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Process for improving the ladle free- opening rate for high aluminum steel in continuous casting 被引量:3
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作者 LIU Junzhan ZHOU Tongjun LUO Hui 《Baosteel Technical Research》 CAS 2015年第1期42-45,共4页
Steel 20Mn23AlV is a type of high aluminum steel with a very low ladle free-opening rate. The aluminum composition of 20Mn23AlV ranges from 1.6% to 2.45% ,which is significantly higher than other types of steel. Accor... Steel 20Mn23AlV is a type of high aluminum steel with a very low ladle free-opening rate. The aluminum composition of 20Mn23AlV ranges from 1.6% to 2.45% ,which is significantly higher than other types of steel. According to the real condition of 40 t ladle in steel-making plant of Baosteel Special Steel Company, previous works show that the key factors affecting the ladle free-opening rate of high aluminum steel in continuous casting are:sand material, accessories baking, ladle nozzle cleaning, the process and amount of adding sand, and the rate of argon stirring during refining. Therefore, improving the ladle filler sand quality, baking all of the raw materials, controlling the addition of ladle filler sand, cleaning the ladle nozzle, and optimizing argon stirring during the refining process can resolve the problem of a low ladle free-opening rate of high aluminum steel caused by the long ladle time of liquid steel. 展开更多
关键词 continuous casting high aluminum steel LADLE free - opening rate
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Investigation of longitudinal surface cracks in a continuous casting slab of high-carbon steel
2
作者 GUO Liangliang XU Zhengqi +1 位作者 SHI Jianbin HUANG Zongze 《Baosteel Technical Research》 CAS 2014年第2期19-25,共7页
Based on a series of related investigations, a mechanism for the formation of longitudinal surface cracks on a continuous casting slab of high-carbon steel was investigated. High-temperature tensile tests performed on... Based on a series of related investigations, a mechanism for the formation of longitudinal surface cracks on a continuous casting slab of high-carbon steel was investigated. High-temperature tensile tests performed on slab samples,metallographic and scanning electron microscopy studies, as well as heat flux and shell thickness in continuous casting predicted on the basis of a mathematical model were conducted. The results showed that high- carbon steel exhibited a much lower liquidus temperature and a wider brittle temperature range immediately after solidification compared with those of low-carbon steel. Concentrations of elements K and Na, which are contained in the mold fluxes, were not observed in the cracks during this study. The calculated results showed that the heat flux and the shell thickness were uneven along the mold width and that the shell was thinner and close to the center line of the slab surface. The longitudinal cracks were observed in situ using confocal laser scanning microscopy, to first occur close to the solidification front,where the ductility was extremely low;in addition ,the shell growth was slower than in other regions, which led to a thinner shell and depressed shrinkage owing to a lack of lubrication by the mold fluxes below the meniscus. Furthermore, the pouring temperature of high-carbon steel is - 100 ~C lower than that of low-carbon steel,so the formation of a stable liquid flux near the meniscus within a short time at the beginning of casting is difficult. The amounts of liquid slag film and crystalline slag film were insufficient to provide adequate lubrication between the shell and the mold, which resulted in greater friction force that induced or aggravated cracks. Therefore, the homogeneity of mold fluxes and initial solidification in the mold should be improved to reduce the concentration of slab surface defects. 展开更多
关键词 longitudinal cracks high-carbon steel continuous casting
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TC17钛合金整体叶盘叶片缺陷形成原因分析及检验方法
3
作者 刘丽玉 高翔宇 +1 位作者 刘荣 孟庆通 《热加工工艺》 北大核心 2024年第3期145-149,共5页
对TC17钛合金整体叶盘叶片低倍缺陷进行了形貌观察,对微区成分、金相组织以及硬度进行了分析,并对缺陷的来源以及其对基体产生的影响进行了研究。结果表明:整体叶盘叶片的低倍腐蚀缺陷为非正常的组织缺陷。这类组织缺陷的产生是由于钛... 对TC17钛合金整体叶盘叶片低倍缺陷进行了形貌观察,对微区成分、金相组织以及硬度进行了分析,并对缺陷的来源以及其对基体产生的影响进行了研究。结果表明:整体叶盘叶片的低倍腐蚀缺陷为非正常的组织缺陷。这类组织缺陷的产生是由于钛合金叶盘在铸锭生产过程中,误用YG8刀头对铸锭进行平头,出现粘刀现象导致钨钢刀头嵌入铸锭头部平头处,引入W合金夹杂。W合金夹杂的存在导致缺陷区组织出现细晶以及隐针马氏体等异常组织,硬度急剧升高,同时与基体产生相当大的组织过渡区。由于此类W合金夹杂以颗粒状或几十微米的团聚状存在,并沿锻造流线弥散分布,无法通过X射线和超声等无损检测方法将夹杂缺陷检出,可通过常规钛合金低倍腐蚀或金相法检验。 展开更多
关键词 TC17钛合金 腐蚀 硬质夹杂 组织 影响层
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Research on the properties and microstructures of 27Cr-7Ni-4Mo super duplex stainless steel
4
作者 PENG Shidan LIU Xiaorong ZHOU Candong 《Baosteel Technical Research》 CAS 2016年第3期35-41,共7页
In this study, metallographic analysis and nanoindentation characterization were used to analyze the properties and microstructures of as-cast nitrogen alloyed 27Cr-7Ni-4Mo super duplex stainless steel (super-DSS). ... In this study, metallographic analysis and nanoindentation characterization were used to analyze the properties and microstructures of as-cast nitrogen alloyed 27Cr-7Ni-4Mo super duplex stainless steel (super-DSS). The as-cast microstructure of the super-DSS was characterized by its ferrite and island-like austenite phases. During the solution annealing process, the austenite volume percentage of the steel decreased gradually with increased annealing temperature. As a main element, the chromium content in the ferritic and austenitic phases elevated slightly at first then decreased with increased annealing temperature. The chromium partition coefficient in the steel varied by around 1.0. The contents of nickel, another main alloy element, also increased in the ferritic and austenitic phases with increased annealing temperature, as did the nickel partition coefficient in the steel, which tended to be close to 1.0. The nanoindentation characterization results indicate that the hardness of the austenite phase is slightly greater than that of the ferrite phase. They were similar to each other within a certain temperature range from 1 050 ℃ to 1 100℃. This temperature range was consistent with the temperature range in which the content ratio of the two phases was close to 1: 1. We found the Young' s modulus of the ferrite phase to be greater than that of the austenite phase. With increased annealing temperature, the Young' s modulus of the ferrite phase decreased while that of the austenite phase remained almost unchanged. 展开更多
关键词 super duplex stainless steel nanoindentation characterization metallographic analysis
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700℃先进超超临界机组末级过热器用新型镍铁基高温合金的组织与性能 被引量:10
5
作者 袁勇 党莹樱 +10 位作者 杨珍 张鹏 尹宏飞 黄锦阳 周永莉 严靖博 鲁金涛 谷月峰 赵海平 王婷婷 徐松乾 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期44-50,共7页
研究了700℃先进超超临界(A-USC)机组末级过热器用新型镍铁基HT700T高温合金的组织和性能。结果表明:HT700T合金为析出强化型合金,在750℃的组织稳定性较好;合金在750℃时的屈服强度为598 MPa,且热暴露3000 h后其屈服强度仍约为400 MPa... 研究了700℃先进超超临界(A-USC)机组末级过热器用新型镍铁基HT700T高温合金的组织和性能。结果表明:HT700T合金为析出强化型合金,在750℃的组织稳定性较好;合金在750℃时的屈服强度为598 MPa,且热暴露3000 h后其屈服强度仍约为400 MPa;合金在750℃/105h的持久强度为103 MPa;在750℃热暴露104h后,室温冲击功为50 J·cm-2,较热暴露前的略有下降;合金的750℃抗蒸汽氧化性能达到完全抗氧化级,在750℃/2×105h模拟烟灰/烟气条件下的金属腐蚀深度约为0.2 mm;HT700T合金的综合性能基本满足700℃A-USC机组末级过热器的服役性能要求,其工业试制锅炉管已在试验平台上正常运行超过15000 h。 展开更多
关键词 700℃先进超超临界机组 镍铁基高温合金 力学性能 抗蒸汽氧化性能 耐烟气腐蚀性能
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等温挤压变形量对TiB+TiC增强钛基复合材料组织和室温力学性能的影响 被引量:5
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作者 计波 黄光法 毛建伟 《钛工业进展》 CAS 北大核心 2018年第3期16-21,共6页
塑性变形在提高原位自生非连续增强钛基复合材料(DRTMCs)强度的同时可改善塑性,但高的屈强比使其变形工艺非常敏感,压缩了适合变形的工艺区间,加大了变形加工难度。为此,提出了钛基复合材料(TMCs)等温挤压方法并成功制备出强塑性匹配较... 塑性变形在提高原位自生非连续增强钛基复合材料(DRTMCs)强度的同时可改善塑性,但高的屈强比使其变形工艺非常敏感,压缩了适合变形的工艺区间,加大了变形加工难度。为此,提出了钛基复合材料(TMCs)等温挤压方法并成功制备出强塑性匹配较好的颗粒增强TMCs,研究了挤压变形量对其微观组织演化及综合性能变化规律的影响。结果表明,挤压过程中增强体TiB晶须和TiC颗粒断裂并实现二次分布,使TMCs中增强体分布得到合理有效控制,当挤压比从7增大到10时,TiB晶须长径比明显减小,但随后趋于稳定。随着变形量增加,α相内发生连续动态再结晶,形成与片层厚度相当的沿着原始片层呈竹节排布的细小等轴晶粒。从力学性能测试结果可知,在温度较低的两相区(985℃)进行等温热挤压变形,DRTMCs强度可达1 111 MPa,延伸率为15.7%,实现了较好的强塑性匹配。 展开更多
关键词 钛基复合材料 等温挤压 显微组织 力学性能
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热处理对TC10钛合金冲击性能的影响 被引量:3
7
作者 秦桂红 严彪 计波 《宝钢技术》 CAS 2018年第3期69-72,共4页
对TC10钛合金用不同固溶温度进行热处理,测试其冲击性能,并观察组织变化和断口形貌,研究了固溶温度对TC10钛合金冲击性能的影响。结果表明,随着固溶温度的提高,初生α相逐渐减少,当温度达到950℃后初生α相全部转化为β相,从断口形貌看... 对TC10钛合金用不同固溶温度进行热处理,测试其冲击性能,并观察组织变化和断口形貌,研究了固溶温度对TC10钛合金冲击性能的影响。结果表明,随着固溶温度的提高,初生α相逐渐减少,当温度达到950℃后初生α相全部转化为β相,从断口形貌看,试样由韧性断裂转变为脆性断裂,冲击性能随热处理温度的提高先升高再降低,中间出现一段稳定的最高值。 展开更多
关键词 TC10钛合金 热处理 冲击性能
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40 t钢包底吹氩过程流热耦合的数值模拟 被引量:4
8
作者 江成斌 《上海金属》 CAS 北大核心 2018年第4期99-104,共6页
根据宝钢40 t钢包底吹氩过程的现场资料,建立了钢包底吹氩过程钢水流热耦合的多相数值模型。并计算了吹氩量对钢水流场及温度场的影响。结果表明,钢包底吹氩过程主要影响的区域位于钢包上半部,并随着吹氩量的增加,影响区域扩大。钢包内... 根据宝钢40 t钢包底吹氩过程的现场资料,建立了钢包底吹氩过程钢水流热耦合的多相数值模型。并计算了吹氩量对钢水流场及温度场的影响。结果表明,钢包底吹氩过程主要影响的区域位于钢包上半部,并随着吹氩量的增加,影响区域扩大。钢包内钢液流动速度为0.02~0.04 m/s的区域所占比例最大,并随吹氩量的增加比例不断增大。钢包底部的死区比例随吹氩量的增加而减小。钢包底吹氩过程中钢包内的钢液主要通过顶部散热,钢液顶部会出现明显的温降,随着吹氩量的增加,钢液顶部温降更加显著。 展开更多
关键词 钢包 数值模拟 流热耦合 底吹氩
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模铸钢锭用发热剂的研究与应用 被引量:1
9
作者 周同军 宋健 《宝钢技术》 CAS 2016年第6期69-73,共5页
模铸钢锭由表面向中心、由下向上凝固,为防止钢锭产生缩孔等冶金缺陷,均在钢锭冒口部位添加合适的保温材料,以提升钢液凝固后期的补缩效果。在对进口、HB、DA-F三类发热剂及碳化稻壳进行钢锭冒口保温试验对比及研究中发现,相同条件下等... 模铸钢锭由表面向中心、由下向上凝固,为防止钢锭产生缩孔等冶金缺陷,均在钢锭冒口部位添加合适的保温材料,以提升钢液凝固后期的补缩效果。在对进口、HB、DA-F三类发热剂及碳化稻壳进行钢锭冒口保温试验对比及研究中发现,相同条件下等量使用三种发热剂时,根据发热剂燃烧温度,DA-F属于快热型发热剂,进口、HB属于慢热型发热剂;根据钢锭成材率情况,三种发热剂的使用效果由强到弱依次为进口、DA-F、HB,但考虑到生产实际中的性价比,效益由大到小为DA-F、进口、HB,因此甄选DA-F作为生产用主要发热剂。生产实践表明,使用DA-F发热剂后,钢锭冒口部位收缩平整,钢锭冒口缩孔发生率明显降低,有效提高了钢锭成材率。 展开更多
关键词 钢锭 发热剂 缩孔 冒口
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40 t钢包双透气砖底搅拌物理模拟研究与应用 被引量:3
10
作者 周同军 《宝钢技术》 CAS 2018年第1期28-33,共6页
以40 t双透气砖钢包为原型,基于相似原理建立模型与原型尺寸比为1∶2的钢包底吹氩物理模拟系统,研究吹气流量、双透气砖位置对钢包混匀时间的影响规律,以便提升钢包搅拌效率。研究表明,双透气砖最佳吹气位置为0.70R-0.70R(R为钢包半径)... 以40 t双透气砖钢包为原型,基于相似原理建立模型与原型尺寸比为1∶2的钢包底吹氩物理模拟系统,研究吹气流量、双透气砖位置对钢包混匀时间的影响规律,以便提升钢包搅拌效率。研究表明,双透气砖最佳吹气位置为0.70R-0.70R(R为钢包半径),当双透气砖支路吹气流量相等时,钢包混匀时间随双透气砖与包底中心距离的增加而缩短,随吹气流量的增大而逐渐减少;当模型吹气量超过56 L/min(原型吹气量达到112 L/min)后,混匀时间随吹气量的增加并未减少,反而有所增加;当吹气总流量相等但双透气砖支路流量不同时,支路流量比为1∶3的混匀时间比支路流量比为1∶1的混匀时间长。工业试验表明,通过优化脱氧制度、改进底搅拌工艺以及采用氩气保护浇注等技术,可降低轴承钢氧含量,其中轴承钢氧的质量分数为7×10^(-4)%以下炉数占比达60%以上,氧的质量分数10×10^(-4)%以下炉数占比达100%,提升了夹杂物控制水平和产品品质。 展开更多
关键词 物理模拟 钢包 混匀时间 氧含量
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镍基耐蚀合金钢冷轧起皮缺陷分析及控制 被引量:4
11
作者 刘军占 《宝钢技术》 CAS 2017年第4期15-18,25,共5页
分析研究镍基耐蚀合金冷轧表面起皮缺陷,发现变形能力较差的夹杂和少量保护渣是引起冷轧表面起皮缺陷的重要原因。对采用EAF-AOD-LF-CC工艺路线生产镍基耐蚀合金炼钢连铸过程夹杂物的成分组成和形貌、尺寸变化进行了分析,结果表明,镍基... 分析研究镍基耐蚀合金冷轧表面起皮缺陷,发现变形能力较差的夹杂和少量保护渣是引起冷轧表面起皮缺陷的重要原因。对采用EAF-AOD-LF-CC工艺路线生产镍基耐蚀合金炼钢连铸过程夹杂物的成分组成和形貌、尺寸变化进行了分析,结果表明,镍基耐蚀合金主要形成呈不规则形状的铝复合夹杂物,其变形能力较差。随着LF精炼和连铸的进行,镍基耐蚀合金夹杂物的平均直径呈逐渐减小的趋势,气体含量呈下降趋势,连铸坯夹杂物的平均直径为18μm左右。采用复合脱氧工艺与延长弱搅拌时间,有利于改善镍基耐蚀合金冷轧缺陷,实施后改善效果显著。 展开更多
关键词 镍基耐蚀合金 夹杂物 起皮缺陷
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基于干式机械泵的SW718H脱氢工艺技术研究 被引量:3
12
作者 江成斌 罗坤鹏 《宝钢技术》 CAS 2016年第4期67-71,共5页
为给SW718H钢真空脱氢处理提供一定依据,对在干式机械泵真空脱气炉(VD炉)中生产SW718H钢的真空脱氢工艺技术进行了研究。叙述了真空脱氢的动力学控制因素,对VD炉的SW718H钢真空脱氢生产实践进行分析,发现干式机械泵VD炉真空脱氢主要集... 为给SW718H钢真空脱氢处理提供一定依据,对在干式机械泵真空脱气炉(VD炉)中生产SW718H钢的真空脱氢工艺技术进行了研究。叙述了真空脱氢的动力学控制因素,对VD炉的SW718H钢真空脱氢生产实践进行分析,发现干式机械泵VD炉真空脱氢主要集中在钢液近表面反应区域(渣眼)。总结了在干式机械泵VD炉处理中真空度66.7 Pa以下和近表面反应面积控制在0.277 m^2以上时,某一终点氢含量的氩气量和脱氢时间的理论计算公式,可为生产提供指导依据。结果表明,采用干式机械泵VD炉精确控制脱氢时间、真空度可以使SW718H钢真空脱气后的氢含量达到1.0×10^(-4)%以下。 展开更多
关键词 干式机械泵 真空 脱氢
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40t钢包单透气砖底搅拌流场研究 被引量:1
13
作者 周同军 刘军占 罗辉 《河南冶金》 2016年第5期6-10,38,共6页
通过计算机数值模拟与水模拟实验模拟钢包底搅拌情况,研究单吹氩钢包的不同吹气流量、不同吹气位置(0R、0.56R、0.62R、0.67R)与钢包混匀时间、渣眼的相互关系,以达到提升氩气搅拌效率的目的。研究表明,钢包混匀时间随透气砖偏心距的增... 通过计算机数值模拟与水模拟实验模拟钢包底搅拌情况,研究单吹氩钢包的不同吹气流量、不同吹气位置(0R、0.56R、0.62R、0.67R)与钢包混匀时间、渣眼的相互关系,以达到提升氩气搅拌效率的目的。研究表明,钢包混匀时间随透气砖偏心距的增加而减小,当透气砖位于0.62R^0.67R时,搅拌效果最优;当氩气流量由70 L/h增加至130 L/h时,混匀时间随吹气量的增加而明显减小,当流量超过130 L/h时搅拌效果趋于平稳,对混匀时间影响不大;渣眼面积随偏心距的增加而增大,在喷嘴位置靠近壁面时较大;壁面剪切力随偏心距的增加逐渐向靠近喷嘴一侧壁面的上方集中(即对壁面冲刷最严重的位置),平均壁面剪切力随偏心距的增加呈指数形式增大。 展开更多
关键词 数值模拟 钢包 渣眼 混匀时间
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一种连杆用非调质钢的连续冷却转变 被引量:3
14
作者 纪仁峰 刘年富 钟芳华 《热处理技术与装备》 2019年第1期46-49,共4页
通过Gleeble-3800热模拟机研究了一种连杆用中碳非调质钢的连续冷却转变组织变化规律,分析了冷却速度对转变组织和显微硬度的影响。结果表明,当冷却速度小于0.1℃/s时,组织为铁素体-珠光体;当冷却速度大于0.5℃/s时,开始发生贝氏体转变,... 通过Gleeble-3800热模拟机研究了一种连杆用中碳非调质钢的连续冷却转变组织变化规律,分析了冷却速度对转变组织和显微硬度的影响。结果表明,当冷却速度小于0.1℃/s时,组织为铁素体-珠光体;当冷却速度大于0.5℃/s时,开始发生贝氏体转变,在0.5~0.8℃/s冷速范围内,组织为铁素体-珠光体+贝氏体;当冷却速度大于1℃/s时开始发生马氏体转变,随着冷却速度的增加,贝氏体、马氏体含量逐渐增加,当冷却速度大于8℃/s时,组织全部为马氏体。实验钢的显微硬度随着冷却速度的提高而增加。 展开更多
关键词 连杆 非调质钢 连续冷却转变 显微组织
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孔型参数对热连轧优特圆钢质量影响的数值分析
15
作者 周家林 刘惠龙 +3 位作者 彭世丹 李铖 王浩 潘成刚 《上海金属》 CAS 2022年第6期92-100,107,共10页
利用有限元软件对孔型改进前后直径16 mm的40Cr圆钢热连轧工艺进行了数值模拟分析,并通过工业轧制试验进行了验证。结果表明:模拟轧件表面特征点温度及关键道次轧件尺寸与实测值吻合良好;随着轧制的进行,椭圆轧件高宽比及圆轧件直径减小... 利用有限元软件对孔型改进前后直径16 mm的40Cr圆钢热连轧工艺进行了数值模拟分析,并通过工业轧制试验进行了验证。结果表明:模拟轧件表面特征点温度及关键道次轧件尺寸与实测值吻合良好;随着轧制的进行,椭圆轧件高宽比及圆轧件直径减小,轧件在圆-椭圆孔型中的宽展系数增大;原有孔型部分道次存在欠充满或过充满缺陷,导致道次间轧件堆拉率较大,圆轧件料形及直径偏差较大;孔型改进后道次间轧件堆拉率减小,圆轧件料形及直径偏差明显改善,有效地提高了产品精度。在此基础上,修正了导卫内腔尺寸及活套调节器控制参数,优特圆钢表面划伤缺陷得到有效控制。 展开更多
关键词 优特圆钢 孔型参数 表面划伤 控制措施 有限元模拟
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抛丸除锈设备在线材表面清理中的应用 被引量:3
16
作者 许武 关立 顾润 《金属制品》 2018年第3期30-33,共4页
采用传统化学酸洗工艺处理线材,环保运营成本高,作为替代的抛丸表面清理工艺近年来得到快速的发展和应用。介绍抛丸除锈设备工作原理、方式、结构及特点,并对常用单线抛丸设备的结构、工艺参数和处理后线材表面质量进行分析。以7.0 mm... 采用传统化学酸洗工艺处理线材,环保运营成本高,作为替代的抛丸表面清理工艺近年来得到快速的发展和应用。介绍抛丸除锈设备工作原理、方式、结构及特点,并对常用单线抛丸设备的结构、工艺参数和处理后线材表面质量进行分析。以7.0 mm SUM24L快削钢为例,经单线抛丸的线材表面均匀一致,粗糙度Ra14.10,氧化物的残留为A Sa2.5~3,符合线材产品拉拔加工要求。抛丸工艺技术为线材生产线实现在线探伤、热处理、连续拉拔等全工序、全流程连续生产线的整合创造了条件。 展开更多
关键词 抛丸 酸洗 快削钢 节能环保 粗糙度
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60 MN卧式钢管热挤压机液压系统的优化 被引量:1
17
作者 许武 徐海林 李军 《重型机械》 2018年第3期80-85,共6页
针对某钢管生产企业热挤压生产线主机设备液压系统实际运行中出现的油液污染严重、供液主泵损坏、系统振动极大而造成油管爆裂、泄漏等问题,对液压系统进行了优化。主供液泵组运行模式改为待挤压时,蓄能器站液压油压力在PLC程序控制下,... 针对某钢管生产企业热挤压生产线主机设备液压系统实际运行中出现的油液污染严重、供液主泵损坏、系统振动极大而造成油管爆裂、泄漏等问题,对液压系统进行了优化。主供液泵组运行模式改为待挤压时,蓄能器站液压油压力在PLC程序控制下,由始终保持32 MPa改为30.5~32 MPa的压力范围控制,液压油箱内部新增内部通道和隔板,回油管道中增设过滤器,原卸荷阀改型为带切换时间延迟的溢流阀。该方法有效地减少了液压系统运行故障,增加了运行稳定性。 展开更多
关键词 液压系统 主供液泵 油箱结构 回油管路
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大型真空退火炉改造设计
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作者 许武 《真空》 CAS 2018年第3期52-54,共3页
介绍了大型真空退火炉的结构及特点,从生产中发现不足,制定了合理的改造方案,增加了便于操作的隔热屏组件。整套设备的成功改造对大型真空炉的设计和使用具有重要的指导意义。
关键词 真空应用 真空退火炉 真空加热系统 马弗管
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0.9C-9Mn-2Cr-Mo中锰耐磨钢的冲击滚动复合磨损性能 被引量:4
19
作者 赵海燕 张恒 《特殊钢》 北大核心 2018年第6期47-50,共4页
通过M2000多功能摩擦磨损试验机研究0. 9C-9Mn-2Cr-Mo中锰钢和Hardax400(0. 22C-1.6Mn-1.4Cr-Mo)以及Hardex500(0.27C-1.0Mn-0.94Cr-Mo)耐磨钢的冲击和滚动复合摩擦磨损性能,并利用XRD、SEM和TEM等分析了组织转变及磨损机理。实验结果表... 通过M2000多功能摩擦磨损试验机研究0. 9C-9Mn-2Cr-Mo中锰钢和Hardax400(0. 22C-1.6Mn-1.4Cr-Mo)以及Hardex500(0.27C-1.0Mn-0.94Cr-Mo)耐磨钢的冲击和滚动复合摩擦磨损性能,并利用XRD、SEM和TEM等分析了组织转变及磨损机理。实验结果表明,热轧中锰钢比Hardox马氏体耐磨钢表现出更好的抗冲滚磨料磨损性能。中锰钢冲滚磨损表面存在厚度达1 000μm的硬化层,最高显微硬度达HV490,洛氏硬度达HRC53。中锰钢磨损机制以凿削破坏为主,伴随局部的疲劳剥落破坏;位错强化、形变孪晶和马氏体相变是中锰钢硬化和抗磨损性能改善的主要原因。 展开更多
关键词 0.9C-9Mn-2Cr-Mo热轧中锰钢 冲滚磨损 磨料磨损 磨损机理
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高碳高铬冷作模具钢连铸应用开发 被引量:3
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作者 卢耀华 陈家昶 《宝钢技术》 CAS 2019年第2期62-68,共7页
高碳高铬冷作模具钢由于其高度的裂纹敏感性,基本都采用模铸生产。宝钢特钢金属板带产线,利用立式连铸机成功地实现了连铸+热轧生产冷作模具钢。立式连铸机具有对称凝固好、组织均匀、夹杂物容易上浮等特点,由于连铸机没有弯曲和矫直的... 高碳高铬冷作模具钢由于其高度的裂纹敏感性,基本都采用模铸生产。宝钢特钢金属板带产线,利用立式连铸机成功地实现了连铸+热轧生产冷作模具钢。立式连铸机具有对称凝固好、组织均匀、夹杂物容易上浮等特点,由于连铸机没有弯曲和矫直的变形应力,特别适合生产裂纹敏感性钢种。以钢种Cr12MoV为例,通过对材料特性研究、成分优化设计以及冷却速度对凝固组织的影响等基础研究,结合连铸过程生产实践,介绍了宝钢特钢冷作模具钢连铸应用技术的开发过程。 展开更多
关键词 冷作模具钢 CR12MOV 连铸
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