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石油钻井工程成本控制探究 被引量:1
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作者 董玉玺 《化工管理》 2017年第19期17-17,共1页
我国对石油的应用范围逐渐扩大、需求量日益增多,由此带动了石油钻井工程的规模不断扩大,数量不断增多。成本控制是石油钻井工程建设管理的重要组成部分,为实现石油钻井工程经济效益的提高必须加强对成本控制。本篇论文中,笔者主要对石... 我国对石油的应用范围逐渐扩大、需求量日益增多,由此带动了石油钻井工程的规模不断扩大,数量不断增多。成本控制是石油钻井工程建设管理的重要组成部分,为实现石油钻井工程经济效益的提高必须加强对成本控制。本篇论文中,笔者主要对石油钻井工程成本控制方面的问题进行了探讨,以供参考。 展开更多
关键词 石油钻井工程 成本控制 石油生产成本
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新型微泡沫钻井液在大庆“三低”油藏中的应用 被引量:1
2
作者 王亮 《石油工业技术监督》 2019年第4期54-57,共4页
大庆油田"三低"油藏具有低压、低渗、低丰度及黏土含量高的特点,开采难度大。使用油基和水基钻井液存在高成本、高污染和储层损害等问题,常规微泡沫钻井液又面临着发泡剂发泡能力差、半衰期短等问题。因此,以合成出的表面活性... 大庆油田"三低"油藏具有低压、低渗、低丰度及黏土含量高的特点,开采难度大。使用油基和水基钻井液存在高成本、高污染和储层损害等问题,常规微泡沫钻井液又面临着发泡剂发泡能力差、半衰期短等问题。因此,以合成出的表面活性剂QF-1和QF-2作为发泡剂,再通过优选稳泡剂等,研制出一套适用于大庆"三低"油藏的新型微泡沫钻井液。室内评价实验表明,该体系密度在0.9~1.02 g/cm^3之间,半衰期超过45 h,滚动回收率大于90%,不同孔径砂床封堵承压能力在8 MPa以上,能抗3%盐侵和20%土侵。 展开更多
关键词 微泡沫 发泡剂 稳泡剂 钻井成本
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超低密度钻井液技术在大庆油田易漏复杂层的应用 被引量:6
3
作者 李晓波 《石油工业技术监督》 2020年第2期1-4,11,共5页
大庆油田的南二、三区由于地层裂缝发育和长期注水导致的地层压力异常等原因,在钻井施工中常发生井漏、井涌,甚至漏喷同层等复杂事故,给钻井施工和井控工作带来巨大挑战。针对这种情况,在优选刚性空心玻璃微珠作为密度减轻剂形成低密度... 大庆油田的南二、三区由于地层裂缝发育和长期注水导致的地层压力异常等原因,在钻井施工中常发生井漏、井涌,甚至漏喷同层等复杂事故,给钻井施工和井控工作带来巨大挑战。针对这种情况,在优选刚性空心玻璃微珠作为密度减轻剂形成低密度钻井液的基础上,再通过加入合成发泡、稳泡能力强的表面活性剂进一步降低钻井液密度,最终形成一套超低密度钻井液技术。室内评价实验表明,该钻井液密度最低能降至0.78 g/cm^3,且发泡稳、发泡能力强,对0.250~0.425 mm(40~60目)砂床的封堵承压能力在7.5 MPa以上。现场成功应用表明,该技术能有效控制井筒压力,使井漏和井涌风险降低,钻井速度提高96%以上,缩短钻井周期12 d,对老区油田复杂区块井控安全和钻井安全提供了技术支撑,具有良好的推广应用前景。 展开更多
关键词 钻井液漏失 玻璃微珠 发泡剂 超低密度 钻井成本 井控
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大庆低渗透水平井重复压裂技术及现场试验 被引量:6
4
作者 顾明勇 夏跃海 +3 位作者 王维 张晓川 张浩 裴咏梅 《石油地质与工程》 CAS 2018年第4期95-97,100,共4页
目前大庆外围低渗透水平井低产井比例高,急需通过重复压裂来提高单井产量。通过分析水平井低产原因,将其划分为四种类型潜力井,并确定了对应的重复压裂改造措施和工艺管柱。共开展了共33口水平井的重复压裂现场试验,试验结果表明,低渗... 目前大庆外围低渗透水平井低产井比例高,急需通过重复压裂来提高单井产量。通过分析水平井低产原因,将其划分为四种类型潜力井,并确定了对应的重复压裂改造措施和工艺管柱。共开展了共33口水平井的重复压裂现场试验,试验结果表明,低渗透水平井重复压裂后增产效果显著,重复压裂后初期平均单井日产油量能达到初次压裂后的70%以上,水平井重复压裂技术可有效延长外围低渗透水平井的生产周期。 展开更多
关键词 大庆油田 水平井 重复压裂 老缝压裂 暂堵转向
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关于永乐油田薄油层水平井钻井施工的认识和体会
5
作者 王政伟 《西部探矿工程》 CAS 2018年第6期94-96,共3页
由于国内外水平井钻井技术已极大地成熟和完善,并且从目前国内外已经投产的水平井来看,绝大多数水平井确实带来了十分巨大的经济效益。大庆油田经过40年的开发后,大部分主力区块的主要产层都进入了高含水状态。但是,某些原来认为是非主... 由于国内外水平井钻井技术已极大地成熟和完善,并且从目前国内外已经投产的水平井来看,绝大多数水平井确实带来了十分巨大的经济效益。大庆油田经过40年的开发后,大部分主力区块的主要产层都进入了高含水状态。但是,某些原来认为是非主力的产层的动用程度却不高,甚至没有动用,成为剩余油。导致高含水油藏内剩余油分布零散,正韵律油藏的剩余油主要分布在油层的上部。水平井技术已成为油田增加产量、提高采收率的一项重要手段,在新油田开发、老油田调整挖潜上,已经取得了显著的效果。结合永乐油田台肇地区永165-平72井的设计与施工情况,详细介绍了该区块水平井施工的难点、井眼轨迹控制措施和钻井液技术等情况,为今后该区块水平井的施工具有指导意义。 展开更多
关键词 永乐油田 永165-平72井 水平井 技术措施 钻井液
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小井眼射吸式液动冲击器工作性能数值模拟
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作者 李玮 盖京明 +2 位作者 程长坤 曲景伟 徐加峰 《石油钻采工艺》 CAS 北大核心 2020年第6期691-696,共6页
液动冲击器钻井技术是解决深井硬地层钻速慢、钻井效率低的有效方法之一。为了研究射吸式冲击器的实际工作状况,对现有的射吸式冲击器进行了有限元模拟分析,研究了不同冲锤质量、泵排量、喷嘴直径对冲击功和冲击频率的影响,优选出最优... 液动冲击器钻井技术是解决深井硬地层钻速慢、钻井效率低的有效方法之一。为了研究射吸式冲击器的实际工作状况,对现有的射吸式冲击器进行了有限元模拟分析,研究了不同冲锤质量、泵排量、喷嘴直径对冲击功和冲击频率的影响,优选出最优的工作参数。结果表明,在边界条件、泵排量和喷嘴直径保持不变时,随着冲锤质量的提高,工具冲击功增大,冲击频率降低;当冲锤质量为9.675 kg时,冲击频率为1397次/min,冲击功和冲击频率均较大,冲锤回程消耗能量较小,此时冲锤质量为最优;当喷嘴直径不变时,随着泵排量增大,工具内部压降和冲击频率均提高;当泵排量不变时,随着喷嘴直径增大,工具内部压降和冲击频率均降低。该有限元模拟分析了不同工作参数下冲击器的工作效果,为现场的实际应用奠定了良好的基础。 展开更多
关键词 钻井 液动冲击器 有限元 冲击功 冲击频率
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大庆外围低渗透裂缝性油藏含水率预测方法 被引量:1
7
作者 焦震 徐启 《大庆石油地质与开发》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期73-79,共7页
大庆外围低渗透裂缝性油藏同时具有储集油气的基质系统和作为渗流通道的裂缝系统,与非裂缝性油藏相比具有特殊的含水率变化趋势,常规含水率预测方法不适用。依据低渗透裂缝性油藏油水两相渗流特征,提出了基质、裂缝系统相渗复合方法,给... 大庆外围低渗透裂缝性油藏同时具有储集油气的基质系统和作为渗流通道的裂缝系统,与非裂缝性油藏相比具有特殊的含水率变化趋势,常规含水率预测方法不适用。依据低渗透裂缝性油藏油水两相渗流特征,提出了基质、裂缝系统相渗复合方法,给出大庆外围低渗透裂缝性油藏复合相对渗透率曲线,然后根据油藏工程理论,推导出含水率、采出程度计算公式,建立了裂缝性油藏含水率预测方法,结合大庆外围朝阳沟油田低渗透裂缝发育区块进行了实例计算与分析。结果表明,基于复合相渗的含水率预测方法预测相对误差为4.47%,与现有方法中误差最小的水驱规律曲线相比,计算精度提高了2.26百分点,能够较为准确地预测低渗透裂缝性油藏含水率。研究成果为裂缝性油藏开发决策和开发规划提供了理论依据。 展开更多
关键词 低渗透 裂缝性油藏 复合相渗 含水率 采出程度对
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套管居中设计与校核 被引量:14
8
作者 丁保刚 李国庆 +1 位作者 姜文勇 李子丰 《石油钻探技术》 CAS 北大核心 2009年第1期58-61,共4页
套管居中度是影响固井质量的重要因素。在中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T5334—1996,即套管扶正器安装间距计算方法中,假设套管内外液体的密度相等,导致精度降低;另外,对井斜平面内扶正器与井壁的接触压力取了绝对值,虽然扶正率... 套管居中度是影响固井质量的重要因素。在中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T5334—1996,即套管扶正器安装间距计算方法中,假设套管内外液体的密度相等,导致精度降低;另外,对井斜平面内扶正器与井壁的接触压力取了绝对值,虽然扶正率绝对值不变,但失去了偏心方向。在介绍SY/T5334—1996的基础上,考虑了套管内外液体密度的差别和套管线重度的变化及套管的偏心方向,修正了计算套管扶正器安装间距的部分公式。在大庆油田20多口井应用均获得了成功。 展开更多
关键词 套管 扶正器 弹性 刚度 行业标准
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循环载荷对水泥环密封性影响试验与数值研究 被引量:13
9
作者 席岩 王海涛 +2 位作者 李军 王江涛 吴宏明 《石油机械》 北大核心 2021年第2期88-93,共6页
为准确量化循环载荷对井筒水泥环密封性的影响,基于页岩气井多级压裂过程中套管内压多次升高和降低的实际情况,开展了高温三轴循环载荷作用下水泥石岩心应力-应变试验,建立了套管-水泥环-地层组合体数值模型,基于Mohr-Coulomb准则和损... 为准确量化循环载荷对井筒水泥环密封性的影响,基于页岩气井多级压裂过程中套管内压多次升高和降低的实际情况,开展了高温三轴循环载荷作用下水泥石岩心应力-应变试验,建立了套管-水泥环-地层组合体数值模型,基于Mohr-Coulomb准则和损伤理论,计算了多级压裂过程中循环载荷作用下水泥环内边界处等效塑性应变量。分析结果表明:循环载荷作用下水泥石累积塑性应变显著,初始塑性应变量最大,后续呈线性增加;多级压裂过程中,水泥环、套管胶结面处易出现累积塑性应变,初始塑性应变量最大,后续呈线性增加,与试验结果具有较好的对应性;降低水泥石弹性模量,增大泊松比、黏聚力和内摩擦角有利于降低累积塑性应变量,保护水泥环密封的完整性。研究结果可为页岩气井压裂过程中水泥环密封完整性设计和控制提供参考。 展开更多
关键词 页岩气井 循环载荷 胶结失效 等效塑性应变 损伤理论
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套管水泥环组合应力计算边界条件分析 被引量:4
10
作者 李国庆 《石油钻探技术》 CAS 北大核心 2012年第2期20-24,共5页
合理的套管应力计算是套管柱强度设计和套管损坏判别的依据。目前常用计算套管应力的方法是将非均匀地应力作用于已经形成的套管水泥环组合体之上,再根据计算结果进行套管应力及变形分析,而实际上非均匀地应力所引起的应力集中效应在固... 合理的套管应力计算是套管柱强度设计和套管损坏判别的依据。目前常用计算套管应力的方法是将非均匀地应力作用于已经形成的套管水泥环组合体之上,再根据计算结果进行套管应力及变形分析,而实际上非均匀地应力所引起的应力集中效应在固井之前已经在井壁岩石处释放,并不能作用到套管水泥环组合体之上。在非均匀地应力作用下一般形成椭圆形井眼,水泥凝固之前井壁岩石在非均匀地应力和井内液柱压力的作用下已经达到平衡,套管与水泥环组合不需要承担由非均匀地应力所产生的载荷,短期内套管水泥环组合承受均匀的液柱压力;油田长期开发过程中由于地层岩石具有流变性,逐渐将部分甚至全部垂向地应力转嫁到套管水泥环组合体之上,使其承受均匀地应力的作用,从而造成套管被挤扁和缩径。非均匀地应力形成的椭圆形水泥环改变了套管柱周向应力分布,但并不能将非均匀地应力作为套管水泥环应力计算的边界条件。 展开更多
关键词 套管水泥环 边界条件 非均匀地应力 套管损坏
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