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20Mn2钢圆环链脆性断裂原因分析
被引量:
7
1
作者
赵贤平
曹树卫
+1 位作者
万国喜
翟林甫
《失效分析与预防》
2009年第2期97-100,共4页
针对20Mn2结构钢圆环链拉伸试验时出现脆性断口的现象,经断口宏微观观察、金相分析后,认为圆环链的断裂性质为沿晶脆性断裂。分析认为,出现沿晶脆断是由于回火温度过高,且圆环链加工现场受场地限制,热处理后的成品链堆放在一起,造成内...
针对20Mn2结构钢圆环链拉伸试验时出现脆性断口的现象,经断口宏微观观察、金相分析后,认为圆环链的断裂性质为沿晶脆性断裂。分析认为,出现沿晶脆断是由于回火温度过高,且圆环链加工现场受场地限制,热处理后的成品链堆放在一起,造成内部圆环链冷却速率较慢,致使Si、Mn、P等元素在奥氏体晶界偏聚富集,形成高温回火脆性。利用合金结构钢高温回火脆性的可逆性,该批圆环链经670℃保温1 h重新回火后,用油快速冷却,消除了高温回火脆性,经检验完全合格。
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关键词
20MN2钢
圆环链
沿晶断裂
高温回火脆性
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职称材料
Cr27Ni7链节钢断裂失效的显微组织分析
被引量:
1
2
作者
刘俊友
刘杰
+1 位作者
孙晶
李伟
《铸造技术》
CAS
北大核心
2007年第10期1297-1300,共4页
借助光学显微镜、扫描电境、显微硬度计和X射线衍射仪等手段,对不同服役周期的链节进行了显微组织分析,确定了Cr27Ni7链节钢断裂失效的显微组织原因。结果显示,链节在900℃高温热循环条件下长期使用,其显微组织中的碳化物类型发生转变...
借助光学显微镜、扫描电境、显微硬度计和X射线衍射仪等手段,对不同服役周期的链节进行了显微组织分析,确定了Cr27Ni7链节钢断裂失效的显微组织原因。结果显示,链节在900℃高温热循环条件下长期使用,其显微组织中的碳化物类型发生转变以及晶界弱化,显著地降低了Cr27Ni7链节钢的冲击韧性和拉伸塑性,即使没有冶金缺陷(缩松、夹杂物),也已使链节接近或达到其使用寿命。为延长使用寿命,可采用高温晶界强化和添加取代铬的使碳化物更加稳定的少量合金元素。
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关键词
Cr27Ni7链节钢
断裂失效
显微组织
二次碳化物
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职称材料
三种链条钢断裂韧度特性的研究
3
作者
李平
王汉功
刘学元
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
1998年第1期18-21,共4页
采用三点弯曲试样对23MnNiCrMo64、23MnNiCrMo62和20Mn2三种材料的断裂韧性进行了试验.并利用显微组织研究方法和断口特征的观察,分析了六金的组织与助性之间的关系。结果表明.在试样尺寸相同条件下,23MnNiCrMo62钢的韧性最高.23Mn...
采用三点弯曲试样对23MnNiCrMo64、23MnNiCrMo62和20Mn2三种材料的断裂韧性进行了试验.并利用显微组织研究方法和断口特征的观察,分析了六金的组织与助性之间的关系。结果表明.在试样尺寸相同条件下,23MnNiCrMo62钢的韧性最高.23MnNiCrMo64次之,20Mn2最低。其原因除与材料的冶金质量和合金元素含量有关外.还与其热处理工艺有很大的关系。
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关键词
链条钢
断裂韧性
显微组织
热处理
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职称材料
25MnV圆钢编链断裂分析
被引量:
1
4
作者
王长顺
《鞍钢技术》
CAS
1999年第4期18-20,共3页
对高强度矿用圆环链钢25MnV在编链加工过程中发生断裂的原因进行了分析,认为是由于钢材表面存在局部增碳所致。
关键词
圆钢
编链
断裂
矿用钢
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职称材料
四级锚链钢的断裂韧性
被引量:
1
5
作者
刘永炘
徐芸
+1 位作者
陈益丰
赵荣华
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
1990年第9期40-47,共8页
研究了国产新型四级锚链钢在调质态下的断裂韧性。实验表明,当调质工艺选择适当时,可提高锚链钢的断裂韧性,为新钢材的可靠使用提供了技术依据。
关键词
锚链钢
断裂
韧性
调质态
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职称材料
热处理工艺对新型R5系泊链钢组织和断裂韧性的影响
被引量:
2
6
作者
张强
王书强
+3 位作者
鲍雪君
甘美露
谢建平
袁亦凯
《材料热处理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期154-160,共7页
采用裂纹尖端张开位移(CTOD)实验方法对研究了不同热处理工艺对新型R5系泊链钢断裂韧性的影响,使用偏光显微镜、光学显微镜和扫描电镜等对CTOD试样裂纹扩展区组织及断口形貌进行分析,并用高低温材料试验机测试了R5系泊链钢低温-20℃下...
采用裂纹尖端张开位移(CTOD)实验方法对研究了不同热处理工艺对新型R5系泊链钢断裂韧性的影响,使用偏光显微镜、光学显微镜和扫描电镜等对CTOD试样裂纹扩展区组织及断口形貌进行分析,并用高低温材料试验机测试了R5系泊链钢低温-20℃下的力学性能。结果表明,回火温度对R5系泊链钢CTOD断裂韧性有显著影响。在570~600℃范围内回火,组织保留马氏体位向,碳化物呈片状及长条状不均匀分布在原奥氏体晶界、马氏体板条界及板条内部,应力作用下容易导致局部应力集中,裂纹扩展速率大,CTOD特征值接近零。随回火温度升高,在600~690℃范围内回火,碳化物逐渐聚集、球化并在基体中弥散均匀分布,应力作用下不易引起局部应力集中,并且在裂纹扩展时可使裂纹扩展方向发生偏转,裂纹扩展路径延长,裂纹扩展受到抑制,CTOD特征值随回火温度升高不断增大。经950℃淬火+630~660℃区间回火,R5系泊链钢同时具有高强度和良好的CTOD断裂韧性。
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关键词
R5系泊链钢
显微组织
回火温度
断裂韧性
裂纹尖端张开位移(CTOD)
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职称材料
船用锚链钢M20Mn冷弯断裂原因分析
被引量:
5
7
作者
王立君
余德河
+1 位作者
孙永喜
毕咏梅
《山东冶金》
CAS
2004年第1期49-51,共3页
通过化学成分测试和金相组织分析 ,认为M 2 0Mn试样冷弯断裂的主要原因是圆钢存在严重的热轧带状组织和表面增碳。采取选择合适的浇注温度和注速、在浇注过程中避免保护渣污染钢液、控制终轧温度等预防措施 ,消除了M2 0Mn冷弯断裂缺陷。
关键词
锚链钢
冷弯
断裂
带状组织
表面增碳
船舶
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职称材料
51CrV4钢链板断裂分析
被引量:
2
8
作者
代玉杰
赵卫萍
+1 位作者
刘德鹏
王魁
《热处理》
CAS
2018年第5期55-57,共3页
经等温淬火的发动机齿形链,材料为51CrV4钢,在装配过程中发现有断裂现象。对断裂的齿形链进行了化学成分分析、显微组织检验和硬度测试,以揭示其断裂产生的原因。结果表明,齿形链属于脆性断裂,主要是由于链板在网带炉内等温淬火时发生...
经等温淬火的发动机齿形链,材料为51CrV4钢,在装配过程中发现有断裂现象。对断裂的齿形链进行了化学成分分析、显微组织检验和硬度测试,以揭示其断裂产生的原因。结果表明,齿形链属于脆性断裂,主要是由于链板在网带炉内等温淬火时发生了增碳,使脆性增大,导致在链板台阶处由于应力集中而断裂。
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关键词
链板
等温淬火
断裂
51CrV4钢
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职称材料
23MnV钢矿用链条断裂原因分析
被引量:
1
9
作者
贾友生
《理化检验(物理分册)》
CAS
2002年第5期217-219,共3页
23MnV钢矿用链条在焊后预拉试验中断裂。对断裂件的宏观断口、化学成分、显微组织进行了检验并结合焊接工艺进行了分析。结果表明 ,链条烧损是发生预拉早期断裂的直接原因 ,而组织中局部出现的大量粒状贝氏体是链节预拉断裂的内在因素...
23MnV钢矿用链条在焊后预拉试验中断裂。对断裂件的宏观断口、化学成分、显微组织进行了检验并结合焊接工艺进行了分析。结果表明 ,链条烧损是发生预拉早期断裂的直接原因 ,而组织中局部出现的大量粒状贝氏体是链节预拉断裂的内在因素。采用焊前预热和控制焊后冷却速度以及控制碳含量在 0 .2 5 %以下 ,可有效地避免粒状贝氏体的产生 。
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关键词
23MnV钢
原因分析
链条钢
焊接开裂
断裂分析
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职称材料
链片断裂分析和研究
10
作者
郝帅
《莱钢科技》
2020年第3期50-52,56,共4页
链条钢在使用过程中出现链片断裂现象,通过对断裂链片进行化学成分分析、洛氏硬度检验,以及对链片断口进行金相分析、扫描电镜分析,分析链条钢断裂原因。分析结果表明,链片断口为典型的脆性断口,由于在回火过程中加热温度或保温时间不当...
链条钢在使用过程中出现链片断裂现象,通过对断裂链片进行化学成分分析、洛氏硬度检验,以及对链片断口进行金相分析、扫描电镜分析,分析链条钢断裂原因。分析结果表明,链片断口为典型的脆性断口,由于在回火过程中加热温度或保温时间不当,导致杂质元素在晶界偏聚,形成回火脆性,从而发生断裂。
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关键词
链条钢
脆性断裂
回火
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职称材料
矿用接链环断裂失效分析
被引量:
2
11
作者
王建刚
周啸颖
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期232-236,共5页
对30CrMnTi钢接链环在使用过程中的断裂失效问题进行了相关研究。为了查找断裂原因,利用直读光谱仪、光学显微镜、扫描电镜和显微硬度计等对试样的成分、组织和硬度进行了检测分析。结果表明:经热处理后的试样组织为回火屈氏体和铁素体...
对30CrMnTi钢接链环在使用过程中的断裂失效问题进行了相关研究。为了查找断裂原因,利用直读光谱仪、光学显微镜、扫描电镜和显微硬度计等对试样的成分、组织和硬度进行了检测分析。结果表明:经热处理后的试样组织为回火屈氏体和铁素体,这可能是由于加热温度低,奥氏体化不完全,导致铁素体组织保留了下来,降低了零件的最大负载能力,部分铁素体组织呈针状分布在晶界处,易产生应力集中造成开裂。
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关键词
30CrMnTi钢
断裂失效
矿用接链环
硬度
原文传递
23MnNiMoCr54链环钢断裂原因分析
被引量:
5
12
作者
杨勇
郭红英
+1 位作者
段丙谦
焦波
《物理测试》
CAS
2013年第1期41-46,共6页
高强度23MnNiMoCr54链环钢是煤矿设备主要部件,在进行生产测试过程中发生断裂。对该链条钢裂纹部位进行了金相检测、化学元素成分检测、扫描电镜和断口检验和俄歇电子能谱仪分析。结果表明,链条钢的化学元素组成、气体含量、低倍组织和...
高强度23MnNiMoCr54链环钢是煤矿设备主要部件,在进行生产测试过程中发生断裂。对该链条钢裂纹部位进行了金相检测、化学元素成分检测、扫描电镜和断口检验和俄歇电子能谱仪分析。结果表明,链条钢的化学元素组成、气体含量、低倍组织和夹杂物含量符合相关技术标准要求;其金相组织为回火屈氏体,实际晶粒度为4级,断口为典型的脆性断口,断裂方式为沿晶脆性断裂。由于链环在生产过程中热处理不当,淬火加热温度过高,产生过热组织,造成链环晶粒粗大,在随后的回火过程中由于加热温度或者加热时间不当,导致晶界处杂质元素偏析,从而形成回火脆性。在晶粒粗大的情况下同时出现回火脆性,导致了链环钢在试验检查时发生沿晶脆性断裂。
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关键词
链环钢
加热
晶粒粗大
回火脆性
沿晶脆性断裂
原文传递
题名
20Mn2钢圆环链脆性断裂原因分析
被引量:
7
1
作者
赵贤平
曹树卫
万国喜
翟林甫
机构
安阳钢铁集团有限责任公司技术中心
北京科技大学
出处
《失效分析与预防》
2009年第2期97-100,共4页
文摘
针对20Mn2结构钢圆环链拉伸试验时出现脆性断口的现象,经断口宏微观观察、金相分析后,认为圆环链的断裂性质为沿晶脆性断裂。分析认为,出现沿晶脆断是由于回火温度过高,且圆环链加工现场受场地限制,热处理后的成品链堆放在一起,造成内部圆环链冷却速率较慢,致使Si、Mn、P等元素在奥氏体晶界偏聚富集,形成高温回火脆性。利用合金结构钢高温回火脆性的可逆性,该批圆环链经670℃保温1 h重新回火后,用油快速冷却,消除了高温回火脆性,经检验完全合格。
关键词
20MN2钢
圆环链
沿晶断裂
高温回火脆性
Keywords
20Mn2
steel
ring
chain
intercrystalline
fracture
high-temperature temper brittleness
分类号
O346.11 [理学—固体力学]
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职称材料
题名
Cr27Ni7链节钢断裂失效的显微组织分析
被引量:
1
2
作者
刘俊友
刘杰
孙晶
李伟
机构
北京科技大学材料学院
出处
《铸造技术》
CAS
北大核心
2007年第10期1297-1300,共4页
文摘
借助光学显微镜、扫描电境、显微硬度计和X射线衍射仪等手段,对不同服役周期的链节进行了显微组织分析,确定了Cr27Ni7链节钢断裂失效的显微组织原因。结果显示,链节在900℃高温热循环条件下长期使用,其显微组织中的碳化物类型发生转变以及晶界弱化,显著地降低了Cr27Ni7链节钢的冲击韧性和拉伸塑性,即使没有冶金缺陷(缩松、夹杂物),也已使链节接近或达到其使用寿命。为延长使用寿命,可采用高温晶界强化和添加取代铬的使碳化物更加稳定的少量合金元素。
关键词
Cr27Ni7链节钢
断裂失效
显微组织
二次碳化物
Keywords
Cr27Ni7
chain
link
steel
fracture
failure
Microstructure
Secondary carbide
分类号
TG115.2 [金属学及工艺—物理冶金]
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职称材料
题名
三种链条钢断裂韧度特性的研究
3
作者
李平
王汉功
刘学元
机构
西安第二炮兵工程学院
出处
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
1998年第1期18-21,共4页
文摘
采用三点弯曲试样对23MnNiCrMo64、23MnNiCrMo62和20Mn2三种材料的断裂韧性进行了试验.并利用显微组织研究方法和断口特征的观察,分析了六金的组织与助性之间的关系。结果表明.在试样尺寸相同条件下,23MnNiCrMo62钢的韧性最高.23MnNiCrMo64次之,20Mn2最低。其原因除与材料的冶金质量和合金元素含量有关外.还与其热处理工艺有很大的关系。
关键词
链条钢
断裂韧性
显微组织
热处理
Keywords
circular
chain
steel
fracture
toughness
microstructure
heat treatment
分类号
TG142.41 [金属学及工艺—金属材料]
TG115.57 [金属学及工艺—物理冶金]
下载PDF
职称材料
题名
25MnV圆钢编链断裂分析
被引量:
1
4
作者
王长顺
机构
鞍钢技术中心
出处
《鞍钢技术》
CAS
1999年第4期18-20,共3页
文摘
对高强度矿用圆环链钢25MnV在编链加工过程中发生断裂的原因进行了分析,认为是由于钢材表面存在局部增碳所致。
关键词
圆钢
编链
断裂
矿用钢
Keywords
round bar steel plaiting chain fracture
分类号
TD404 [矿业工程—矿山机电]
TG142.15 [金属学及工艺—金属材料]
下载PDF
职称材料
题名
四级锚链钢的断裂韧性
被引量:
1
5
作者
刘永炘
徐芸
陈益丰
赵荣华
机构
合肥工业大学
镇江锚链厂
出处
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
1990年第9期40-47,共8页
文摘
研究了国产新型四级锚链钢在调质态下的断裂韧性。实验表明,当调质工艺选择适当时,可提高锚链钢的断裂韧性,为新钢材的可靠使用提供了技术依据。
关键词
锚链钢
断裂
韧性
调质态
Keywords
chain
cable
steel
fracture
toughness
hardened and tempered state
分类号
TG142.15 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
热处理工艺对新型R5系泊链钢组织和断裂韧性的影响
被引量:
2
6
作者
张强
王书强
鲍雪君
甘美露
谢建平
袁亦凯
机构
江苏省船舶金属材料质量监督检验中心
江阴兴澄特种钢铁股份有限公司
出处
《材料热处理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期154-160,共7页
基金
国家质检总局科技计划项目(2013QK193)
文摘
采用裂纹尖端张开位移(CTOD)实验方法对研究了不同热处理工艺对新型R5系泊链钢断裂韧性的影响,使用偏光显微镜、光学显微镜和扫描电镜等对CTOD试样裂纹扩展区组织及断口形貌进行分析,并用高低温材料试验机测试了R5系泊链钢低温-20℃下的力学性能。结果表明,回火温度对R5系泊链钢CTOD断裂韧性有显著影响。在570~600℃范围内回火,组织保留马氏体位向,碳化物呈片状及长条状不均匀分布在原奥氏体晶界、马氏体板条界及板条内部,应力作用下容易导致局部应力集中,裂纹扩展速率大,CTOD特征值接近零。随回火温度升高,在600~690℃范围内回火,碳化物逐渐聚集、球化并在基体中弥散均匀分布,应力作用下不易引起局部应力集中,并且在裂纹扩展时可使裂纹扩展方向发生偏转,裂纹扩展路径延长,裂纹扩展受到抑制,CTOD特征值随回火温度升高不断增大。经950℃淬火+630~660℃区间回火,R5系泊链钢同时具有高强度和良好的CTOD断裂韧性。
关键词
R5系泊链钢
显微组织
回火温度
断裂韧性
裂纹尖端张开位移(CTOD)
Keywords
R5 mooring
chain
steel
microstructure
tempering temperature
fracture
toughness
crack tip opening displacement(CTOD)
分类号
TG161 [金属学及工艺—热处理]
TG142.1 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
船用锚链钢M20Mn冷弯断裂原因分析
被引量:
5
7
作者
王立君
余德河
孙永喜
毕咏梅
机构
莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂
出处
《山东冶金》
CAS
2004年第1期49-51,共3页
文摘
通过化学成分测试和金相组织分析 ,认为M 2 0Mn试样冷弯断裂的主要原因是圆钢存在严重的热轧带状组织和表面增碳。采取选择合适的浇注温度和注速、在浇注过程中避免保护渣污染钢液、控制终轧温度等预防措施 ,消除了M2 0Mn冷弯断裂缺陷。
关键词
锚链钢
冷弯
断裂
带状组织
表面增碳
船舶
Keywords
anchor
chain
steel
cold bending
fracture
strip structure
surface carbon pickup
分类号
U668.2 [交通运输工程—船舶及航道工程]
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职称材料
题名
51CrV4钢链板断裂分析
被引量:
2
8
作者
代玉杰
赵卫萍
刘德鹏
王魁
机构
青岛征和工业股份有限公司
出处
《热处理》
CAS
2018年第5期55-57,共3页
文摘
经等温淬火的发动机齿形链,材料为51CrV4钢,在装配过程中发现有断裂现象。对断裂的齿形链进行了化学成分分析、显微组织检验和硬度测试,以揭示其断裂产生的原因。结果表明,齿形链属于脆性断裂,主要是由于链板在网带炉内等温淬火时发生了增碳,使脆性增大,导致在链板台阶处由于应力集中而断裂。
关键词
链板
等温淬火
断裂
51CrV4钢
Keywords
chain
panel
austempering
fracturing
51CrV4
steel
分类号
TG115 [金属学及工艺—物理冶金]
下载PDF
职称材料
题名
23MnV钢矿用链条断裂原因分析
被引量:
1
9
作者
贾友生
机构
湖南涟源钢铁公司
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2002年第5期217-219,共3页
文摘
23MnV钢矿用链条在焊后预拉试验中断裂。对断裂件的宏观断口、化学成分、显微组织进行了检验并结合焊接工艺进行了分析。结果表明 ,链条烧损是发生预拉早期断裂的直接原因 ,而组织中局部出现的大量粒状贝氏体是链节预拉断裂的内在因素。采用焊前预热和控制焊后冷却速度以及控制碳含量在 0 .2 5 %以下 ,可有效地避免粒状贝氏体的产生 。
关键词
23MnV钢
原因分析
链条钢
焊接开裂
断裂分析
Keywords
MnV
chain
steel
Weld cracking
fracture
analysis
分类号
TG142.41 [金属学及工艺—金属材料]
下载PDF
职称材料
题名
链片断裂分析和研究
10
作者
郝帅
机构
技术中心
出处
《莱钢科技》
2020年第3期50-52,56,共4页
文摘
链条钢在使用过程中出现链片断裂现象,通过对断裂链片进行化学成分分析、洛氏硬度检验,以及对链片断口进行金相分析、扫描电镜分析,分析链条钢断裂原因。分析结果表明,链片断口为典型的脆性断口,由于在回火过程中加热温度或保温时间不当,导致杂质元素在晶界偏聚,形成回火脆性,从而发生断裂。
关键词
链条钢
脆性断裂
回火
Keywords
block
chain
steel
s
brittle
fracture
tempering
分类号
TG1 [金属学及工艺—金属学]
下载PDF
职称材料
题名
矿用接链环断裂失效分析
被引量:
2
11
作者
王建刚
周啸颖
机构
河北科技大学材料科学与工程学院河北省材料近净成形重点实验室
河北科技大学材料科学与工程学院
出处
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期232-236,共5页
基金
河北省高等学校科学技术研究项目(QN2016048)
河北省引进国外智力项目
文摘
对30CrMnTi钢接链环在使用过程中的断裂失效问题进行了相关研究。为了查找断裂原因,利用直读光谱仪、光学显微镜、扫描电镜和显微硬度计等对试样的成分、组织和硬度进行了检测分析。结果表明:经热处理后的试样组织为回火屈氏体和铁素体,这可能是由于加热温度低,奥氏体化不完全,导致铁素体组织保留了下来,降低了零件的最大负载能力,部分铁素体组织呈针状分布在晶界处,易产生应力集中造成开裂。
关键词
30CrMnTi钢
断裂失效
矿用接链环
硬度
Keywords
30CrMnTi
steel
fracture
failure
mining
chain
link
hardness
分类号
TG115 [金属学及工艺—物理冶金]
原文传递
题名
23MnNiMoCr54链环钢断裂原因分析
被引量:
5
12
作者
杨勇
郭红英
段丙谦
焦波
机构
西宁特殊钢股份有限公司技术质量部
出处
《物理测试》
CAS
2013年第1期41-46,共6页
文摘
高强度23MnNiMoCr54链环钢是煤矿设备主要部件,在进行生产测试过程中发生断裂。对该链条钢裂纹部位进行了金相检测、化学元素成分检测、扫描电镜和断口检验和俄歇电子能谱仪分析。结果表明,链条钢的化学元素组成、气体含量、低倍组织和夹杂物含量符合相关技术标准要求;其金相组织为回火屈氏体,实际晶粒度为4级,断口为典型的脆性断口,断裂方式为沿晶脆性断裂。由于链环在生产过程中热处理不当,淬火加热温度过高,产生过热组织,造成链环晶粒粗大,在随后的回火过程中由于加热温度或者加热时间不当,导致晶界处杂质元素偏析,从而形成回火脆性。在晶粒粗大的情况下同时出现回火脆性,导致了链环钢在试验检查时发生沿晶脆性断裂。
关键词
链环钢
加热
晶粒粗大
回火脆性
沿晶脆性断裂
Keywords
chain
steel
heating
coarse grain size
temper brittleness
intergranular brittle
fracture
分类号
TD40 [矿业工程—矿山机电]
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