或摩擦等机械外力作用造成盘条表面局部金属发生剧烈变形,导致盘条表面组织发生变化,形成应力集中从而诱发裂纹,最终造成盘条在使用前或机械剥壳过程中发生脆断。 展开更多
关键词 高碳钢 盘条 脆断 变形 组织 应力
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降低高碳钢冶炼成本的生产实践 被引量:1
19
作者 李正嵩 李燚 +2 位作者 刘立德 高长益 叶雅妮 《四川冶金》 CAS 2016年第2期1-8,共8页
为了降低60#~80#、SWRH82B高碳钢的冶炼成本,通过优化转炉炉料结构,充分利用铁水中的Cr元素,改造LF炉水冷炉盖,回收利用LF炉精炼渣,提高进入LF炉精炼站的钢水温度,减少Si-Ca线喂入量,用纯钙线代替Si-Ca线对钢水进行钙处理,延长连铸中间... 为了降低60#~80#、SWRH82B高碳钢的冶炼成本,通过优化转炉炉料结构,充分利用铁水中的Cr元素,改造LF炉水冷炉盖,回收利用LF炉精炼渣,提高进入LF炉精炼站的钢水温度,减少Si-Ca线喂入量,用纯钙线代替Si-Ca线对钢水进行钙处理,延长连铸中间包使用寿命,中间包使用保温吸渣剂代替无碳覆盖剂,结果使高碳钢的吨钢冶炼成本下降了53.44元。 展开更多
关键词 高碳钢 盘条 炼钢 成本
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优质高碳钢线材中夹杂物研究 被引量:9
20
作者 程德朝 孙玉强 石成刚 《金属制品》 2005年第5期33-36,共4页
优质高碳钢线材中的夹杂物来源于脱氧产物、吹氩降温过程中的二次氧化、钢包到中间包浇注的二次氧化、钢包和中间包耐火材料的剥离等。指出夹杂物形貌和能谱特征,分析不同破裂指数的夹杂物对线材性能的影响。为了得到塑性的MnO-A l2O3-S... 优质高碳钢线材中的夹杂物来源于脱氧产物、吹氩降温过程中的二次氧化、钢包到中间包浇注的二次氧化、钢包和中间包耐火材料的剥离等。指出夹杂物形貌和能谱特征,分析不同破裂指数的夹杂物对线材性能的影响。为了得到塑性的MnO-A l2O3-S iO2夹杂物,应该采用S i-Mn脱氧。提出生产高碳钢线材过程中减少夹杂物的关键措施。 展开更多
关键词 高碳钢线材 夹杂物 来源 控制
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