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低温Hi-B钢高温退火时Als和加热气氛对二次再结晶的影响
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作者 孔德南 李观军 《河南冶金》 2023年第6期5-8,23,共5页
质量分数分别为221×10^(-6)和285×10^(-6)的两种酸溶铝(Als)的钢样,在650~1190℃时分别采用75%N_(2)+25%H_(2)、50%N_(2)+50%H_(2)、25%N_(2)+75%H_(2)三种加热气氛进行退火试验。结果发现:当Als较低时,随着高温退火氛围中H_... 质量分数分别为221×10^(-6)和285×10^(-6)的两种酸溶铝(Als)的钢样,在650~1190℃时分别采用75%N_(2)+25%H_(2)、50%N_(2)+50%H_(2)、25%N_(2)+75%H_(2)三种加热气氛进行退火试验。结果发现:当Als较低时,随着高温退火氛围中H_(2)比例的升高,磁性能降低;当Als较高时,随着高温退火氛围中H_(2)比例的升高,磁性能升高。分析认为主要是因为高温退火氛围对抑制剂的数量和尺寸产生了一定影响。当Als较低时,由于渗氮后形成的AlN或(Al,Si)N无论数量和尺寸都偏小,抑制剂的抑制能力较小,当高温退火采用较高比例N_(2)时,会进一步促进N向钢基体中的渗入,一方面可以促进AlN或(Al,Si)N的进一步析出,另一方面可以使细小的AlN或(Al,Si)N粒子粗化,进而增强抑制能力。而随着H_(2)比例的提高,这种作用逐步减小,当H_(2)达到一定比例后抑制剂分解速度加快,抑制剂抑制能力减小,二次再结晶温度降低,二次再结晶不易完善。Als较高时,渗氮后形成的AlN或(Al,Si)N数量较多、尺寸偏大,高温退火氛围中N_(2)比例较高时虽然会促进抑制剂的进一步析出,但更多会促使抑制剂粒子的粗化,造成二次再结晶温度降低。 展开更多
关键词 hi-b 高温退火 抑制剂 二次再结晶 加热气氛
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高牌号无取向硅钢生产流程中织构控制研究现状
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作者 褚绍阳 干勇 +3 位作者 仇圣桃 项利 田玉石 石超 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第13期199-207,共9页
在节能减排的背景之下,水电、风电和核电等清洁能源行业得到了快速发展。高牌号无取向硅钢是上述发电机组应用最普遍的铁芯材料。因此,开发低铁损和高磁感的高牌号无取向硅钢是清洁能源产业高质量发展的前提条件。织构是影响高牌号无取... 在节能减排的背景之下,水电、风电和核电等清洁能源行业得到了快速发展。高牌号无取向硅钢是上述发电机组应用最普遍的铁芯材料。因此,开发低铁损和高磁感的高牌号无取向硅钢是清洁能源产业高质量发展的前提条件。织构是影响高牌号无取向硅钢磁感和铁损的主要因素之一,受到生产工艺的影响。然而,高牌号无取向硅钢工艺流程长,影响织构控制的工艺因素众多。为了满足高牌号无取向硅钢在低铁损时实现高磁感,在产品加工时应尽量避免对磁性能不利的{111}织构的形成,促进对其有利的{100}和{110}织构形成。本文首先介绍了高牌号无取向硅钢的工艺流程,对比了国内外钢铁企业产品的磁性能(P_(15/50)和B_(50))。其次,阐述了高牌号无取向硅钢在炼钢、热轧、常化、冷轧和成品退火过程中促进有利织构形成的影响因素。最后,归纳出能促进高牌号无取向硅钢有利织构形成的生产工艺,并对织构控制的发展方向提出了建议。 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 生产工艺 织构控制 磁感
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高磁感取向硅钢(Hi-B)中AlN抑制剂的固溶析出行为 被引量:11
3
作者 李建军 岳尔斌 +2 位作者 项利 仇圣桃 赵沛 《金属功能材料》 CAS 2009年第5期55-58,共4页
AlN主要作为Hi-B钢生产的抑制剂来抑制初次晶粒的长大,促进二次再结晶。本文分析总结了国内外对Hi-B钢中AlN抑制剂固溶析出行为的研究工作,并提出了进一步研究的方向。
关键词 高磁感取向硅钢 抑制剂AlN 固溶析出行为
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低温HiB钢全流程组织、织构演变及成品磁性能
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作者 李泽超 郭飞虎 +1 位作者 时朋召 仇圣桃 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第4期432-440,共9页
以低温高磁感取向硅钢(HiB钢)全流程生产过程中各工序段的热轧板、常化板、冷轧板、脱碳渗氮板和成品板为研究对象,采用光学显微镜、X射线衍射仪(XRD)和电子背散射衍射仪(EBSD)表征其组织与织构,分析低温HiB钢生产全流程组织与织构的演... 以低温高磁感取向硅钢(HiB钢)全流程生产过程中各工序段的热轧板、常化板、冷轧板、脱碳渗氮板和成品板为研究对象,采用光学显微镜、X射线衍射仪(XRD)和电子背散射衍射仪(EBSD)表征其组织与织构,分析低温HiB钢生产全流程组织与织构的演变规律,探究其对低温HiB钢成品板磁性能的影响。结果表明:低温HiB钢热轧板、常化板的组织和织构在厚度方向上存在显著差异,Goss晶粒起源于热轧板1/4次表层,热轧板与常化板的织构种类相同,仅织构强度存在差异,中心层主要织构为{118}<110>;冷轧板为纤维状变形组织,形成了较强的α纤维织构和γ纤维织构,{111}<110>的织构强度最高,为14.4;脱碳渗氮板以α^(*)纤维和γ纤维织构为主,分别集中在{114}<481>和{111}<112>处,Goss晶粒周围主要为{114}<481>和{111}<112>取向晶粒,尺寸小于其他晶粒,不具有数量和生长优势。磁性能为B_(8)≥1.89 T,P_(1.7/50)≤0.97 W/kg的成品板Goss晶粒发展完善,晶粒尺寸达到厘米级,晶界呈锯齿状,Goss织构锋锐;磁性能为B_(8)=1.83 T,P_(1.7/50)=1.27 W/kg的成品板中多为异常长大的非高斯与高斯位向偏离角较大的取向晶粒,且晶界光滑;大部分晶粒未发生二次再结晶的成品板组织为细晶组织,磁性能B_(8)=1.77 T,P_(1.7/50)=1.48 W/kg。 展开更多
关键词 高磁感 取向硅钢 微观组织 织构 磁性能 新能源
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3.3%Si高强无取向电工钢再结晶组织演变及其对性能的影响
5
作者 彭宇凡 陈天宇 +2 位作者 宋新莉 张佳奇 贾涓 《中国体视学与图像分析》 2024年第1期54-63,共10页
探究3.3%Si高强无取向硅钢再结晶组织与织构的演变及其对磁性能与力学性能的影响规律与机理。借助光学显微镜,扫描电镜分析冷轧-退火在不同阶段再结晶组织与织构,利用磁性能设备测试铁损与磁感应强度,万能拉伸试验机测试力学性能。结果... 探究3.3%Si高强无取向硅钢再结晶组织与织构的演变及其对磁性能与力学性能的影响规律与机理。借助光学显微镜,扫描电镜分析冷轧-退火在不同阶段再结晶组织与织构,利用磁性能设备测试铁损与磁感应强度,万能拉伸试验机测试力学性能。结果表明,3.3%Si高强无取向硅钢冷轧后组织沿轧向呈纤维状分布,主要织构是{001}<110>织构,在900℃退火30s发生部分再结晶,随着退火时间的延长,纤维状组织消失,得到等轴状铁素体,晶粒尺寸由7.8μm增大到25.1μm,{111}<112>与{111}<110>织构逐渐增强,退火时间为240s时,形成了较强的{114}<481>织构,该织构能对织构有一定的抑制作用。实验钢在900℃退火120s时,磁性能与力学性能均最佳,屈服强度为527MPa,高频铁损P_(1.0/400)为18.79W/kg,磁感应强度B_(5000)为1.644T。 展开更多
关键词 高强无取向电工钢 再结晶 磁感应强度 力学性能
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冷轧压下率对Hi-B高磁感取向硅钢初次再结晶织构的影响 被引量:3
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作者 朱炜杰 赵刚 +2 位作者 王畅 黄杰 杜亮 《特殊钢》 北大核心 2015年第6期53-55,共3页
模拟CSP Hi-B钢(/%:0.05C,0.20Mn,3.47Si,0.001 5S,0.007P,0.027Al,0.006 0N)窄带制造流程为25 kg真空感应炉熔炼-浇铸成40 mm×85 mm扁锭-热轧2.5 mm板-930℃常化处理-冷轧成0.6 mm(76%),0.4mm(84%),0.3 mm(88%)和0.2 mm(92%)薄板-... 模拟CSP Hi-B钢(/%:0.05C,0.20Mn,3.47Si,0.001 5S,0.007P,0.027Al,0.006 0N)窄带制造流程为25 kg真空感应炉熔炼-浇铸成40 mm×85 mm扁锭-热轧2.5 mm板-930℃常化处理-冷轧成0.6 mm(76%),0.4mm(84%),0.3 mm(88%)和0.2 mm(92%)薄板-830℃5 min初次再结晶退火。、采用X-射线衍射测量技术(XRD)对初次再结品退火后的试样进行织构分析。结果表明,初次冉结晶退火后,GOSS织构主要形成于次表层,有少量的GOSS织构存存于76%压下量的1/4层;随压下量的增加,α纤维织构中的{112}〈1 10〉和{001}〈110〉取向强度逐渐减弱,而γ纤维织构中的{111}〈112〉和{11 1}〈110〉取向强度先增强后减弱;在压下量为88%时,γ纤维织构强烈向{111}〈112〉取向集中,强度达到最大,最有利于GOSS织构的形成。 展开更多
关键词 hi-b高磁感取向硅钢 薄板 高斯织构 冷轧压下率 初次再结晶退火
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热轧冷却工艺对含铜Hi-B钢抑制剂的影响 被引量:2
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作者 徐永 赵刚 +2 位作者 肖欢 高建文 熊韬 《特殊钢》 北大核心 2016年第6期1-4,共4页
模拟CSP工艺试制的含铜Hi-B取向硅钢(/%:0.06C,3.38Si,0.14Mn,0.013P,0.003S,0.37Cu,0.019Als,0.008 7N)由实验室15 kg真空感应炉熔炼铸成60 mm×120 mm板坯经5道次热轧成3.95 mm板,终轧温度870℃。研究了(轧后870℃水冷)直接水淬和... 模拟CSP工艺试制的含铜Hi-B取向硅钢(/%:0.06C,3.38Si,0.14Mn,0.013P,0.003S,0.37Cu,0.019Als,0.008 7N)由实验室15 kg真空感应炉熔炼铸成60 mm×120 mm板坯经5道次热轧成3.95 mm板,终轧温度870℃。研究了(轧后870℃水冷)直接水淬和(870℃水冷至580℃空冷)阶梯冷却工艺对热轧板表层和心部抑制剂析出的影响。结果表明,热轧板中析出的主要抑制剂为Cu_2S球形颗粒,和析出一些MnS等;在热轧板表层析出的抑制剂比中心层少,但平均尺寸比中心层大;阶梯冷却钢中的析出抑制剂尺寸大于直接水淬钢中的析出抑制剂尺寸。 展开更多
关键词 热轧板 含铜高磁感取向硅钢 组织 抑制剂 冷却工艺
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初次再结晶退火对模拟CSP含Cu Hi-B硅钢组织和织构的影响
8
作者 黄明柱 赵刚 +4 位作者 曹靖威 胡致铨 陈佳丽 李海龙 肖欢 《特殊钢》 北大核心 2016年第4期58-60,共3页
在实验室用模拟CSP工艺试制Hi-B高磁感取向硅钢薄板(/%:0.07C,3.02Si,0.13Mn,0.020P,0.006S,0.21Cu,0.025Cr,0.016A1,0.004Sn),该钢经25 kg真空感应炉熔炼,铸成41 mm×120 mm板坯-热轧成2mm板-1 120℃常化-冷轧成0.27 mm薄板。... 在实验室用模拟CSP工艺试制Hi-B高磁感取向硅钢薄板(/%:0.07C,3.02Si,0.13Mn,0.020P,0.006S,0.21Cu,0.025Cr,0.016A1,0.004Sn),该钢经25 kg真空感应炉熔炼,铸成41 mm×120 mm板坯-热轧成2mm板-1 120℃常化-冷轧成0.27 mm薄板。研究了830~870℃,3~7 min退火对再结晶组织和织构的影响。结果表明,0.27 mm含Cu Hi-B高磁感取向硅钢板的合适退火工艺为830℃5 min,其平均晶粒尺寸为15.6μm,不利织构{111}〈110〉和{001}〈110〉含量较低,有利织构{111}〈112〉分布合理,有利于在二次再结晶退火过程形成良好的高斯组织。 展开更多
关键词 含Cu hi-b高磁感取向硅钢 模拟CSP工艺 初次再结晶退火 组织 织构
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连续原位退火后Hi-B钢的初次再结晶组织及织构演变
9
作者 赵庆贺 李莉娟 +1 位作者 徐衡 郭嘉 《上海金属》 CAS 北大核心 2019年第1期71-77,共7页
对3%Si(质量分数)高磁感取向硅钢冷轧板进行原位循环初次再结晶退火试验。并运用电子背散射衍射(EBSD)技术对退火后样品的组织和结构进行原位分析。结果表明,随着退火温度的升高,初次再结晶阶段单个晶粒长大过程取向变化较小,织构体积... 对3%Si(质量分数)高磁感取向硅钢冷轧板进行原位循环初次再结晶退火试验。并运用电子背散射衍射(EBSD)技术对退火后样品的组织和结构进行原位分析。结果表明,随着退火温度的升高,初次再结晶阶段单个晶粒长大过程取向变化较小,织构体积的变化主要是不同织构晶粒之间相互吞噬。随着退火温度的升高,Goss织构没有取向优势,{111}<112>织构含量下降,{114}<418>和{111}<110>织构含量先下降后升高,原因与其晶粒周围晶界取向差变化相关。循环退火温度越高,对晶粒生长的影响越大,且随着温度的升高,高能晶界和大角度晶界含量减少。 展开更多
关键词 高磁感取向硅钢 连续退火 初次再结晶 原位检测
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轧制法制备低铁损高磁感6.4%(质量分数)硅钢及其织构演变 被引量:5
10
作者 秦镜 杨平 +1 位作者 毛卫民 叶丰 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第10期133-137,共5页
采用轧制法制备出具有低铁损高磁感0.23mm厚6.4%(质量分数)Si高硅钢。沿轧制方向的最终磁性能为B8=1.474 T,B50=1.714 T;P10/50=0.30W/kg,P15/50=0.88W/kg。利用X射线衍射及背散射电子衍射(EBSD)技术分析了高硅钢在轧制及退火过程中的... 采用轧制法制备出具有低铁损高磁感0.23mm厚6.4%(质量分数)Si高硅钢。沿轧制方向的最终磁性能为B8=1.474 T,B50=1.714 T;P10/50=0.30W/kg,P15/50=0.88W/kg。利用X射线衍射及背散射电子衍射(EBSD)技术分析了高硅钢在轧制及退火过程中的织构演变过程。结果表明,通过采用大压下率热轧,确保热轧板次表层中产生更多的高斯织构,随后进行遗传;温轧板中粗大的晶粒有利于冷轧剪切带的形成;冷轧板经脱碳退火后生成强{210}〈001〉织构及次表层较强的高斯织构是在轧向上获得高磁感的原因,归因于其在{111}〈112〉冷轧形变晶粒内的剪切带优先形核并长大;最终退火后虽出现了随机取向,但以{310}〈001〉织构为代表的η织构得以保留并且增强,进一步提高了磁感。随着退火温度的升高及保温时间的延长,高硅钢薄板晶粒尺寸不断增大,铁损明显降低。 展开更多
关键词 高硅钢 轧制 织构 磁感 铁损
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薄板坯连铸连轧流程生产高磁感取向硅钢的研究现状与技术分析 被引量:6
11
作者 付兵 项利 +1 位作者 仇圣桃 成国光 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期110-114,共5页
概述了高磁感取向硅钢生产工艺的研究现状及发展趋势。介绍了国内外薄板坯连铸连轧流程生产高磁感取向硅钢的研究现状。从流程工序特点、热履历、组织与抑制剂控制方面进行对比,分析了薄板坯连铸连轧流程相对传统板坯流程生产高磁感取... 概述了高磁感取向硅钢生产工艺的研究现状及发展趋势。介绍了国内外薄板坯连铸连轧流程生产高磁感取向硅钢的研究现状。从流程工序特点、热履历、组织与抑制剂控制方面进行对比,分析了薄板坯连铸连轧流程相对传统板坯流程生产高磁感取向硅钢的技术优势,在此基础上提出了利用该流程生产高磁感取向硅钢需要解决的主要技术难点。 展开更多
关键词 高磁感取向硅钢 薄板坯连铸连轧 技术优势 技术难点
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特高压变压器用高磁感取向硅钢片励磁特性 被引量:6
12
作者 汤浩 仇宇舟 +3 位作者 张书琦 李金忠 田宇 陈宇 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期959-967,共9页
为确定不同类型取向硅钢片应用于特高压变压器时的励磁性能,对普通高磁感和经激光刻痕磁畴细化的2类取向硅钢片试样的单位铁损、磁化特性曲线、激磁功率曲线和磁致伸缩率4项基础磁性能进行了对比测试,对采用2类硅钢片设计成的单相双柱... 为确定不同类型取向硅钢片应用于特高压变压器时的励磁性能,对普通高磁感和经激光刻痕磁畴细化的2类取向硅钢片试样的单位铁损、磁化特性曲线、激磁功率曲线和磁致伸缩率4项基础磁性能进行了对比测试,对采用2类硅钢片设计成的单相双柱旁轭式特高压变压器铁芯时的空载损耗和空载电流进行了计算,对2类硅钢片制造成的1 000 k V特高压变压器主体变整机的空载损耗、空载电流、励磁特性曲线和空载噪声特性进行了试验研究和分析。结果表明:采用经激光刻痕磁畴细化的国产0.27 mm取向硅钢较同厚度进口高磁感取向硅钢片的样品,单位铁损及特高压变压器整机空载损耗小,空载附加损耗系数相近,而两类硅钢样片的磁化电流和磁致伸缩率与特高压变压器整机空载励磁电流和空载噪声无对等关系。 展开更多
关键词 特高压变压器 高磁感取向硅钢 励磁特性 单相双柱旁轭式铁芯 磁通密度 空载损耗
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浅谈氮元素在高磁感取向硅钢生产中的作用 被引量:10
13
作者 杨佳欣 刘静 《武钢技术》 CAS 2007年第5期38-41,共4页
介绍在以AlN为主要抑制剂的高磁感取向硅钢生产过程中氮元素的作用,以及其在各工序中的形态对二次再结晶和最终成品磁性能的影响。
关键词 抑制剂 高磁感取向硅钢 二次再结晶 磁性
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低铁损高磁感无取向系列电工钢的研制 被引量:4
14
作者 张新仁 谢晓心 《钢铁研究》 CAS 2000年第1期19-23,共5页
采用正交方案研究了不同Si、Mn、P、Sn Sb、B、N等元素组成试料及后工序主要工艺参数对磁性影响规律 ,提出了可供大生产试制P1 5 5 0 =4.0 0 - 8.0 0W kg范围、B5 0 比现行对应各牌号普通硅钢高 0 .1T(B5 0 ≥ 1.75~ 1.80T)以上。
关键词 高磁感 低铁损 无取向 电工钢 研制
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日本高磁感取向硅钢最新进展(Ⅰ) 被引量:6
15
作者 卢凤喜 姚成君 《金属功能材料》 CAS 2006年第3期34-37,共4页
收集整理日本2004年度硅钢专利文献152项,其中高磁感Hi-B取向硅钢专利文献34项。Hi-B钢最新技术涉及诸多方面,主要有:开发新型抑制剂和高磁场用钢、研究低温板坯加热工艺、改进脱碳退火工艺、改善薄膜外观质量,采取措施降低铁损等,本文... 收集整理日本2004年度硅钢专利文献152项,其中高磁感Hi-B取向硅钢专利文献34项。Hi-B钢最新技术涉及诸多方面,主要有:开发新型抑制剂和高磁场用钢、研究低温板坯加热工艺、改进脱碳退火工艺、改善薄膜外观质量,采取措施降低铁损等,本文仅对其中的部分进行分析、研究,以供借鉴。 展开更多
关键词 高磁感取向硅钢 hi-b 最新技术 日本
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高磁感取向硅钢研究开发的关键工艺及其研究进展 被引量:3
16
作者 杨明波 谭磊 +4 位作者 李上民 胡捷 邹红 熊必润 张驰 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2021年第4期103-110,共8页
综述了高磁感取向硅钢在稀土微合金化设计、抑制剂形成、渗氮处理、表面绝缘涂层和激光刻痕等关键工艺的研究现状及取得的最新进展,讨论了目前这些关键工艺环节研究还存在的问题,最后指出了高磁感取向硅钢关键工艺环节研究未来的发展思... 综述了高磁感取向硅钢在稀土微合金化设计、抑制剂形成、渗氮处理、表面绝缘涂层和激光刻痕等关键工艺的研究现状及取得的最新进展,讨论了目前这些关键工艺环节研究还存在的问题,最后指出了高磁感取向硅钢关键工艺环节研究未来的发展思路,尤其指出需要加强激光刻痕技术与表面涂层技术的有机结合。 展开更多
关键词 高磁感取向硅钢 稀土微合金化 抑制剂 渗氮处理 表面涂层和激光刻痕
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日本高磁感取向硅钢最新进展(Ⅱ) 被引量:1
17
作者 卢凤喜 姚成君 《金属功能材料》 CAS 2006年第4期36-39,共4页
收集整理日本2004年度硅钢专利文献152项,其中高磁感Hi-B取向硅钢专利文献34项。Hi-B钢最新技术涉及诸多方面,本文对开发高温退火隔离剂,改善最终高温退火工艺,无铬薄膜的形成方法,改善薄膜质量进行了分析、研究,以供借鉴。
关键词 高磁感取向硅钢 Hi—B钢 最新技术 日本
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基于变压器模型的特高压变压器饱和励磁特性研究 被引量:7
18
作者 陈宇 高波 +2 位作者 粟茂 汤浩 吴广宁 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2019年第7期142-149,共8页
为弥补目前仿真计算和变压器整机试验对特高压变压器饱和励磁特性研究的不足,选取进口和国产的高磁感取向硅钢片分别进行标准试样的基础磁性能测试,并分别搭建与特高压变压器结构相同、磁通密度等效的变压器铁心模型,基于该模型建立变... 为弥补目前仿真计算和变压器整机试验对特高压变压器饱和励磁特性研究的不足,选取进口和国产的高磁感取向硅钢片分别进行标准试样的基础磁性能测试,并分别搭建与特高压变压器结构相同、磁通密度等效的变压器铁心模型,基于该模型建立变压器饱和励磁特性检测系统,对测试得到的标准试样的基础磁性能和变压器模型的过励磁特性进行了研究和分析。结果表明:特高压变压器硅钢铁心模型在过励磁条件下,变压器模型的励磁特性与标准试样的基础磁特性变化的关系不完全符合计算公式;电压波形能保持基本的正弦波形态,空载电流畸变严重,各高次谐波的比重相比增大;采用的同规格的进口和国产高磁感取向硅钢片的标准试样的基础磁性能基本一致,对应的变压器铁心模型的饱和励磁特性存在一定差异。 展开更多
关键词 特高压变压器 高磁感取向硅钢 铁心模型 饱和励磁特性
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常化温度对取向硅钢冷加工性的影响 被引量:2
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作者 李莉 柳金龙 +1 位作者 张一凡 贾志伟 《上海金属》 CAS 2021年第6期32-37,共6页
研究了常化温度对27AG高磁感取向硅钢组织特征和冷加工性的影响。结果表明:基于断裂韧度K_(IC)表征取向硅钢冷加工性的方法与冷轧实际相吻合,并且随着常化温度及开始冷却温度的降低,试验钢的断裂韧度K_(IC)值增加,冷加工性提高。此外,... 研究了常化温度对27AG高磁感取向硅钢组织特征和冷加工性的影响。结果表明:基于断裂韧度K_(IC)表征取向硅钢冷加工性的方法与冷轧实际相吻合,并且随着常化温度及开始冷却温度的降低,试验钢的断裂韧度K_(IC)值增加,冷加工性提高。此外,取向硅钢内部微裂纹是在细晶强化和软、硬相的不均匀变形的共同作用下产生的。在心部纤维状组织及细小晶粒的阻碍作用下,表层裂纹不易向内扩展,有利于改善取向硅钢的冷加工性。 展开更多
关键词 高磁感取向硅钢 常化温度 冷加工性 显微组织 断裂韧度
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常化处理对1.1%Si无取向硅钢组织和性能的影响 被引量:4
20
作者 陆天林 施立发 +2 位作者 裴英豪 杜军 徐文祥 《电工钢》 2020年第3期25-28,共4页
针对Si的质量分数为1.1%无取向硅钢试验材料,通过980℃×140 s常化和未常化处理,采用XRD、EBSD和磁性能测量技术对比分析了常化和未常化对1.1%Si无取向硅钢常化、退火态组织、织构与成品磁性能的影响.结果表明:980℃×140 s常... 针对Si的质量分数为1.1%无取向硅钢试验材料,通过980℃×140 s常化和未常化处理,采用XRD、EBSD和磁性能测量技术对比分析了常化和未常化对1.1%Si无取向硅钢常化、退火态组织、织构与成品磁性能的影响.结果表明:980℃×140 s常化处理使热轧组织增大约23μm,最终成品晶粒尺寸增大约12μm,均匀性提高;常化后的组织的{100}织构增强约3.0%,{111}取向织构减弱约2.6%,成品{100}织构增强约0.43%,{111}取向织构减弱约6.5%;硅钢磁感B50值提高0.021T,铁损P1.5/5.值降低0.34W/kg. 展开更多
关键词 高磁感 无取向硅钢 组织 织构
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