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化学成分和退火温度对低合金高强钢组织性能的影响
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作者 程帅 吕超杰 +3 位作者 王风强 王田惠 张银普 贾丽英 《轧钢》 北大核心 2024年第3期42-47,共6页
为进一步降低低合金高强钢的生产成本,研究了不同Nb、Mn元素含量和退火温度对低合金高强钢组织性能的影响。结果表明:退火温度的高低对低合金高强钢铁素体晶粒尺寸无明显影响,但较高的退火温度不利于珠光体组织的形成,使得铁素体中固溶... 为进一步降低低合金高强钢的生产成本,研究了不同Nb、Mn元素含量和退火温度对低合金高强钢组织性能的影响。结果表明:退火温度的高低对低合金高强钢铁素体晶粒尺寸无明显影响,但较高的退火温度不利于珠光体组织的形成,使得铁素体中固溶C含量较高,应力-应变曲线易出现屈服平台,且NbC析出物粗化长大行为导致产品强度降低;低合金高强钢中带状组织的形成主要与C元素的扩散行为有关,较高的退火温度有利于减轻带状组织的程度;当Nb质量分数由0.014%增至0.021%时,细晶强化效果及和析出强化效果明显增强,低合金高强钢的强度水平明显提高;Mn元素在低合金高强钢中主要起到固溶强化的作用。 展开更多
关键词 化学成分 退火温度 低合金高强钢 显微组织 力学性能 低成本
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55SiCr弹簧钢铸坯表面纵裂纹的分析与工艺控制
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作者 孙俊喜 任刚 +2 位作者 靳国兵 陈涛 李杰 《连铸》 北大核心 2024年第4期85-90,共6页
通过对55SiCr弹簧钢铸坯进行热酸洗检验,发现浇次第8炉第8流铸坯试样内弧面存在纵裂纹。对裂纹内部存在的夹杂物质进行能谱分析,发现Na、F等元素含量较高,判断为结晶器保护渣卷入。为了解裂纹产生的原因,采用扫描电镜检查等手段,结合炼... 通过对55SiCr弹簧钢铸坯进行热酸洗检验,发现浇次第8炉第8流铸坯试样内弧面存在纵裂纹。对裂纹内部存在的夹杂物质进行能谱分析,发现Na、F等元素含量较高,判断为结晶器保护渣卷入。为了解裂纹产生的原因,采用扫描电镜检查等手段,结合炼钢生产过程控制情况进行研究。结果表明,钢水Al_(s)含量偏高是产生铸坯表面纵裂纹问题的根本原因。由于生产节奏紧张,该浇次采用的钢包为含铝钢周转包,生产前未采用无铝钢进行涮包操作,导致该浇次钢水Al_s含量偏高,要求钢水Al_(s)质量分数不大于0.005 0%,实际控制在0.005 5%~0.008 0%。浇注过程中二次氧化形成的Al_(2)O_(3)夹杂,在水口内壁积聚,逐渐形成大块附着物,受到高温钢水的不断冲刷,导致水口内壁的附着物突然脱落,造成各流结晶器液面的急剧变化。第8流结晶器液位要求控制在(70±5) mm范围内,但浇注末期,结晶器液位控制在34~85 mm,铸坯拉速由1.80 m/min恒拉速变为1.4~2.0 m/min,波动幅度过大。结晶器液面长时间失控,持续时间约30 min,造成铸坯表面夹渣问题,当铸坯表面受拉应力作用时,在夹渣位置产生应力集中,导致出现纵裂纹。 展开更多
关键词 夹杂物 中间包水口 结晶器 二次氧化 保护渣 无铝脱氧
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调质处理工艺对微合金化Q960E钢70 mm板组织性能的影响 被引量:4
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作者 成慧梅 冯俊鹏 +2 位作者 孙电强 葛阳阳 王丽敏 《特殊钢》 2022年第5期78-81,共4页
采用890~920℃淬火和560~600℃回火工艺对Q960E钢70 mm板进行性能测试,并利用金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)对Q960E钢板显微组织进行分析。结果表明:采用920℃淬火和560℃回火工艺的钢板强韧性匹配最优(UTS 1048 MPa,YS 1005 MPa,el.14... 采用890~920℃淬火和560~600℃回火工艺对Q960E钢70 mm板进行性能测试,并利用金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)对Q960E钢板显微组织进行分析。结果表明:采用920℃淬火和560℃回火工艺的钢板强韧性匹配最优(UTS 1048 MPa,YS 1005 MPa,el.14%,-40℃KV_(2)52~61 J),钢板全厚度方向性能分布相对均匀,硬度值为27.5~33HRC;组织从表面至心部为回火索氏体和残余奥氏体。 展开更多
关键词 Q960E钢 70 mm板 调质 组织 性能
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提高高强钢连退成材率的研究与实践 被引量:1
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作者 张书青 李亮 《山西冶金》 CAS 2022年第9期96-97,100,共3页
河钢集团邯郸钢铁有限公司邯宝冷轧厂生产的高强钢冷轧薄板广泛用于对安全性与轻量化要求较高的汽车工业、家电行业等领域。针对其连退生产线成材率较低的问题,工厂开展了以提高产品成材率为目标的质量攻关。通过前期生产数据的统计,对... 河钢集团邯郸钢铁有限公司邯宝冷轧厂生产的高强钢冷轧薄板广泛用于对安全性与轻量化要求较高的汽车工业、家电行业等领域。针对其连退生产线成材率较低的问题,工厂开展了以提高产品成材率为目标的质量攻关。通过前期生产数据的统计,对造成高强钢连退生产线成材率不高的原因进行分析,有的放矢地采取措施,把阶段性的实践成果提炼出来,并将其标准化为《高强连退线岗位操作规程》,为设备的全面达质、达产、达效奠定了基础。 展开更多
关键词 高强钢 冷轧板 平整轧辊 拉矫啮合 焊接参数
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中厚板X80管线钢的研制
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作者 梅东贵 梁永昌 杜琦铭 《河北企业》 2018年第7期174-175,共2页
本文介绍了河钢股份有限公司邯郸分公司在三炼钢、3500 mm宽厚板生产线研制开发18.4 mm×3200 mm规格X80管线钢的情况。通过合理的冶炼工艺和控轧控冷工艺设计,试制生产的X80宽厚板管线钢性能符合CDP-S-NGP-PL-013-2014-3《天然气... 本文介绍了河钢股份有限公司邯郸分公司在三炼钢、3500 mm宽厚板生产线研制开发18.4 mm×3200 mm规格X80管线钢的情况。通过合理的冶炼工艺和控轧控冷工艺设计,试制生产的X80宽厚板管线钢性能符合CDP-S-NGP-PL-013-2014-3《天然气管道工程用直缝埋弧焊管热轧钢板技术规格书》要求。 展开更多
关键词 X80 管线钢 18.4 MM 宽厚板
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铁素体体积分数对Q&P钢组织与性能的影响 被引量:1
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作者 何方 王瑞珍 +3 位作者 杨才福 陈小虎 吴彦欣 李免 《昆明理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第2期25-30,共6页
为了研究铁素体体积分数对于Q&P钢组织与性能的影响,设计了系列连续退火试验研究缓冷过程中相变形成的铁素体体积分数对于Q&P钢组织与性能的影响.相较于单相区淬火的情况下,相变铁素体的引入可以将延伸率由6%提高至26.7%,强塑... 为了研究铁素体体积分数对于Q&P钢组织与性能的影响,设计了系列连续退火试验研究缓冷过程中相变形成的铁素体体积分数对于Q&P钢组织与性能的影响.相较于单相区淬火的情况下,相变铁素体的引入可以将延伸率由6%提高至26.7%,强塑积由由7.5GPa%提升至26.6GPa%.CCE模型计算表明,引入缓冷相变铁素体后,Q&P钢淬火前的奥氏体晶粒实现了富碳,提高了奥氏体晶粒的稳定性,从而使得Q&P钢的加工硬化能力增强,在略微损失强度的情况下大大增强了延伸率和强塑积.实测的残余奥氏体体积分数最大值的峰值对应的快冷温度为250℃,420℃配分350 s的情况下,Q&P钢的屈服强度为640 MPa,抗拉强度为998 MPa,强塑积≥20GPa%,各项指标满足980 MPa级Q&P钢要求. 展开更多
关键词 Q&P钢 强塑积 铁素体 残余奥氏体
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10B21冷镦钢线材表面翘皮缺陷成因分析 被引量:5
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作者 孙江波 刘旋 +1 位作者 翟晓毅 孙彩凤 《连铸》 2018年第5期39-43,共5页
研究了10B21含硼冷镦钢线材表面翘皮缺陷的形成原因,借助光学显微镜及SEM对缺陷横截面的形貌、组织、成分等进行了检测,利用氮氧分析仪对成品线材的气体质量分数进行检验,对缺陷形成机制进行了分析,认为缺陷为连铸方坯表面角部横裂纹在... 研究了10B21含硼冷镦钢线材表面翘皮缺陷的形成原因,借助光学显微镜及SEM对缺陷横截面的形貌、组织、成分等进行了检测,利用氮氧分析仪对成品线材的气体质量分数进行检验,对缺陷形成机制进行了分析,认为缺陷为连铸方坯表面角部横裂纹在轧制过程中形成的褶皱。通过调整10B21含硼冷镦钢的入炉料结构及对生产过程加强控制,进而控制钢中氮质量分数,可有效的避免线材表面翘皮缺陷的产生。 展开更多
关键词 10B21 气体质量分数 BN 表面缺陷
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60Si2Mn弹簧钢穿管外折原因分析
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作者 赵江 孙俊喜 +2 位作者 郝志超 郗雄涛 申文军 《炼钢》 CAS 北大核心 2019年第4期76-80,共5页
针对60Si2Mn弹簧钢穿管外折问题,通过金相组织观察和扫描电镜分析手段研究了穿管外折缺陷。金相研究结果表明:60Si2Mn弹簧钢穿管外折起源于圆钢表面裂纹缺陷,由于加工旋转特性,形成宏观螺旋性分布形貌、微观缺陷错位形貌。电镜分析结果... 针对60Si2Mn弹簧钢穿管外折问题,通过金相组织观察和扫描电镜分析手段研究了穿管外折缺陷。金相研究结果表明:60Si2Mn弹簧钢穿管外折起源于圆钢表面裂纹缺陷,由于加工旋转特性,形成宏观螺旋性分布形貌、微观缺陷错位形貌。电镜分析结果表明:缺陷内部、根部及近表面分布着大量SiO2、SiO2-MnS-FeO及SiO2-MnO-FeO大型夹杂物,追溯冶炼过程,硅铁加入过晚是造成圆钢表面裂纹缺陷的起因。 展开更多
关键词 60SI2MN钢 穿管外折 夹杂物
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邯钢桥梁用耐候钢Q345qDNH的开发及应用 被引量:5
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作者 孙毅 李冠楠 +3 位作者 刘彬 亢庆锋 柳风林 李静 《中国冶金》 CAS 北大核心 2021年第1期59-63,共5页
为解决桥梁因钢大长期暴露于阳光、大气、水等介质中而使用寿命短,不能适应当代铁路运输发展的需要的问题,急需开发升级换代的桥梁用耐候钢。详细介绍了邯钢参照国家桥梁钢标准GB/T 714—2015,设计4种成分桥梁耐候钢Q345qDNH,进行实验... 为解决桥梁因钢大长期暴露于阳光、大气、水等介质中而使用寿命短,不能适应当代铁路运输发展的需要的问题,急需开发升级换代的桥梁用耐候钢。详细介绍了邯钢参照国家桥梁钢标准GB/T 714—2015,设计4种成分桥梁耐候钢Q345qDNH,进行实验室轧制,得出对应性能和金相组织,并对4种试验钢进行周浸试验,找到各试验钢的耐腐蚀等级。通过对不同成分试验钢性能、金相组织、耐腐蚀等级综合分析,确定桥梁用耐候钢Q345qDNH熔炼成分;通过热模拟制定合理的轧制、冷却工艺参数,成功开发了各项性能优异的桥梁用耐候钢Q345qDNH。 展开更多
关键词 桥梁 耐候钢 Q345qDNH 周浸试验 耐腐蚀
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