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ES6ZCA上盖压铸工艺设计与数值模拟优化 被引量:2
1
作者 宋政骢 米国发 +2 位作者 王有超 王凯 毛长城 《热加工工艺》 北大核心 2019年第21期67-71,共5页
通过分析铸件结构特点,结合经验公式对ES6ZCA上盖压铸工艺进行了设计,并使用Flow-3D软件进行了数值模拟。结果表明,初始工艺中压铸件整体卷气量偏高,表面粗糙度不符合技术要求。根据缺陷模拟结果结合充型过程,改善浇注系统,添加并改变... 通过分析铸件结构特点,结合经验公式对ES6ZCA上盖压铸工艺进行了设计,并使用Flow-3D软件进行了数值模拟。结果表明,初始工艺中压铸件整体卷气量偏高,表面粗糙度不符合技术要求。根据缺陷模拟结果结合充型过程,改善浇注系统,添加并改变溢流槽尺寸和位置对压铸工艺进行了优化,最终得到了满足实际生产要求的压铸工艺。 展开更多
关键词 上盖 压铸 Flow-3D软件 工艺优化
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铝合金壳体压铸工艺设计及优化 被引量:3
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作者 陈鹏飞 米国发 +2 位作者 王有超 王凯 周志杰 《特种铸造及有色合金》 CAS 北大核心 2019年第1期49-52,共4页
以ADC12铝合金壳体压铸件作为研究对象,根据其结构特点进行压铸工艺设计。确定铸件分型面、浇注系统、排溢系统所在的位置形式以及压铸工艺参数,初步拟定压铸工艺方案。使用Flow-3D软件对初始方案的充型过程和充型结果进行数值模拟,并... 以ADC12铝合金壳体压铸件作为研究对象,根据其结构特点进行压铸工艺设计。确定铸件分型面、浇注系统、排溢系统所在的位置形式以及压铸工艺参数,初步拟定压铸工艺方案。使用Flow-3D软件对初始方案的充型过程和充型结果进行数值模拟,并根据压力、温度、卷气以及表面质量等确定铸件产生缺陷的位置和原因。根据分析结果优化原工艺方案,对优化方案进行再次模拟分析,得到符合生产要求的工艺方案。 展开更多
关键词 铝合金壳体 压铸工艺设计 数值模拟
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滤清器壳体压铸工艺设计及数值模拟 被引量:5
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作者 张双橹 米国发 +1 位作者 王凯 毛长城 《特种铸造及有色合金》 CAS 北大核心 2019年第7期735-738,共4页
根据滤清器壳体的结构特点,设计了压铸工艺方案,采用Flow-3D软件对压铸工艺方案进行数值模拟,通过分析卷气的分布情况预测产生缺陷的位置。初始方案模拟结果表明,型腔中间及两端存在较多卷气,容易产生气孔、缩松等缺陷。通过温度场分布... 根据滤清器壳体的结构特点,设计了压铸工艺方案,采用Flow-3D软件对压铸工艺方案进行数值模拟,通过分析卷气的分布情况预测产生缺陷的位置。初始方案模拟结果表明,型腔中间及两端存在较多卷气,容易产生气孔、缩松等缺陷。通过温度场分布判断压铸件凝固方式为逐层凝固,说明充型过程合理。优化方案调整了浇注系统的形状和位置,增强了溢流槽收集气体的能力。结果表明,铸件内卷气明显下降,缺陷消除,满足生产要求。 展开更多
关键词 压铸 数值模拟 工艺优化 滤清器壳体
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ES11ZD水泵壳体压铸工艺设计与数值模拟优化 被引量:1
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作者 宋政骢 米国发 +2 位作者 王有超 王凯 周志杰 《特种铸造及有色合金》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期1332-1335,共4页
根据ES11ZD水泵壳体结构设计压铸工艺,并使用Flow-3D软件对所设计压铸工艺进行数值模拟。结果显示,在初始方案中金属液在充型前期不能充满浇注系统,整体充型不平稳且有明显飞溅,铸件存在严重卷气和表面缺陷。通过调整横浇道形状、溢流... 根据ES11ZD水泵壳体结构设计压铸工艺,并使用Flow-3D软件对所设计压铸工艺进行数值模拟。结果显示,在初始方案中金属液在充型前期不能充满浇注系统,整体充型不平稳且有明显飞溅,铸件存在严重卷气和表面缺陷。通过调整横浇道形状、溢流槽大小和形状,对初始方案进行优化,并对优化方案进行模拟。结果显示缺陷被明显消除。 展开更多
关键词 ES11ZD水泵壳体 压铸 Flow-3D 工艺优化
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ES8B2上盖压铸工艺设计及数值模拟 被引量:1
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作者 汤文卓 米国发 +2 位作者 王凯 毛长城 王有超 《特种铸造及有色合金》 CAS 北大核心 2019年第3期271-275,共5页
根据ES8B2上盖的结构特点,设计浇注系统和排溢系统,使用Flow-3D软件对铸件的工艺方案进行模拟。初始方案的模拟结果显示,浇注系统及其附近的区域温度较高,型腔的两端和溢流槽温度较低,并且型腔的两端产生了较多的卷气。对初始方案进行优... 根据ES8B2上盖的结构特点,设计浇注系统和排溢系统,使用Flow-3D软件对铸件的工艺方案进行模拟。初始方案的模拟结果显示,浇注系统及其附近的区域温度较高,型腔的两端和溢流槽温度较低,并且型腔的两端产生了较多的卷气。对初始方案进行优化,改变横浇道的形状,调整溢流槽的位置和大小。对优化后方案模拟结果显示,温度分布为中间高、两端低,型腔两端出现更多卷气;对方案再次优化,增大内浇口的面积、溢流口的面积、溢流槽的体积和连接肋的截面积。模拟结果显示,型腔中的卷气明显下降,铸件气孔减少,缺陷降低。实际生产铸件表面光滑,缺陷较少,符合生产要求。 展开更多
关键词 压铸 数值模拟 铸造缺陷 工艺优化
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