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题名环丁砜芳烃抽提过程的模拟与优化
被引量:9
- 1
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作者
苏佳林
董忠哲
郭鑫
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机构
昱创(天津)化工科技有限公司
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出处
《石油石化绿色低碳》
2019年第4期26-31,共6页
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文摘
以某厂环丁砜液液抽提工艺为基础,采用流程模拟软件对环丁砜芳烃抽提工艺进行了模拟及优化。选择修正后的活度系数方程NRTL作为热力学方法,结果表明模拟值与文献中液液平衡数据及设计值符合性较好,证明建立模型的准确性。分别对提馏塔塔顶压力、回收塔塔顶压力、塔底温度及回流比进行了分析及优化,确定了较优的工艺条件,并新增了回收塔进料预热器。经过工艺的优化,芳烃收率有所提高,其中苯收率99.96%,甲苯收率99.94%,二甲苯收率96.1%,同时比原设计综合能耗降低了7.08%,取得了较好的节能效果。
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关键词
环丁砜
芳烃抽提
流程模拟
优化
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Keywords
sulfolane
aromatics extraction
process simulation
optimization
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分类号
TQ241
[化学工程—有机化工]
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题名流化床丙烷脱氢反应段的模拟及优化
被引量:3
- 2
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作者
董忠哲
苏佳林
郭鑫
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机构
昱创(天津)化工科技有限公司
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出处
《石油石化绿色低碳》
2019年第6期29-35,共7页
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文摘
以某厂丙烷脱氢反应段为基础,利用文献中报道的反应动力学数据,在MATLAB环境下建立了流化床丙烷脱氢反应器的模型。结果表明,模拟值与原设计值符合性较好,证明了模型的准确性。利用建立的反应器模型,分析了反应器进料温度及进料H2/HC摩尔比对丙烷转化率及丙烯收率的影响。在所建立的反应器模型基础上,建立了丙烷脱氢反应段模型,对各台反应器的进料温度和反应段的进料H2/HC摩尔比进行了整体优化,确定了较优的工艺条件。在反应器进料温度分别为605、630、645、645℃,反应段进料H2/HC摩尔比为0.51时,丙烯收率提高了1.88%,可增产丙烯4870 t/a,每年可增收487万元,经济效益显著。
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关键词
丙烷脱氢
反应器模拟
优化
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Keywords
propane dehydrogenation process
reactor simulation
optimization
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分类号
TQ221.212
[化学工程—有机化工]
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题名丙烷脱氢分离段的模拟及优化
被引量:1
- 3
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作者
董忠哲
苏佳林
郭鑫
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机构
昱创(天津)化工科技有限公司
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出处
《石油石化绿色低碳》
2020年第1期20-25,共6页
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文摘
以某厂丙烷脱氢分离段为基础,采用流程模拟软件对分离过程进行了模拟及优化;选择SRK状态方程作为热力学方法,并用Lee–Kesler方程对液相密度进行了修正。结果表明,模拟值与原设计值的符合性较好。利用建立的分离过程模型,分析并优化了脱丙烷塔进料及中间再沸器位置、脱乙烷汽提塔进料位置及塔顶空冷器出口液相分率、丙烯丙烷分离塔顶操作压力及进料位置,确定了较优的工艺条件。经过工艺的优化,脱丙烷塔塔底丙烷摩尔分数降低了4.4%,脱乙烷过程丙烯丙烷收率提高了0.1%,丙烷脱氢分离段总负荷降低了1094 kW。同时分析了丙烷原料波动情况,结果表明,参数优化后,丙烷脱氢分离段总负荷降低了1030 kW,节能效果较好。
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关键词
丙烷脱氢
分离过程
流程模拟
优化
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Keywords
propane dehydrogenation process
separation process
process simulation
optimization
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分类号
TQ221.212
[化学工程—有机化工]
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