期刊文献+
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
70CaF_2-30Al_2O_3渣系重熔参数控制对电渣锭下部表面质量的影响
1
作者 柯超 《特殊钢》 北大核心 2014年第3期36-38,共3页
根据双臂电渣炉冶炼的521钢(/%:0.37 ~0.45C,0.80~1.15Si,4.50~ 5.30Cr,1.20 ~ 1.40Mo,0.85 ~ 1.10V)和GCr15钢(/%:0.97C,1.57Cr)电渣锭下部出现的表面缺陷,统计分析了70CaF2-30Al2O3二元渣量、下部冶炼电压和电流以及重... 根据双臂电渣炉冶炼的521钢(/%:0.37 ~0.45C,0.80~1.15Si,4.50~ 5.30Cr,1.20 ~ 1.40Mo,0.85 ~ 1.10V)和GCr15钢(/%:0.97C,1.57Cr)电渣锭下部出现的表面缺陷,统计分析了70CaF2-30Al2O3二元渣量、下部冶炼电压和电流以及重熔时间对2.5~5 t电渣锭表面质量的影响.结果表明,控制重熔时间(重熔速率)对电渣锭的表面质量有较大影响:5 t 521钢锭渣量200 kg,钢锭下部重熔电压55 V,电流15 500 ~ 16 800 A,总重熔时间为434 ~489 min时,钢锭表面光滑,总重熔时间500 min时,电渣锭下部有厚15 mm的渣疤;2.5 t GCr15钢锭渣量120 kg,下部重熔电压43 ~44 V,电流13500 ~14000 A,总重熔时间316 ~359m in,钢锭表面光滑,总重熔时间380 min,电渣锭下部有7 mm深渣沟和夹渣. 展开更多
关键词 2 5 ~5t电渣锭 521钢 GCR15钢 重熔时间 表面质量
下载PDF
4流大方坯45 t中间包流场的物理模拟和冶金效果 被引量:5
2
作者 安航航 韩传基 +3 位作者 陶金明 司马锦 孙彦辉 李博 《特殊钢》 北大核心 2012年第2期1-5,共5页
通过几何相似比1:3的水模型对钢厂4流410mm×530mm大方坯连铸机的不同结构的40~50t中间包进行流场、温度场以及流动特征的研究,并得出最佳控流装置。研究结果表明,为满足4流大方坯中间包对流场的要求,有通道式感应加热装置的中间... 通过几何相似比1:3的水模型对钢厂4流410mm×530mm大方坯连铸机的不同结构的40~50t中间包进行流场、温度场以及流动特征的研究,并得出最佳控流装置。研究结果表明,为满足4流大方坯中间包对流场的要求,有通道式感应加热装置的中间包与无通道式感应加热装置的中间包优化出的最佳控流装置不同。对于无通道式感应加热装置的中间包,采用最佳方案(湍流控制器+带导流孔的"V"型挡渣墙+挡坝组合的控流方式),延长了近流水口响应时间及平均停留时间,各水口钢液的流动模式趋于一致,中间包内钢液的流动特征得到明显改善。生产40Cr钢实践表明,可连浇8炉,各水口最大温差为4℃,中间包钢液中T[O]约为10×10^(-6)。 展开更多
关键词 大方坯 中间包感应加热物理模拟冶金效果
下载PDF
钢包自开率的影响因素及改善措施 被引量:9
3
作者 苏春阳 潘明旭 +5 位作者 鲍家琳 李光辉 王品 刘高利 刘荣华 罗时杰 《特殊钢》 北大核心 2012年第4期26-28,共3页
统计分析了LZ20Mn2、20MnV6、20MnTiB等钢种钢水在钢包中停留时间(<135 min~>240 min),出钢温度(<1 640℃~>1 650℃),连铸平台钢水温度(<1 540℃~>1 580℃),钢中Mn含量(<0.5%~>1.3%)对70 t钢包水口自开率... 统计分析了LZ20Mn2、20MnV6、20MnTiB等钢种钢水在钢包中停留时间(<135 min~>240 min),出钢温度(<1 640℃~>1 650℃),连铸平台钢水温度(<1 540℃~>1 580℃),钢中Mn含量(<0.5%~>1.3%)对70 t钢包水口自开率的影响。得出随着钢包停留时间延长,出钢温度和连铸平台钢水温度提高,以及钢中Mn含量的增加,钢包自开率可由98.8%降至76.8%。通过加强引流砂用前烘烤,及时清理钢包中残钢残渣,清扫水口,钢水在钢包中平均停留时间由原180 min降至160 min,使钢包自开率由原88.4%上升到97.3%。 展开更多
关键词 70t钢包 含Mn低C钢 自开率 钢包水口引流砂
下载PDF
汽车曲轴用含硫易切削钢C38N2硫化物控制的工艺实践 被引量:5
4
作者 郑文超 夏旺苟 +2 位作者 何浪 陈国生 张念 《特殊钢》 北大核心 2019年第1期43-46,共4页
C38N2钢(/%:0. 36~0.40C,0. 50~0.65Si,1. 40~1. 55Mn,≤0. 025P,0. 010~0.040S,0.10~0.25Cr,≤0.01Al,0. 015~0.020N)的生产工艺流程为120 t BOF-LF-RH-410 mm×530 mm连铸坯-连轧成Φ170 mm材。统计分析了精炼渣碱度(2. 0~... C38N2钢(/%:0. 36~0.40C,0. 50~0.65Si,1. 40~1. 55Mn,≤0. 025P,0. 010~0.040S,0.10~0.25Cr,≤0.01Al,0. 015~0.020N)的生产工艺流程为120 t BOF-LF-RH-410 mm×530 mm连铸坯-连轧成Φ170 mm材。统计分析了精炼渣碱度(2. 0~5. 5)、成品钢中Ca含量(0~0. 075%)、中间包覆盖剂碱度(5. 94和1. 70)、二冷水(0. 14~0. 24 L/kg)和结晶器搅拌电流(250 A和100 A)对钢中硫化物的影响,通过采用2~3低碱度精炼渣,控制[Ca]/[S]>0. 03,使用1.70碱度中间包覆盖剂,二冷水0.24 L/kg,结晶器搅拌电流100 A等工艺措施,使钢中A类细系硫化物≤2.5级的比率从工艺改进前80%提高至95%,钢中小尺寸、弥散分布的球形或纺锤形硫化物明显增多。 展开更多
关键词 含硫易切削钢C38N2 MNS 钙处理 形态控制 二冷水 结晶器电磁搅拌
下载PDF
惰性气体保护5t电渣炉重熔铁路用G20CrNi2MoA渗碳轴承钢 被引量:4
5
作者 周立新 丁磊 +3 位作者 苏春阳 潘明旭 张洲 柳学胜 《特殊钢》 北大核心 2012年第5期25-28,共4页
试验和分析了全封闭气罩氩气保护电渣重熔与常规大气下电渣重熔铁路用G20CrNi2MoA渗碳轴承钢(/%:0.19C、0.49Cr、1.75Ni、0.23Mo、0.071Al)的冶金效果。结果表明,氩气保护电渣重熔锭Si和Mn的烧损量(3%~12%和4%~10%)低于常规电渣重熔... 试验和分析了全封闭气罩氩气保护电渣重熔与常规大气下电渣重熔铁路用G20CrNi2MoA渗碳轴承钢(/%:0.19C、0.49Cr、1.75Ni、0.23Mo、0.071Al)的冶金效果。结果表明,氩气保护电渣重熔锭Si和Mn的烧损量(3%~12%和4%~10%)低于常规电渣重熔锭Si和Mn的烧损量(15%~18%和7%~10%);当G20CrNi2MoA钢电极的氧含量为10×10^(-6)时,氩气保护电渣锭的氧含量(15×10^(-6))低于常规电渣锭的氧含量(21.3×10^(-6));氩气保护电渣锭的冶金质量明显优于未经气体保护的常规电渣锭。 展开更多
关键词 惰性气体保护电渣炉 渗碳轴承钢G20CrNi2MoA 氧含量 非金属夹杂
下载PDF
1Cr18Ni9Ti不锈钢1.2t锭电渣重熔过程[Ti]烧损控制的实践 被引量:1
6
作者 何润 周立新 +1 位作者 胡长伟 张洲 《特殊钢》 北大核心 2012年第3期38-40,共3页
统计分析了1Cr18Ni9Ti钢1.2 t锭电渣重熔过程母材中的Ti含量-[Ti](0.586%~0.839%Ti)、渣中TiO_2含量(2.1%~4.8%TiO_2)和填充比(0.2~0.4)对[Ti]平均烧损值的影响。结果得出,电渣重熔过程电渣锭下部[Ti]的烧损较上部严重;随母材[Ti]的... 统计分析了1Cr18Ni9Ti钢1.2 t锭电渣重熔过程母材中的Ti含量-[Ti](0.586%~0.839%Ti)、渣中TiO_2含量(2.1%~4.8%TiO_2)和填充比(0.2~0.4)对[Ti]平均烧损值的影响。结果得出,电渣重熔过程电渣锭下部[Ti]的烧损较上部严重;随母材[Ti]的提高,电渣锭中平均烧损[Ti]降低;随渣中TiO_2含量-(TiO_2)提高,电渣锭下部[Ti]的平均烧损β值增加,而电渣锭上部β值没有明显变化,(TiO_2)不宜超过2%;提高填充比有利于抑制[Ti]烧损。 展开更多
关键词 1Cr18Ni9Ti不锈钢 1.2 t锭电渣重熔 [Ti]烧损 工艺实践
下载PDF
350 mm×470 mm大方坯结晶器电磁搅拌参数优化 被引量:1
7
作者 苏春阳 潘明旭 +4 位作者 周开明 王品 刘高利 费三林 饶金元 《特殊钢》 北大核心 2012年第4期42-44,28,共3页
对350 mm×470 mm大方坯结晶器电磁搅拌的空载磁场进行了在线测量,获得了结晶器内磁感应强度分布规律。根据磁场测量结果计算了凝固前沿的电磁力及钢水流动速度,并分析了电磁搅拌参数对钢水流动速度的影响,确定了搅拌电流和频率的... 对350 mm×470 mm大方坯结晶器电磁搅拌的空载磁场进行了在线测量,获得了结晶器内磁感应强度分布规律。根据磁场测量结果计算了凝固前沿的电磁力及钢水流动速度,并分析了电磁搅拌参数对钢水流动速度的影响,确定了搅拌电流和频率的范围。由42CrMo钢现场实验的结果得出,当结晶器电磁搅拌电流为150 A,频率为2.5 Hz时,铸坯横断面的最大碳含量的偏差为±0.01%,带状偏析基本消除,铸坯内部质量明显改进。 展开更多
关键词 大方坯 结晶器 电磁搅拌 带状偏析
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部