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题名带辊压机的水泥预粉磨系统提产降耗系列整改
被引量:2
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作者
鲁传圣
陈超
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机构
滁州珍珠水泥有限公司
中国科学院生态环境研究中心系统生态国家重点实验室
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出处
《水泥工程》
CAS
2007年第5期29-31,共3页
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文摘
滁州珍珠水泥有限公司2500t/d熟料生产线配套的是带辊压机的水泥预粉磨系统。该系统投产整改一年多后其各项技术指标一直不达标,平均台时123.0t/h,系统电耗39.5kWh/t,导致生产成本居高不下。为此,对该系统进行了系列整改,包括辊压机系统,系统漏风控制,选粉风量分配,磨机仓长调整,钢球级配调整,混合材配比和水分控制等方面。改后系统运行情况有了很大改观,台时产量提高到134t/h,系统电耗下降到34.7kWh/t。
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关键词
预粉磨系统
辊压机
台时产量
产品电耗
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Keywords
pregrinding system
roller press
output per hour
production consuption
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分类号
TQ172.63
[化学工程—水泥工业]
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题名粉煤灰在不同粉磨条件下对水泥性能的影响
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作者
鲁传圣
张龙
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机构
珍珠集团滁州珍珠水泥有限公司
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出处
《四川水泥》
2007年第2期15-16,共2页
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文摘
水泥粉磨工艺系统是水泥生产过程中的重要环节。不同品种混合材的掺兑和不同粉磨条件,决定水泥产品对混凝土工程的影响。近年来很多研究者对粉煤灰在混凝土中的应用提出不同的看法和研究。针对本公司生产的P·O32.5级普通硅酸盐水泥中掺入一定量的粉煤灰后。在施工过程中出现初期水化缓慢,早期强度低。发生收缩和开裂,混凝土浇注过程中易离析。均匀性差,需水量大,夏季更为突出。虽然对混凝土施工条件和施工方法进行跟踪检查。但是没有发现施工程序上的异常。故在确定粉煤灰质量、掺兑比例不变的情况下对水泥粉磨的方式进行试验分析。
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关键词
水泥粉磨
粉煤灰
水泥性能
混凝土工程
水泥生产过程
普通硅酸盐水泥
掺兑比例
工艺系统
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分类号
TU755
[建筑科学—建筑技术科学]
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题名Φ4.2m×13m双滑履磨托瓦发热原因及处理
被引量:1
- 3
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作者
鲁传圣
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机构
珍珠集团滁州珍珠水泥有限公司
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出处
《水泥》
CAS
2006年第10期50-51,共2页
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关键词
发热原因
滑履磨
瓦座
压油系统
热电阻
测温点
稀油站
轴承
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分类号
TQ172.6
[化学工程—水泥工业]
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题名窑尾密封套磨损后的修复方法
- 4
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作者
鲁传圣
李华利
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机构
安徽珍珠集团滁州珍珠水泥有限公司
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出处
《水泥》
CAS
2007年第4期66-66,共1页
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文摘
我公司Φ4.0m×60m回转窑2004年8月投产,至2006年10月,发现窑尾密封套外圈被磨损,局部被磨通,密封套内衬浇注料部分脱落,造成窑尾漏风严重,窑尾密封效果差。我们在停窑换砖期间对其进行了修复处理。
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关键词
密封套
窑尾
修复方法
磨损
密封效果
修复处理
回转窑
浇注料
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分类号
TQ172.622
[化学工程—水泥工业]
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题名入辊压机斗提下料管道的简易改造
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作者
鲁传圣
杨树化
董立新
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机构
珍珠集团滁州珍珠水泥有限公司
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出处
《四川水泥》
2007年第3期36-36,共1页
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文摘
本公司1台Ф4.2×13m双滑履水泥磨。配套辊压机RP1200—800(mm),属于带有辊压机预破碎粉磨工艺流程系统。该系统由天津水泥设计研究院设计,2004年10月投入使用。在生产过程中经常因为斗提机NSE400进料管道、辊压机回料管道堵料,造成辊压机因稳压仓仓位偏低,挤压效果差,磨机断料不能发挥生产能力,导致停磨频繁。同时,进料皮带和中转皮带下料口扬尘大,难治理。
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关键词
辊压机
下料口
管道
设计研究院
改造
流程系统
粉磨工艺
生产过程
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分类号
TQ172.632
[化学工程—水泥工业]
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题名辊压机预粉磨系统设计方案的改进
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作者
鲁传圣
杨树化
董立新
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机构
安徽珍珠集团滁州珍珠水泥有限公司
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出处
《四川水泥》
2007年第5期9-10,共2页
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文摘
辊压机粉磨技术经过国家“七五、八五、九五”近20年的重大科技技术攻关,可以说其装备技术已取得突破性进展,该系统吸收了打散分级机、高细磨、高效选粉机等多种先进技术,使挤压粉磨的高效节能特点得以更充分的发挥,对水泥企业节能降耗、提高产品质量和实施水泥新标准起到促进作用。现针对本公司辊压机预粉磨工艺系统的不足之处提出整改措施,供读者参考。
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关键词
预粉磨系统
辊压机
设计
粉磨技术
水泥企业
打散分级机
高效选粉机
科技技术
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分类号
TQ172.632
[化学工程—水泥工业]
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题名MLS3626立式辊磨机异常故障的处理
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作者
鲁传圣
刘炳军
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机构
安徽珍珠集团滁州珍珠水泥有限公司
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出处
《四川水泥》
2007年第1期28-29,共2页
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文摘
滁州珍珠水泥有限公司2500们熟料生产线于2004年8月投产。生料粉磨配备沈重生产的MLS3626立式辊磨,立磨运转至2005年2月份,工作4000h左右。磨机出现大幅垂直振动,先后发生张紧站液压缸底座拉断、压力框架拉杆挂耳拉裂。2005年3月,磨机振动幅度更大,压板螺栓断裂数量多,跳停处理频繁。在检查磨辊体时,发现两只磨辊体原焊接处不同程度开裂,裂缝最大5mm,长约420mm。故决定停机检修。因2—3个月以后才有备用辊体更换,为了维持正常生产,请厂家技术人员现场指导对辊体焊缝进行补焊和处理。
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关键词
立式辊磨机
熟料生产线
故障
异常
垂直振动
振动幅度
螺栓断裂
正常生产
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分类号
TQ172.632
[化学工程—水泥工业]
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