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激光测速仪系统在酒钢碳钢薄板厂冷轧机组的应用
被引量:
1
1
作者
纪马力
李绍雨
《甘肃冶金》
2013年第4期125-127,共3页
激光测速仪在冷轧轧机稳定轧制过程中起着关键作用,尤其在轧制薄规格带钢的时候,测速仪直接参与秒流量自动厚度控制。测速仪的使用以及测量数据的准确与否,直接影响秒流量自动厚度控制精度,对产品的质量产生重大的影响。
关键词
薄规格
测速仪
精度
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职称材料
碳钢薄板厂2号120吨转炉提高回收煤气热值的实践
2
作者
王立强
于寿海
韩建龙
《酒钢科技》
2010年第3期49-53,共5页
本文阐述了酒钢120吨转炉煤气回收过程中的影响因素,分析了存在的问题和解决办法,通过攻关采取转炉冶炼降罩操作、优化系统参数设置等工艺环节,同时恢复2#转炉炉口微差压系统设备功能,从而提高了转炉煤气回收质量,工况运行结果成效显著。
关键词
转炉
煤气
压差
炉口微差压
二文喉口
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职称材料
酒钢碳钢薄板厂热轧冷轧信息传输优化
3
作者
纪马力
杨国星
张梁
《甘肃冶金》
2015年第4期141-142,145,共3页
通过对热轧冷轧之间钢卷传输信息的重新定义,完善数据库并重新编写源代码程序和信息处理模块程序,实现冷轧热轧钢卷传输信息的具体涵义表达,进而实现材料、检验费用和人工成本的降低以及冷轧产品一次成材料率的提高。
关键词
源代码
流程再造
信息传输
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职称材料
碳钢薄板厂钢铁料消耗控制分析与实践
4
作者
王正军
《酒钢科技》
2019年第4期48-52,57,共6页
介绍了钢铁料消耗计算口径与碳钢薄板厂钢铁料消耗现状,并提出了一些降低钢铁料消耗的措施,并在生产实践中取得了良好的经济效益。
关键词
钢铁料消耗
过程控制
实践
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职称材料
酒钢碳钢薄板厂冷轧机组自动打捆机多道打捆技术研究
5
作者
纪马力
武虎
《甘肃冶金》
2012年第6期34-36,共3页
打捆机是冷轧重要的在线设备,钢卷打捆的质量直接影响钢卷的质量,对后续罩式退火炉的生产,以及冷硬卷的包装运输都会带来很大的影响。冷轧钢卷的多道打捆技术的开发成功的解决了这个难题,为酒钢冷轧产品的质量提供了保障。
关键词
自动打捆
控制过程
捆带
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职称材料
闪光焊机硅钢焊接时影响焊缝稳定性因素分析
6
作者
张凯
李先群
《酒钢科技》
2024年第1期88-92,共5页
针对酒钢碳钢冷轧的闪光焊机在开发无取向硅钢50JW800存在焊接后焊缝稳定性差,频繁断带原因进行了分析。以酒钢碳钢薄板厂2022年1月发生的多起硅钢焊缝断带事件为攻关对象,通过大量实测数据统计分析,总结出硅钢生产时焊缝断带原因,并提...
针对酒钢碳钢冷轧的闪光焊机在开发无取向硅钢50JW800存在焊接后焊缝稳定性差,频繁断带原因进行了分析。以酒钢碳钢薄板厂2022年1月发生的多起硅钢焊缝断带事件为攻关对象,通过大量实测数据统计分析,总结出硅钢生产时焊缝断带原因,并提出影响焊缝稳定性的因素及控制措施,为闪光焊机生产硅钢过程中稳定焊缝质量,保障生产顺行提供了有效指导。
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关键词
闪光焊机
硅钢成分元素
控制措施
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职称材料
无铬耐指纹热镀铝锌钢板黑斑缺陷研究
7
作者
李积鹏
姚莹
+4 位作者
刘小华
李健
孙朝勇
许明文
高士伟
《电镀与精饰》
CAS
北大核心
2024年第2期87-91,共5页
采用ZEISS Merlin Compact场发射扫描电镜、OXFORD X-max N型能谱仪、激光共聚焦显微镜等分析技术对无铬耐指纹热镀铝锌钢板黑斑缺陷进行了原因分析并提出了改进措施。结果表明:黑斑缺陷主要是由于镀层厚度凹凸不平致使钝化膜分布不均匀...
采用ZEISS Merlin Compact场发射扫描电镜、OXFORD X-max N型能谱仪、激光共聚焦显微镜等分析技术对无铬耐指纹热镀铝锌钢板黑斑缺陷进行了原因分析并提出了改进措施。结果表明:黑斑缺陷主要是由于镀层厚度凹凸不平致使钝化膜分布不均匀,镀层薄的部位钝化膜厚,镀层厚的部位钝化膜薄,钢卷在运输过程中钢板层与层之间相互摩擦致使钝化膜破损甚至脱落,导致钢板表面反射率不同,从而产生黑斑缺陷。
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关键词
热镀铝锌
黑斑
微观形貌
钝化膜
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职称材料
热镀铝锌板黑线缺陷原因分析
8
作者
许明文
孙朝勇
+3 位作者
高士伟
李健
刘小华
姚莹
《材料保护》
CAS
CSCD
2024年第3期179-183,共5页
为了查找薄规格热镀铝锌板黑线缺陷产生原因,采用ZEISS Merlin Compact场发射扫描电镜及其附带的OXFORD X-max N型能谱仪等分析技术对热镀铝锌钢板黑线缺陷表面、截面以及腐蚀去掉镀层后的钢铁基板表面进行了微观形貌观察和化学成分分...
为了查找薄规格热镀铝锌板黑线缺陷产生原因,采用ZEISS Merlin Compact场发射扫描电镜及其附带的OXFORD X-max N型能谱仪等分析技术对热镀铝锌钢板黑线缺陷表面、截面以及腐蚀去掉镀层后的钢铁基板表面进行了微观形貌观察和化学成分分析。结果表明:热镀铝锌钢板上表面黑线缺陷是由于钢铁基板划伤致使钝化膜较厚所致;热镀铝锌钢板下表面黑线缺陷是由于下表面镀层发生凹陷微变形致使钝化膜较厚所致。热镀铝锌钢板表面划伤以及镀层凹陷造成与周围其他位置对光的反射不同,形成了视觉上的黑线缺陷。
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关键词
热镀铝锌板
黑线
缺陷
钝化膜
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职称材料
酒钢酸镀生产线智能集控中心建设研究
9
作者
任晓喆
《酒钢科技》
2024年第3期75-79,63,共6页
随着“中国制造2025”和酒钢“三化改造”工作计划的持续推进,智能集控中心的建设成为企业提升生产效率和管理水平的关键手段。本文通过对酒钢酸镀生产线智能集控中心建设的案例分析,展示了系统架构设计、关键技术应用以及实施过程中的...
随着“中国制造2025”和酒钢“三化改造”工作计划的持续推进,智能集控中心的建设成为企业提升生产效率和管理水平的关键手段。本文通过对酒钢酸镀生产线智能集控中心建设的案例分析,展示了系统架构设计、关键技术应用以及实施过程中的挑战与解决方案,为企业在智能制造转型过程中智能集控中心建设提供了有力的参考。
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关键词
酸镀生产线
智能集控中心
系统架构设计
工业物联网
大数据分析
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职称材料
酒钢120吨转炉余热蒸汽在RH炉的应用和工艺优化
10
作者
王立强
谢金志
《酒钢科技》
2024年第3期26-29,25,共5页
本文主要介绍了酒钢120吨转炉蒸汽在RH炉真空系统的应用和工艺优化。通过对转炉蒸汽利用过程和RH炉生产工艺蒸汽需求的分析,阐述了RH炉应用转炉蒸汽的特点和优势,针对应用中存在的蒸汽间歇性、供应不稳定、生产准备时间长等问题,从生产...
本文主要介绍了酒钢120吨转炉蒸汽在RH炉真空系统的应用和工艺优化。通过对转炉蒸汽利用过程和RH炉生产工艺蒸汽需求的分析,阐述了RH炉应用转炉蒸汽的特点和优势,针对应用中存在的蒸汽间歇性、供应不稳定、生产准备时间长等问题,从生产组织、工艺参数和岗位操作等方面提出了工艺优化措施,提高了蒸汽的利用效率,降低了生产成本。
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关键词
转炉
蒸汽
蓄热器
RH炉
工艺优化
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职称材料
连铸中间包传热与优化设计
11
作者
梁国春
《酒钢科技》
2024年第3期37-41,47,共6页
本文通过提出一种中间包的优化方案,研究在中间包钢壳外添加两层钢板,并在两层钢板之间留有一定的缝隙,然后利用在缝隙中抽取真空的方法,形成钢板之间的真空层,并使用ANSYS Fluent模拟分析软件验证在不同真空层压力下中间包内钢液的温...
本文通过提出一种中间包的优化方案,研究在中间包钢壳外添加两层钢板,并在两层钢板之间留有一定的缝隙,然后利用在缝隙中抽取真空的方法,形成钢板之间的真空层,并使用ANSYS Fluent模拟分析软件验证在不同真空层压力下中间包内钢液的温度以及中间包包壁的保温效果。结果表明该优化方案可以有效提高中间包的传热效率,减少能量损失,提高生产效率和钢水质量。
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关键词
中间包
真空层
钢液温度
数值模拟技术
ANSYS
Fluent
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职称材料
CSP薄板坯镰刀弯成因及控制措施
被引量:
1
12
作者
谯德高
张长顺
+1 位作者
王桦
张荣堂
《铸造技术》
CAS
北大核心
2016年第12期2607-2609,共3页
针对薄板连铸生产宽度小于1 250 mm,液芯压下至52-58 mm时铸坯易发生镰刀弯缺陷而影响板型控制的问题,基于现场实际生产过程数据跟踪,并利用动态配水模型计算了二次冷却配水分布,结合设备精度测量,综合分析了凝固末端二次冷却均匀性、...
针对薄板连铸生产宽度小于1 250 mm,液芯压下至52-58 mm时铸坯易发生镰刀弯缺陷而影响板型控制的问题,基于现场实际生产过程数据跟踪,并利用动态配水模型计算了二次冷却配水分布,结合设备精度测量,综合分析了凝固末端二次冷却均匀性、结晶器流场、铸坯在导向段内受力等因素对薄板坯镰刀弯控制的影响。依据分析结果对相关工艺参数进行了优化调整,优化后基本消除了镰刀弯缺陷对成材率的影响。
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关键词
薄板坯镰刀弯
结晶器流场
扇形段开口度
二次冷却
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职称材料
水处理对CSP钢厂表面纵裂的影响和优化
被引量:
1
13
作者
张磊
王桦
矫云祥
《广东化工》
CAS
2014年第18期70-72,共3页
文章讨论紧凑型热带钢生产工艺(CSP)由于结晶器传热导致的产品质量问题。结晶器均匀传热对于保证高速薄板坯连铸机的最佳性能至关重要,铜板传热速率的差异导致固化坯壳内出现温度梯度,造成表面缺陷。对该CSP钢厂的产品质量问题进行分析...
文章讨论紧凑型热带钢生产工艺(CSP)由于结晶器传热导致的产品质量问题。结晶器均匀传热对于保证高速薄板坯连铸机的最佳性能至关重要,铜板传热速率的差异导致固化坯壳内出现温度梯度,造成表面缺陷。对该CSP钢厂的产品质量问题进行分析后发现,在结晶器的水质参数与产品表面缺陷频率增加之间存在一定联系。在实施了工程学解决方案后,即在采用独特的水处理技术、改进机械设备和实施创新的自动控制后,减少了水侧沉积,改进结晶器传热均匀性并降低表面纵裂缺陷率。
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关键词
水侧沉积
传热
紧凑式热带钢工艺
水质
水化学
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职称材料
酒钢CSP工艺薄板坯增氮分析
被引量:
1
14
作者
谢健
谯德高
《铸造技术》
CAS
2020年第1期38-41,共4页
对酒钢CSP工艺采用的转炉+精炼+连铸+热轧生产线薄板坯的增氮原因进行了调查研究。结果表明,原板坯平均氮含量56×10^-4%,超出了控制范围。从转炉终点到精炼出站过程是钢液增氮较大的环节,这期间由于使用的废钢和合金的氮含量较高...
对酒钢CSP工艺采用的转炉+精炼+连铸+热轧生产线薄板坯的增氮原因进行了调查研究。结果表明,原板坯平均氮含量56×10^-4%,超出了控制范围。从转炉终点到精炼出站过程是钢液增氮较大的环节,这期间由于使用的废钢和合金的氮含量较高造成了精炼增氮。连铸过程中间包钢液并未出现与空气接触的现象,浇注过程的增氮主要来自大包下水口与长水口结合处密封不严密而吸入空气造成增氮。通过对废钢用量进行控制,使用氮含量较低的合金,控制精炼工艺及改进大包下水口与长水口结合处的密封能,使板坯的平均氮含量降至46×10^-4%。
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关键词
CSP
精炼工艺
保护浇注
钢液
氮含量
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职称材料
碳钢冷轧罩式退火炉粘接缺陷种类及原因分析
被引量:
2
15
作者
王瑾
《机械研究与应用》
2010年第6期64-66,共3页
罩式炉退火的冷轧卷的粘接缺陷是普遍存在的问题,严重影响冷轧钢卷的成材率,粘接缺陷的产生涉及从炼钢到平整的各道工序,主要是从粘接缺陷的表现形貌来分类,分析产生粘接的主要因素,从而提出控制方法。
关键词
罩式炉
退火
粘接
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职称材料
超低碳钢DQ级冷轧板冷轧工艺研究
被引量:
4
16
作者
罗晓阳
赵小龙
王瑾
《金属世界》
2015年第4期65-68,共4页
采用CSP工艺生产超低碳钢DQ级冷轧板,分析了冷轧压下率、退火温度、平整延伸率对带钢组织及力学性能的影响。结果表明,采用76%冷轧压下率、710℃罩式炉退火温度及0.5%平整延伸率,得到的带钢产品力学性能最优,生产成本得到大幅度降低。
关键词
超低碳钢
冷轧板
DQ
压下率
退火温度
冷轧工艺
产品力学性能
罩式炉
延伸率
退火过程
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职称材料
深冷处理对Inconel 617合金组织和力学性能的影响
被引量:
1
17
作者
赵小龙
罗晓阳
+2 位作者
俞丽丹
汪彦江
贾智
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2023年第1期7-11,共5页
深冷处理方法由于操作简单,价格低廉且对材料性能改善明显目前被广泛应用.采用深冷处理方法对Inconel 617合金进行了不同处理时间和次数条件下的试验.利用扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)、透射电子显微镜(TEM)分析了Inconel...
深冷处理方法由于操作简单,价格低廉且对材料性能改善明显目前被广泛应用.采用深冷处理方法对Inconel 617合金进行了不同处理时间和次数条件下的试验.利用扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)、透射电子显微镜(TEM)分析了Inconel 617合金的微观组织结构,采用万能拉力试验机进行了室温下的拉伸试验.结果表明:深冷处理后Inconel 617合金的晶粒尺寸得到了细化.单次深冷处理12、24 h后合金的小角度晶界分数增大,这有助于合金拉伸强度和塑性的提高.但是深冷处理后合金中析出了大量的碳化物,降低了其强度.
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关键词
Inconel
617合金
深冷处理
晶界
碳化物
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职称材料
基于设备保护的薄板坯连铸机摆剪控制程序优化
18
作者
程志军
《酒钢科技》
2011年第2期331-333,共3页
由于原有PLC程序中摆剪电机启动和停车的联锁存在严重的设计漏洞,在2009年造成了一起摆剪电机未及时停车导致摆剪变速齿轮箱轴承损坏的严重设备故障。本文从基于设备安全保护的角度对摆剪电机的控制程序联锁条件进行了优化,既满足原设...
由于原有PLC程序中摆剪电机启动和停车的联锁存在严重的设计漏洞,在2009年造成了一起摆剪电机未及时停车导致摆剪变速齿轮箱轴承损坏的严重设备故障。本文从基于设备安全保护的角度对摆剪电机的控制程序联锁条件进行了优化,既满足原设计对安全联锁方面的要求不降低,又能更科学合理的降低突发事故对设备损坏的可能,并已在实际生产中进行了应用,结果表明该程序优化后对避免事故扩大化及保证快节奏生产起到了很好的效果。
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关键词
摆剪
程序优化
设备保护
连铸机
PLC
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职称材料
CSP流程超低碳钢LF-RH双联工艺研究
19
作者
成东全
阮强
+2 位作者
李积鹏
杨鑫
马明胜
《甘肃科技》
2014年第6期49-50,36,共3页
介绍了CSP流程超低碳钢钢水的冶炼与精炼操作实践。通过对比分析,对不同精炼工艺路线后选择了LFRH双联工艺路线,实现了C、N、Si等元素的稳定控制,提高了钢水的纯净度和可浇性,实现了多炉连浇。
关键词
CSP流程
超低碳钢
LF+RH
可浇性
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职称材料
CSP工艺冷轧微碳钢组织演变研究
20
作者
张梁
赵小龙
《甘肃冶金》
2014年第4期41-44,共4页
采用CSP热轧板为原料,设计了两个成分的微碳钢,对其生产加工过程中的热轧样、冷硬样、退火样及平整后的样板进行了金相显微镜和扫描电镜观察,研究了各个加工过程中金相组织变化、晶粒度变化及Fe3C的析出演变规律。结果表明:CSP热轧板组...
采用CSP热轧板为原料,设计了两个成分的微碳钢,对其生产加工过程中的热轧样、冷硬样、退火样及平整后的样板进行了金相显微镜和扫描电镜观察,研究了各个加工过程中金相组织变化、晶粒度变化及Fe3C的析出演变规律。结果表明:CSP热轧板组织均由铁素体和不连续链状碳化物组成,冷轧退火后链状碳化物逐渐均匀,并成连续链状分布在晶界上;碳含量对组织晶粒度有一定影响。
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关键词
CSP工艺
微碳钢
冷轧板
组织演变
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职称材料
题名
激光测速仪系统在酒钢碳钢薄板厂冷轧机组的应用
被引量:
1
1
作者
纪马力
李绍雨
机构
酒泉钢铁集团公司
碳钢薄板厂
出处
《甘肃冶金》
2013年第4期125-127,共3页
文摘
激光测速仪在冷轧轧机稳定轧制过程中起着关键作用,尤其在轧制薄规格带钢的时候,测速仪直接参与秒流量自动厚度控制。测速仪的使用以及测量数据的准确与否,直接影响秒流量自动厚度控制精度,对产品的质量产生重大的影响。
关键词
薄规格
测速仪
精度
Keywords
thin gauge sheet
laser gauge
accuracy
分类号
TH824 [机械工程—精密仪器及机械]
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职称材料
题名
碳钢薄板厂2号120吨转炉提高回收煤气热值的实践
2
作者
王立强
于寿海
韩建龙
机构
碳钢薄板厂
出处
《酒钢科技》
2010年第3期49-53,共5页
文摘
本文阐述了酒钢120吨转炉煤气回收过程中的影响因素,分析了存在的问题和解决办法,通过攻关采取转炉冶炼降罩操作、优化系统参数设置等工艺环节,同时恢复2#转炉炉口微差压系统设备功能,从而提高了转炉煤气回收质量,工况运行结果成效显著。
关键词
转炉
煤气
压差
炉口微差压
二文喉口
分类号
TF4 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
酒钢碳钢薄板厂热轧冷轧信息传输优化
3
作者
纪马力
杨国星
张梁
机构
酒泉钢铁集团公司
碳钢薄板厂
出处
《甘肃冶金》
2015年第4期141-142,145,共3页
文摘
通过对热轧冷轧之间钢卷传输信息的重新定义,完善数据库并重新编写源代码程序和信息处理模块程序,实现冷轧热轧钢卷传输信息的具体涵义表达,进而实现材料、检验费用和人工成本的降低以及冷轧产品一次成材料率的提高。
关键词
源代码
流程再造
信息传输
Keywords
source code
business process reconstruction
information transmission
分类号
TG334.91 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
碳钢薄板厂钢铁料消耗控制分析与实践
4
作者
王正军
机构
酒钢集团宏兴股份公司
碳钢薄板厂
出处
《酒钢科技》
2019年第4期48-52,57,共6页
文摘
介绍了钢铁料消耗计算口径与碳钢薄板厂钢铁料消耗现状,并提出了一些降低钢铁料消耗的措施,并在生产实践中取得了良好的经济效益。
关键词
钢铁料消耗
过程控制
实践
Keywords
iron and steel material consumption
process control
practice
分类号
F42 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
酒钢碳钢薄板厂冷轧机组自动打捆机多道打捆技术研究
5
作者
纪马力
武虎
机构
酒泉钢铁集团公司
碳钢薄板厂
出处
《甘肃冶金》
2012年第6期34-36,共3页
文摘
打捆机是冷轧重要的在线设备,钢卷打捆的质量直接影响钢卷的质量,对后续罩式退火炉的生产,以及冷硬卷的包装运输都会带来很大的影响。冷轧钢卷的多道打捆技术的开发成功的解决了这个难题,为酒钢冷轧产品的质量提供了保障。
关键词
自动打捆
控制过程
捆带
Keywords
automatic banding
process control
banding strap
分类号
TG333.2 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
闪光焊机硅钢焊接时影响焊缝稳定性因素分析
6
作者
张凯
李先群
机构
酒钢集团宏兴股份公司
碳钢薄板厂
出处
《酒钢科技》
2024年第1期88-92,共5页
文摘
针对酒钢碳钢冷轧的闪光焊机在开发无取向硅钢50JW800存在焊接后焊缝稳定性差,频繁断带原因进行了分析。以酒钢碳钢薄板厂2022年1月发生的多起硅钢焊缝断带事件为攻关对象,通过大量实测数据统计分析,总结出硅钢生产时焊缝断带原因,并提出影响焊缝稳定性的因素及控制措施,为闪光焊机生产硅钢过程中稳定焊缝质量,保障生产顺行提供了有效指导。
关键词
闪光焊机
硅钢成分元素
控制措施
Keywords
flash welder
silicon steel composition elements
control measures
分类号
TG1 [金属学及工艺—金属学]
下载PDF
职称材料
题名
无铬耐指纹热镀铝锌钢板黑斑缺陷研究
7
作者
李积鹏
姚莹
刘小华
李健
孙朝勇
许明文
高士伟
机构
酒钢宏兴股份有限公司
碳钢薄板厂
酒钢宏兴股份有限公司钢铁研究院
出处
《电镀与精饰》
CAS
北大核心
2024年第2期87-91,共5页
基金
甘肃省科技重大专项(22ZD6GB019)。
文摘
采用ZEISS Merlin Compact场发射扫描电镜、OXFORD X-max N型能谱仪、激光共聚焦显微镜等分析技术对无铬耐指纹热镀铝锌钢板黑斑缺陷进行了原因分析并提出了改进措施。结果表明:黑斑缺陷主要是由于镀层厚度凹凸不平致使钝化膜分布不均匀,镀层薄的部位钝化膜厚,镀层厚的部位钝化膜薄,钢卷在运输过程中钢板层与层之间相互摩擦致使钝化膜破损甚至脱落,导致钢板表面反射率不同,从而产生黑斑缺陷。
关键词
热镀铝锌
黑斑
微观形貌
钝化膜
Keywords
hot-dip aluminized zinc
black spot
micro-morphology
passive film
分类号
TG174.4 [金属学及工艺—金属表面处理]
下载PDF
职称材料
题名
热镀铝锌板黑线缺陷原因分析
8
作者
许明文
孙朝勇
高士伟
李健
刘小华
姚莹
机构
酒钢宏兴股份有限公司
碳钢薄板厂
酒钢宏兴股份有限公司钢铁研究院
出处
《材料保护》
CAS
CSCD
2024年第3期179-183,共5页
基金
甘肃省科技重大专项(22ZD6GB019)资助。
文摘
为了查找薄规格热镀铝锌板黑线缺陷产生原因,采用ZEISS Merlin Compact场发射扫描电镜及其附带的OXFORD X-max N型能谱仪等分析技术对热镀铝锌钢板黑线缺陷表面、截面以及腐蚀去掉镀层后的钢铁基板表面进行了微观形貌观察和化学成分分析。结果表明:热镀铝锌钢板上表面黑线缺陷是由于钢铁基板划伤致使钝化膜较厚所致;热镀铝锌钢板下表面黑线缺陷是由于下表面镀层发生凹陷微变形致使钝化膜较厚所致。热镀铝锌钢板表面划伤以及镀层凹陷造成与周围其他位置对光的反射不同,形成了视觉上的黑线缺陷。
关键词
热镀铝锌板
黑线
缺陷
钝化膜
Keywords
hot-dip Al-Zn sheet
the black line
defect
passive film
分类号
TG174.443 [金属学及工艺—金属表面处理]
下载PDF
职称材料
题名
酒钢酸镀生产线智能集控中心建设研究
9
作者
任晓喆
机构
酒钢集团宏兴股份公司
碳钢薄板厂
出处
《酒钢科技》
2024年第3期75-79,63,共6页
文摘
随着“中国制造2025”和酒钢“三化改造”工作计划的持续推进,智能集控中心的建设成为企业提升生产效率和管理水平的关键手段。本文通过对酒钢酸镀生产线智能集控中心建设的案例分析,展示了系统架构设计、关键技术应用以及实施过程中的挑战与解决方案,为企业在智能制造转型过程中智能集控中心建设提供了有力的参考。
关键词
酸镀生产线
智能集控中心
系统架构设计
工业物联网
大数据分析
Keywords
PGL
intelligent centralized control center
system architecture design
IIot
data analysis
分类号
F42 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
酒钢120吨转炉余热蒸汽在RH炉的应用和工艺优化
10
作者
王立强
谢金志
机构
酒钢集团宏兴股份公司
碳钢薄板厂
出处
《酒钢科技》
2024年第3期26-29,25,共5页
文摘
本文主要介绍了酒钢120吨转炉蒸汽在RH炉真空系统的应用和工艺优化。通过对转炉蒸汽利用过程和RH炉生产工艺蒸汽需求的分析,阐述了RH炉应用转炉蒸汽的特点和优势,针对应用中存在的蒸汽间歇性、供应不稳定、生产准备时间长等问题,从生产组织、工艺参数和岗位操作等方面提出了工艺优化措施,提高了蒸汽的利用效率,降低了生产成本。
关键词
转炉
蒸汽
蓄热器
RH炉
工艺优化
Keywords
converter
steam
thermal storage device
RH furnace
process optimization
分类号
TF7 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
连铸中间包传热与优化设计
11
作者
梁国春
机构
酒钢集团宏兴股份公司
碳钢薄板厂
出处
《酒钢科技》
2024年第3期37-41,47,共6页
文摘
本文通过提出一种中间包的优化方案,研究在中间包钢壳外添加两层钢板,并在两层钢板之间留有一定的缝隙,然后利用在缝隙中抽取真空的方法,形成钢板之间的真空层,并使用ANSYS Fluent模拟分析软件验证在不同真空层压力下中间包内钢液的温度以及中间包包壁的保温效果。结果表明该优化方案可以有效提高中间包的传热效率,减少能量损失,提高生产效率和钢水质量。
关键词
中间包
真空层
钢液温度
数值模拟技术
ANSYS
Fluent
Keywords
tundish
vacuum layer
molten steel temperature
numerical simulation technology
ANSYS Fluent
分类号
TF7 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
CSP薄板坯镰刀弯成因及控制措施
被引量:
1
12
作者
谯德高
张长顺
王桦
张荣堂
机构
酒泉钢铁集团有限责任公司
碳钢薄板厂
出处
《铸造技术》
CAS
北大核心
2016年第12期2607-2609,共3页
文摘
针对薄板连铸生产宽度小于1 250 mm,液芯压下至52-58 mm时铸坯易发生镰刀弯缺陷而影响板型控制的问题,基于现场实际生产过程数据跟踪,并利用动态配水模型计算了二次冷却配水分布,结合设备精度测量,综合分析了凝固末端二次冷却均匀性、结晶器流场、铸坯在导向段内受力等因素对薄板坯镰刀弯控制的影响。依据分析结果对相关工艺参数进行了优化调整,优化后基本消除了镰刀弯缺陷对成材率的影响。
关键词
薄板坯镰刀弯
结晶器流场
扇形段开口度
二次冷却
Keywords
sickle bending defect
mould flow flied
segment opening degree
spraying cooling
分类号
TG335.9 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
水处理对CSP钢厂表面纵裂的影响和优化
被引量:
1
13
作者
张磊
王桦
矫云祥
机构
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
碳钢薄板厂
纳尔科(中国)环保技术有限公司
出处
《广东化工》
CAS
2014年第18期70-72,共3页
文摘
文章讨论紧凑型热带钢生产工艺(CSP)由于结晶器传热导致的产品质量问题。结晶器均匀传热对于保证高速薄板坯连铸机的最佳性能至关重要,铜板传热速率的差异导致固化坯壳内出现温度梯度,造成表面缺陷。对该CSP钢厂的产品质量问题进行分析后发现,在结晶器的水质参数与产品表面缺陷频率增加之间存在一定联系。在实施了工程学解决方案后,即在采用独特的水处理技术、改进机械设备和实施创新的自动控制后,减少了水侧沉积,改进结晶器传热均匀性并降低表面纵裂缺陷率。
关键词
水侧沉积
传热
紧凑式热带钢工艺
水质
水化学
Keywords
cold face deposits
heat transfer
compact strip process
water quality
water chemistry
分类号
TF777 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
酒钢CSP工艺薄板坯增氮分析
被引量:
1
14
作者
谢健
谯德高
机构
酒钢集团宏兴股份有限公司
碳钢薄板厂
出处
《铸造技术》
CAS
2020年第1期38-41,共4页
文摘
对酒钢CSP工艺采用的转炉+精炼+连铸+热轧生产线薄板坯的增氮原因进行了调查研究。结果表明,原板坯平均氮含量56×10^-4%,超出了控制范围。从转炉终点到精炼出站过程是钢液增氮较大的环节,这期间由于使用的废钢和合金的氮含量较高造成了精炼增氮。连铸过程中间包钢液并未出现与空气接触的现象,浇注过程的增氮主要来自大包下水口与长水口结合处密封不严密而吸入空气造成增氮。通过对废钢用量进行控制,使用氮含量较低的合金,控制精炼工艺及改进大包下水口与长水口结合处的密封能,使板坯的平均氮含量降至46×10^-4%。
关键词
CSP
精炼工艺
保护浇注
钢液
氮含量
Keywords
CSP
refining process
protection cast process
molten steel
nitrogen content
分类号
TF777 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
碳钢冷轧罩式退火炉粘接缺陷种类及原因分析
被引量:
2
15
作者
王瑾
机构
酒泉钢铁集团有限责任公司
碳钢薄板厂
出处
《机械研究与应用》
2010年第6期64-66,共3页
文摘
罩式炉退火的冷轧卷的粘接缺陷是普遍存在的问题,严重影响冷轧钢卷的成材率,粘接缺陷的产生涉及从炼钢到平整的各道工序,主要是从粘接缺陷的表现形貌来分类,分析产生粘接的主要因素,从而提出控制方法。
关键词
罩式炉
退火
粘接
Keywords
hood-type annealing furnace
annealing
stickers
分类号
TF53 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
超低碳钢DQ级冷轧板冷轧工艺研究
被引量:
4
16
作者
罗晓阳
赵小龙
王瑾
机构
酒钢宏兴股份有限公司
碳钢薄板厂
出处
《金属世界》
2015年第4期65-68,共4页
文摘
采用CSP工艺生产超低碳钢DQ级冷轧板,分析了冷轧压下率、退火温度、平整延伸率对带钢组织及力学性能的影响。结果表明,采用76%冷轧压下率、710℃罩式炉退火温度及0.5%平整延伸率,得到的带钢产品力学性能最优,生产成本得到大幅度降低。
关键词
超低碳钢
冷轧板
DQ
压下率
退火温度
冷轧工艺
产品力学性能
罩式炉
延伸率
退火过程
分类号
TG335.5 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
深冷处理对Inconel 617合金组织和力学性能的影响
被引量:
1
17
作者
赵小龙
罗晓阳
俞丽丹
汪彦江
贾智
机构
酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
碳钢薄板厂
兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室
出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2023年第1期7-11,共5页
基金
国家自然科学基金(52265049)
甘肃省杰出青年基金(18JR3RA134)。
文摘
深冷处理方法由于操作简单,价格低廉且对材料性能改善明显目前被广泛应用.采用深冷处理方法对Inconel 617合金进行了不同处理时间和次数条件下的试验.利用扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)、透射电子显微镜(TEM)分析了Inconel 617合金的微观组织结构,采用万能拉力试验机进行了室温下的拉伸试验.结果表明:深冷处理后Inconel 617合金的晶粒尺寸得到了细化.单次深冷处理12、24 h后合金的小角度晶界分数增大,这有助于合金拉伸强度和塑性的提高.但是深冷处理后合金中析出了大量的碳化物,降低了其强度.
关键词
Inconel
617合金
深冷处理
晶界
碳化物
Keywords
Inconel 617 alloy
cryogenic treatment
grain boundaries
carbides
分类号
TG306 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
基于设备保护的薄板坯连铸机摆剪控制程序优化
18
作者
程志军
机构
碳钢薄板厂
出处
《酒钢科技》
2011年第2期331-333,共3页
文摘
由于原有PLC程序中摆剪电机启动和停车的联锁存在严重的设计漏洞,在2009年造成了一起摆剪电机未及时停车导致摆剪变速齿轮箱轴承损坏的严重设备故障。本文从基于设备安全保护的角度对摆剪电机的控制程序联锁条件进行了优化,既满足原设计对安全联锁方面的要求不降低,又能更科学合理的降低突发事故对设备损坏的可能,并已在实际生产中进行了应用,结果表明该程序优化后对避免事故扩大化及保证快节奏生产起到了很好的效果。
关键词
摆剪
程序优化
设备保护
连铸机
PLC
分类号
TF341.6 [冶金工程—冶金机械及自动化]
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职称材料
题名
CSP流程超低碳钢LF-RH双联工艺研究
19
作者
成东全
阮强
李积鹏
杨鑫
马明胜
机构
酒泉钢铁(集团)公司
碳钢薄板厂
出处
《甘肃科技》
2014年第6期49-50,36,共3页
文摘
介绍了CSP流程超低碳钢钢水的冶炼与精炼操作实践。通过对比分析,对不同精炼工艺路线后选择了LFRH双联工艺路线,实现了C、N、Si等元素的稳定控制,提高了钢水的纯净度和可浇性,实现了多炉连浇。
关键词
CSP流程
超低碳钢
LF+RH
可浇性
分类号
TF175 [冶金工程—冶金物理化学]
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职称材料
题名
CSP工艺冷轧微碳钢组织演变研究
20
作者
张梁
赵小龙
机构
酒钢宏兴股份有限公司
碳钢薄板厂
出处
《甘肃冶金》
2014年第4期41-44,共4页
文摘
采用CSP热轧板为原料,设计了两个成分的微碳钢,对其生产加工过程中的热轧样、冷硬样、退火样及平整后的样板进行了金相显微镜和扫描电镜观察,研究了各个加工过程中金相组织变化、晶粒度变化及Fe3C的析出演变规律。结果表明:CSP热轧板组织均由铁素体和不连续链状碳化物组成,冷轧退火后链状碳化物逐渐均匀,并成连续链状分布在晶界上;碳含量对组织晶粒度有一定影响。
关键词
CSP工艺
微碳钢
冷轧板
组织演变
Keywords
CSP process
micro-carbon steel
cold rolled
microstructure evolution
分类号
TG115.21 [金属学及工艺—物理冶金]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
激光测速仪系统在酒钢碳钢薄板厂冷轧机组的应用
纪马力
李绍雨
《甘肃冶金》
2013
1
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职称材料
2
碳钢薄板厂2号120吨转炉提高回收煤气热值的实践
王立强
于寿海
韩建龙
《酒钢科技》
2010
0
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职称材料
3
酒钢碳钢薄板厂热轧冷轧信息传输优化
纪马力
杨国星
张梁
《甘肃冶金》
2015
0
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职称材料
4
碳钢薄板厂钢铁料消耗控制分析与实践
王正军
《酒钢科技》
2019
0
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职称材料
5
酒钢碳钢薄板厂冷轧机组自动打捆机多道打捆技术研究
纪马力
武虎
《甘肃冶金》
2012
0
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职称材料
6
闪光焊机硅钢焊接时影响焊缝稳定性因素分析
张凯
李先群
《酒钢科技》
2024
0
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职称材料
7
无铬耐指纹热镀铝锌钢板黑斑缺陷研究
李积鹏
姚莹
刘小华
李健
孙朝勇
许明文
高士伟
《电镀与精饰》
CAS
北大核心
2024
0
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职称材料
8
热镀铝锌板黑线缺陷原因分析
许明文
孙朝勇
高士伟
李健
刘小华
姚莹
《材料保护》
CAS
CSCD
2024
0
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职称材料
9
酒钢酸镀生产线智能集控中心建设研究
任晓喆
《酒钢科技》
2024
0
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职称材料
10
酒钢120吨转炉余热蒸汽在RH炉的应用和工艺优化
王立强
谢金志
《酒钢科技》
2024
0
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职称材料
11
连铸中间包传热与优化设计
梁国春
《酒钢科技》
2024
0
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职称材料
12
CSP薄板坯镰刀弯成因及控制措施
谯德高
张长顺
王桦
张荣堂
《铸造技术》
CAS
北大核心
2016
1
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职称材料
13
水处理对CSP钢厂表面纵裂的影响和优化
张磊
王桦
矫云祥
《广东化工》
CAS
2014
1
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职称材料
14
酒钢CSP工艺薄板坯增氮分析
谢健
谯德高
《铸造技术》
CAS
2020
1
下载PDF
职称材料
15
碳钢冷轧罩式退火炉粘接缺陷种类及原因分析
王瑾
《机械研究与应用》
2010
2
下载PDF
职称材料
16
超低碳钢DQ级冷轧板冷轧工艺研究
罗晓阳
赵小龙
王瑾
《金属世界》
2015
4
下载PDF
职称材料
17
深冷处理对Inconel 617合金组织和力学性能的影响
赵小龙
罗晓阳
俞丽丹
汪彦江
贾智
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2023
1
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职称材料
18
基于设备保护的薄板坯连铸机摆剪控制程序优化
程志军
《酒钢科技》
2011
0
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职称材料
19
CSP流程超低碳钢LF-RH双联工艺研究
成东全
阮强
李积鹏
杨鑫
马明胜
《甘肃科技》
2014
0
下载PDF
职称材料
20
CSP工艺冷轧微碳钢组织演变研究
张梁
赵小龙
《甘肃冶金》
2014
0
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职称材料
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