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VOLUMETRIC MASS TRANSFER COEFFICIENT BETWEEN SLAG AND METAL IN COMBINED BLOWING CONVERTER 被引量:3
1
作者 Z.H.Wu Z.S.Zou W.Wu 《Acta Metallurgica Sinica(English Letters)》 SCIE EI CAS CSCD 2005年第2期91-95,共5页
The effects of operation parameters of combined blowing converter on the volumetric mass transfer coefficient between slag and steel are studied with a cold model with water simulating steel, oil simulating slag and b... The effects of operation parameters of combined blowing converter on the volumetric mass transfer coefficient between slag and steel are studied with a cold model with water simulating steel, oil simulating slag and benzoic acid as the transferred substance between water and oil. The results show that, with lance level of 2.1m and the top blowing rate of 25000Nm3/h, the volumetric mass transfer coefficient changes most significantly when the bottom blowing rate ranges from 384 to 540Nm3/h. The volumetric mass transfer coefficient reaches its maximum when the lance level is 2.1m, the top blowing rates is 30000Nm3/h, and the bottom blowing rate is 384Nm3/h with tuyeres located symmetrically at 0.66D of the converter bottom. 展开更多
关键词 combined blowing converter cold modeling volumetric mass transfer coefficient operational parameter
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Investigation on some key problems of large power AC-DC-AC converter
2
作者 LI Chongjian~(1)) and WANG Chengsheng~(2)) 1) Automation Research and Design Institute of Metallurgical Industry,Beijing 100071,China 2) Hybrid Process Industry Automation System and Equipment Technology State Key Lab,Beijing 100071,China 《Baosteel Technical Research》 CAS 2010年第S1期100-,共1页
China is an important country in iron and steel industry.Power electronics converters are widely used.For the cold rolling mills of high speed,AC-DC-AC converters should be used.In the paper,the design and the control... China is an important country in iron and steel industry.Power electronics converters are widely used.For the cold rolling mills of high speed,AC-DC-AC converters should be used.In the paper,the design and the control system of the large power three-level AC - DC - AC converter with IGCTs is investigated,and a back-to-back large power three-level AC - DC - AC converter with IGCTs has been got. With a series experiments,the performance of the converter is examined.The experiment result indicates the converter reaches the design requirement and it shows excellent performance.The converter system has been put into use safely.It is estimated that the AC - DC - AC converter system will be used in the drive systems for rolling mills in the near future. 展开更多
关键词 large power AC - DC - AC IGCT converter
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Effect of different bottom blowing elements on stirring characteristics of molten bath in converter 被引量:1
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作者 Ming Lv Shuang-ping Chen +2 位作者 Hong-min Guo Yi-jie Hao Xiang-dong Xing 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第2期368-376,共9页
The bottom blowing element is the key equipment to ensure the bottom blowing effect of the converter.Three types of bottom blowing elements,dispersive type(D1),double circular seam(D2)and straight cylinder type(D3),we... The bottom blowing element is the key equipment to ensure the bottom blowing effect of the converter.Three types of bottom blowing elements,dispersive type(D1),double circular seam(D2)and straight cylinder type(D3),were built,and the effects of bottom blowing element type on molten bath flow,wall erosion and furnace bottom erosion were simulated.It was found that when the bottom blowing elements of dispersive type(D1)and double circular seam(D2)were used,the dead zone area in the lower part of the molten bath was smaller,and the high-speed zone area was larger;therefore,the stirring effect on the bottom melt was better.When the straight cylinder type(D3)bottom blowing element was used,the gas penetrated the molten bath at a faster rate to reach the surface of molten bath and failed to disperse in the bottom molten bath,and the wall shear stress near the nozzle outlet was larger.When argon was blown by three different bottom blowing elements,the area of the wall shear stress greater than 3 Pa was 4.8,5.6 and 8.7 cm2,respectively,within 0.2 m of the bottom blowing nozzle outlet. 展开更多
关键词 converter steelmaking Bottom blowing element Molten bath stirring Wall erosion
原文传递
Mathematical Model for Copper Converter Control by Means of SO_2—B—τMethod
4
作者 Liu Chunpeng Hua Yixin (Department of Metallurgy) 《昆明理工大学学报(自然科学版)》 CAS 1989年第4期30-35,共6页
By measuring the volume concentration of SO<sub>2</sub> produced,blow rate of air(m<sup>3</sup>/min)Band converting times τ,the mathematical model of converting for oxidizing FeS and Cu<s... By measuring the volume concentration of SO<sub>2</sub> produced,blow rate of air(m<sup>3</sup>/min)Band converting times τ,the mathematical model of converting for oxidizing FeS and Cu<sub>2</sub>S,and that of controlling end point can be developed according to the slag making period andcopper making period,respectively.This derived model may be well suitable for either sideblow or top blow converter if the parameters-SO<sub>2</sub>B,τ.can be measured accurately. 展开更多
关键词 converting converter METHOD OXIDIZING converter blowING dissolved MINUTE OXIDIZED toward
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富氧侧吹熔炼-多枪顶吹吹炼工艺全流程数值模拟 被引量:2
5
作者 林荔 何峰 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2023年第6期103-112,共10页
富氧侧吹熔池熔炼-多枪顶吹吹炼技术成熟可靠。基于该工艺铜冶炼生产过程的反应机理,采用冶金计算软件建立功能模块,模拟侧吹熔炼—顶吹吹炼—阳极炉精炼全流程,不仅为冶炼厂设计提供了依据,同时也为开发数模专家系统打下了基础。
关键词 铜冶炼 侧吹熔炼 顶吹吹炼 数值模拟
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萨博9-3 CONVERTIBLE:如梦方醒
6
《汽车测试报告》 2006年第5期54-54,共1页
宝马在2004年率先成立柴油软篷俱乐部。1年后,奥迪成为其中一员。现在.萨博终于姗姗来迟——远非时下流行的故意晚到。
关键词 宝马 萨博9-3 convertIBLE 柴油软篷俱乐部 柴油发动机
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120 t转炉热态渣循环利用工艺研究
7
作者 栾文林 刘志远 +5 位作者 王重君 么敬文 郭文斌 刘涛 张俊海 张云鹏 《宽厚板》 2024年第2期18-22,共5页
唐山中厚板材有限公司为提高转炉热态渣的利用率,对转炉冶炼过程炉渣产生机理进行分析,探索热态渣循环利用的途径。试验全留渣双渣法,即第一炉按原单渣法冶炼出钢和不倒渣溅渣护炉,根据铁水硅含量将数据固化在模型中,保证终点二元碱度... 唐山中厚板材有限公司为提高转炉热态渣的利用率,对转炉冶炼过程炉渣产生机理进行分析,探索热态渣循环利用的途径。试验全留渣双渣法,即第一炉按原单渣法冶炼出钢和不倒渣溅渣护炉,根据铁水硅含量将数据固化在模型中,保证终点二元碱度控制在3.5~3.8,第二炉加入废钢和铁水进行双渣冶炼,出钢后倒出40%~50%炉渣再溅渣护炉,完成一组正常的冶炼。同时,通过优化副枪自动炼钢模型、增强转炉底吹强度、改造双渣氧枪等措施,保证第一炉碱度控制在3.0以上,实现循环渣造渣方法的自动控制。实施热态渣循环利用后,渣中FeO含量降低2.1%,钢铁料消耗降低4.355 kg/t,稳定了低P高端品种钢的生产工艺,提高命中率22.5%。 展开更多
关键词 转炉 循环渣 氧枪 底吹强度 炉渣碱度 溅渣护炉
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复吹转炉钢-渣间容量传质系数的水-油模型 被引量:10
8
作者 吴伟 邹宗树 +2 位作者 吴志宏 李永祥 郭振和 《特殊钢》 北大核心 2004年第2期19-21,共3页
在熔池直径 880mm、深 2 5 8mm的冷态模型中 ,利用水模拟钢水、机油模拟渣、苯甲酸模拟钢 渣间传输物质来研究熔池直径 5 2 85mm、深 15 4 5mm的复吹转炉吹炼工艺参数对钢 渣间容量传质系数的影响。结果表明 ,枪位 35 0mm ,顶吹流量 1... 在熔池直径 880mm、深 2 5 8mm的冷态模型中 ,利用水模拟钢水、机油模拟渣、苯甲酸模拟钢 渣间传输物质来研究熔池直径 5 2 85mm、深 15 4 5mm的复吹转炉吹炼工艺参数对钢 渣间容量传质系数的影响。结果表明 ,枪位 35 0mm ,顶吹流量 117m3 /h ,底吹流量 1 6 8m3 /h至 2 36m3 /h时 ,传输物质苯甲酸的容量传质系数变化最显著 ,在采用枪位 35 0mm ,顶吹流量 14 0m3 /h ,底吹流量 1 6 8m3 /h ,底枪布置方式为 8孔对称布置在 0 6 6直径的圆上时 ,传输物质的容量传质系数最大。 展开更多
关键词 复吹转炉 冷态模型 容量传质系数 工艺参数 -油模型 炼钢
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260 t转炉终点余锰含量控制实践
9
作者 陈柏宇 齐志宇 +3 位作者 王华东 谭振军 金龙 侯永胜 《鞍钢技术》 CAS 2024年第4期57-60,共4页
针对转炉冶炼终点余锰含量不合理影响产品质量和生产成本的问题,分析了铁水中锰含量、转炉终点温度、底吹状态、炉渣碱度及渣量等因素对终点余锰含量的影响,结果表明,转炉底吹状态、炉渣碱度及渣量是影响终点余锰含量的主要原因。采取... 针对转炉冶炼终点余锰含量不合理影响产品质量和生产成本的问题,分析了铁水中锰含量、转炉终点温度、底吹状态、炉渣碱度及渣量等因素对终点余锰含量的影响,结果表明,转炉底吹状态、炉渣碱度及渣量是影响终点余锰含量的主要原因。采取优化转炉底吹制度和转炉吹炼工艺制度后,转炉终点余锰含量可以稳定控制在0.10%~0.12%。 展开更多
关键词 转炉终点 余锰含量 底吹 渣量
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国内120t转炉高效冶炼工艺研究进展
10
作者 马登 吴伟 《上海金属》 CAS 2024年第5期1-8,共8页
对比研究了国内钢厂120 t转炉供氧制度和底吹工艺的优化实践以及智能冶炼和冶炼新工艺的应用实践。结果表明:适用于120 t转炉的氧枪喷头孔数为5个;120 t转炉底吹系统通常配置4~8支底吹管路,通过提高转炉底吹强度,可降低炉渣Fe_(t)O含量... 对比研究了国内钢厂120 t转炉供氧制度和底吹工艺的优化实践以及智能冶炼和冶炼新工艺的应用实践。结果表明:适用于120 t转炉的氧枪喷头孔数为5个;120 t转炉底吹系统通常配置4~8支底吹管路,通过提高转炉底吹强度,可降低炉渣Fe_(t)O含量和钢水终点磷含量;副枪和投弹仪均可应用于120 t转炉,但副枪与转炉炉口的有效距离需大于400 mm。 展开更多
关键词 转炉 复吹 智能冶炼工艺
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转炉吹炼水冷活动烟罩对烟气逸散控制机理的数值模拟
11
作者 于洪石 杨世亮 +3 位作者 阳坤林 于海波 何恩 王华 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期2787-2800,共14页
为了研究转炉铜锍吹炼过程中水冷活动烟罩对烟道内含硫烟气逸散的控制效果,构建了基于RANS方法的多组分流动传热的数值仿真模型,研究了不同转炉角度、不同烟罩限位和长度下的转炉烟气污染控制机理和效果评估。结果表明:转炉烟气的控制... 为了研究转炉铜锍吹炼过程中水冷活动烟罩对烟道内含硫烟气逸散的控制效果,构建了基于RANS方法的多组分流动传热的数值仿真模型,研究了不同转炉角度、不同烟罩限位和长度下的转炉烟气污染控制机理和效果评估。结果表明:转炉烟气的控制机理主要为水冷活动烟罩的遮挡作用和底部进气的气封作用。烟道出口的抽吸作用使气流向上流动,气封能力随着进出口压差减小而下降。延长烟罩可以增强封挡效果和二氧化硫以及三氧化硫的富集效果,工艺烟道内二氧化硫的浓度从7.8%提升至9.8%,三氧化硫的浓度从1.1%提升至1.4%。此外,由于高温区域主要集中在转炉出口附近,峰值温度约为1473 K,因此需要加强相应结构对高温酸性气体冲刷的防护。 展开更多
关键词 密封烟罩系统 转炉吹炼 烟气逸散控制 数值模拟 组分分布
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300t BOF-LF-RH冶炼过程X80管线钢氧含量控制 被引量:6
12
作者 杨利彬 焦兴利 +1 位作者 贺庆 刘浏 《特殊钢》 北大核心 2011年第6期40-42,共3页
X80管线钢(基本成分/%:0.09C、0.42Si、1.85Mn、0.022P、0.005S、0.06Als)的冶金流程为KR铁水脱硫预处理-300 t顶底复吹转炉-钢包吹氩-LF-RH-250 mm×2 150 mm板坯连铸。工艺炼钢和精炼主要优化工艺为:控制转炉出钢下渣量≤4 kg/t,... X80管线钢(基本成分/%:0.09C、0.42Si、1.85Mn、0.022P、0.005S、0.06Als)的冶金流程为KR铁水脱硫预处理-300 t顶底复吹转炉-钢包吹氩-LF-RH-250 mm×2 150 mm板坯连铸。工艺炼钢和精炼主要优化工艺为:控制转炉出钢下渣量≤4 kg/t,采用(%):55~60CaO、7~12SiO_2、25~30Al_2O_3精炼渣系,控制LF精炼渣CaO/Al_2O_3=1.7~1.9,CaO/SiO_2=4.5~6.0,(FeO+MnO)≤1.0%,吹氩站顶底吹氩预成渣,RH真空度≤66.7 Pa,RH后喂钙线0.8 kg/t。结果表明,转炉终点碳氧积由0.002 84降为0.002 44;精炼后(FeO+MnO)为0.913%,全氧含量为0.0013%。成品材夹杂物级别≤1.0。 展开更多
关键词 300 t顶底复吹BOF-LF-RH X80管线钢 预成渣 夹杂物 碳氧积 全氧含量
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顶底复吹转炉冶炼双相不锈钢的试验研究 被引量:1
13
作者 李广帮 赵亮 +2 位作者 孙深 曹东 孙殿东 《炼钢》 CAS 北大核心 2024年第1期9-13,51,共6页
通过500 kg多功能顶底复吹转炉吹炼铁水,进行双相不锈钢冶炼试验。采取钢水脱磷、降碳保铬、钢水深脱硫以及钢水增氮的方法,得到在碳质量分数降到2.0%时,钢水温度控制在1360~1440℃,炉渣的碱度控制在1.4~1.8,炉渣中FeO质量分数控制在15%... 通过500 kg多功能顶底复吹转炉吹炼铁水,进行双相不锈钢冶炼试验。采取钢水脱磷、降碳保铬、钢水深脱硫以及钢水增氮的方法,得到在碳质量分数降到2.0%时,钢水温度控制在1360~1440℃,炉渣的碱度控制在1.4~1.8,炉渣中FeO质量分数控制在15%~20%,钢水中的磷质量分数可以脱除75%以上;在钢水降碳保铬过程中,钢水温度始终控制在1660℃以上,同时随着碳含量降低,逐渐降低氧气比例,增加氩气比例,减少铬元素的氧化;合金化后继续对炉渣进行还原,碱度控制在2.0左右,钢水温度控制在1550~1600℃,渣中的FeO和MnO质量分数之和控制在1%以下,钢水中的硫质量分数可以由0.0040%降低到0.0010%;顶底复吹转炉冶炼双相不锈钢奥氏体和铁素体的占比在49%~51%,钢板的冲击性能远高于标准值180 J,性能满足用户的要求。 展开更多
关键词 顶底复吹转炉 双相不锈钢 降碳保铬 脱磷
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200 t转炉底吹长效化技术
14
作者 刘敏 危尚好 +2 位作者 王东 王星 胡显堂 《河北冶金》 2024年第7期55-60,共6页
结合某公司200 t转炉的生产实践,研究了转炉底吹元件、底吹布置、底吹流量等因素对底吹效果及寿命的影响。通过对比底吹效果,将底吹元件由集束式改为双环缝式;底吹布置方式从单圈布置改为双直径双圈布置;同时通过数值模拟,优化了熔池搅... 结合某公司200 t转炉的生产实践,研究了转炉底吹元件、底吹布置、底吹流量等因素对底吹效果及寿命的影响。通过对比底吹效果,将底吹元件由集束式改为双环缝式;底吹布置方式从单圈布置改为双直径双圈布置;同时通过数值模拟,优化了熔池搅拌混匀时间和底吹强度控制,底吹效果及寿命取得大幅提高。优化后,当转炉炉龄8848炉时,底吹寿命与炉龄能够保持同步,炉龄末期底吹眼目视可见,碳氧积、终点氧、脱磷率等指标均取得明显进步。全炉役碳氧积平均0.0016,较优化前降低0.0005;月均全炉次终点氧从457×10^(-6)降低至378×10^(-6),降低79×10^(-6);转炉铁水脱磷率从平均86.9%提高到88.7%,且在低磷钢冶炼方面取得明显进步,转炉终点达到了痕迹磷的极限脱磷效果,在同样双渣操作模式下,低磷钢转炉终点磷稳定控制到20×10^(-6)以下,平均11×10^(-6),最低达到4×10^(-6),较优化前平均降低30×10^(-6),脱磷率达到99%以上,为冶炼极低磷洁净钢提供了条件,实现了品种生产新突破。 展开更多
关键词 转炉 底吹 长效化 碳氧积 低磷钢 极限脱磷
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180t转炉底吹和顶-底复吹射流与熔池作用的水模型研究
15
作者 包丽明 吕国成 刘坤 《特殊钢》 北大核心 2015年第4期9-12,共4页
根据180 t转炉的实际生产情况,以修正的Froude准数为相似准数,建立几何相似比10:1水模型,进行了四孔对称单纯底吹试验,并在最佳的底吹工艺参数下(底吹最佳位置为喷嘴所在同心圆直径:转炉熔池直径:0.3处;最佳流量为0.7 m^3/h,均混时间18.... 根据180 t转炉的实际生产情况,以修正的Froude准数为相似准数,建立几何相似比10:1水模型,进行了四孔对称单纯底吹试验,并在最佳的底吹工艺参数下(底吹最佳位置为喷嘴所在同心圆直径:转炉熔池直径:0.3处;最佳流量为0.7 m^3/h,均混时间18.2 s),通过改变顶吹氧枪的气体流量和吹炼枪位进行了顶底复吹转炉射流与熔池作用的试验。结果表明,在底吹条件下,增加顶吹工艺(最佳枪位150 mm,最佳流量39 m^3/h),熔池平均的均混时间减少了5.6 s,180 t转炉顶底复吹可显著提高经济效益。 展开更多
关键词 180 t转炉 顶底复吹 均混时间 气体流量 氧枪枪位 底吹位置 水模型
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150 t转炉底吹工艺布置研究
16
作者 谷莹 《安徽冶金科技职业学院学报》 2024年第2期17-19,共3页
介绍了某钢厂150转炉的底吹特点。根据水模试验,本文分析不同布置下底吹强度、不同布置下顶吹强度、不同布置下枪位对混匀时间的影响。最终确定了合理的底吹工艺布置,为双环不对称布置(内环≈0.45 D,外环≈0.55D)。
关键词 氧气转炉 转炉底吹 水模试验
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转炉炼钢中氧气吹炼技术研究
17
作者 赵为鹏 《山西冶金》 CAS 2024年第2期89-91,共3页
氧气吹炼技术的应用推动了冶炼业的高效快速发展,提高了钢材质量、生产效率和环保性能。为实现氧气吹炼技术的广泛应用,深入研究了氧气吹炼技术在转炉炼钢中的作用、理论基础、关键参数与控制策略、工业应用及效果分析,并探讨了该技术... 氧气吹炼技术的应用推动了冶炼业的高效快速发展,提高了钢材质量、生产效率和环保性能。为实现氧气吹炼技术的广泛应用,深入研究了氧气吹炼技术在转炉炼钢中的作用、理论基础、关键参数与控制策略、工业应用及效果分析,并探讨了该技术对钢铁工业的重要性和应用前景。 展开更多
关键词 转炉炼钢 氧气吹炼技术 工艺流程 反应动力学 环保效益
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锡冶炼顶吹炉炉衬损耗因素分析及应用
18
作者 王明江 邱文顺 +1 位作者 刘庆东 袁海滨 《云南冶金》 2024年第3期214-219,共6页
针对锡顶吹炉炉衬寿命短、炉衬损耗区域不均衡的问题,分析了锡冶炼生产实践中炉衬的热应力变化、熔渣化学侵蚀及机械冲刷等影响因素,采取了相应措施,使顶吹炉炉衬寿命提升了14.2%,炉衬耐火材料利用率提高了14.2%,炉衬残余厚度差值由207... 针对锡顶吹炉炉衬寿命短、炉衬损耗区域不均衡的问题,分析了锡冶炼生产实践中炉衬的热应力变化、熔渣化学侵蚀及机械冲刷等影响因素,采取了相应措施,使顶吹炉炉衬寿命提升了14.2%,炉衬耐火材料利用率提高了14.2%,炉衬残余厚度差值由207 mm降低至59 mm。 展开更多
关键词 锡冶炼 顶吹炉 热应力 熔渣 炉衬寿命 渣线附近
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炼钢转炉中的底吹控制技术分析
19
作者 孙岩 王瑞华 王金河 《集成电路应用》 2024年第1期236-237,共2页
阐述兼顾转炉炉底侵蚀与冶金效果的底吹方案设计,包括完善相关工艺及装置设计,提出相应的底吹供气量,达到削弱钢液对炉底的侵蚀,降低终点磷含量、终渣全铁含量和终点碳氧积的目的。
关键词 控制技术 炼钢转炉 底吹元件分布
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梳棉除尘系统恒压吸风智能控制技术
20
作者 段昕 陈玉峰 满立民 《纺织器材》 2024年第2期26-28,45,共4页
为保证清梳联连续稳定生产、减少资源浪费,介绍梳棉除尘系统的组成,分析管网、除尘机组、梳棉除尘系统存在能耗高、智能化程度低、设备开停频繁启动、滤尘器间歇控制等不足及原因,提出除尘系统进行恒压吸风智能控制改造思路,即在除尘主... 为保证清梳联连续稳定生产、减少资源浪费,介绍梳棉除尘系统的组成,分析管网、除尘机组、梳棉除尘系统存在能耗高、智能化程度低、设备开停频繁启动、滤尘器间歇控制等不足及原因,提出除尘系统进行恒压吸风智能控制改造思路,即在除尘主风机加装变频器、梳棉负压主管道端加装压力变送器和负压保护装置,在除尘机组增加管网控制装置,在集尘风机加装软启动,改进滤网收集系统等方案;通过对比除尘系统改造前后的实际效果,表明改造后梳棉机恒压为800 Pa~900 Pa,用电量减少5.68%。指出:应用梳棉除尘系统恒压吸风智能控制技术,可实现人机智能控制,达到稳定吸风工艺质量的效果,用电效率提高、用电成本降低,保护电机、节能降耗。 展开更多
关键词 清梳联 梳棉机 除尘 恒压 智能控制 负压 变频器 软启动
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