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唐钢FTSC工艺生产SS400热板卷的轧制孔洞缺陷控制 被引量:3
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作者 付建军 郝占全 +3 位作者 杨晓江 杨杰 刘太新 董福胜 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期49-52,共4页
针对唐钢FTSC薄板坯连铸连轧线生产SS400热板卷的轧制孔洞缺陷,对连铸坯的低倍组织、铸坯温度分布和动态软压下工艺进行了研究。结果表明:铸坯存在内部横裂纹和疏松缺陷,内部裂纹产生在0扇形段,裂纹处硫元素呈正偏析;铸坯内部裂纹和疏... 针对唐钢FTSC薄板坯连铸连轧线生产SS400热板卷的轧制孔洞缺陷,对连铸坯的低倍组织、铸坯温度分布和动态软压下工艺进行了研究。结果表明:铸坯存在内部横裂纹和疏松缺陷,内部裂纹产生在0扇形段,裂纹处硫元素呈正偏析;铸坯内部裂纹和疏松缺陷在后续轧制中不能够焊合,是导致轧制孔洞缺陷的直接原因。通过优化动态软压下参数,将压下终点向前提和减小0扇形段的压下量;增加二次冷却强度,提高冷却均匀性;提高钢水质量、加强设备精度管理和推进恒拉速操作,可以完全避免中碳钢SS400热轧板卷轧制孔洞缺陷的产生。 展开更多
关键词 FTSC工艺 铸坯内部缺陷 轧制孔洞 动态软压下
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Nb微合金化的控制技术研究 被引量:2
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作者 胡德红 杜明山 《冶金标准化与质量》 2016年第3期29-33,共5页
以Nb微合金化控制技术为研究对象,从成分设计、高温热垫性和动态C曲线的测定、轧制控制技术、组织和性能的研究等多方面进行研究。碳含量小于0.10%,降低碳当量保证焊接性能,改善塑性和成型性能,同时可降低Nb的固溶温度并避开包晶... 以Nb微合金化控制技术为研究对象,从成分设计、高温热垫性和动态C曲线的测定、轧制控制技术、组织和性能的研究等多方面进行研究。碳含量小于0.10%,降低碳当量保证焊接性能,改善塑性和成型性能,同时可降低Nb的固溶温度并避开包晶区;采用微Ti处理减轻横裂倾向,改善焊接性能;测定实验铜的高温热塑性,连铸控制铸坯温度在950℃以上矫直,避开低塑性区,减少表面裂纹的出现;测定动态C曲线,结合1700生产线层冷线距离,最终确定钢种的终轧温度和卷曲温度。贯通了公司Nb微合金化钢种生产的工艺路线,轧制后的实验钢主要由铁素体和少量珠光体组成,组织均匀、且晶粒较细。 展开更多
关键词 NB微合金化 高温热塑性 动态C曲线
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薄板坯工艺生产SS400热轧板卷的质量缺陷研究 被引量:1
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作者 帖新锋 董四美 《冶金标准化与质量》 2013年第1期38-41,共4页
针对唐钢FTSC薄板坯工艺生产SS400热轧板卷存在的纵裂纹、烂边、翘皮缺陷,对其形成机理进行了系统研究,并提出相应的改善措施。研究结果表明,板坯存在的宽面纵裂纹、窄面或角部横裂纹和划痕缺陷,将分别导致热轧板卷纵裂纹、烂边和... 针对唐钢FTSC薄板坯工艺生产SS400热轧板卷存在的纵裂纹、烂边、翘皮缺陷,对其形成机理进行了系统研究,并提出相应的改善措施。研究结果表明,板坯存在的宽面纵裂纹、窄面或角部横裂纹和划痕缺陷,将分别导致热轧板卷纵裂纹、烂边和翘皮缺陷的形成。通过提高保护渣碱度,控制结晶器镀层厚度,降低二次冷却强度等措施,SS400热轧板卷的三种缺陷发生率之和从1.0%左右降至0.4%以下。 展开更多
关键词 薄板坯 纵裂纹 烂边 翘皮
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热轧工序质量控制及标准化管理方案及其应用
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作者 胡德红 马春红 《世界有色金属》 2016年第3期131-131,133,共2页
随着一贯制质量管理工作的推进,公司运用全流程一贯制管理的思维和方法,改变了传统技质量管理模式,实现热轧工序质量控制及标准化管理。热轧工序质量控制及标准化管理方案的实施,使得钢区CPK由0.81提升到1.16,提升了43%,轧区CPK由1.1提... 随着一贯制质量管理工作的推进,公司运用全流程一贯制管理的思维和方法,改变了传统技质量管理模式,实现热轧工序质量控制及标准化管理。热轧工序质量控制及标准化管理方案的实施,使得钢区CPK由0.81提升到1.16,提升了43%,轧区CPK由1.1提升到1.68,提升了53%,过程能力都有了很大程度上的提高。 展开更多
关键词 工序质量控制 标准化管理 过程能力分析
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