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硅热炼镁还原炉的用能分析与节能措施探讨 被引量:26
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作者 夏德宏 郭梁 +4 位作者 张刚 余涛 徐河 黄银善 江运喜 《冶金能源》 北大核心 2005年第3期32-35,共4页
对我国硅热法炼镁还原炉的用能状况进行了计算分析。研究表明:硅热法炼镁还原炉的热利用率和生产率都非常低。制约还原炉热利用率和生产率提高的主要因素包括燃料及燃烧方式、炉型结构、还原罐的密度与排布方式、装出料方式及装置、余... 对我国硅热法炼镁还原炉的用能状况进行了计算分析。研究表明:硅热法炼镁还原炉的热利用率和生产率都非常低。制约还原炉热利用率和生产率提高的主要因素包括燃料及燃烧方式、炉型结构、还原罐的密度与排布方式、装出料方式及装置、余热利用措施等。本文最后还对此提出了一些具体的节能措施。 展开更多
关键词 节能措施 还原炉 用能分析 热法炼镁 热利用率 计算分析 燃烧方式 炉型结构 排布方式 出料方式 余热利用 生产率 还原罐
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锻造ZK60镁合金的搅拌摩擦焊工艺 被引量:7
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作者 侯军才 张秋美 房中学 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2009年第8期36-39,共4页
采用搅拌摩擦焊焊接工艺对4 mm厚的锻造ZK60镁合金板进行了焊接试验,研究了搅拌头轴肩尺寸、旋转速度及焊接速度等对焊缝质量及接头抗拉强度的影响,并得到了较佳焊接工艺参数。结果表明:在其他条件一定时,焊接接头的抗拉强度随搅拌速度... 采用搅拌摩擦焊焊接工艺对4 mm厚的锻造ZK60镁合金板进行了焊接试验,研究了搅拌头轴肩尺寸、旋转速度及焊接速度等对焊缝质量及接头抗拉强度的影响,并得到了较佳焊接工艺参数。结果表明:在其他条件一定时,焊接接头的抗拉强度随搅拌速度的增加而增大,随焊接速度的增加而先增大后减小;当搅拌头轴肩直径为15 mm、旋转速度为1 170 r.min-1,焊接速度为36 mm.min-1时,所得焊缝表面光滑,无裂纹、孔洞、疏松及未焊透等缺陷,接头的抗拉强度最大,为271.2 MPa,约为母材的85%。 展开更多
关键词 镁合金 搅拌摩擦焊 焊接接头
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水煤浆在金属镁还原炉上的应用
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作者 夏德宏 郭梁 +2 位作者 张刚 徐河 黄银善 《轻金属》 CSCD 北大核心 2006年第4期36-40,共5页
金属镁还原炉首次采用水煤浆系统技术,成功地进行了工业应用试验,研发了适合燃用水煤浆的镁还原炉炉型。试验结果表明:燃用水煤浆完全可以满足金属镁还原的工艺要求,并且还能大幅度提高生产率,显著降低单位产品能耗。该系统技术的推广... 金属镁还原炉首次采用水煤浆系统技术,成功地进行了工业应用试验,研发了适合燃用水煤浆的镁还原炉炉型。试验结果表明:燃用水煤浆完全可以满足金属镁还原的工艺要求,并且还能大幅度提高生产率,显著降低单位产品能耗。该系统技术的推广应用对金属镁生产企业具有良好的经济效益和环保效益。 展开更多
关键词 水煤浆 金属镁还原炉 燃烧 节能
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海洋平台用大吨位高电位铸造镁阳极的制备工艺 被引量:10
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作者 房中学 侯军才 张秋美 《特种铸造及有色合金》 CAS CSCD 北大核心 2009年第10期947-949,共3页
针对海洋平台用大吨位高电位镁阳极熔铸过程中容易产生氧化和熔剂夹杂、缩孔、冷隔等缺陷、电化学性能不合格率高、成本高、效率低等问题,采用"粗镁直接炼制镁阳极"工艺、分层加热净化技术以及低压转注移液和漏斗控制浇注速... 针对海洋平台用大吨位高电位镁阳极熔铸过程中容易产生氧化和熔剂夹杂、缩孔、冷隔等缺陷、电化学性能不合格率高、成本高、效率低等问题,采用"粗镁直接炼制镁阳极"工艺、分层加热净化技术以及低压转注移液和漏斗控制浇注速度的方式,并合理的设计了浇注系统和模具结构,阳极无铸造缺陷,电化学性能符合ASTM标准,性能稳定。 展开更多
关键词 铸造镁阳极 熔体净化 低压转注 大吨位镁阳极
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铸造和挤压镁合金牺牲阳极的应用进展 被引量:5
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作者 赵彦宾 房中学 《全面腐蚀控制》 2010年第1期29-34,共6页
镁合金牺牲阳极是适用于对在土壤、淡水及海水等介质中工作的金属(主要是钢质)设施进行阴极保护用的一种特殊的电化学功能材料,其用途越来越广泛。本文介绍了铸造和挤压镁合金牺牲阳极材料的一些基本特点、新的镁阳极产品类型,并对镁阳... 镁合金牺牲阳极是适用于对在土壤、淡水及海水等介质中工作的金属(主要是钢质)设施进行阴极保护用的一种特殊的电化学功能材料,其用途越来越广泛。本文介绍了铸造和挤压镁合金牺牲阳极材料的一些基本特点、新的镁阳极产品类型,并对镁阳极制造与应用中的一些最新进展情况作了探讨。 展开更多
关键词 镁合金牺牲阳极 腐蚀控制 应用进展
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块状高电位Mg-Mn牺牲阳极熔铸工艺研究 被引量:5
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作者 侯军才 张秋美 房中学 《铸造技术》 CAS 北大核心 2009年第6期756-759,共4页
进行了熔融粗镁直接熔炼高电位镁阳极短流程工艺、分层加热净化镁熔体技术、低压转注技术熔铸高电位Mg-Mn阳极的可行性试验。结果表明,新工艺获得成功,新工艺相对以精镁为原材料合金化人工浇注的普通工艺阳极具有能耗少、低成本、效率... 进行了熔融粗镁直接熔炼高电位镁阳极短流程工艺、分层加热净化镁熔体技术、低压转注技术熔铸高电位Mg-Mn阳极的可行性试验。结果表明,新工艺获得成功,新工艺相对以精镁为原材料合金化人工浇注的普通工艺阳极具有能耗少、低成本、效率高的特点。扫描电镜照片和能谱分析表明,新工艺阳极组织中没有氧化夹杂和熔剂夹杂,而普通工艺制备的高电位Mg-Mn阳极组织中有少量这些夹杂。纯净的组织使新工艺生产的阳极电流效率平均比普通工艺阳极提高13.2%,开路电位提高2.3%。 展开更多
关键词 块状Mg-Mn阳极 高电位 分层加热技术 低压转注
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