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GH3600精细薄壁管内壁折叠缺陷分析 被引量:5
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作者 卢焰 姚草根 +2 位作者 李杰 徐坤和 陈兆生 《航天制造技术》 2009年第2期34-36,共3页
为了提高GH3600精细薄壁管质量,利用内窥镜和扫描电镜,对管材内壁折叠缺陷进行了解剖观察,测量了折叠的深度,并分析了折叠缺陷产生的原因和它对后续成型的影响,提出了避免折叠缺陷的工艺改进措施。
关键词 GH3600 内壁 折叠缺陷
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Φ168 mm×5 mm 20钢管内折缺陷原因分析及改进措施 被引量:2
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作者 季德静 齐晓峰 《特殊钢》 2021年第1期32-34,共3页
采用宏观观察、化学分析、微观分析等方法对20钢管内折缺陷产生的原因进行了分析和研究。结果表明,内折缺陷周围存在大量大级别的夹杂物,在穿管过程中夹杂物逐渐靠近内壁而形成内折缺陷。在生产中,通过采用精炼渣面用SiC替代铝粒脱氧、... 采用宏观观察、化学分析、微观分析等方法对20钢管内折缺陷产生的原因进行了分析和研究。结果表明,内折缺陷周围存在大量大级别的夹杂物,在穿管过程中夹杂物逐渐靠近内壁而形成内折缺陷。在生产中,通过采用精炼渣面用SiC替代铝粒脱氧、精炼软吹时间保持在≥15 min和连铸拉速由原2.1 m/min降至1.9 m/min等措施,管坯钢中大型B类夹杂物级别由3降至0,避免了穿孔过程中内折缺陷的产生。 展开更多
关键词 Φ168 mm×5 mm 20钢 钢管 内折缺陷 夹杂物
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锆合金管材外表面缺陷原因和质量控制 被引量:1
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作者 窦丽娟 党辉 +1 位作者 徐呈 卢辉 《科技视界》 2017年第12期166-166,217,共2页
本文通过对锆合金管材外表面常出现的点坑和划伤缺陷,采用故障树的方法对操作人员、生产设备、生产过程控制和工艺参数等方面分析了产生该问题的原因,提出了改进措施建议。为锆合金管材生产过程质量控制及持续改进提供了一定的管理经验。
关键词 锆合金管材 外表面缺陷 故障树 质量控制 持续改进
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Zr-4合金管材轧制折叠形成模型的研究
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作者 于海慧 于军辉 李小宁 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2015年第19期169-171,共3页
利用电镜对Zr-4合金成品管材和准17.78 mm×2 mm管坯内表面缺陷形貌以及成品管材缺陷掰开面进行了观察,并建立了Zr-4合金成品管材折叠形成的模型。结果表明:成品管材内表面缺陷为折叠,这是由于管坯内表面存在缺陷在后续的轧制过程... 利用电镜对Zr-4合金成品管材和准17.78 mm×2 mm管坯内表面缺陷形貌以及成品管材缺陷掰开面进行了观察,并建立了Zr-4合金成品管材折叠形成的模型。结果表明:成品管材内表面缺陷为折叠,这是由于管坯内表面存在缺陷在后续的轧制过程中导致折叠产生。经验证,建立的Zr-4合金管材折叠模型与试验结果一致,可对生产起到一定的指导作用。 展开更多
关键词 Zr-4成品管材 折叠 内表面缺陷 轧制
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轴箱内圈弹簧断裂原因分析 被引量:2
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作者 逯连文 刘晓琴 杨健 《工程与试验》 2015年第4期35-37,共3页
采用直读光谱仪、光学显微镜及硬度计等对断裂的轴箱内圈弹簧断口的宏观组织与性能进行检测及分析。结果表明,内圈弹簧在热卷成型前,对弹簧表面的氧化皮清除不彻底,在热卷成型时,与弹簧卷制芯轴表面相接触的弹簧表面残留的氧化皮被碾压... 采用直读光谱仪、光学显微镜及硬度计等对断裂的轴箱内圈弹簧断口的宏观组织与性能进行检测及分析。结果表明,内圈弹簧在热卷成型前,对弹簧表面的氧化皮清除不彻底,在热卷成型时,与弹簧卷制芯轴表面相接触的弹簧表面残留的氧化皮被碾压入弹簧表层而产生了折叠缺陷。该折叠缺陷的存在,是导致轴箱内圈弹簧早期发生疲劳断裂的主要原因。 展开更多
关键词 轴箱内圈弹簧 疲劳断口 热卷成型 折叠缺陷
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J55钢级Ф107.95mm×15mm无缝钢管穿孔内折缺陷试验分析 被引量:4
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作者 谭峰 陈勇 +1 位作者 高山 黄旺祥 《钢管》 CAS 2011年第4期15-18,共4页
分析了导致J55钢级Ф107.95mm×15mm无缝钢管斜轧穿孔内折缺陷产生的原因,通过选取不同组合的压下量、顶头直径、顶杆位置、导板间距等轧制参数进行试验,以减小压下量、缩短顶杆位置、增大顶头直径、缩小导板间距等措施,实现了顶前... 分析了导致J55钢级Ф107.95mm×15mm无缝钢管斜轧穿孔内折缺陷产生的原因,通过选取不同组合的压下量、顶头直径、顶杆位置、导板间距等轧制参数进行试验,以减小压下量、缩短顶杆位置、增大顶头直径、缩小导板间距等措施,实现了顶前压下率、压缩次数和孔型椭圆度系数的优化组合,消除了生产J55钢级Ф107.95mm×15mm无缝钢管时的穿孔内折缺陷。 展开更多
关键词 无缝钢管 斜轧穿孔 内折缺陷 穿孔试验 参数优化
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凸模结构对镁合金内环筋壳体旋转挤压成形过程的影响研究 被引量:2
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作者 何金龙 吴耀金 +3 位作者 薛勇 张治民 王强 白瑞 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2018年第23期105-108,114,共5页
利用Deform有限元模拟软件对镁合金内环筋壳体的旋转挤压成形过程进行了数值模拟,研究了凸模结构对成形力、成筋高度和折叠缺陷的影响。结果表明:当凸模工作带高度与环形槽高度的比值M(取值范围为0.67-2)为1时,成形力最大;M越大,内环筋... 利用Deform有限元模拟软件对镁合金内环筋壳体的旋转挤压成形过程进行了数值模拟,研究了凸模结构对成形力、成筋高度和折叠缺陷的影响。结果表明:当凸模工作带高度与环形槽高度的比值M(取值范围为0.67-2)为1时,成形力最大;M越大,内环筋高度越高。在转速为4r/min,M为0.67和2时折叠较为明显,M为1时,折叠缺陷基本消失。随着M增大,成形筋高度值随之增大。最后,进行了实验验证,验证了数值模拟的可靠性。 展开更多
关键词 旋转挤压 镁合金 内环筋壳体 数值模拟 折叠缺陷
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锅炉HR3C不锈钢末级过热器管泄漏原因 被引量:2
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作者 殷小双 谌康 +2 位作者 刘长福 杜双明 董树青 《理化检验(物理分册)》 CAS 2021年第5期50-53,58,共5页
某超超临界锅炉末级过热器管发生泄漏事故,通过宏观观察、化学成分分析、力学性能试验、金相检验和能谱分析等方法,对过热器管的泄漏原因进行了分析。结果表明:HR3C不锈钢末级过热器管材料中存在晶间氧化和原始内折叠缺陷,采用水浸法超... 某超超临界锅炉末级过热器管发生泄漏事故,通过宏观观察、化学成分分析、力学性能试验、金相检验和能谱分析等方法,对过热器管的泄漏原因进行了分析。结果表明:HR3C不锈钢末级过热器管材料中存在晶间氧化和原始内折叠缺陷,采用水浸法超声波检测未检出,运行过程中在缺陷部位产生应力集中并萌生裂纹源,裂纹在轧制过程中的交变应力作用下沿缺陷扩展最终造成管壁泄漏。 展开更多
关键词 HR3C不锈钢 末级过热器 晶间氧化 内折叠缺陷 泄漏
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