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沙钢180t转炉自动炼钢控制工艺的建立与实践 被引量:11
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作者 孙凤梅 刘飞 +1 位作者 程奎生 马建超 《中国冶金》 CAS 2013年第12期34-38,共5页
以副枪系统和二级冶金模型为基础,通过优化原材料条件,建立转炉加料、底吹搅拌和供氧等吹炼过程自动控制工艺,以及优化系统操作参数和模型参数等措施,实现了180t转炉自动化炼钢,转炉出钢命中率由25%提高到83%以上,且吹炼过程稳定,转炉... 以副枪系统和二级冶金模型为基础,通过优化原材料条件,建立转炉加料、底吹搅拌和供氧等吹炼过程自动控制工艺,以及优化系统操作参数和模型参数等措施,实现了180t转炉自动化炼钢,转炉出钢命中率由25%提高到83%以上,且吹炼过程稳定,转炉生产周期缩短了4min,终渣全铁质量分数平均降低了2.4%,提高了转炉炼钢的金属收得率。 展开更多
关键词 转炉 自动炼钢 炼钢控制工艺 转炉加料 枪位工艺 底吹搅拌
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X70管线钢的夹杂物控制 被引量:7
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作者 邓叙燕 周彦召 +2 位作者 夏奇 皇祝平 丁振涛 《炼钢》 CAS 北大核心 2011年第4期33-36,共4页
通过工厂试验研究了X70管线钢冶炼过程中钢包顶渣成分、软搅拌的氩气流量以及浇铸温度对铸坯洁净度的影响;应用超声波C-Scan探测铸坯中的大型夹杂物(100μm以上);并用扫描电镜对铸坯中夹杂物的成分进行了分析。试验结果表明:当氩... 通过工厂试验研究了X70管线钢冶炼过程中钢包顶渣成分、软搅拌的氩气流量以及浇铸温度对铸坯洁净度的影响;应用超声波C-Scan探测铸坯中的大型夹杂物(100μm以上);并用扫描电镜对铸坯中夹杂物的成分进行了分析。试验结果表明:当氩气流量为15m^3/h左右时,软搅拌能有效地去除钢水中的小型夹杂物;当钢包顶渣的氧化性降低且w(CaO)/w(Al2O3)控制在1.8左右,软搅拌的氩气流量从30m^3/h降至15m^3/h,浇铸温度适度升高时,铸坯中的大型夹杂物指数明显降低。电镜扫描结果显示,铸坯中夹杂物主要为CaO·xAl2O3+CaS,其心部为铝酸钙(大部分夹杂物w(CaO)/w(A1203)=0.75~1.10),外面裹有一层硫化钙。 展开更多
关键词 管线钢 夹杂物 软搅拌 C-Scan
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ER70S-6焊丝钢LF脱氧与夹杂物控制 被引量:5
3
作者 邓叙燕 马建超 +1 位作者 夏奇 皇祝平 《炼钢》 CAS 北大核心 2012年第2期17-19,共3页
通过热力学计算和工厂试验研究了ER70S-6钢LF精炼过程中钢水脱氧和夹杂物的控制。用扫描电镜和能谱仪(SEM/EDS)分析了钢水中夹杂物的形貌、成分和尺寸。计算结果表明:Si-Mn合金脱氧后,钢水中的溶解氧质量分数在40×10-6以上;通过控... 通过热力学计算和工厂试验研究了ER70S-6钢LF精炼过程中钢水脱氧和夹杂物的控制。用扫描电镜和能谱仪(SEM/EDS)分析了钢水中夹杂物的形貌、成分和尺寸。计算结果表明:Si-Mn合金脱氧后,钢水中的溶解氧质量分数在40×10-6以上;通过控制钢包渣的成分可将钢水中的溶解氧质量分数降到10×10-6以下。试验结果表明:在精炼过程中钢水中大于20μm的夹杂物比例从22.3%降到6.1%;精炼结束后钢水中的夹杂物主要为球形的CaO-Al2O3-SiO2-MnO-Ti2O3夹杂物,89.8%的夹杂物熔点都小于1 600℃。生产数据显示:成品中w(T.O)平均为24.5×10-6,满足下游客户的要求。 展开更多
关键词 焊丝钢 脱氧 夹杂物控制
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减少渣量的转炉工艺研究与实践 被引量:9
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作者 孙凤梅 管挺 +3 位作者 刘飞 王建华 程奎生 杨肖 《炼钢》 CAS 北大核心 2013年第2期6-8,18,共4页
通过对转炉前期倒渣时机和吹炼工艺参数的研究,开发了一种减少渣量的转炉炼钢工艺。该工艺的转炉吹炼过程分2个阶段,分别是脱磷期和脱碳期,脱磷期结束后倒除部分富磷渣,然后进行小渣量脱碳,吹炼终点保留脱碳渣用以下一炉脱磷。实践结果... 通过对转炉前期倒渣时机和吹炼工艺参数的研究,开发了一种减少渣量的转炉炼钢工艺。该工艺的转炉吹炼过程分2个阶段,分别是脱磷期和脱碳期,脱磷期结束后倒除部分富磷渣,然后进行小渣量脱碳,吹炼终点保留脱碳渣用以下一炉脱磷。实践结果表明:与常规冶炼工艺相比,减少渣量操作工艺的转炉石灰消耗由26 kg/t降至17 kg/t以下,轻烧白云石消耗由13 kg/t减少到9 kg/t以下,降低了转炉生产成本;吹炼终点钢水w(P)控制在0.008 0%~0.018 2%,平均为0.012 6%。 展开更多
关键词 转炉 少渣冶炼 降低成本 石灰消耗
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SPHC热轧卷表面翘皮缺陷的控制 被引量:12
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作者 苏笃星 马建超 +1 位作者 周彦召 王建华 《炼钢》 CAS 北大核心 2014年第2期18-21,25,共5页
对SPHC热轧卷表面翘皮缺陷形貌、分布规律及相应成分进行了分析。结果表明,结晶器保护渣卷入是引起SPHC热轧卷表面翘皮缺陷的主要根源。通过改进生产工艺,减少Al2O3夹杂含量,提高钢水可浇性,结合对塞棒氩气流量和保护渣黏度的调整,结晶... 对SPHC热轧卷表面翘皮缺陷形貌、分布规律及相应成分进行了分析。结果表明,结晶器保护渣卷入是引起SPHC热轧卷表面翘皮缺陷的主要根源。通过改进生产工艺,减少Al2O3夹杂含量,提高钢水可浇性,结合对塞棒氩气流量和保护渣黏度的调整,结晶器器液面波动控制在±3 mm以内,减少了结晶器卷渣,使因翘皮缺陷引起的产品改判率由15%降低至7%以下。 展开更多
关键词 SPHC钢 翘皮缺陷 结晶器液面波动
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Q345B厚板坯连铸轻压下工艺的优化 被引量:7
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作者 马建超 桂仲林 +3 位作者 苏笃星 夏奇 夏翁伟 王志福 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期38-41,46,共5页
针对生产中出现的厚规格Q345B板材厚度中心分层缺陷进行了调查分析,结果表明:板材中心分层是由于连铸坯中较为严重的中心疏松在后期轧制过程中未能轧合所致。进一步对Q345B连铸坯轻压下工艺调查发现,实际凝固终点位置比模型计算值靠后,... 针对生产中出现的厚规格Q345B板材厚度中心分层缺陷进行了调查分析,结果表明:板材中心分层是由于连铸坯中较为严重的中心疏松在后期轧制过程中未能轧合所致。进一步对Q345B连铸坯轻压下工艺调查发现,实际凝固终点位置比模型计算值靠后,且凝固末端扇形段压下率低,不足以补偿其凝固收缩,从而形成较为严重的中心疏松缺陷。在调查分析基础上,通过将该规格连铸坯轻压下区间后延并加大轻压下量,增加了凝固末端压下率,降低了连铸坯中心疏松和中心偏析程度,从而彻底解决了板材中心分层问题。 展开更多
关键词 动态轻压下 中心分层 中心疏松 中心偏析
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不同RH冶炼工艺对低碳铝镇静钢洁净度的影响 被引量:2
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作者 苏笃星 马建超 张志平 《炼钢》 CAS 北大核心 2015年第2期36-39,53,共5页
对比分析了生产低碳铝镇静钢采用RH两种不同处理模式的工艺特点和洁净度差异,结果表明:工艺路线1的RH到站渣中w(T.Fe+MnO):5%~12%,而工艺路线2的RH到站渣中w(T.Fe+MnO)稳定控制在2%以内,工艺路线1精炼过程中w(Al5)... 对比分析了生产低碳铝镇静钢采用RH两种不同处理模式的工艺特点和洁净度差异,结果表明:工艺路线1的RH到站渣中w(T.Fe+MnO):5%~12%,而工艺路线2的RH到站渣中w(T.Fe+MnO)稳定控制在2%以内,工艺路线1精炼过程中w(Al5)损失较工艺路线2高约54×10^-6;工艺2夹杂物有效去除时间平均为64min高于工艺路线1的45min工艺路线1结晶器钢水w(T.O)较工艺路线2高13×10^-6工艺路线1结晶器钢液中的夹杂物分布面积比高于工艺路线2,同时工艺路线1钢水样中,尺寸在5“m以上的夹杂物占10.6%,高于工艺路线2的3.6%。针对不同RH精炼工艺分别提出了相应的优化措施。 展开更多
关键词 低碳铝镇静钢 RH精炼 夹杂物
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转炉双渣冶炼工艺优化 被引量:5
8
作者 管挺 孙凤梅 王建华 《炼钢》 CAS 北大核心 2015年第3期5-8,16,共5页
通过对转炉冶炼过程的平衡计算及脱磷规律的研究,优化了转炉双渣工艺。实践表明:在满足钢种要求的出钢钢水成分前提下,将铁水比由84%提高到88%,转炉终点出钢温度可稳定控制在1680℃以上;前期炉渣w(MgO)控制在6%~8%,碱度控... 通过对转炉冶炼过程的平衡计算及脱磷规律的研究,优化了转炉双渣工艺。实践表明:在满足钢种要求的出钢钢水成分前提下,将铁水比由84%提高到88%,转炉终点出钢温度可稳定控制在1680℃以上;前期炉渣w(MgO)控制在6%~8%,碱度控制在1.6~1.8,终点炉渣碱度控制在3.5~4.0,转炉终点磷质量分数基本可控制在0.02%以下,达到了生产冷轧基板对转炉出钢要求温度高、磷含量低的工艺指标。 展开更多
关键词 双渣 转炉 脱磷 铁水比
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180t RH真空脱碳基本规律探索 被引量:5
9
作者 周彦召 邹长东 +1 位作者 赵家七 丁振涛 《炼钢》 CAS 北大核心 2014年第1期24-28,共5页
探讨了江苏沙钢集团有限公司180 t RH真空脱碳的基本规律,分析了钢液初始条件、真空室内压力、提升气体流量和吹氧时机等工艺参数对脱碳过程的影响。结果表明,沙钢180 t RH脱碳过程分为3个阶段,阶段1和阶段3的脱碳速率常数非常小,阶段2... 探讨了江苏沙钢集团有限公司180 t RH真空脱碳的基本规律,分析了钢液初始条件、真空室内压力、提升气体流量和吹氧时机等工艺参数对脱碳过程的影响。结果表明,沙钢180 t RH脱碳过程分为3个阶段,阶段1和阶段3的脱碳速率常数非常小,阶段2的脱碳速率常数最大,是脱碳的关键阶段。降低钢水初始w(C)/w(O)和w(C)·w(O),有利于缩短阶段1、提高阶段2的脱碳速率常数。提高抽气速率,阶段2的脱碳速率常数增加;随着达到最高真空度的时间缩短,终点碳含量呈降低趋势。脱碳的中后期吹氧或者在处理7 min后将提升气体流量由113 m3/h提高到150 m3/h,对脱碳过程无明显的影响。 展开更多
关键词 RH精炼 脱碳 真空度 脱碳速率常数
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一种低碳铝镇静钢用无氟低熔点深脱硫渣系 被引量:4
10
作者 邹长东 赵家七 +3 位作者 周彦召 耿涛 丁振涛 皇祝平 《炼钢》 CAS 北大核心 2012年第5期52-55,64,共5页
基于铝镇静钢脱硫的热力学理论开发了一种无氟低熔点深脱硫渣系,其基础渣系为CaO-Al2O3-SiO2,成分为:w(CaO)=57%~62%,w(SiO2)=5%~10%,w(Al2O3)=29%~36%。实际应用时,基础渣占总渣量的85%~95%,渣中w(MgO)和w(T.Fe+MnO)分别控制为10%... 基于铝镇静钢脱硫的热力学理论开发了一种无氟低熔点深脱硫渣系,其基础渣系为CaO-Al2O3-SiO2,成分为:w(CaO)=57%~62%,w(SiO2)=5%~10%,w(Al2O3)=29%~36%。实际应用时,基础渣占总渣量的85%~95%,渣中w(MgO)和w(T.Fe+MnO)分别控制为10%和1.5%以下。将该渣系用于SPA-H耐候钢的精炼生产中,当钢水的初始w(S)<160×10-6时,终点w(S)可控制在20×10-6左右,脱硫率达到75%以上,渣量从15 kg/t降低到10 kg/t,有效降低了钢包精炼的脱硫成本。 展开更多
关键词 深脱硫 无氟 脱硫渣 钢包精炼
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转炉吹炼过程炉渣的变化及其对脱磷的影响 被引量:3
11
作者 刘飞 管挺 +1 位作者 孙凤梅 程奎生 《炼钢》 CAS 北大核心 2013年第6期23-27,36,共6页
通过化学成分、微观形貌以及物相等的分析,研究了转炉吹炼不同阶段形成的炉渣成分和矿物相特点。结果表明,转炉吹炼前期炉渣与终点炉渣相比,碱度、全铁含量以及活性氧化钙含量较低,P2O5含量较高,磷分配比较低。凝固后的前期炉渣和终点... 通过化学成分、微观形貌以及物相等的分析,研究了转炉吹炼不同阶段形成的炉渣成分和矿物相特点。结果表明,转炉吹炼前期炉渣与终点炉渣相比,碱度、全铁含量以及活性氧化钙含量较低,P2O5含量较高,磷分配比较低。凝固后的前期炉渣和终点炉渣中主要存在3种相:MgO-(FeO+MnO)固溶体相、CaO-FeO固溶体相和2CaO·SiO2-3CaO·P2O5固溶体相。炉渣中的磷主要存在于2CaO·SiO2-3CaO·P2O5相中。吹炼前期增加炉渣中氧化铁含量和液态渣比例有助于提高磷分配比,吹炼后期控制炉渣碱度,提高炉渣中2CaO·SiO2的比例可促进脱磷反应的进一步发生,提高磷分配比。 展开更多
关键词 转炉 炉渣 脱磷
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Q345钢精炼过程夹杂物成分的变化 被引量:1
12
作者 邓叙燕 周彦召 +3 位作者 邹长东 夏奇 皇祝平 丁振涛 《炼钢》 CAS 北大核心 2012年第3期23-26,共4页
通过工业试验研究了Q345钢在钢包精炼过程和RH处理过程中夹杂物成分的变化。结果表明:通过与高碱度、低氧化性渣的反应,钢水中的大部分Al2O3夹杂物转变为具有较低熔点的CaO-Al2O3-MgO夹杂物。研究了RH处理后钙的加入量对夹杂物成分的影... 通过工业试验研究了Q345钢在钢包精炼过程和RH处理过程中夹杂物成分的变化。结果表明:通过与高碱度、低氧化性渣的反应,钢水中的大部分Al2O3夹杂物转变为具有较低熔点的CaO-Al2O3-MgO夹杂物。研究了RH处理后钙的加入量对夹杂物成分的影响。结果表明:当钢包顶渣的成分控制在w(CaO)=50%~55%、w(CaF2)=5%~8%、w(Al2O3)=25%~30%、w(SiO2)=5%~8%、w(MgO)=5%~10%、w(FeO)<1%,经过钢包精炼和RH处理,每吨钢水中加入0.12 kg钙后,钢水中夹杂物的平均成分处于低熔点(≤1 500℃)区。 展开更多
关键词 夹杂物 钙处理 铝酸钙
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RH真空深脱碳工艺的优化 被引量:6
13
作者 周彦召 邹长东 +1 位作者 赵家七 皇祝平 《炼钢》 CAS 北大核心 2014年第3期24-27,32,共5页
通过对RH到站钢液的初始条件、吹氧时机、真空室抽气制度和提升气体模式等的优化,开发了180 t RH真空炉的快速高效脱碳工艺。控制RH到站w(C)=(250~500)×10-6,w(O)=(300~650)×10-6;适当快速降低真空室压力低于150 Pa;R... 通过对RH到站钢液的初始条件、吹氧时机、真空室抽气制度和提升气体模式等的优化,开发了180 t RH真空炉的快速高效脱碳工艺。控制RH到站w(C)=(250~500)×10-6,w(O)=(300~650)×10-6;适当快速降低真空室压力低于150 Pa;RH到站时w(C)/w(O)〉0.66时,在脱碳前期进行强制吹氧脱碳;提升气体使用模式为1.0G m3/h(0~4 min),0.8G m3/h(4~6 min),1.0G m3/h(6 min以后)。工业试验结果表明:运用新工艺,脱碳处理15 min后,大部分炉次钢包内钢液的w(C)〈15×10-6。 展开更多
关键词 RH 脱碳 脱碳速率 优化
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