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题名天然气井绒囊流体活塞技术不降压压井工艺
被引量:6
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作者
李治
魏攀峰
吕建
卢冰
牛智民
樊晶晶
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机构
中国石油长庆油田公司天然气储气库管理处
"油气资源与探测"国家重点实验室.中国石油大学(北京)
河北省化工学会化学封堵材料综合利用研究与应用重点实验室.北京力会澜博能源技术有限公司
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出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期90-96,共7页
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基金
国家科技重大专项"多气合采钻完井技术与储层保护"(编号:2016ZX05066002-001)
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文摘
较之于机械手段,采用流体手段压井具有工艺简单、安全性高、成本可控等优势,已逐渐成为气井修井作业常用的压井手段,但目前对其尚缺乏系统的施工工艺技术研究。为此,在分析总结国内修井作业中压井技术研究成果的基础上,提出了绒囊流体活塞技术不降压压井修井作业的技术思路,开展了气井绒囊流体用量计算、泵入方式选择、泵入流程设计以及返排方式选择等方面的研究,并结合现场应用实例进行了对比分析。结果表明:(1)根据平衡井筒气泡最大浮力所需内部结构力,计算出绒囊流体活塞的高度和低剪切速率下的黏度,据此确定现场配制流体的性能;(2)根据平衡地层压力要求计算井筒内静液柱压力所需绒囊流体体积,并附加3~5 MPa的安全压力值;(3)作业时,泵入液柱高度为500 m的清水前置液,润湿管柱、井壁以提高泵入效率,并与绒囊流体形成低黏度、低内部结构力混浆段提高返排效率;(4)根据气井管柱连通状态及管柱承压能力选择正反循环泵入方式;(5)修井结束后,根据气井地层能量衰竭程度选择直接气举或破胶气举返排实现复产。现场应用于我国西北、西南地区的3口气井,其中2口井连续气举作业2~3 d,气井产量便恢复至作业前等产量点。结论认为,该项工艺较好地解决了常规降压过程导致安全性差、产能浪费等问题,缩短了气井压井作业周期。
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关键词
天然气
修井
压井
不降压
绒囊流体活塞技术
储层伤害
井下作业
产量恢复
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Keywords
Natural gas
Workover
Well killing
Process without pressure release
Fuzzy-ball fluid piston technology
Reservoir damage
Downhole operation
Production recovery
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分类号
TE358.4
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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