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内环凸轮磨削开裂原因分析
被引量:
1
1
作者
胡长春
朱晓红
《理化检验(物理分册)》
CAS
2018年第6期466-468,共3页
采用化学成分分析、金相检验及硬度测试等方法对某内环凸轮磨削开裂的原因进行了分析。结果表明:内环凸轮淬火温度偏高且回火不足,导致其显微组织为粗大的针状马氏体及较多的残余奥氏体,增大了内环凸轮磨削开裂的敏感性和残余内应力;同...
采用化学成分分析、金相检验及硬度测试等方法对某内环凸轮磨削开裂的原因进行了分析。结果表明:内环凸轮淬火温度偏高且回火不足,导致其显微组织为粗大的针状马氏体及较多的残余奥氏体,增大了内环凸轮磨削开裂的敏感性和残余内应力;同时磨削时进给量大,冷却不充分,使内环凸轮表面产生了磨削烧伤变质层及较大的磨削应力;磨削应力、残余应力以及高速磨削时的滚压应力共同作用导致了内环凸轮的磨削开裂。
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关键词
内环凸轮
磨削开裂
残余应力
磨削应力
下载PDF
职称材料
内环凸轮滚柱接触面磨削高度超差原因分析及优化
2
作者
黄云前
李书法
+1 位作者
李建
许春东
《现代制造技术与装备》
2020年第3期107-108,共2页
通过内环凸轮优化前磨削试验数据的分析可知,磨床砂轮在进给方向(Y轴)存在0.000655的传动误差,并且利用在加工程序中加入进给补偿程序R102=R102+0.000655的方法消除了这种误差,为数控磨床在节约维修成本及时间方面提供了一定的参考。
关键词
内环凸轮
滚柱接触面
磨削高度
尺寸公差
下载PDF
职称材料
题名
内环凸轮磨削开裂原因分析
被引量:
1
1
作者
胡长春
朱晓红
机构
无锡市产品质量监督检验院
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2018年第6期466-468,共3页
文摘
采用化学成分分析、金相检验及硬度测试等方法对某内环凸轮磨削开裂的原因进行了分析。结果表明:内环凸轮淬火温度偏高且回火不足,导致其显微组织为粗大的针状马氏体及较多的残余奥氏体,增大了内环凸轮磨削开裂的敏感性和残余内应力;同时磨削时进给量大,冷却不充分,使内环凸轮表面产生了磨削烧伤变质层及较大的磨削应力;磨削应力、残余应力以及高速磨削时的滚压应力共同作用导致了内环凸轮的磨削开裂。
关键词
内环凸轮
磨削开裂
残余应力
磨削应力
Keywords
inner
-
ring
cam
grinding cracking
residual stress
grinding stress
分类号
TH132.47 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
内环凸轮滚柱接触面磨削高度超差原因分析及优化
2
作者
黄云前
李书法
李建
许春东
机构
山东临工工程机械有限公司
出处
《现代制造技术与装备》
2020年第3期107-108,共2页
文摘
通过内环凸轮优化前磨削试验数据的分析可知,磨床砂轮在进给方向(Y轴)存在0.000655的传动误差,并且利用在加工程序中加入进给补偿程序R102=R102+0.000655的方法消除了这种误差,为数控磨床在节约维修成本及时间方面提供了一定的参考。
关键词
内环凸轮
滚柱接触面
磨削高度
尺寸公差
Keywords
inner ring cam
roller contact surface
grinding height
dimension tolerance
分类号
TG616 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
内环凸轮磨削开裂原因分析
胡长春
朱晓红
《理化检验(物理分册)》
CAS
2018
1
下载PDF
职称材料
2
内环凸轮滚柱接触面磨削高度超差原因分析及优化
黄云前
李书法
李建
许春东
《现代制造技术与装备》
2020
0
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职称材料
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