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重型变速器壳体消失模铸件的质量控制
1
作者 刘艳茹 张玉松 《铸造设备与工艺》 2024年第3期69-72,共4页
为降低变速器壳体夹杂、夹渣和渗铁缺陷,根据消失模铸造原理和变速器壳体结构特性,对缺陷产生的原因进行分析,通过模型烘干时间优化、自动涂胶机的应用、选取合理浇注温度、优化铸件结构、陶瓷过滤网的使用和采用数字化过程控制等措施,... 为降低变速器壳体夹杂、夹渣和渗铁缺陷,根据消失模铸造原理和变速器壳体结构特性,对缺陷产生的原因进行分析,通过模型烘干时间优化、自动涂胶机的应用、选取合理浇注温度、优化铸件结构、陶瓷过滤网的使用和采用数字化过程控制等措施,可将变速器壳体综合废品率控制在4%以内。 展开更多
关键词 消失模铸造 夹杂 夹渣 渗铁
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消失模铸造变速器壳体性能改善的生产实践 被引量:1
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作者 张玉松 《铸造设备与工艺》 2019年第2期45-46,54,共3页
采用消失模铸造工艺铸造结构复杂的重型变速箱壳体,在生产过程中发现铸件存在石墨长度超标、硬度偏低现象,通过工艺试验进行改善方法的查找,最终验证加入质量分数0.1%的Sn元素可使石墨长度和硬度得以有效改善,达到改善铸件综合性能的目的。
关键词 消失模铸造 石墨长度 硬度 孕育处理
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减速机壳体消失模铸造的质量控制
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作者 张玉松 《铸造技术》 CAS 2019年第5期489-491,共3页
为降低减速机壳体重皮、渗铁和夹杂缺陷,根据消失模铸造原理和减速机壳体结构特点,对缺陷产生的原因进行分析。结果表明,通过选取合理的浇冒口形式、优化补涂抹砂方式和选取合理熟化时间及浇注温度等措施,可将减速机壳体综合废品率控制... 为降低减速机壳体重皮、渗铁和夹杂缺陷,根据消失模铸造原理和减速机壳体结构特点,对缺陷产生的原因进行分析。结果表明,通过选取合理的浇冒口形式、优化补涂抹砂方式和选取合理熟化时间及浇注温度等措施,可将减速机壳体综合废品率控制在7%以内。通过局部结构优化、优化保压工艺,可有效解决减速机壳体漏气问题。 展开更多
关键词 消失模铸造 重皮 渗铁 夹杂
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振实及加砂系统在消失模铸造生产线上的应用
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作者 王新智 庞创院 《铸造设备与工艺》 2011年第2期23-25,共3页
文章着重介绍了美国GK公司和Vulcan公司的振实及加砂系统的基本组成、工作原理、技术参数及特点,并对这两种设备在消失模生产中的使用情况进行了总结。
关键词 振实台 雨淋加砂器 振动配方
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压铸件起皮缺陷产生原因及防止对策
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作者 王飞 刘德旺 《金属加工(热加工)》 2023年第9期115-117,共3页
通过压铸件起皮缺陷形成机理分析,提出应对措施,并在生产实践中验证,得出控制铸件起皮的优化方法,从而获得美观、符合标准要求的铸件表面。
关键词 压铸工艺 起皮缺陷 模具结构 对策
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浅析压铸离合器壳体气孔缺陷防止
6
作者 王飞 樊小龙 何哲 《金属加工(热加工)》 2023年第10期123-126,共4页
通过对某离合器壳体压铸件缺陷分析,借助质量工具,确定该产品气孔缺陷位置及产生的原因,并依据有关压铸理论及充填模拟分析技术,优化铸件排气排溢系统,防止气孔缺陷。结果表明:运用充填模拟技术,合理布置排溢系统及参数研究,可以有效地... 通过对某离合器壳体压铸件缺陷分析,借助质量工具,确定该产品气孔缺陷位置及产生的原因,并依据有关压铸理论及充填模拟分析技术,优化铸件排气排溢系统,防止气孔缺陷。结果表明:运用充填模拟技术,合理布置排溢系统及参数研究,可以有效地解决压铸件气孔缺陷。 展开更多
关键词 压铸 壳体 气孔缺陷 工艺参数
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浇注温度对消失模铝合金铸件缺陷的影响 被引量:3
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作者 王新智 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期206-209,共4页
简述了消失模铝合金铸件碳夹杂冷隔缺陷形成的机理,以变速箱壳体铸件为例,对在不同浇注温度条件下的碳夹杂冷隔缺陷进行分析,表明高温有利于减少碳夹杂冷隔缺陷的数量及面积。
关键词 消失模铸造 铝合金铸件 浇注温度 碳痕迹 碳夹杂冷隔缺陷
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基于压力变送器的压铸机锁模力显示改造 被引量:1
8
作者 宁耀刚 《铸造设备与工艺》 2018年第4期6-9,共4页
以最常见三模板冷式卧室压铸机为例,锁模时压铸机依靠拉伸4根锁模哥林柱,直至曲肘伸直达到最大锁模力。每一模次压铸循环中,压铸机开合模各一次,哥林柱被拉伸2次。锁模力的大小是通过特殊的检测装置,检测4根哥林柱开锁模过程中的形变量... 以最常见三模板冷式卧室压铸机为例,锁模时压铸机依靠拉伸4根锁模哥林柱,直至曲肘伸直达到最大锁模力。每一模次压铸循环中,压铸机开合模各一次,哥林柱被拉伸2次。锁模力的大小是通过特殊的检测装置,检测4根哥林柱开锁模过程中的形变量,转化成一定的模拟量输出,最后将输出按比例换算的拉伸力通过显示器读取,以显示锁模力的大小,是相对较准确的一种衡量锁模力变化的生产指导方式。可实际生产中,往往因机器配置低,或者原配检测装置性能不稳定的原因,使所测锁模力不稳定。本文提供了一种以检测锁模油缸后腔压力的方式,通过变送器装置转化为模拟量输入给压铸机PLC系统,达到较为准确的显示锁模力大小的效果,从而有效指导生产。 展开更多
关键词 冷式卧式压铸机 哥林柱 变送器 锁模油缸 PLC
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汽车离合器壳体压铸工艺优化及冷隔缺陷控制 被引量:1
9
作者 王飞 郭兆坤 陈朝辉 《金属加工(热加工)》 2017年第19期12-13,共2页
冷隔是压铸生产中的常见缺陷,严重影响产品的力学性能,故而从工艺上改善产品冷隔缺陷意义重大。以我公司的15410-YDC压铸离合器壳体为例,通过改善模具温度场、高速区间和高速速度,消除了冷隔缺陷,为类似产品压铸质量提升提供借鉴。
关键词 冷隔 温度场 高速区间 高速速度
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关于铝合金集中熔炉的节能改善 被引量:1
10
作者 宁耀刚 《铸造设备与工艺》 2018年第2期17-18,43,共3页
为了降低铝合金集中熔化炉非连续投料生产时的能源消耗和浪费,通过增加炉体排烟自动控制挡板阀的方式,并配合熔化程序的改善,以及增加独立助燃风机,最终实现非连续投料生产,燃气及电能消耗明显下降,达到预期效果。
关键词 熔化炉 非连续生产 自动控制 程序
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变速器后盖消失模铸件的变形缺陷控制 被引量:1
11
作者 刘艳茹 《铸造设备与工艺》 2018年第2期39-41,共3页
根据消失模铸造原理和后盖结构特性,通过选取合理的浇注系统形式、改进熟化方式、优化振动参数、加强过程控制等方法,解决了后盖铸件变形缺陷,提高了铸件质量。
关键词 消失模铸造 变形 浇注系统
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离合器壳体消失模铸件的质量控制
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作者 刘艳茹 张玉松 《铸造技术》 CAS 2018年第5期1036-1038,共3页
为降低离合器壳体变形和皱皮缺陷,根据消失模铸造原理和离合器壳体结构特性,对变形和皱皮缺陷产生的原因进行了分析。结果表明,通过合理的浇注系统设计,将防变形筋呈三角形粘于止口口面,变形废品可得到较好控制;选取倾斜造型和浇注,可... 为降低离合器壳体变形和皱皮缺陷,根据消失模铸造原理和离合器壳体结构特性,对变形和皱皮缺陷产生的原因进行了分析。结果表明,通过合理的浇注系统设计,将防变形筋呈三角形粘于止口口面,变形废品可得到较好控制;选取倾斜造型和浇注,可有效解决内腔皱皮缺陷。最终离合器壳体消失模铸件变形和皱皮缺陷废品率控制在1%以内。 展开更多
关键词 消失模铸造 变形 皱皮
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大型薄壁压铸件壁厚的控制研究
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作者 王飞 郝鹏磊 《金属加工(热加工)》 2017年第17期58-59,共2页
大型薄壁压铸件质量控制较难,特别是对壁厚有特殊要求的铸件,需通过一系列措施来保证铸件壁厚合格。以我公司的15180-0401DC压铸电池壳为例,通过改善模具温度场和铸造压力,将铸件壁厚控制在要求范围。
关键词 薄壁件 温度场 比压 控制
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大型压铸机与压铸模具匹配的研究
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作者 郝鹏磊 葛赛赛 王飞 《金属加工(热加工)》 2018年第8期73-74,共2页
主要浅析当产能急剧上升而超出公司设定产能时,在不添置新设备的情况下,将现有大型压铸机改为可以匹配小模具,提供一种有效解决方案,并且对更改后使用效果、产能提升等方面进行分析。
关键词 过渡装置 压铸机 产能 开动率
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