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Φ4m×13m水泥磨的调试与提产措施
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作者 张强 《水泥》 CAS 2007年第11期42-43,共2页
我公司于2007年元月投产的2000t/d新型干法生产线,水泥粉磨系统配有一台φ4m×13m水泥磨和N-2000型0-Sepa高效选粉机组成闭路粉磨系统,设计产量80t/h,水泥比表面积330-350m^2/kg,合格率90%以上。在水泥磨的调试和试生产过... 我公司于2007年元月投产的2000t/d新型干法生产线,水泥粉磨系统配有一台φ4m×13m水泥磨和N-2000型0-Sepa高效选粉机组成闭路粉磨系统,设计产量80t/h,水泥比表面积330-350m^2/kg,合格率90%以上。在水泥磨的调试和试生产过程中,由于研磨体级配和系统操作参数不合理等诸多原因,造成磨尾排渣口吐渣严重,回转筛堵塞频繁。 展开更多
关键词 水泥磨 调试 闭路粉磨系统 水泥粉磨系统 水泥比表面积 干法生产线 高效选粉机 研磨体级配
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锤式破碎机锤头的修复使用经验 被引量:1
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作者 王峻峰 《水泥》 CAS 北大核心 2009年第6期63-63,共1页
2004年2月.我公司石灰石破碎系统TKPCI6.16—1ZJ单段锤式破碎机投运,其生产能力150~200t/h.进料粒度≤1000mm,出料粒度≤25mm占90%.锤头材质为ZGMn13Cr2,表面堆焊耐磨层,堆焊层厚度5~8mm。每副锤头堆焊层磨完后即倒面使用... 2004年2月.我公司石灰石破碎系统TKPCI6.16—1ZJ单段锤式破碎机投运,其生产能力150~200t/h.进料粒度≤1000mm,出料粒度≤25mm占90%.锤头材质为ZGMn13Cr2,表面堆焊耐磨层,堆焊层厚度5~8mm。每副锤头堆焊层磨完后即倒面使用,共可使用4个月,破碎石灰石20万t。在使用原厂3副锤头后,为节省开支, 展开更多
关键词 单段锤式破碎机 破碎机锤头 堆焊层厚度 修复 出料粒度 破碎系统 生产能力 表面堆焊
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窑结球事故原因分析与预防措施
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作者 张强 《水泥》 CAS 北大核心 2009年第9期27-28,共2页
我公司烧成系统采用Φ3.6m×56m回转窑和在线式NC—SST-1分解炉,窑头采用NC-5型四风道燃烧器。2008年10月10日20:50,因窑内通风差,火焰伸不进去,窑头正压严重、飞砂大,无法进行正常煅烧。停机检查,发现窑内约18m处有一大结... 我公司烧成系统采用Φ3.6m×56m回转窑和在线式NC—SST-1分解炉,窑头采用NC-5型四风道燃烧器。2008年10月10日20:50,因窑内通风差,火焰伸不进去,窑头正压严重、飞砂大,无法进行正常煅烧。停机检查,发现窑内约18m处有一大结球。冷窑后检查,发现14~18m处窑皮过厚,物料不能正常通过。由于窑皮致密,难处理,直至13日19:00才处理结束。 展开更多
关键词 回转窑 事故原因 结球 预防 四风道燃烧器 SST-1 烧成系统 C-5型
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Φ3.5m×10m中卸烘干生料磨提产措施
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作者 张强 《水泥》 CAS 北大核心 2010年第3期30-31,共2页
我公司1200t/d生产线的生料制备系统,采用1台φ3.5m×10m中卸烘干生料磨,设计产量83-85t/h,研磨体装载量85t,传动装置电动机功率1400kW,实际上没有达到设计指标。所以公司决定拆除隔仓板,将烘干仓改为粗磨仓,并在粗磨仓第... 我公司1200t/d生产线的生料制备系统,采用1台φ3.5m×10m中卸烘干生料磨,设计产量83-85t/h,研磨体装载量85t,传动装置电动机功率1400kW,实际上没有达到设计指标。所以公司决定拆除隔仓板,将烘干仓改为粗磨仓,并在粗磨仓第7排加装一圈活化衬板,使物料与废气充分接触,保证出磨生料水分〈1%,同时降低人磨石灰石的粒度,产量才提高到85讹,不能满足回转窑产量提高的要求。为此,对该生料磨再进行改造,将产量提高到95—100t/h. 展开更多
关键词 生料磨 烘干仓 1200t/d生产线 设计产量 生料制备系统 电动机功率 传动装置 活化衬板
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F-K螺旋泵的密封改造
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作者 尚银明 《水泥》 CAS 2006年第7期55-55,共1页
关键词 螺旋泵 密封改造 预分解窑生产线 运行故障 密封结构 锁风装置 分解炉 输送量 型号 风压
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